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        PS-VI重整催化劑運(yùn)行初期與末期性能分析

        2014-08-30 02:43:25項(xiàng)
        石油煉制與化工 2014年3期
        關(guān)鍵詞:辛烷值重整芳烴

        蔣 項(xiàng) 羽

        (中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波315207)

        PS-VI重整催化劑運(yùn)行初期與末期性能分析

        蔣 項(xiàng) 羽

        (中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波315207)

        闡述了PS-Ⅵ型連續(xù)重整催化劑在中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司0.8 Mt/a連續(xù)重整裝置上工業(yè)應(yīng)用的情況。為全面考察該催化劑的性能,分別在催化劑運(yùn)行初期(15個運(yùn)行周期)和末期(541個運(yùn)行周期)對裝置進(jìn)行了性能標(biāo)定。結(jié)果表明:隨著使用時間延長,催化劑比表面積從運(yùn)行初期的187 m2/g下降至末期的143 m2/g,鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)從運(yùn)行初期的280μg/g上升至末期的2 400μg/g,從而導(dǎo)致運(yùn)行末期催化劑活性比初期下降4.1℃,穩(wěn)定汽油收率下降1.77百分點(diǎn),芳烴收率下降1.13百分點(diǎn),氫氣產(chǎn)率下降0.2百分點(diǎn),裝置的效益下降2 813.6萬元/a。從換劑的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性方面考慮,連續(xù)重整催化劑的使用不應(yīng)該盲目追求時間長,應(yīng)以實(shí)現(xiàn)煉油廠的經(jīng)濟(jì)效益最大化為目標(biāo),結(jié)合目前裝置4年一修的運(yùn)行周期,建議考慮4年更換一次催化劑。

        連續(xù)的 催化重整 催化劑 性能 運(yùn)轉(zhuǎn)周期

        中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司0.8 Mt/a連續(xù)重整裝置采用美國UOP公司開發(fā)的第二代超低壓連續(xù)重整工藝,由UOP公司負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)計(jì),洛陽石化工程公司負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì),中國石化第三建設(shè)公司進(jìn)行施工安裝。裝置在首次開工中采用當(dāng)時較先進(jìn)的從國外進(jìn)口的連續(xù)重整催化劑,于1996年12月31日投料試車一次成功。在2001年5月裝置大修時,換用了中國石化石油化工科學(xué)院開發(fā)的PS-Ⅵ催化劑[1-3](工業(yè)牌號RC011)。在工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)成功的情況下,2007年4月?lián)Q劑時繼續(xù)采用PS-Ⅵ催化劑。至2012年9月,PS-Ⅵ催化劑運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)541個周期。為全面考察該催化劑的性能,分別在催化劑運(yùn)行初期(2007年6月,15個運(yùn)行周期)和末期(2012年9月,541個運(yùn)行周期)對裝置進(jìn)行性能標(biāo)定。

        1 原料及再生劑性質(zhì)

        初期和末期標(biāo)定期間的原料性質(zhì)見表1。從表1可知,與初期標(biāo)定原料相比,末期標(biāo)定原料的密度較大,初餾點(diǎn)溫度高8℃,50%餾出溫度、90%餾出溫度和終餾點(diǎn)分別高9,12,7℃,芳烴潛含量高7.9百分點(diǎn)。

        PS-Ⅵ催化劑是低鉑含量連續(xù)重整催化劑,以γ-Al2O3為擔(dān)體,含有鉑、錫、氯等組分。該催化劑具有低積炭、高選擇性的特點(diǎn),且具有良好的耐磨性和水熱穩(wěn)定性。初期和末期標(biāo)定期間PS-Ⅵ再生劑的理化性質(zhì)見表2。從表2可知,催化劑運(yùn)行541個周期后,比表面積從187 m2/g下降至143 m2/g,鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)從280μg/g上升至2 400μg/g。

        表1 兩次標(biāo)定期間的原料性質(zhì)

        表2 兩次標(biāo)定期間PS-Ⅵ再生劑的理化性質(zhì)

        2 操作條件

        兩次標(biāo)定期間的操作條件見表3。由表3可知,與初期標(biāo)定相比,末期標(biāo)定的液時空速提高0.08 h-1,WABT提高2.3℃。

        表3 兩次標(biāo)定期間的操作條件

        3 標(biāo)定結(jié)果及技術(shù)分析

        3.1 標(biāo)定結(jié)果

        初期和末期標(biāo)定期間的產(chǎn)品收率和性質(zhì)指標(biāo)見表4。由表4可知,與初期標(biāo)定結(jié)果相比,末期標(biāo)定的穩(wěn)定汽油RON上升0.2個單位,穩(wěn)定汽油芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)上升0.50百分點(diǎn),穩(wěn)定汽油收率下降0.79百分點(diǎn),芳烴收率下降0.10百分點(diǎn),重整轉(zhuǎn)化率下降26.55百分點(diǎn)。

