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        油井老井試油事故及處理措施分析

        2014-10-30 11:54:34齊加德
        關(guān)鍵詞:老井解決措施

        齊加德

        摘 要:隨著長(zhǎng)慶油田勘探開(kāi)發(fā)的迅速發(fā)展,新井部署密度逐漸增大,因此,油井老井的維護(hù)和再次試油成為今后油田發(fā)展一種趨勢(shì),老井試油壓裂工作量也會(huì)隨之快速增長(zhǎng),文章簡(jiǎn)要介紹了近年來(lái)老井重上井試油壓裂過(guò)程中遇到的一些特殊情況,以及相應(yīng)的解決措施,從而總結(jié)出一套老井試油改進(jìn)意見(jiàn),確保油井老井試油的順利開(kāi)展。

        關(guān)鍵詞:老井;試油壓裂;解決措施;改進(jìn)意見(jiàn)

        中圖分類(lèi)號(hào):TE323 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2014)29-0176-03

        長(zhǎng)慶油田屬于低滲透油田,該類(lèi)油田經(jīng)過(guò)初次試油壓裂后單井產(chǎn)量逐漸遞減,必須通過(guò)后期的注水或?qū)π吕蠈酉抵貜?fù)壓裂來(lái)穩(wěn)產(chǎn)和增產(chǎn)。但是,油井注水到一定時(shí)期后,油井產(chǎn)量依然會(huì)遞減比較嚴(yán)重,這就需要對(duì)油井新老層系進(jìn)行重復(fù)試油壓裂。于此同時(shí),該類(lèi)老井經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期的投產(chǎn)采油,井筒內(nèi)壁會(huì)產(chǎn)生腐蝕或變形,落物,并且開(kāi)采目的層系嚴(yán)重虧空,產(chǎn)生很大負(fù)壓等復(fù)雜情況,在老井試油壓裂過(guò)程中必須考慮一切不確定因素,采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施,才能順利的完成施工任務(wù),達(dá)到油井老井的增產(chǎn)目的。

        1 老井井筒處理

        曾經(jīng)試油壓裂作業(yè)過(guò)的老井,井筒往往存在套管腐蝕結(jié)蠟、水泥塞、橋塞、支撐劑或其他落物等情況,有的井層套管外無(wú)固井水泥,直接影響到試油工作的順利進(jìn)行。老井進(jìn)行再次試油壓裂作業(yè)前必須進(jìn)行鉆塞、沖砂、封堵、打撈、固井、封竄等特殊技術(shù)處理,使井筒內(nèi)暢通,套管外不竄,才能滿(mǎn)足試油壓裂工藝要求。若一個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有做到,就會(huì)出現(xiàn)事故復(fù)雜,嚴(yán)重影響了施工質(zhì)量。

        油井老井試油作業(yè)前必須要對(duì)已長(zhǎng)期生產(chǎn)后的套管進(jìn)行通井及刮削作業(yè),驗(yàn)證井筒是否發(fā)生變形和清理套管內(nèi)壁的附著物,如果發(fā)現(xiàn)套管變形,就要采取措施,進(jìn)行套管整形,確保套管暢通。

        2 壓裂管柱結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        對(duì)于油井老井試油壓裂入井的管柱是多樣化的,主要根據(jù)原有層系和目的層系之間的位置而定,但是遵循的一條原則就是在確保工程安全的前提之下設(shè)計(jì)下入。老井壓裂管柱結(jié)構(gòu)主要分為以下3種:

        ①施工目的層位于已打開(kāi)原層系底部,或著位于已打開(kāi)2個(gè)原層系之間,則可以選擇三封套壓鉆具,如圖1、圖2所示。

        入井鉆具結(jié)構(gòu)為:球座(帶鋼球)+1#封隔器+導(dǎo)壓噴砂器1個(gè)(目的層位置)+2"7/8外加厚油管**根+外加厚調(diào)整短節(jié)+2#封隔器+2"7/8外加厚油管**根+3#封隔器+水力錨+2"7/8外加厚油管至井口。

