趙杰瑛,林洪兵,張俊明
(中海石油(中國(guó))有限公司 湛江分公司,廣東 湛江 524000)
東方1-1 氣田是中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司海上油氣田,日產(chǎn)天然氣約800萬(wàn)方。氣田共有三組透平濕氣壓縮機(jī)組,Taurus 70 型壓縮機(jī)是氣田生產(chǎn)外輸上的關(guān)鍵設(shè)備。東方1-1 氣田壓縮機(jī)的作用是利用它的增壓功能,將經(jīng)過(guò)處理后的天然氣增壓后通過(guò)海底管線輸送到100 公里外的下游用戶,其中包括為海南發(fā)電廠和部分民用提供天然氣,因此機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)保障下游用戶需求至關(guān)重要。
東方1-1 氣田三臺(tái)天然氣透平濕氣壓縮機(jī)自2007年投用以來(lái),出現(xiàn)了以下四個(gè)問(wèn)題:①由于機(jī)組本身設(shè)計(jì)原因,多次出現(xiàn)機(jī)組機(jī)撬壓差過(guò)低、機(jī)撬差壓開關(guān)易動(dòng)作,導(dǎo)致機(jī)組出現(xiàn)關(guān)?,F(xiàn)象;②機(jī)組進(jìn)口旋流分離器液位跳動(dòng),導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定;③三臺(tái)機(jī)組滑油冷卻器存在設(shè)計(jì)問(wèn)題,在機(jī)組投運(yùn)2000小時(shí)左右后,冷卻器封頭由于海水腐蝕出現(xiàn)穿孔現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組的正常運(yùn)行造成了影響;④東方1-1 氣田天然氣中含有CO2,故熱值低,在機(jī)組啟動(dòng)點(diǎn)火方面產(chǎn)生了較大的影響。經(jīng)過(guò)五年多的不斷改造,各個(gè)問(wèn)題逐一突破,極大地提高了壓縮機(jī)運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。
索拉Taurus 70-C402 透平離心壓縮機(jī)組的機(jī)撬采用微正壓通風(fēng)模式,即機(jī)撬內(nèi)部通過(guò)機(jī)撬風(fēng)機(jī)保持相對(duì)于機(jī)撬外面略高的壓力。機(jī)撬內(nèi)外壓差大于0.25 英寸水柱時(shí),表示機(jī)撬通風(fēng)良好。當(dāng)機(jī)撬壓差低于0.25 英寸水柱(0.0635KPa)時(shí),產(chǎn)生一個(gè)低的報(bào)警信號(hào),壓差低于0.15(0.0381KPa)英寸水柱時(shí),則產(chǎn)生一個(gè)壓差低低的關(guān)停信號(hào)立刻關(guān)停機(jī)組。這樣設(shè)計(jì)有兩方面原因,一是為了防止機(jī)組內(nèi)可燃?xì)舛逊e或者燃?xì)獯罅啃孤r(shí)由于燃?xì)馓筋^失效而引起的火災(zāi)、爆炸;二是為了給機(jī)組散熱,防止撬內(nèi)溫度過(guò)高,損壞機(jī)組內(nèi)的各種儀表設(shè)備,保證機(jī)組安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
原設(shè)計(jì)機(jī)撬通風(fēng)進(jìn)出口與水平面平行,一旦風(fēng)向與機(jī)撬進(jìn)出風(fēng)方向一致,雨水就很容易進(jìn)入空氣過(guò)濾器,弄濕空氣過(guò)濾器,從而導(dǎo)致通風(fēng)量變小,機(jī)撬壓力低低、關(guān)停機(jī)組。同時(shí),一旦風(fēng)向與機(jī)撬出風(fēng)口方向相反,可能導(dǎo)致出風(fēng)口的百葉窗無(wú)法打開,從而使得排風(fēng)阻力變大、背壓增高,空氣流量變小,甚至無(wú)法帶走撬內(nèi)儀表部件的熱量或累積的天然氣,使得撬內(nèi)溫度過(guò)高或儀表失效,從而關(guān)停機(jī)組。在大風(fēng)天氣情況下,特別是臺(tái)風(fēng)期間,能夠保證壓縮機(jī)的安全平穩(wěn)運(yùn)行,對(duì)于保障氣田的產(chǎn)量尤為重要。
如圖1所示,將原來(lái)水平的進(jìn)風(fēng)口增加防護(hù)罩改變進(jìn)風(fēng)方向,增加防護(hù)罩后進(jìn)風(fēng)口角度改變了90°,不但可以防止大風(fēng)期間進(jìn)風(fēng)口受到正面沖擊同時(shí)也可以擋雨,從而減少外界氣流對(duì)機(jī)撬壓力的影響,降低了機(jī)組因?yàn)椴顗旱偷完P(guān)停的可能性。
