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        一種PLC變頻升降故障的分析與解決

        2014-08-27 03:15:25段自強(qiáng)田鴻志丁力強(qiáng)王愛雷
        關(guān)鍵詞:改進(jìn)控制

        段自強(qiáng)+田鴻志+丁力強(qiáng)+王愛雷

        (1.河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼一煉鋼廠,河北邯鄲056000;2.河北鋼鐵集團(tuán) 邯鋼自動(dòng)化部,河北 邯鄲056015)

        摘 要:煉鋼鐵水預(yù)處理的變頻控制系統(tǒng),含提升電機(jī)、提升鏈條、噴槍小車架及噴槍和噴槍小車等,槍位由一臺(tái)KUEBLE絕對(duì)值編碼器反饋,有上下兩個(gè)極限,基于編碼器提供的信號(hào),PLC通過VFD對(duì)噴槍的運(yùn)行速度、位置進(jìn)行自動(dòng)控制,驅(qū)動(dòng)鏈條帶動(dòng)噴槍小車及粉劑管道等按工藝要求完成下降和提升。在成產(chǎn)過程中出現(xiàn):離開噴吹點(diǎn)升降操作時(shí)報(bào)故障停機(jī),此時(shí)噴槍無(wú)法提出,直接影響生產(chǎn)。向DANIELI CORUS外方工程師咨詢,認(rèn)為是變頻器自身問題不屬于其服務(wù)范圍,未能給予解決。經(jīng)過我廠技術(shù)人員跟蹤、統(tǒng)計(jì),并對(duì)變頻器、控制回路、外方圖紙、程序研讀后綜合分析,找出了癥結(jié)并提出解決方案:改進(jìn)外方原有控制程序,在編碼器位置參數(shù)反饋至PLC到PLC向變頻器發(fā)出動(dòng)作啟動(dòng)信號(hào)直至變頻器驅(qū)動(dòng)動(dòng)作開始之間,預(yù)設(shè)延時(shí)并根據(jù)實(shí)驗(yàn)調(diào)整時(shí)長(zhǎng),優(yōu)化變頻控制斜坡、抱閘等參數(shù),調(diào)試和使用后圓滿解決,動(dòng)作平順,位置準(zhǔn)確。平穩(wěn)運(yùn)行至今已1年。

        關(guān)鍵詞:變頻;編碼器;控制;參數(shù);改進(jìn)

        中圖分類號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 1問題的產(chǎn)生

        由于煉鋼廠鐵水預(yù)處理噴槍在使用中經(jīng)常發(fā)生不確定性停機(jī)故障,到生產(chǎn)造成重大影響,為了減少停機(jī)事故,提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,因此來(lái)解決此問題

        2問題概述

        鐵水預(yù)處理噴吹流程如下所示:

        (1)2級(jí)HMI輸入工藝參數(shù),運(yùn)行模型得到所需的劑量;(2)目標(biāo)值轉(zhuǎn)入一級(jí)PLC,點(diǎn)擊開始,噴槍下降至鐵水液面上方500mm時(shí)開始用170Nm3/hr的氮?dú)鈱?duì)噴槍嘴進(jìn)行數(shù)秒吹掃;(3) 吹掃后,噴吹石灰開始,同時(shí)噴槍下降到最低位(距鐵水罐底300mm);(4)噴槍到達(dá)最低位后,鎂—石灰復(fù)合噴吹開始并持續(xù)進(jìn)行;(5)鎂粉噴吹完畢,依據(jù)模型設(shè)計(jì)繼續(xù)噴吹額外的石灰;(6)噴吹一定數(shù)量的石灰后,噴槍嘴提升到鐵水液面上方500mm;(7) 氮?dú)馇鍜唛_始,清掃時(shí)的氮?dú)饬髁考s170Nm3/hr,進(jìn)行3次開/關(guān);(8)然后氮?dú)忾y門關(guān)閉,噴槍提升到停槍位;(9) 操作人員對(duì)噴槍嘴進(jìn)行檢查判斷能否進(jìn)行下一次噴吹;(10)正常情況下噴槍壽命約為500分鐘。

