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        漿料汽提螺旋板換熱器泄漏的原因分析及預防

        2014-09-28 03:52:18
        中國氯堿 2014年6期
        關(guān)鍵詞:汽提汽提塔塑化

        趙 峰

        (內(nèi)蒙古烏?;び邢薰?,內(nèi)蒙古 烏海 016034)

        1 漿料汽提工藝流程

        由于聚氯乙烯樹脂的溶解和吸附作用,在聚合反應結(jié)束時,樹指中含有高達2.0%~3.0%殘留單體,為了徹底消除樹脂中殘存的氯乙烯,必須依靠汽提裝置進行處理。螺旋板換熱器作為汽提裝置的重要設備,其正常使用與否對漿料汽提的操作至關(guān)重要[1]。漿料汽提裝置基本流程簡圖見圖1。

        漿料自出料槽經(jīng)過汽提送料泵進入螺旋板換熱器后,再經(jīng)流量計調(diào)節(jié)控制后,進入汽提塔塔頂,高壓噴淋水也從塔頂進入,在汽提塞板塔上與從塔釜進入的蒸汽傳質(zhì)傳熱,而后,通過塞板孔流至塔釜。從塔釜出來的漿料經(jīng)專用的漿料泵先行進入螺旋板換熱器的另一側(cè),與從出料槽送來的漿料進行熱交換,之后,再進入混料槽送干燥離心。從塔頂出來的氣體經(jīng)塔頂冷凝器冷卻,冷凝水進入冷卻水儲槽去冷凝水處理裝置,不凝氣體氯乙烯去連續(xù)回收裝置。

        2 螺旋板結(jié)構(gòu)分析

        螺旋板換熱器是由2張平行的金屬板卷制成2個螺旋形通道,冷熱流體之間通過螺旋板壁進行換熱的換熱器。在汽提塔的運行過程中,螺旋板換熱器將塔釜出來的高達100℃以上漿料的熱量傳遞至進塔漿料。螺旋板換熱器內(nèi)部基本結(jié)構(gòu)示意圖見圖2。

        從圖2可以看出,進料漿料(冷料)從螺旋板的側(cè)面管進入,再從螺旋板的中間出料口流出,出塔漿料(熱料)從螺旋板的另一中間進料口進入,再從其側(cè)面管流出,二者在其中進行熱交換。

        圖1 漿料汽提工藝流程簡圖

        圖2 螺旋板換熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

        3 影響螺旋板換熱器運行的主要因素及采取的措施

        3.1 溫度

        3.1.1 溫度影響分析

        自漿料回收槽進入螺旋板的溫度為45~60℃,而汽提塔生產(chǎn)控制需要漿料溫度為110~118℃,雖然溫差50~70℃,不是很大,也不會對螺旋板帶來較大的破壞。但當因客觀原因出料槽中漿料溫度過低時,要保持進料流量不變,往往需要更多的蒸汽量,這就會造成部分蒸汽夾帶進入螺旋板內(nèi),從而產(chǎn)生因熱交換而間斷性出現(xiàn)的撞擊現(xiàn)象,這對螺旋板尤其是其焊縫等薄弱環(huán)節(jié)極易造成極大的破壞,也是產(chǎn)生內(nèi)漏的一個重要原因。

        3.1.2 采取的措施

        在實際操作中,注意控制汽提塔進料的穩(wěn)定性,提降量也不宜波動太大,而應是平穩(wěn)地逐步調(diào)整。因為系統(tǒng)生產(chǎn)負荷的大幅波動不但對設備的無形損壞嚴重,而且還因汽提塔本身的特殊性而可能產(chǎn)生雜點從而影響產(chǎn)品質(zhì)量。當因特殊情況出料槽溫度較低時,先調(diào)節(jié)進料流量低一些,待控制平穩(wěn)后再逐步提量,或者對出料槽預升溫,這樣,對螺旋板換熱器的影響會小些[1]。

        3.2 壓力及壓差

        3.2.1 壓力及壓差的影響分析

        螺旋板換熱器的設計壓力為1.6 MPa,進料端的壓力為0.6~1.0 MPa,出塔端的壓力為0.2 MPa左右,二者的壓差為0.6~0.8 MPa,也就是螺旋板換熱器長期處于單側(cè)受壓狀態(tài),當其超過設計壓力時,會對設備的焊縫、應力等造成嚴重的影響,所以,在實際使用過程中,要加強對其檢查。一般情況下,壓力或壓差變化存在以下3種情況。