        表4 兩次標(biāo)定結(jié)果比較

        3.2 技術(shù)分析

        3.2.1 催化劑活性比較 “催化劑活性”是指使用一種特定的催化劑生產(chǎn)出滿足規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)要求的產(chǎn)品所需要的操作溫度WAIT或WABT值。對于同樣質(zhì)量的產(chǎn)品(相同辛烷值的重整穩(wěn)定汽油),重整催化劑所需要的WAIT或WABT值越低,說明其活性越好。但是反應(yīng)空速、原料性質(zhì)和其它反應(yīng)條件都對反應(yīng)結(jié)果有不同程度的影響。

        在比較催化劑活性時,對于相同的重整原料和操作工況(反應(yīng)空速、反應(yīng)壓力、氫油比、WAIT或WABT值等),如果使用催化劑A得到汽油產(chǎn)品辛烷值要高于使用催化劑B得到的汽油產(chǎn)品辛烷值,可以認(rèn)為催化劑A的活性比催化劑B高。因此,為準(zhǔn)確比較重整催化劑的活性,可以采用KBC重整Ref-Sim模擬軟件,根據(jù)運(yùn)行末期催化劑的標(biāo)定數(shù)據(jù)確定模型參數(shù),采用運(yùn)行初期的原料、氫油比和穩(wěn)定汽油辛烷值,計(jì)算得到在末期條件下的反應(yīng)溫度、液體收率、芳烴產(chǎn)率及氫氣產(chǎn)率等數(shù)據(jù)。再將這些模擬數(shù)據(jù)與初期標(biāo)定數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,從而得到催化劑運(yùn)行末期與運(yùn)行初期的各項(xiàng)指標(biāo)差值。運(yùn)行末期PS-Ⅵ催化劑活性、液體收率、芳烴收率及氫氣產(chǎn)率的校正結(jié)果見表5。

        表5 運(yùn)行末期PS-Ⅵ催化劑活性、液體收率、芳烴收率及氫氣產(chǎn)率的校正結(jié)果

        從表5可知,在相同的重整原料和工況下,穩(wěn)定汽油要達(dá)到相同的辛烷值,運(yùn)行末期PS-Ⅵ催化劑所需要的WABT值比初期高4.1℃,即在運(yùn)行541個周期后,PS-Ⅵ催化劑活性下降4.1℃。氫氣產(chǎn)率下降0.2百分點(diǎn)。

        3.2.2 催化劑選擇性比較 “重整催化劑穩(wěn)定汽油選擇性”是指該催化劑生產(chǎn)C5+液體(重整汽油)的能力。反應(yīng)產(chǎn)物中C5+液體收率越高,說明催化劑的穩(wěn)定汽油選擇性越好。由于催化劑的選擇性受重整原料性質(zhì)、產(chǎn)品辛烷值和平均反應(yīng)壓力等因素影響,有必要對相關(guān)工況進(jìn)行校正,從而準(zhǔn)確反映出兩種催化劑的選擇性差異。從表5可知,除去重整原料性質(zhì)、穩(wěn)定汽油產(chǎn)品辛烷值、平均反應(yīng)壓力和氫油比對重整汽油收率的影響后,末期PS-Ⅵ催化劑的穩(wěn)定汽油體積收率較初期下降1.77百分點(diǎn)。

        “重整催化劑芳烴選擇性”是指該催化劑生產(chǎn)芳烴的能力。同樣,重整原料性質(zhì)和操作苛刻度對催化劑的芳烴選擇性均有一定程度影響,需進(jìn)行校正計(jì)算。從表5可知,除去重整原料性質(zhì)、穩(wěn)定汽油產(chǎn)品辛烷值(操作苛刻度)對芳烴收率的影響后,末期PS-Ⅵ催化劑的芳烴收率較初期下降1.13百分點(diǎn)。