        ②施工目的層位于已打開(kāi)原層系頂部,則可以選擇雙封選壓鉆具,如圖3所示。

        入井鉆具結(jié)構(gòu)為:球座(裝鋼球)+1#封隔器1個(gè)+導(dǎo)壓噴砂器1個(gè)(目的層位置)+2"7/8外加厚油管**根+2#封隔器1個(gè)+水力錨+2"7/8外加厚油管至井口。

        ③施工目的層位為多層的,則可以選擇不動(dòng)管柱和雙封選壓組合鉆具,如圖4、圖5所示。

        入井鉆具結(jié)構(gòu)為:球座(裝鋼球)+1#封隔器+導(dǎo)壓噴砂器(目的層位置)+2"7/8外加厚油管**根+2"7/8外加厚調(diào)整短節(jié)+雙公球座(Φ4 2 mm)+2#封隔器+A級(jí)KHT-100滑套導(dǎo)壓閥+2"7/8外加厚油管**根+3#封隔器+水力錨+2"7/8外加厚油管至井口。

        根據(jù)不同井的具體情況,選擇一套適當(dāng)?shù)娜刖@具結(jié)構(gòu)可以達(dá)到事半功倍的效果,但是相反,如果入井鉆具與工藝不相匹配,會(huì)造成井下復(fù)雜,處理難度很大。

        3 老井試油事故案例分析

        長(zhǎng)慶油田油井老井試油2口井典例,通過(guò)試油壓裂改造,其中一口井產(chǎn)量達(dá)到工業(yè)油流標(biāo)準(zhǔn),但是在試油過(guò)程中由于壓裂工藝和鉆具的配備出現(xiàn)了問(wèn)題,造成卡鉆工程事故。

        3.1 里**井

        里**井,2009年6月2日完鉆,完鉆井深2 510.0 m,人工井底2 494.89 m。采用244.50 mm表層套管(下深316.93 m)+139.70 mm油層套管(下深2 509.8 m)完井。

        2009年7月24日~2009年9月14日進(jìn)行試油,共試油2層:①長(zhǎng)82,②長(zhǎng)81。

        經(jīng)過(guò)3年的采收,決定開(kāi)發(fā)新層系長(zhǎng)4+5層。

        2012年6月18日下三封套壓鉆具壓裂長(zhǎng)4+51下段,壓后反沖徹底后,上提鉆具遇卡,最高拉力達(dá)到65 kN,活動(dòng)鉆具2 h,無(wú)解卡現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)決定直接倒繩做抽汲準(zhǔn)備,下一步進(jìn)行抽汲降管柱液面解卡。

        6月22日抽汲液面降至1 650 m,倒繩上提鉆具,解卡成功,起鉆換雙封選壓壓裂鉆具。木**井:

        木**井,2008年9月7日完鉆,完鉆井深2 550.0 m,人工井底2 528.37 m。采用244.50 mm表層套管(下深228.48 m)+139.70 mm油層套管(下深2 549.82 m)完井。

        2008年10月19日~2008年11月28日進(jìn)行試油,共試油3層:①長(zhǎng)91,②長(zhǎng)81,③長(zhǎng)4+52。

        經(jīng)過(guò)4年的采收,決定開(kāi)發(fā)新層系長(zhǎng)4+5層。

        2012年6月26日用Φ118 mm×1.8 m通井規(guī)通井至2 528.20 m,未見(jiàn)異常。

        6月30日用活性水50 m3反循環(huán)洗井,泵壓5 MPa,排量500 L/min,無(wú)返出液體,隨后起鉆檢查通井規(guī),無(wú)刮痕。

        7月3日下雙封選壓鉆具壓裂長(zhǎng)4+51層:2 110.0~2 112.0 m,加砂:10 m3,壓后反沖徹底后,上提鉆具遇卡,最高拉力達(dá)到

        65 kN,活動(dòng)鉆具1 h,無(wú)解卡現(xiàn)象?,F(xiàn)場(chǎng)決定直接倒繩做抽汲準(zhǔn)備,下一步進(jìn)行抽汲降管柱液面解卡。壓裂鉆具位置:KFZ-115水力錨2 101.63 m,上K344-115封隔器2 102.29 m,Φ23 mm導(dǎo)壓噴砂器2 112.67 m,下K344-115封隔器2 113.40 m,球座2 113.83 m。

