白靜 李亮 白虎豐(勝利油田臨盤采油廠采油四礦采油13隊)
臨盤油田經(jīng)過多年的開發(fā),已進入特高含水開發(fā)后期 ,隨著開采程度的提高 ,地層能量逐年下降 ,井筒技術狀況日益惡化,偏磨、腐蝕和結蠟等因素造成油井頻繁躺井。躺井率指標居高不下,給穩(wěn)油增產(chǎn)帶來了很大壓力。因此,對躺井問題進行深入分析,制定相應的控躺井措施已成為必須解決的一個難題。
采油十三隊管理著臨盤油田盤40塊、盤80塊、盤40-80塊以及盤43塊四套開發(fā)層系9個開發(fā)單元的21個注采井組,地質(zhì)儲量1490萬噸,含油面積8.7Km2。
1.躺井指標
對十三隊2009年-2012年上半年躺井指標進行統(tǒng)計,統(tǒng)計顯示,我隊自2009年以來在開井數(shù)不斷增加的情況下,躺井指標不斷變好,躺井率由3%下降至2.3%,油井免修期從2009年的621天延長到2012年的860天,延長了239天,截止到2012年5月份,我隊共有長壽井46口,其中2-3年的有17口,3-4年的有16口,4-5年的有9口,5年以上的有4口。
對躺井現(xiàn)象和躺井前的生產(chǎn)情況進行分析,造成躺井的原因有:腐蝕、結蠟、出砂等。
1.腐蝕
臨盤油田開發(fā)逐步進入后期,許多油井含水急劇上升,采出水的礦化度不斷升高,具有很強的腐蝕性。產(chǎn)出液的強腐蝕性不僅引起油井桿、管、泵及地面管線設備的腐蝕結垢,而且嚴重腐蝕套管,造成套破、套漏。采油十三隊管轄P40新區(qū)采出液含水高達(90%)、高礦化度(110000mg/l),加劇了井下設備的腐蝕,使得井筒狀況日益惡化。09年-12年統(tǒng)計,十三隊15口井因腐蝕導致躺井,其中3口井腐蝕嚴重。
2.結蠟
結蠟井在我隊普遍存在,在作業(yè)描述中基本都存在結蠟現(xiàn)象,尤其新區(qū)油井結蠟嚴重,在2011年有5口井因蠟卡作業(yè),在總結經(jīng)驗和教訓的基礎上,重新制定了新的加藥熱洗計劃,優(yōu)化了熱洗周期。經(jīng)過全年跟蹤加藥治理后,已經(jīng)取得顯著效果。在2012年上半年躺井維護中沒有結蠟造成的躺井。
3.地層出砂
地層出砂一直是制約油田開發(fā)的難題之一,地層出砂不僅會導致油氣田不能有效開發(fā),采收率降低,并且還會導致井下設備的嚴重磨損,縮短設備使用壽命和油井的檢泵周期。P40塊屬典型的河流相正韻律沉積,開發(fā)層系館三七,油藏埋深1320-1380米。但該區(qū)邊底水活躍水錐現(xiàn)象嚴重,屬高孔高滲透儲層,因膠結疏松易出砂。
4.油稠
油稠也是影響油井正常生產(chǎn)的一個很重要不利因素,十三隊所管轄油井中P40、P80等區(qū)塊油井的油質(zhì)較差,原油粘度較高,流動性差,易造成頻繁斷脫。
近幾年我隊把躺井的及時發(fā)現(xiàn)、方案的優(yōu)化設計、作業(yè)現(xiàn)場描述、質(zhì)量監(jiān)督和后期的地面管理、井筒維護緊密相連,做到事前分析和預防、事中優(yōu)化和監(jiān)督、事后總結和提高,躺井率一直呈下降趨勢。
1.完善注采井網(wǎng),補充地下能量
積極凋整注采關系,加密調(diào)整,減小注采井距,完善注采井網(wǎng),細分注水開發(fā),提高油井動液面。2011年至今,我隊新投水井4口,轉注井3口,水井措施2口,動液面上升30米,6口井上提泵掛。
2.加強井組動態(tài)分析,改善水井調(diào)配效果。