圖1 機(jī)撬進(jìn)風(fēng)口改造
對(duì)機(jī)撬排風(fēng)口做了改進(jìn),在保證機(jī)撬通風(fēng)量的前提下,在機(jī)撬出風(fēng)口加裝擋風(fēng)罩,使出風(fēng)方向由原來(lái)的水平出風(fēng)改為朝下90°出風(fēng),同時(shí)經(jīng)過(guò)試驗(yàn)得到的數(shù)據(jù),將出風(fēng)口的面積減少了1/4。如圖2所示,不僅不影響機(jī)組的通風(fēng),而且使得機(jī)組內(nèi)外差壓增加了0.05 英寸水柱,在一定程度上提高了機(jī)撬壓力的穩(wěn)定性。此外,排風(fēng)口的改造也減少了由于外界風(fēng)大倒灌進(jìn)入機(jī)撬的風(fēng)量,降低機(jī)撬風(fēng)機(jī)故障差壓開關(guān)檢測(cè)到風(fēng)扇排壓過(guò)低停機(jī)的可能性。
圖2 機(jī)撬排風(fēng)口改造
壓縮機(jī)機(jī)撬壓差取壓口原設(shè)計(jì)的位置是在現(xiàn)場(chǎng)控制柜后的機(jī)撬壁上,儀表管通過(guò)機(jī)撬壁上的孔直接置于大氣中。如此一來(lái),在大風(fēng)天氣或者臺(tái)風(fēng)天氣期間,外界的氣壓波動(dòng)容易造成機(jī)撬壓差不穩(wěn)定。因此,機(jī)撬取壓口原設(shè)計(jì)在臺(tái)風(fēng)或風(fēng)速較大的情況下,可直接導(dǎo)致機(jī)組關(guān)停,影響氣田的正常生產(chǎn)。
針對(duì)此情況,氣田對(duì)機(jī)撬壓差取壓口進(jìn)行改進(jìn),加裝了擋風(fēng)罩。擋風(fēng)罩的設(shè)計(jì)是:在一個(gè)小型的四方體密閉空間的五個(gè)面上鉆若干個(gè)孔,將取壓探頭置于四方體內(nèi)部,而且取壓口的方向是朝下的。如圖3所示,如此處置既不影響正常天氣條件下壓縮機(jī)的運(yùn)行,而且在臺(tái)風(fēng)期間或風(fēng)速較大的情況下,快速氣流不會(huì)直接作用于機(jī)撬壓差的取壓點(diǎn)上,而是要經(jīng)過(guò)擋風(fēng)罩,經(jīng)過(guò)擋風(fēng)罩后風(fēng)速減慢,對(duì)機(jī)撬壓差取壓點(diǎn)的影響就會(huì)減弱,經(jīng)實(shí)際檢驗(yàn)效果明顯。
圖3 取壓點(diǎn)改造示意圖
東方1-1 氣田主電源由透平發(fā)電機(jī)提供,如果透平發(fā)電機(jī)出現(xiàn)故障掉電情況下,應(yīng)急發(fā)電機(jī)延時(shí)15s 啟動(dòng),給應(yīng)急母排提供電源,保證應(yīng)急母排在任何時(shí)候都有電。原設(shè)計(jì)壓縮機(jī)機(jī)撬通風(fēng)風(fēng)扇電源由正常母排供電,這樣一旦透平發(fā)電機(jī)故障掉電,壓縮機(jī)機(jī)撬風(fēng)機(jī)就會(huì)停止運(yùn)行,進(jìn)而引起機(jī)撬壓力低低關(guān)停。氣田做了將風(fēng)機(jī)電源改由應(yīng)急母排供電的改造,從而使得氣田在透平發(fā)電機(jī)發(fā)生停機(jī)時(shí)、正常母排掉電情況下,壓縮機(jī)可以在應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)后繼續(xù)運(yùn)行,有效保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
東方1-1 氣田壓縮機(jī)在臺(tái)風(fēng)模式遙控生產(chǎn)下的設(shè)計(jì)為:如果檢測(cè)到陸地終端控制室與氣田中央控制室通訊中斷超過(guò)15min,將觸發(fā)氣田零級(jí)關(guān)停。在臺(tái)風(fēng)等惡劣天氣情況壓縮機(jī)機(jī)撬外環(huán)境具有以下特點(diǎn):一是機(jī)撬外部風(fēng)速瞬時(shí)變化大,二是變化持續(xù)時(shí)間極短。在此情況下,當(dāng)外部環(huán)境依然安全,機(jī)組會(huì)因某個(gè)瞬時(shí)壓差低于機(jī)撬壓力低低關(guān)停值,引起關(guān)停。針對(duì)此情況,氣田在機(jī)撬壓力低低關(guān)停程序之后添加延時(shí)計(jì)時(shí)器,時(shí)間設(shè)定為720s(與15min 通訊中斷關(guān)停保證一致),如圖4所示。邏輯設(shè)計(jì)是720s 以后,壓力還是低低才關(guān)停壓縮機(jī)。由此,可以避免在外部風(fēng)速瞬時(shí)變化大而導(dǎo)致機(jī)組關(guān)停的情況。