        7月7日抽汲液面降至1 350 m,倒繩上提鉆具遇卡,最高拉力達(dá)到65 kN,活動(dòng)鉆具2 h,無(wú)解卡現(xiàn)象,研究決定繼續(xù)倒繩做抽汲準(zhǔn)備,講油管內(nèi)液柱降至2 100 m。

        7月10日抽汲液面降至2 100 m,倒繩上提鉆具遇卡,最高里達(dá)到68 kN,活動(dòng)鉆具4 h,無(wú)解卡現(xiàn)象。

        7月13日用活性水72 m3,反循環(huán)洗井,泵壓9 MPa,排量600 L/min,返出液體50 m3,返出液含有少量砂粒雜質(zhì),沖至無(wú)砂粒后,上提管柱未解卡,活動(dòng)鉆具2 h,用活性水30 m3,反循環(huán)洗井,泵壓11 MPa,排量550 L/min,返出液體30 m3,進(jìn)出口水色一致,上提管柱無(wú)效,活動(dòng)3 h未解卡。

        7月18日油管內(nèi)下空心抽油桿進(jìn)行管內(nèi)沖砂作業(yè),700型水泥泵車(chē)正循環(huán)沖砂,用活性水44 m3,油管內(nèi)正循環(huán)沖砂,泵壓18 MPa,排量200 L/min,沖至2 100.5 m,返出液體44 m3,攜帶少量砂粒雜質(zhì)。

        7月27日組織1 400型主壓車(chē)進(jìn)行油管內(nèi)沖砂作業(yè),用活性水90 m3,泵壓38 MPa,排量250 L/min,返出液體90 m3,返出液攜帶少量泥沙,沖至無(wú)砂粒雜質(zhì),起出空心抽油桿,活動(dòng)鉆具無(wú)效。

        7月28日用活性水60 m3正循環(huán)沖砂,泵壓由25 MPa降至

        12 MPa,排量400 L/min,返出液體50 m3,返出少量泥沙和井壁附著物,沖至無(wú)雜物后,用活性水40 m3反循環(huán)沖砂,泵壓20 MPa,排量300 L/min,返出液體18 m3,返出少量泥沙和井壁附著物?;顒?dòng)鉆具,未解卡。

        8月1日用活性水18 m3,正循環(huán)洗井,泵壓7 MPa,排量600 L/min,返出液體18 m3,進(jìn)出口水色一致,用活性水32 m3,反循環(huán)洗井,泵壓22 MPa降至6 MPa,排量600L/min,返出液體28 m3,返出無(wú)砂粒?;顒?dòng)鉆具,未解卡。

        8月2日使用脫扣震擊方法解卡,短節(jié)拉高至4 m,拉至60 kN脫扣下?lián)?,震?次,鉆具解卡,起鉆后發(fā)現(xiàn)鉆具懸重下降8 kN,判斷井內(nèi)油管斷裂,起鉆檢查。

        8月3日起鉆完,發(fā)現(xiàn)第161根油管?chē)?yán)重變形,并斷裂,為了進(jìn)一步確定魚(yú)頭的位置和形狀,決定下鉛印驗(yàn)證。

        8月4日下鉆161根油管和一個(gè)鉛印,探魚(yú)頭位置1 532.26 m,起鉆觀察鉛印痕跡和起出的油管斷裂處一樣,斷面長(zhǎng)度為102 mm,厚30 mm。

        8月7日下反扣鉆桿159根,外徑120 mm×內(nèi)徑80 mm×長(zhǎng)度0.6 m的反扣母錐1個(gè),下至1 532.26 m處遇到魚(yú)頭,用液壓鉗反轉(zhuǎn)造扣2次,確定抓住魚(yú)頭并造扣,起鉆檢查母錐,斷裂油管并未打撈起來(lái),只是打撈出一截嚴(yán)重變形的魚(yú)頭斷面。

        8月8日~8月10日下反扣鉆桿159根,外徑120 mm×內(nèi)徑80 mm×長(zhǎng)度0.6 m的反扣母錐1個(gè),下至1 532.68 m處遇到魚(yú)頭,用液壓鉗反轉(zhuǎn)造扣2次,確定抓住魚(yú)頭并造扣成功,起鉆檢查母錐,成功打撈出斷裂油管。