        通過對(duì)工藝流程的了解,經(jīng)多爐次觀察和統(tǒng)計(jì),問題集中表現(xiàn)為:噴槍離開吹掃位向噴吹點(diǎn)下降時(shí)開始噴吹粉劑時(shí),槍體稍有下降報(bào)故障停車;噴吹結(jié)束,升至吹掃位完成吹掃后提出平臺(tái)時(shí),槍體稍有上升報(bào)故障停車。綜合統(tǒng)計(jì)情況,以上情況非爐爐發(fā)生,出現(xiàn)概率約為25%,并且維護(hù)模式手動(dòng)控制下,并不出現(xiàn)。故障情況下,因連鎖信號(hào)噴槍無(wú)法提出、鐵水車無(wú)法開出,若強(qiáng)制開車,將報(bào)廢噴槍,直接威脅生產(chǎn)連續(xù)。

        3 問題的分析和方案的確定

        根據(jù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象經(jīng)過討論后分析,可以結(jié)合維護(hù)模式下的多次升降停止等試驗(yàn),初步判斷單體設(shè)備運(yùn)行正常;針對(duì)故障發(fā)生點(diǎn)集中于吹掃點(diǎn)附近,檢查噴槍位置編碼器及其反饋信號(hào)也未發(fā)現(xiàn)異常,用全新編碼器進(jìn)行更換后再次試車,仍然會(huì)不定次發(fā)生這類故障。此時(shí),向外方設(shè)計(jì)和工程技術(shù)人員進(jìn)行求助,得到的回復(fù)是已經(jīng)調(diào)試完成,試用期間運(yùn)行正常,可能是變頻器本身的毛病,不屬于其服務(wù)范圍。

        三座工位都出現(xiàn)相同的故障,并不能直接斷定是變頻器本身的問題,我們?cè)俅螌?duì)圖紙、接線、信號(hào)、變頻器參數(shù)細(xì)致的排查未發(fā)現(xiàn)問題后,決定對(duì)尚未質(zhì)疑的程序進(jìn)行檢查。程序上,噴吹點(diǎn)只是一個(gè)位置信號(hào),由編碼器提供,噴吹點(diǎn)反饋信號(hào)到達(dá)后輸出變頻器停止信號(hào),然后變頻器停車,程序上并沒有問題,測(cè)試I/O信號(hào)正常。大家再次分析,覺得不經(jīng)常發(fā)生,故障點(diǎn)集中在一個(gè)位置,動(dòng)一下就停,會(huì)不會(huì)是位置信號(hào)和傳動(dòng)之間配合上存在不足,再次查看程序,果然發(fā)現(xiàn)如果PLC輸出了變頻器啟動(dòng)信號(hào)后,如果槍位沒有發(fā)生變化或變化太小,將超時(shí)并提示變頻器外部故障,現(xiàn)象就是故障停車,所以可以在程序上加入一個(gè)小的延時(shí),調(diào)整變頻器斜坡、抱閘開啟等參數(shù),避免變頻器啟動(dòng)時(shí)間差造成編碼器位置信號(hào)變化慢或變化小,從而避免此故障的發(fā)生。對(duì)編碼器反饋噴槍位置,增加延時(shí)程序,其中計(jì)算和確定延時(shí)程序進(jìn)行修改如圖1所示。

        4方案的實(shí)施和效果

        對(duì)以上分析和方案進(jìn)行實(shí)施,經(jīng)過對(duì)程序修改增加延時(shí)模塊、優(yōu)化變頻器斜坡時(shí)間等參數(shù),然后進(jìn)行試用,多爐次生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)顯示,此故障再次發(fā)生次數(shù)為0,故障圓滿排除,經(jīng)1年的試用,至今未再發(fā)生。問題得到解決。

        結(jié)語(yǔ)

        通過改進(jìn)外方原有控制程序,在編碼器位置參數(shù)反饋至PLC到PLC向變頻器發(fā)出動(dòng)作啟動(dòng)信號(hào)直至變頻器驅(qū)動(dòng)動(dòng)作開始之間,預(yù)設(shè)延時(shí)并根據(jù)實(shí)驗(yàn)調(diào)整時(shí)長(zhǎng);同時(shí)優(yōu)化變頻控制參數(shù),調(diào)試和使用后圓滿解決,動(dòng)作平順,位置準(zhǔn)確。該問題的解決要點(diǎn):對(duì)編碼器位置反饋信號(hào)進(jìn)行合理延時(shí),適配變頻器斜坡等參數(shù)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]段剛?.PLC與變頻器應(yīng)用技術(shù)項(xiàng)目教程[M] .北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