圖4 通風(fēng)程序修改示意圖
圖5 旋流分離器排液流程圖
東方1-1 氣田透平濕氣壓縮機(jī)進(jìn)口的旋流分離器排液控制過(guò)程如圖5所示。當(dāng)液位變送器LIT2509的液位到達(dá)ON 設(shè)定值(即470mm)時(shí),電磁閥LDY2509 得電,導(dǎo)通液位控制閥LV2509,旋流分離器開始排液,直到液位變送器LIT2509的液位到達(dá)OFF 設(shè)定值(即435mm)時(shí),電磁閥LDY2509 失電,液位控制閥LV2509 關(guān)閉,旋流分離器排液結(jié)束。但是由于電磁閥LDY2509 對(duì)液位控制閥LV2509的控制屬于開關(guān)量控制,所以導(dǎo)致液位控制閥LV2509 要么全開,要么全關(guān),不能進(jìn)行模擬量過(guò)程控制。同時(shí),液位控制閥動(dòng)作比較慢,需要一定的反應(yīng)時(shí)間,往往導(dǎo)致液位超過(guò)設(shè)定范圍液位控制閥才開始動(dòng)作,容易造成一次性排液太多,使得聚結(jié)分離器壓力過(guò)高,造成其他設(shè)備的液體排不到聚結(jié)分離器,影響氣田的正常生產(chǎn)。
經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),確認(rèn)液位控制閥可以進(jìn)行由開關(guān)量控制改為模擬量控制。設(shè)計(jì)方法如下:對(duì)液位控制閥加裝一路模擬量控制,即在液位控制閥供氣管路上加裝電-氣信號(hào)IP 轉(zhuǎn)換器,同時(shí)旁通壓縮機(jī)PLC的旋流分離器液位控制閥閥位故障檢測(cè)程序的信號(hào)。改造后,旋流分離器液位控制閥可以在中控系統(tǒng)進(jìn)行模擬量控制。模擬量控制模式有手動(dòng)和自動(dòng)兩種,既可以手動(dòng)控制閥位連續(xù)排液,也可以設(shè)定液位值自動(dòng)控制閥位,維持旋流分離器的液位不變。即使在電-氣信號(hào)IP 轉(zhuǎn)換器故障的情況下,原來(lái)開關(guān)量控制系統(tǒng)還是能正常工作,不會(huì)導(dǎo)致機(jī)組關(guān)停。同時(shí),通過(guò)修改旋流分離器下腔自動(dòng)排液范圍,原來(lái)500mm時(shí)排液閥打開,350mm時(shí)排液閥關(guān)閉,優(yōu)化為470mm 排液閥打開,435mm 排液閥關(guān)閉,提高排液的頻率,避免一次性排液太多,導(dǎo)致聚結(jié)壓力高。如此,排液設(shè)定點(diǎn)遠(yuǎn)在原來(lái)設(shè)定點(diǎn)的高高、低低設(shè)定值之內(nèi),保障機(jī)組基本不會(huì)因?yàn)橐何怀霈F(xiàn)高高、低低關(guān)停。
東方1-1 氣田濕氣壓縮機(jī)的滑油系統(tǒng)的冷卻是通過(guò)一臺(tái)管式海水冷卻器進(jìn)行冷卻的,滑油經(jīng)過(guò)冷卻器的殼程,海水經(jīng)過(guò)冷卻器的管程。2007年壓縮機(jī)投產(chǎn)后,三臺(tái)滑油冷卻器在使用不到2000小時(shí)的時(shí)間里,封頭(材質(zhì)為碳鋼)均出現(xiàn)不同程度的腐蝕穿孔,對(duì)壓縮機(jī)運(yùn)行造成了很大的影響。
根據(jù)應(yīng)用犧牲陽(yáng)極原理,氣田設(shè)計(jì)了在冷卻器加裝犧牲陽(yáng)極——鋅棒的方案,如圖6所示,其中防腐鋅棒設(shè)計(jì)每?jī)芍芨鼡Q一次。結(jié)果證明,防腐鋅棒有效減緩滑油冷卻器腐蝕,從2007年11月完成三臺(tái)機(jī)組的改造后,機(jī)組一直運(yùn)行到2013年都沒(méi)有在出現(xiàn)過(guò)腐蝕穿孔問(wèn)題。對(duì)滑油冷卻器封頭的改造,確保了濕氣壓縮機(jī)滑油冷卻器5年多的正常使用,保障了機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。
圖6 滑油冷卻器防腐鋅棒改造
東方1-1 氣田透平濕氣壓縮機(jī)機(jī)組原設(shè)計(jì)使用的燃料氣是經(jīng)過(guò)加熱、脫水等處理后合格的外輸天然氣,但是由于氣田外輸天然氣組分原因,在壓縮機(jī)投產(chǎn)初期,機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中點(diǎn)火成功率較低,而系統(tǒng)每次點(diǎn)火前都要進(jìn)行自動(dòng)吹掃,就使得大量天然氣放空,不但浪費(fèi)了天然氣,而且影響了濕氣壓縮機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,影響了氣田的產(chǎn)量。