        8月11日~10月13日,多次用雙滑塊打撈矛打撈出完整油管60根,用套銑筒和反扣母錐先后倒出KFZ-115水力錨,2個(gè)K344-115封隔器,一個(gè)導(dǎo)壓噴砂器和球座。

        此次處理事故復(fù)雜歷時(shí)97 d,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)進(jìn)度,造成大量的資源浪費(fèi)。

        4 事故復(fù)雜原因分析

        長(zhǎng)慶油田油井老井試油中復(fù)雜事故的發(fā)生,研究后發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生的主要原因有以下幾點(diǎn):

        ①入井管具不合格。由于油井試油求產(chǎn)必須要進(jìn)行抽汲作業(yè),因此鋼絲繩對(duì)油管內(nèi)壁有一定的磨損,長(zhǎng)期不檢測(cè)油管壁厚度,勢(shì)必會(huì)發(fā)生井下事故復(fù)雜。

        ②沒(méi)有制定合理的壓裂施工鉆具結(jié)構(gòu)。由于老井長(zhǎng)期的采收作業(yè),致使儲(chǔ)層虧空嚴(yán)重,產(chǎn)生一定的負(fù)壓,底部封隔器的型號(hào)不應(yīng)該采取壓差式的,應(yīng)該選用Y221封隔器或打可撈式電纜橋塞封隔下段。

        ③在正循環(huán)洗井油管暢通,反循環(huán)洗井套管蹩壓的情況下,由于油管均為舊油管,應(yīng)該控制泵壓不超過(guò)15 MPa。

        ④老井試油井井筒由于多年的油氣侵蝕,井壁會(huì)附著大量的膠結(jié)物質(zhì),通過(guò)壓裂后井壁上的膠結(jié)物質(zhì)會(huì)松動(dòng)并掉落至大直徑鉆具處,容易形成卡鉆。

        ⑤由于施工目的層儲(chǔ)層物性較差,壓裂之后返排會(huì)攜帶出一部分支撐劑進(jìn)入井筒,掉落至大直徑鉆具處,形成卡鉆。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        ①長(zhǎng)慶油田大發(fā)展過(guò)程中,為了實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)的目的,不斷拓寬勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,為了增產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),老井試油必將成為今后的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù),前景十分廣闊。

        ②老井試油由于經(jīng)過(guò)多年的采收,井筒會(huì)發(fā)生一些變化,比如井筒變形和井壁結(jié)蠟以及腐蝕,因此,驗(yàn)證老井井筒的暢通性和清潔性尤為重要。

        ③加強(qiáng)入井材料的管理,開(kāi)工前必須對(duì)施工隊(duì)伍油管進(jìn)行檢測(cè),對(duì)于不合格的管材予以及時(shí)更換。

        ④?chē)?yán)格篩選施工隊(duì)伍,老井試油要選擇質(zhì)量管理好、技術(shù)素質(zhì)相對(duì)高的施工隊(duì)伍作業(yè),把住關(guān)鍵環(huán)節(jié),防患于未然。

        ⑤由于老井試油的特殊性,必須選用適當(dāng)?shù)膲毫讶刖ぞ?,之前的常?guī)壓裂管柱結(jié)構(gòu)已經(jīng)不能夠滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)的施工要求,大直徑封隔器的選擇尤為重要,推薦老井試油選用Y221封隔器來(lái)實(shí)現(xiàn)封隔效果。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 蔣廷學(xué).影響重復(fù)壓裂效果的因素分析[J].低滲透油氣田,1999,(3).

        [2] 黃玉平.老井重新試油工藝分析與技術(shù)改造[J].油氣田地面工程,2010,(5).

        [3] 張玉立.井下作業(yè)過(guò)程中油層保護(hù)技術(shù)研究和認(rèn)識(shí)[J].科協(xié)論壇(下半月),2008,(7).

        [4] 朱東明.試油井筒狀況分析與試油安全評(píng)價(jià)技術(shù)研究[D].成都:西南石油大學(xué),2007.