        3.2.3 經(jīng)濟(jì)效益分析 從催化劑活性和選擇性對比結(jié)果來看,PS-Ⅵ催化劑的末期活性比更換初期下降4.1℃,即在相同的重整原料、反應(yīng)空速和其它反應(yīng)條件下,達(dá)到同樣的辛烷值產(chǎn)品,重整反應(yīng)溫度需提高4.1℃,增加了重整反應(yīng)爐負(fù)荷。根據(jù)此數(shù)據(jù),可以計(jì)算得出在其它條件不變的情況下,重整四合一爐的負(fù)荷增加2 337 k W(扣除余熱回收系統(tǒng)回收的熱量),燃料消耗增加482 t/a(按8 640 h計(jì)算),如燃料成本按0.3萬元/t計(jì)算,則該重整裝置的燃料成本增加144.6萬元/a。

        另外,相對于運(yùn)行初期,PS-Ⅵ催化劑在運(yùn)行末期的穩(wěn)定汽油收率下降1.77%,汽油產(chǎn)量降低15 280 t/a,如果重整汽油價格按6 319元/t(不含稅)計(jì)算,液化氣價格按4 572元/t(不含稅)計(jì)算,則裝置的經(jīng)濟(jì)效益下降2 669萬元/a。

        將上述兩項(xiàng)合并,受催化劑性能下降的影響,該重整裝置年運(yùn)行效益下降2 813.6萬元/a(按8 640 h計(jì)算,不包括芳烴收率下降的損失)。

        4 結(jié)論及建議

        (1)PS-Ⅵ重整催化劑運(yùn)行541個周期后,仍然保持較高的選擇性和穩(wěn)定性,催化劑壽命達(dá)到協(xié)議指標(biāo)(不小于400再生周期)。

        (2)隨著使用時間延長,PS-Ⅵ再生劑的比表面積逐步下降,鐵含量上升,導(dǎo)致運(yùn)行末期的催化劑活性比初期下降4.1℃,穩(wěn)定汽油收率下降1.77百分點(diǎn),芳烴收率下降1.13百分點(diǎn),氫氣產(chǎn)率下降0.2百分點(diǎn)。

        (3)受催化劑末期活性和選擇性下降的影響,重整裝置在運(yùn)行末期的效益較運(yùn)行初期下降2 813.6萬元/a(不包括芳烴收率下降的損失)。從換劑的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性方面考慮,連續(xù)重整催化劑的使用不應(yīng)盲目追求時間長,而應(yīng)以實(shí)現(xiàn)煉油廠的經(jīng)濟(jì)效益最大化為目標(biāo),結(jié)合目前裝置4年一修的運(yùn)行周期,建議考慮4年更換一次催化劑。

        [1]馬愛增,潘錦程,楊森年,等.低積炭速率連續(xù)重整催化劑的研發(fā)及工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2012,43(4):15-20

        [2]鮑偉.PS-Ⅵ催化劑與RegenCⅡ連續(xù)再生技術(shù)的配套工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2010,41(8):34-37

        [3]王以科,潘茂華.PS-Ⅵ連續(xù)重整催化劑工業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)性能跟蹤[J].石油煉制與化工,2008,39(7):36-40

        PERFORMANCE ANALYSIS OF PS-VI CONTINUOUS REFORMING CATALYST AT SOR AND EOR

        Jiang Xiangyu
        (SINOPEC Zhenhai Refining and Chemical Company,Ningbo,Zhejiang 315207)

        This article expounds the commercial application of PS-Ⅵcatalyst(RC011),developed by Research Institute of Petroleum Processing,in the 0.8 Mt/a continuous reforming unit(CRU)of SINOPEC Zhenhai Refining and Chemical Company(ZRCC).In order to examine if the activity and selectivity has changed,the calibrations of the unit are conducted at its SOR and EOR stages.It is discovered that after running for 541 operation cycles,the surface area of the catalyst decreases from 187 m2/g at SOR to 143 m2/g at EOR and iron content increases form 280μg/g at SOR to 2 400μg/g at EOR,resulting in decrease of the catalyst activity by 4.1℃and the selectivity of the stabilized gasoline,aromatics and H2yield decreases 1.77%,1.13%and 0.2%,respectively.These changes result in the benefit of the device falling 28.136 million yuan/a.It is suggested that the replacement of the catalyst be once every 4 years to keep pace with the factory overhaul cycle every four-years.

        continuous;catalytic reforming;catalyst;performance;operation cycles

        2013-10-14;修改稿收到日期:2013-12-10。

        蔣項(xiàng)羽(1982—),男,工程師,從事催化重整和芳烴抽提等裝置工藝技術(shù)管理工作。

        蔣項(xiàng)羽,E-mail:jiangxy.zhlh@sinopec.com。

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