我隊對油井日液變化、水井測試曲線和水驅(qū)開發(fā)效果進行分析,積極進行動態(tài)調(diào)配,改善油井供液能力。2011年至今,水井調(diào)配12井次。
3.優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),選擇合理的工作制度
日常工作中我們根據(jù)油井的變化及時調(diào)整生產(chǎn)參數(shù),協(xié)調(diào)供排關系。2011年至2012年5月,共下調(diào)參35井次,其中泵降級9井次,上提泵掛6井次,下調(diào)沖次20井次,在一定程度上緩解了油井供排關系,同時還降低了桿管摩擦次數(shù),有效減緩了偏磨,為油井正常生產(chǎn)提供了良好的運轉環(huán)境。
4.優(yōu)化管柱組合,根據(jù)躺井原因?qū)m椫卫?/p>
對于有偏磨現(xiàn)象、桿柱組合不合理的油井,我們及時與礦、工藝所結合,優(yōu)化桿柱和管柱的結構,針對部分稠油井合理配置加重抽油桿 ,提高桿柱和管柱的適應性及抗彎能力 ,避免桿管之間的碰磨。進一步針對部分斜井,合理設計選用扶正器的類型、位置、個數(shù)等,最大程度地減少偏磨。2011年至今我隊對35口偏磨井使用了扶正器,對5口井進行了管柱的優(yōu)化。
5.加強油井日常維護,強化加藥和熱洗工作
我隊油井老區(qū)腐蝕、偏磨,新區(qū)油井結蠟嚴重,且新區(qū)礦化度高,含水上升后腐蝕嚴重。加藥和熱洗工作就尤為重要。我們根據(jù)油井動液面、套壓、起出管柱情況和采出液性質(zhì),采取不同的洗井方式。一般對動液面高、套管氣大的井采取泵車洗井方式,對動液面較低、結蠟較輕,套管氣影響較小的井采取自流洗井方式,對結蠟嚴重井采取蒸汽洗井方式。此外根據(jù)起出管柱情況、洗井前后電流、載荷等的變化,積極調(diào)整加藥量和熱洗周期,結蠟、腐蝕的井得到了有效的改善。
6.完善躺井預警機制
成立了由隊長、地質(zhì)技術員、工程技術員、注水技術員、作業(yè)監(jiān)督及各站長組成的控躺井小組,根據(jù)各油井的原油物性,結合造成躺井的主要原因,對全隊每口井進行分析,將油井分為油稠、結蠟、腐蝕三類,針對不同的油井實施分類管理,制定油水井一井一策。利用遠程計量系統(tǒng)對油井生產(chǎn)情況進行監(jiān)測,通過日液、電流和載荷的變化能及時發(fā)現(xiàn)問題,實現(xiàn)躺井超前控制。2012年1-5月我隊自扶躺井11口。
7.嚴把作業(yè)關,從源頭控好躺井
在施工現(xiàn)場加強作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督,嚴格執(zhí)行油井管理辦法,制定作業(yè)監(jiān)督考核機制,落實責任到人 ,提高作業(yè)一次合格率。
1.躺井預警機制的建立,可切實有效地提高抽油井躺井的預見性 ,實現(xiàn)躺井超前控制。
2.不斷完善注采井網(wǎng),調(diào)整注采關系,補充地層能量,真正實現(xiàn)“注水穩(wěn)產(chǎn),以水控躺井”。
3.從小處著手,抓好加藥和熱洗等日常管理工作,改善桿管泵運行狀況。
[1]竇之林.賈俊山孤東油田開發(fā)研究【M】石油工業(yè)出版社2003.
[2]萬仁浦.采油工程手冊.北京:石油工業(yè)出版社,2000.
[3]孫超.躺井分析及控制措施.石油地質(zhì),2012.
[4]張輝.深入躺井分析尋求控躺井對策.科技向?qū)В?011.
[5]矯海燕.勝利油田油井躺井的原因及措施建議,2005.