氣田經(jīng)過(guò)多次測(cè)試分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)組點(diǎn)火困難主要是燃料氣的熱值較低。機(jī)組原設(shè)計(jì)燃料氣是由一個(gè)中心平臺(tái)和3個(gè)井口平臺(tái)的天然氣混合而成的外輸氣,組分如表1所示。從表中可以看出井口A 平臺(tái)和井口B 平臺(tái)的天然氣熱值相對(duì)較高,其他兩個(gè)平臺(tái)的天然氣熱值相對(duì)較低。氣田經(jīng)過(guò)仔細(xì)研究壓縮機(jī)點(diǎn)火流程,對(duì)原壓縮機(jī)點(diǎn)火管線和流程進(jìn)行了優(yōu)化,將點(diǎn)火氣源直接使用井口A 平臺(tái)和井口B 平臺(tái)的高熱值氣源,如圖7所示。這樣有效的提高了點(diǎn)火成功率,大大減少了濕氣壓縮機(jī)啟動(dòng)過(guò)程中天然氣的消耗量,保障了壓縮機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行。
表1 天然氣組份分析記錄表—組分分析結(jié)果(mo l p c t)
圖7 壓縮機(jī)點(diǎn)火燃料氣流程圖
氣田在保障壓縮機(jī)運(yùn)行的過(guò)程中,積極探索,經(jīng)過(guò)五多年的不斷改造,極大地提高了壓縮機(jī)運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。通過(guò)對(duì)點(diǎn)火流程的改造,機(jī)組啟機(jī)點(diǎn)火成功率達(dá)到95%以上,減少了天然氣的浪費(fèi);通過(guò)改造滑油冷卻器,機(jī)組的滑油冷卻器運(yùn)行至今已五年多,仍未出現(xiàn)損壞的現(xiàn)象;通過(guò)對(duì)機(jī)撬通風(fēng)系統(tǒng)的改造,機(jī)組的機(jī)撬壓差一直很穩(wěn)定,即便在臺(tái)風(fēng)的惡劣天氣下,機(jī)組仍然不會(huì)因?yàn)闄C(jī)撬壓差低低關(guān)停;通過(guò)旋流分離器排液的改造,使氣田在避臺(tái)期間更好的控制生產(chǎn)流程,保證了濕氣壓縮機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
特別是氣田在臺(tái)風(fēng)期間人員撤離后,在陸地遙控生產(chǎn)過(guò)程中透平濕氣壓縮機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性大幅提高,壓縮機(jī)由于上述原因停機(jī)因素基本被消除,效果顯著。2011年三次人員臺(tái)風(fēng)撤離和2012年的超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)都保持了壓縮機(jī)遙控正常生產(chǎn),極大的保證了下游用戶正常用氣,為氣田產(chǎn)量的超額完成奠定了基礎(chǔ)。
氣田濕氣壓縮機(jī)全部的改造都是由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員完成,整個(gè)改造的材料費(fèi)用不到10萬(wàn)元,但帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)收入。根據(jù)統(tǒng)計(jì),一臺(tái)機(jī)組每次關(guān)停放空天然氣3320 方。按照改造前的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),每年機(jī)組由于上述原因至少會(huì)有三次機(jī)組關(guān)停,正常時(shí)候兩臺(tái)機(jī)組串聯(lián)運(yùn)行,則年減少放空的氣量為1.99萬(wàn)方/年。氣田壓縮機(jī)運(yùn)行正常的情況下氣田產(chǎn)量為800 多萬(wàn)方,而壓縮機(jī)全停最大氣量為500萬(wàn)方左右,相比之下,壓縮機(jī)正常運(yùn)行則每天可以多生產(chǎn)300萬(wàn)方天然氣。因此,在每年的避臺(tái)期間,由于壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,便可多生產(chǎn)天然氣至少1200萬(wàn)方,即約為1200萬(wàn)元。由于氣田穩(wěn)定的生產(chǎn),為下游發(fā)電廠、化肥廠等用戶帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益則更加巨大。