        7月7日抽汲液面降至1 350 m,倒繩上提鉆具遇卡,最高拉力達(dá)到65 kN,活動(dòng)鉆具2 h,無(wú)解卡現(xiàn)象,研究決定繼續(xù)倒繩做抽汲準(zhǔn)備,講油管內(nèi)液柱降至2 100 m。

        7月10日抽汲液面降至2 100 m,倒繩上提鉆具遇卡,最高里達(dá)到68 kN,活動(dòng)鉆具4 h,無(wú)解卡現(xiàn)象。

        7月13日用活性水72 m3,反循環(huán)洗井,泵壓9 MPa,排量600 L/min,返出液體50 m3,返出液含有少量砂粒雜質(zhì),沖至無(wú)砂粒后,上提管柱未解卡,活動(dòng)鉆具2 h,用活性水30 m3,反循環(huán)洗井,泵壓11 MPa,排量550 L/min,返出液體30 m3,進(jìn)出口水色一致,上提管柱無(wú)效,活動(dòng)3 h未解卡。

        7月18日油管內(nèi)下空心抽油桿進(jìn)行管內(nèi)沖砂作業(yè),700型水泥泵車(chē)正循環(huán)沖砂,用活性水44 m3,油管內(nèi)正循環(huán)沖砂,泵壓18 MPa,排量200 L/min,沖至2 100.5 m,返出液體44 m3,攜帶少量砂粒雜質(zhì)。

        7月27日組織1 400型主壓車(chē)進(jìn)行油管內(nèi)沖砂作業(yè),用活性水90 m3,泵壓38 MPa,排量250 L/min,返出液體90 m3,返出液攜帶少量泥沙,沖至無(wú)砂粒雜質(zhì),起出空心抽油桿,活動(dòng)鉆具無(wú)效。

        7月28日用活性水60 m3正循環(huán)沖砂,泵壓由25 MPa降至

        12 MPa,排量400 L/min,返出液體50 m3,返出少量泥沙和井壁附著物,沖至無(wú)雜物后,用活性水40 m3反循環(huán)沖砂,泵壓20 MPa,排量300 L/min,返出液體18 m3,返出少量泥沙和井壁附著物?;顒?dòng)鉆具,未解卡。

        8月1日用活性水18 m3,正循環(huán)洗井,泵壓7 MPa,排量600 L/min,返出液體18 m3,進(jìn)出口水色一致,用活性水32 m3,反循環(huán)洗井,泵壓22 MPa降至6 MPa,排量600L/min,返出液體28 m3,返出無(wú)砂粒?;顒?dòng)鉆具,未解卡。

        8月2日使用脫扣震擊方法解卡,短節(jié)拉高至4 m,拉至60 kN脫扣下?lián)簦饟?次,鉆具解卡,起鉆后發(fā)現(xiàn)鉆具懸重下降8 kN,判斷井內(nèi)油管斷裂,起鉆檢查。

        8月3日起鉆完,發(fā)現(xiàn)第161根油管?chē)?yán)重變形,并斷裂,為了進(jìn)一步確定魚(yú)頭的位置和形狀,決定下鉛印驗(yàn)證。

        8月4日下鉆161根油管和一個(gè)鉛印,探魚(yú)頭位置1 532.26 m,起鉆觀察鉛印痕跡和起出的油管斷裂處一樣,斷面長(zhǎng)度為102 mm,厚30 mm。

        8月7日下反扣鉆桿159根,外徑120 mm×內(nèi)徑80 mm×長(zhǎng)度0.6 m的反扣母錐1個(gè),下至1 532.26 m處遇到魚(yú)頭,用液壓鉗反轉(zhuǎn)造扣2次,確定抓住魚(yú)頭并造扣,起鉆檢查母錐,斷裂油管并未打撈起來(lái),只是打撈出一截嚴(yán)重變形的魚(yú)頭斷面。

        8月8日~8月10日下反扣鉆桿159根,外徑120 mm×內(nèi)徑80 mm×長(zhǎng)度0.6 m的反扣母錐1個(gè),下至1 532.68 m處遇到魚(yú)頭,用液壓鉗反轉(zhuǎn)造扣2次,確定抓住魚(yú)頭并造扣成功,起鉆檢查母錐,成功打撈出斷裂油管。