        [2]達(dá)涅利鐵水預(yù)處理功能書[Z].

        endprint

        (1.河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼一煉鋼廠,河北邯鄲056000;2.河北鋼鐵集團(tuán) 邯鋼自動(dòng)化部,河北 邯鄲056015)

        摘 要:煉鋼鐵水預(yù)處理的變頻控制系統(tǒng),含提升電機(jī)、提升鏈條、噴槍小車架及噴槍和噴槍小車等,槍位由一臺(tái)KUEBLE絕對(duì)值編碼器反饋,有上下兩個(gè)極限,基于編碼器提供的信號(hào),PLC通過VFD對(duì)噴槍的運(yùn)行速度、位置進(jìn)行自動(dòng)控制,驅(qū)動(dòng)鏈條帶動(dòng)噴槍小車及粉劑管道等按工藝要求完成下降和提升。在成產(chǎn)過程中出現(xiàn):離開噴吹點(diǎn)升降操作時(shí)報(bào)故障停機(jī),此時(shí)噴槍無(wú)法提出,直接影響生產(chǎn)。向DANIELI CORUS外方工程師咨詢,認(rèn)為是變頻器自身問題不屬于其服務(wù)范圍,未能給予解決。經(jīng)過我廠技術(shù)人員跟蹤、統(tǒng)計(jì),并對(duì)變頻器、控制回路、外方圖紙、程序研讀后綜合分析,找出了癥結(jié)并提出解決方案:改進(jìn)外方原有控制程序,在編碼器位置參數(shù)反饋至PLC到PLC向變頻器發(fā)出動(dòng)作啟動(dòng)信號(hào)直至變頻器驅(qū)動(dòng)動(dòng)作開始之間,預(yù)設(shè)延時(shí)并根據(jù)實(shí)驗(yàn)調(diào)整時(shí)長(zhǎng),優(yōu)化變頻控制斜坡、抱閘等參數(shù),調(diào)試和使用后圓滿解決,動(dòng)作平順,位置準(zhǔn)確。平穩(wěn)運(yùn)行至今已1年。

        關(guān)鍵詞:變頻;編碼器;控制;參數(shù);改進(jìn)

        中圖分類號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 1問題的產(chǎn)生

        由于煉鋼廠鐵水預(yù)處理噴槍在使用中經(jīng)常發(fā)生不確定性停機(jī)故障,到生產(chǎn)造成重大影響,為了減少停機(jī)事故,提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,因此來(lái)解決此問題

        2問題概述

        鐵水預(yù)處理噴吹流程如下所示:

        (1)2級(jí)HMI輸入工藝參數(shù),運(yùn)行模型得到所需的劑量;(2)目標(biāo)值轉(zhuǎn)入一級(jí)PLC,點(diǎn)擊開始,噴槍下降至鐵水液面上方500mm時(shí)開始用170Nm3/hr的氮?dú)鈱?duì)噴槍嘴進(jìn)行數(shù)秒吹掃;(3) 吹掃后,噴吹石灰開始,同時(shí)噴槍下降到最低位(距鐵水罐底300mm);(4)噴槍到達(dá)最低位后,鎂—石灰復(fù)合噴吹開始并持續(xù)進(jìn)行;(5)鎂粉噴吹完畢,依據(jù)模型設(shè)計(jì)繼續(xù)噴吹額外的石灰;(6)噴吹一定數(shù)量的石灰后,噴槍嘴提升到鐵水液面上方500mm;(7) 氮?dú)馇鍜唛_始,清掃時(shí)的氮?dú)饬髁考s170Nm3/hr,進(jìn)行3次開/關(guān);(8)然后氮?dú)忾y門關(guān)閉,噴槍提升到停槍位;(9) 操作人員對(duì)噴槍嘴進(jìn)行檢查判斷能否進(jìn)行下一次噴吹;(10)正常情況下噴槍壽命約為500分鐘。