        (1)因螺旋板換熱器結(jié)構(gòu)的特殊性,就其內(nèi)部物料狀態(tài)而言,壓力損失隨操作流量的增大而增加,因此操作流量一定要與系統(tǒng)的設計相適應[2]。

        (2)實際生產(chǎn)中需對其用高壓水進行沖洗,因高壓水的壓力可達2 MPa以上,常常會出現(xiàn)超過其設計壓力的情況,造成換熱器內(nèi)漏。

        (3)當螺旋板內(nèi)堵塞或不暢時,為了滿足生產(chǎn)的需要,會相應地提高操作壓力,也會造成超壓現(xiàn)象。

        3.2.2 采取的措施

        受壓不勻是換熱設備的共性,但螺旋板換熱器因板壁較薄,兩側(cè)壓差太大不但會使設備變形,而且對焊縫、設備會造成較大的影響,要避免換熱器兩側(cè)壓差過大,應從以下幾個方面采取措施。

        (1)生產(chǎn)操作應以設計流量為依據(jù)平穩(wěn)運行,以避免因流量波動過大而引起的物料沉積現(xiàn)象。

        (2)最好定期用高壓水沖洗一次,且設定沖洗泵的安全閥起跳壓力為1.5 MPa,在實際生產(chǎn)中,以每周1次為宜,可利用流量較低或停車的間隙。沖洗時,另一側(cè)充水充壓,以盡量減少其壓差。

        (3)當然沖洗情況不好時,應立即停止,采取人工方法清理。

        3.3 塑化片

        3.3.1 塑化片的影響分析

        一旦有塑化片存在則會極易停留在螺旋板中造成堵塞,從而使整個生產(chǎn)性能下降,甚至無法正常生產(chǎn)。通常采用辦法是用高壓水沖洗,從生產(chǎn)經(jīng)驗來看,因塑化片在內(nèi)部受熱變形往往很難沖洗掉。由于在螺旋通道內(nèi)有定距柱用做支撐通道間距,在使用時不規(guī)則的塑化片就會纏繞在其上面,而且越積越多,最終將其大部分通道堵塞。

        3.3.2 采取的措施

        (1)定期檢查進汽提塔的漿料過濾器,一般其內(nèi)部有4目的篩網(wǎng),要嚴格檢查以防其破損而失去作用。更換篩網(wǎng)時要認真檢查是否符合標準。

        (2)在進塔的進料噴頭上安裝專用的網(wǎng)狀容器,其目的是不會造成進料不暢,又起到二次過濾漿料的作用。最好每個月打開清理汽提塔的上部塔盤一次,以防其最終進入螺旋板換熱器內(nèi)。

        (3)每6個月左右將塔盤吊出進行大清理,同時一并將螺旋板打開檢查,在其尚未嚴重堵塞時作好維護。

        3.4 清理方式

        3.4.1 清理方式對換熱器影響

        當經(jīng)過反復沖洗效果不好時,只有人工清理。從多次打開的情況看,此時若用高壓水槍不但收效甚微,而且極不好操作,常用鋼釬、焊接的細鉆頭根據(jù)積結(jié)塑化料的位置剃除,但極易對定距柱、甚至螺旋板造成損傷。

        3.4.2 采取的措施

        清理是在萬不得已時使用的方法,因此,最好用鋼釬清理,因為鉆頭側(cè)面也可能對板面造成損傷。清理時要堅決避開定距柱,同時用鋼釬敲打塑化料時不宜用力過猛,以避免其進入夾層更深使換熱板變形更大。

        4 換熱器的更換

        當螺旋板出現(xiàn)內(nèi)漏時,通常的辦法就是更換。更換時,要以與生產(chǎn)匹配為宜,因如換熱面積過大,其內(nèi)部流速就相應變小也易堵塞。曾有企業(yè)用碳鋼材質(zhì)替代不銹鋼材質(zhì)以降成本,事實證明其對產(chǎn)品質(zhì)量幾乎沒有影響,其主要原因是此時樹脂己成最終產(chǎn)品,同時螺旋板在生產(chǎn)過程中是連續(xù)、密閉使用的,因而其內(nèi)部也不再產(chǎn)生鐵銹,所以,更換碳鋼材質(zhì)的螺旋板是可行的。

        [1]王東輝,張毅菲,鄧建民.螺旋板式換熱器在PVC汽提單元中的應用.甘肅石油和化工,2010,06(02):39-40.

        [2]郭順貴,方國華.螺旋板換熱器在精細化工生產(chǎn)上的應用.浙江化工,2007,(5):26-27.

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