        8月11日~10月13日,多次用雙滑塊打撈矛打撈出完整油管60根,用套銑筒和反扣母錐先后倒出KFZ-115水力錨,2個(gè)K344-115封隔器,一個(gè)導(dǎo)壓噴砂器和球座。

        此次處理事故復(fù)雜歷時(shí)97 d,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)進(jìn)度,造成大量的資源浪費(fèi)。

        4 事故復(fù)雜原因分析

        長(zhǎng)慶油田油井老井試油中復(fù)雜事故的發(fā)生,研究后發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生的主要原因有以下幾點(diǎn):

        ①入井管具不合格。由于油井試油求產(chǎn)必須要進(jìn)行抽汲作業(yè),因此鋼絲繩對(duì)油管內(nèi)壁有一定的磨損,長(zhǎng)期不檢測(cè)油管壁厚度,勢(shì)必會(huì)發(fā)生井下事故復(fù)雜。

        ②沒(méi)有制定合理的壓裂施工鉆具結(jié)構(gòu)。由于老井長(zhǎng)期的采收作業(yè),致使儲(chǔ)層虧空嚴(yán)重,產(chǎn)生一定的負(fù)壓,底部封隔器的型號(hào)不應(yīng)該采取壓差式的,應(yīng)該選用Y221封隔器或打可撈式電纜橋塞封隔下段。

        ③在正循環(huán)洗井油管暢通,反循環(huán)洗井套管蹩壓的情況下,由于油管均為舊油管,應(yīng)該控制泵壓不超過(guò)15 MPa。

        ④老井試油井井筒由于多年的油氣侵蝕,井壁會(huì)附著大量的膠結(jié)物質(zhì),通過(guò)壓裂后井壁上的膠結(jié)物質(zhì)會(huì)松動(dòng)并掉落至大直徑鉆具處,容易形成卡鉆。

        ⑤由于施工目的層儲(chǔ)層物性較差,壓裂之后返排會(huì)攜帶出一部分支撐劑進(jìn)入井筒,掉落至大直徑鉆具處,形成卡鉆。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        ①長(zhǎng)慶油田大發(fā)展過(guò)程中,為了實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)的目的,不斷拓寬勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,為了增產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),老井試油必將成為今后的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù),前景十分廣闊。

        ②老井試油由于經(jīng)過(guò)多年的采收,井筒會(huì)發(fā)生一些變化,比如井筒變形和井壁結(jié)蠟以及腐蝕,因此,驗(yàn)證老井井筒的暢通性和清潔性尤為重要。

        ③加強(qiáng)入井材料的管理,開(kāi)工前必須對(duì)施工隊(duì)伍油管進(jìn)行檢測(cè),對(duì)于不合格的管材予以及時(shí)更換。

        ④?chē)?yán)格篩選施工隊(duì)伍,老井試油要選擇質(zhì)量管理好、技術(shù)素質(zhì)相對(duì)高的施工隊(duì)伍作業(yè),把住關(guān)鍵環(huán)節(jié),防患于未然。

        ⑤由于老井試油的特殊性,必須選用適當(dāng)?shù)膲毫讶刖ぞ撸暗某R?guī)壓裂管柱結(jié)構(gòu)已經(jīng)不能夠滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)的施工要求,大直徑封隔器的選擇尤為重要,推薦老井試油選用Y221封隔器來(lái)實(shí)現(xiàn)封隔效果。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 蔣廷學(xué).影響重復(fù)壓裂效果的因素分析[J].低滲透油氣田,1999,(3).

        [2] 黃玉平.老井重新試油工藝分析與技術(shù)改造[J].油氣田地面工程,2010,(5).

        [3] 張玉立.井下作業(yè)過(guò)程中油層保護(hù)技術(shù)研究和認(rèn)識(shí)[J].科協(xié)論壇(下半月),2008,(7).

        [4] 朱東明.試油井筒狀況分析與試油安全評(píng)價(jià)技術(shù)研究[D].成都:西南石油大學(xué),2007.