        通過對(duì)工藝流程的了解,經(jīng)多爐次觀察和統(tǒng)計(jì),問題集中表現(xiàn)為:噴槍離開吹掃位向噴吹點(diǎn)下降時(shí)開始噴吹粉劑時(shí),槍體稍有下降報(bào)故障停車;噴吹結(jié)束,升至吹掃位完成吹掃后提出平臺(tái)時(shí),槍體稍有上升報(bào)故障停車。綜合統(tǒng)計(jì)情況,以上情況非爐爐發(fā)生,出現(xiàn)概率約為25%,并且維護(hù)模式手動(dòng)控制下,并不出現(xiàn)。故障情況下,因連鎖信號(hào)噴槍無(wú)法提出、鐵水車無(wú)法開出,若強(qiáng)制開車,將報(bào)廢噴槍,直接威脅生產(chǎn)連續(xù)。

        3 問題的分析和方案的確定

        根據(jù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象經(jīng)過討論后分析,可以結(jié)合維護(hù)模式下的多次升降停止等試驗(yàn),初步判斷單體設(shè)備運(yùn)行正常;針對(duì)故障發(fā)生點(diǎn)集中于吹掃點(diǎn)附近,檢查噴槍位置編碼器及其反饋信號(hào)也未發(fā)現(xiàn)異常,用全新編碼器進(jìn)行更換后再次試車,仍然會(huì)不定次發(fā)生這類故障。此時(shí),向外方設(shè)計(jì)和工程技術(shù)人員進(jìn)行求助,得到的回復(fù)是已經(jīng)調(diào)試完成,試用期間運(yùn)行正常,可能是變頻器本身的毛病,不屬于其服務(wù)范圍。

        三座工位都出現(xiàn)相同的故障,并不能直接斷定是變頻器本身的問題,我們?cè)俅螌?duì)圖紙、接線、信號(hào)、變頻器參數(shù)細(xì)致的排查未發(fā)現(xiàn)問題后,決定對(duì)尚未質(zhì)疑的程序進(jìn)行檢查。程序上,噴吹點(diǎn)只是一個(gè)位置信號(hào),由編碼器提供,噴吹點(diǎn)反饋信號(hào)到達(dá)后輸出變頻器停止信號(hào),然后變頻器停車,程序上并沒有問題,測(cè)試I/O信號(hào)正常。大家再次分析,覺得不經(jīng)常發(fā)生,故障點(diǎn)集中在一個(gè)位置,動(dòng)一下就停,會(huì)不會(huì)是位置信號(hào)和傳動(dòng)之間配合上存在不足,再次查看程序,果然發(fā)現(xiàn)如果PLC輸出了變頻器啟動(dòng)信號(hào)后,如果槍位沒有發(fā)生變化或變化太小,將超時(shí)并提示變頻器外部故障,現(xiàn)象就是故障停車,所以可以在程序上加入一個(gè)小的延時(shí),調(diào)整變頻器斜坡、抱閘開啟等參數(shù),避免變頻器啟動(dòng)時(shí)間差造成編碼器位置信號(hào)變化慢或變化小,從而避免此故障的發(fā)生。對(duì)編碼器反饋噴槍位置,增加延時(shí)程序,其中計(jì)算和確定延時(shí)程序進(jìn)行修改如圖1所示。

        4方案的實(shí)施和效果

        對(duì)以上分析和方案進(jìn)行實(shí)施,經(jīng)過對(duì)程序修改增加延時(shí)模塊、優(yōu)化變頻器斜坡時(shí)間等參數(shù),然后進(jìn)行試用,多爐次生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)顯示,此故障再次發(fā)生次數(shù)為0,故障圓滿排除,經(jīng)1年的試用,至今未再發(fā)生。問題得到解決。

        結(jié)語(yǔ)

        通過改進(jìn)外方原有控制程序,在編碼器位置參數(shù)反饋至PLC到PLC向變頻器發(fā)出動(dòng)作啟動(dòng)信號(hào)直至變頻器驅(qū)動(dòng)動(dòng)作開始之間,預(yù)設(shè)延時(shí)并根據(jù)實(shí)驗(yàn)調(diào)整時(shí)長(zhǎng);同時(shí)優(yōu)化變頻控制參數(shù),調(diào)試和使用后圓滿解決,動(dòng)作平順,位置準(zhǔn)確。該問題的解決要點(diǎn):對(duì)編碼器位置反饋信號(hào)進(jìn)行合理延時(shí),適配變頻器斜坡等參數(shù)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]段剛?.PLC與變頻器應(yīng)用技術(shù)項(xiàng)目教程[M] .北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