        7月7日抽汲液面降至1 350 m,倒繩上提鉆具遇卡,最高拉力達(dá)到65 kN,活動(dòng)鉆具2 h,無(wú)解卡現(xiàn)象,研究決定繼續(xù)倒繩做抽汲準(zhǔn)備,講油管內(nèi)液柱降至2 100 m。

        7月10日抽汲液面降至2 100 m,倒繩上提鉆具遇卡,最高里達(dá)到68 kN,活動(dòng)鉆具4 h,無(wú)解卡現(xiàn)象。

        7月13日用活性水72 m3,反循環(huán)洗井,泵壓9 MPa,排量600 L/min,返出液體50 m3,返出液含有少量砂粒雜質(zhì),沖至無(wú)砂粒后,上提管柱未解卡,活動(dòng)鉆具2 h,用活性水30 m3,反循環(huán)洗井,泵壓11 MPa,排量550 L/min,返出液體30 m3,進(jìn)出口水色一致,上提管柱無(wú)效,活動(dòng)3 h未解卡。

        7月18日油管內(nèi)下空心抽油桿進(jìn)行管內(nèi)沖砂作業(yè),700型水泥泵車(chē)正循環(huán)沖砂,用活性水44 m3,油管內(nèi)正循環(huán)沖砂,泵壓18 MPa,排量200 L/min,沖至2 100.5 m,返出液體44 m3,攜帶少量砂粒雜質(zhì)。

        7月27日組織1 400型主壓車(chē)進(jìn)行油管內(nèi)沖砂作業(yè),用活性水90 m3,泵壓38 MPa,排量250 L/min,返出液體90 m3,返出液攜帶少量泥沙,沖至無(wú)砂粒雜質(zhì),起出空心抽油桿,活動(dòng)鉆具無(wú)效。

        7月28日用活性水60 m3正循環(huán)沖砂,泵壓由25 MPa降至

        12 MPa,排量400 L/min,返出液體50 m3,返出少量泥沙和井壁附著物,沖至無(wú)雜物后,用活性水40 m3反循環(huán)沖砂,泵壓20 MPa,排量300 L/min,返出液體18 m3,返出少量泥沙和井壁附著物?;顒?dòng)鉆具,未解卡。

        8月1日用活性水18 m3,正循環(huán)洗井,泵壓7 MPa,排量600 L/min,返出液體18 m3,進(jìn)出口水色一致,用活性水32 m3,反循環(huán)洗井,泵壓22 MPa降至6 MPa,排量600L/min,返出液體28 m3,返出無(wú)砂粒?;顒?dòng)鉆具,未解卡。

        8月2日使用脫扣震擊方法解卡,短節(jié)拉高至4 m,拉至60 kN脫扣下?lián)?,震?次,鉆具解卡,起鉆后發(fā)現(xiàn)鉆具懸重下降8 kN,判斷井內(nèi)油管斷裂,起鉆檢查。

        8月3日起鉆完,發(fā)現(xiàn)第161根油管?chē)?yán)重變形,并斷裂,為了進(jìn)一步確定魚(yú)頭的位置和形狀,決定下鉛印驗(yàn)證。

        8月4日下鉆161根油管和一個(gè)鉛印,探魚(yú)頭位置1 532.26 m,起鉆觀察鉛印痕跡和起出的油管斷裂處一樣,斷面長(zhǎng)度為102 mm,厚30 mm。

        8月7日下反扣鉆桿159根,外徑120 mm×內(nèi)徑80 mm×長(zhǎng)度0.6 m的反扣母錐1個(gè),下至1 532.26 m處遇到魚(yú)頭,用液壓鉗反轉(zhuǎn)造扣2次,確定抓住魚(yú)頭并造扣,起鉆檢查母錐,斷裂油管并未打撈起來(lái),只是打撈出一截嚴(yán)重變形的魚(yú)頭斷面。

        8月8日~8月10日下反扣鉆桿159根,外徑120 mm×內(nèi)徑80 mm×長(zhǎng)度0.6 m的反扣母錐1個(gè),下至1 532.68 m處遇到魚(yú)頭,用液壓鉗反轉(zhuǎn)造扣2次,確定抓住魚(yú)頭并造扣成功,起鉆檢查母錐,成功打撈出斷裂油管。

        8月11日~10月13日,多次用雙滑塊打撈矛打撈出完整油管60根,用套銑筒和反扣母錐先后倒出KFZ-115水力錨,2個(gè)K344-115封隔器,一個(gè)導(dǎo)壓噴砂器和球座。

        此次處理事故復(fù)雜歷時(shí)97 d,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)進(jìn)度,造成大量的資源浪費(fèi)。

        4 事故復(fù)雜原因分析

        長(zhǎng)慶油田油井老井試油中復(fù)雜事故的發(fā)生,研究后發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生的主要原因有以下幾點(diǎn):

        ①入井管具不合格。由于油井試油求產(chǎn)必須要進(jìn)行抽汲作業(yè),因此鋼絲繩對(duì)油管內(nèi)壁有一定的磨損,長(zhǎng)期不檢測(cè)油管壁厚度,勢(shì)必會(huì)發(fā)生井下事故復(fù)雜。

        ②沒(méi)有制定合理的壓裂施工鉆具結(jié)構(gòu)。由于老井長(zhǎng)期的采收作業(yè),致使儲(chǔ)層虧空嚴(yán)重,產(chǎn)生一定的負(fù)壓,底部封隔器的型號(hào)不應(yīng)該采取壓差式的,應(yīng)該選用Y221封隔器或打可撈式電纜橋塞封隔下段。

        ③在正循環(huán)洗井油管暢通,反循環(huán)洗井套管蹩壓的情況下,由于油管均為舊油管,應(yīng)該控制泵壓不超過(guò)15 MPa。

        ④老井試油井井筒由于多年的油氣侵蝕,井壁會(huì)附著大量的膠結(jié)物質(zhì),通過(guò)壓裂后井壁上的膠結(jié)物質(zhì)會(huì)松動(dòng)并掉落至大直徑鉆具處,容易形成卡鉆。

        ⑤由于施工目的層儲(chǔ)層物性較差,壓裂之后返排會(huì)攜帶出一部分支撐劑進(jìn)入井筒,掉落至大直徑鉆具處,形成卡鉆。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        ①長(zhǎng)慶油田大發(fā)展過(guò)程中,為了實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)的目的,不斷拓寬勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,為了增產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),老井試油必將成為今后的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù),前景十分廣闊。

        ②老井試油由于經(jīng)過(guò)多年的采收,井筒會(huì)發(fā)生一些變化,比如井筒變形和井壁結(jié)蠟以及腐蝕,因此,驗(yàn)證老井井筒的暢通性和清潔性尤為重要。

        ③加強(qiáng)入井材料的管理,開(kāi)工前必須對(duì)施工隊(duì)伍油管進(jìn)行檢測(cè),對(duì)于不合格的管材予以及時(shí)更換。

        ④?chē)?yán)格篩選施工隊(duì)伍,老井試油要選擇質(zhì)量管理好、技術(shù)素質(zhì)相對(duì)高的施工隊(duì)伍作業(yè),把住關(guān)鍵環(huán)節(jié),防患于未然。

        ⑤由于老井試油的特殊性,必須選用適當(dāng)?shù)膲毫讶刖ぞ撸暗某R?guī)壓裂管柱結(jié)構(gòu)已經(jīng)不能夠滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)的施工要求,大直徑封隔器的選擇尤為重要,推薦老井試油選用Y221封隔器來(lái)實(shí)現(xiàn)封隔效果。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 蔣廷學(xué).影響重復(fù)壓裂效果的因素分析[J].低滲透油氣田,1999,(3).

        [2] 黃玉平.老井重新試油工藝分析與技術(shù)改造[J].油氣田地面工程,2010,(5).

        [3] 張玉立.井下作業(yè)過(guò)程中油層保護(hù)技術(shù)研究和認(rèn)識(shí)[J].科協(xié)論壇(下半月),2008,(7).

        [4] 朱東明.試油井筒狀況分析與試油安全評(píng)價(jià)技術(shù)研究[D].成都:西南石油大學(xué),2007.

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