        [2]達(dá)涅利鐵水預(yù)處理功能書[Z].

        endprint

        (1.河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼一煉鋼廠,河北邯鄲056000;2.河北鋼鐵集團(tuán) 邯鋼自動(dòng)化部,河北 邯鄲056015)

        摘 要:煉鋼鐵水預(yù)處理的變頻控制系統(tǒng),含提升電機(jī)、提升鏈條、噴槍小車架及噴槍和噴槍小車等,槍位由一臺(tái)KUEBLE絕對(duì)值編碼器反饋,有上下兩個(gè)極限,基于編碼器提供的信號(hào),PLC通過VFD對(duì)噴槍的運(yùn)行速度、位置進(jìn)行自動(dòng)控制,驅(qū)動(dòng)鏈條帶動(dòng)噴槍小車及粉劑管道等按工藝要求完成下降和提升。在成產(chǎn)過程中出現(xiàn):離開噴吹點(diǎn)升降操作時(shí)報(bào)故障停機(jī),此時(shí)噴槍無(wú)法提出,直接影響生產(chǎn)。向DANIELI CORUS外方工程師咨詢,認(rèn)為是變頻器自身問題不屬于其服務(wù)范圍,未能給予解決。經(jīng)過我廠技術(shù)人員跟蹤、統(tǒng)計(jì),并對(duì)變頻器、控制回路、外方圖紙、程序研讀后綜合分析,找出了癥結(jié)并提出解決方案:改進(jìn)外方原有控制程序,在編碼器位置參數(shù)反饋至PLC到PLC向變頻器發(fā)出動(dòng)作啟動(dòng)信號(hào)直至變頻器驅(qū)動(dòng)動(dòng)作開始之間,預(yù)設(shè)延時(shí)并根據(jù)實(shí)驗(yàn)調(diào)整時(shí)長(zhǎng),優(yōu)化變頻控制斜坡、抱閘等參數(shù),調(diào)試和使用后圓滿解決,動(dòng)作平順,位置準(zhǔn)確。平穩(wěn)運(yùn)行至今已1年。

        關(guān)鍵詞:變頻;編碼器;控制;參數(shù);改進(jìn)

        中圖分類號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 1問題的產(chǎn)生

        由于煉鋼廠鐵水預(yù)處理噴槍在使用中經(jīng)常發(fā)生不確定性停機(jī)故障,到生產(chǎn)造成重大影響,為了減少停機(jī)事故,提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,因此來(lái)解決此問題

        2問題概述

        鐵水預(yù)處理噴吹流程如下所示:

        (1)2級(jí)HMI輸入工藝參數(shù),運(yùn)行模型得到所需的劑量;(2)目標(biāo)值轉(zhuǎn)入一級(jí)PLC,點(diǎn)擊開始,噴槍下降至鐵水液面上方500mm時(shí)開始用170Nm3/hr的氮?dú)鈱?duì)噴槍嘴進(jìn)行數(shù)秒吹掃;(3) 吹掃后,噴吹石灰開始,同時(shí)噴槍下降到最低位(距鐵水罐底300mm);(4)噴槍到達(dá)最低位后,鎂—石灰復(fù)合噴吹開始并持續(xù)進(jìn)行;(5)鎂粉噴吹完畢,依據(jù)模型設(shè)計(jì)繼續(xù)噴吹額外的石灰;(6)噴吹一定數(shù)量的石灰后,噴槍嘴提升到鐵水液面上方500mm;(7) 氮?dú)馇鍜唛_始,清掃時(shí)的氮?dú)饬髁考s170Nm3/hr,進(jìn)行3次開/關(guān);(8)然后氮?dú)忾y門關(guān)閉,噴槍提升到停槍位;(9) 操作人員對(duì)噴槍嘴進(jìn)行檢查判斷能否進(jìn)行下一次噴吹;(10)正常情況下噴槍壽命約為500分鐘。

        通過對(duì)工藝流程的了解,經(jīng)多爐次觀察和統(tǒng)計(jì),問題集中表現(xiàn)為:噴槍離開吹掃位向噴吹點(diǎn)下降時(shí)開始噴吹粉劑時(shí),槍體稍有下降報(bào)故障停車;噴吹結(jié)束,升至吹掃位完成吹掃后提出平臺(tái)時(shí),槍體稍有上升報(bào)故障停車。綜合統(tǒng)計(jì)情況,以上情況非爐爐發(fā)生,出現(xiàn)概率約為25%,并且維護(hù)模式手動(dòng)控制下,并不出現(xiàn)。故障情況下,因連鎖信號(hào)噴槍無(wú)法提出、鐵水車無(wú)法開出,若強(qiáng)制開車,將報(bào)廢噴槍,直接威脅生產(chǎn)連續(xù)。

        3 問題的分析和方案的確定

        根據(jù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象經(jīng)過討論后分析,可以結(jié)合維護(hù)模式下的多次升降停止等試驗(yàn),初步判斷單體設(shè)備運(yùn)行正常;針對(duì)故障發(fā)生點(diǎn)集中于吹掃點(diǎn)附近,檢查噴槍位置編碼器及其反饋信號(hào)也未發(fā)現(xiàn)異常,用全新編碼器進(jìn)行更換后再次試車,仍然會(huì)不定次發(fā)生這類故障。此時(shí),向外方設(shè)計(jì)和工程技術(shù)人員進(jìn)行求助,得到的回復(fù)是已經(jīng)調(diào)試完成,試用期間運(yùn)行正常,可能是變頻器本身的毛病,不屬于其服務(wù)范圍。

        三座工位都出現(xiàn)相同的故障,并不能直接斷定是變頻器本身的問題,我們?cè)俅螌?duì)圖紙、接線、信號(hào)、變頻器參數(shù)細(xì)致的排查未發(fā)現(xiàn)問題后,決定對(duì)尚未質(zhì)疑的程序進(jìn)行檢查。程序上,噴吹點(diǎn)只是一個(gè)位置信號(hào),由編碼器提供,噴吹點(diǎn)反饋信號(hào)到達(dá)后輸出變頻器停止信號(hào),然后變頻器停車,程序上并沒有問題,測(cè)試I/O信號(hào)正常。大家再次分析,覺得不經(jīng)常發(fā)生,故障點(diǎn)集中在一個(gè)位置,動(dòng)一下就停,會(huì)不會(huì)是位置信號(hào)和傳動(dòng)之間配合上存在不足,再次查看程序,果然發(fā)現(xiàn)如果PLC輸出了變頻器啟動(dòng)信號(hào)后,如果槍位沒有發(fā)生變化或變化太小,將超時(shí)并提示變頻器外部故障,現(xiàn)象就是故障停車,所以可以在程序上加入一個(gè)小的延時(shí),調(diào)整變頻器斜坡、抱閘開啟等參數(shù),避免變頻器啟動(dòng)時(shí)間差造成編碼器位置信號(hào)變化慢或變化小,從而避免此故障的發(fā)生。對(duì)編碼器反饋噴槍位置,增加延時(shí)程序,其中計(jì)算和確定延時(shí)程序進(jìn)行修改如圖1所示。

        4方案的實(shí)施和效果

        對(duì)以上分析和方案進(jìn)行實(shí)施,經(jīng)過對(duì)程序修改增加延時(shí)模塊、優(yōu)化變頻器斜坡時(shí)間等參數(shù),然后進(jìn)行試用,多爐次生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)顯示,此故障再次發(fā)生次數(shù)為0,故障圓滿排除,經(jīng)1年的試用,至今未再發(fā)生。問題得到解決。

        結(jié)語(yǔ)

        通過改進(jìn)外方原有控制程序,在編碼器位置參數(shù)反饋至PLC到PLC向變頻器發(fā)出動(dòng)作啟動(dòng)信號(hào)直至變頻器驅(qū)動(dòng)動(dòng)作開始之間,預(yù)設(shè)延時(shí)并根據(jù)實(shí)驗(yàn)調(diào)整時(shí)長(zhǎng);同時(shí)優(yōu)化變頻控制參數(shù),調(diào)試和使用后圓滿解決,動(dòng)作平順,位置準(zhǔn)確。該問題的解決要點(diǎn):對(duì)編碼器位置反饋信號(hào)進(jìn)行合理延時(shí),適配變頻器斜坡等參數(shù)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]段剛?.PLC與變頻器應(yīng)用技術(shù)項(xiàng)目教程[M] .北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

        [2]達(dá)涅利鐵水預(yù)處理功能書[Z].

        endprint

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