孫宏巖,苑 穎,王 娜,唐仲赟,石 磊
(1.中國石油吉林石化公司 合成樹脂廠,吉林 吉林132022;2.中國石油東北煉化工程有限公司 吉林設(shè)計院,吉林吉林132022)
吉林石化現(xiàn)有年產(chǎn)能18萬噸ABS的裝置,采用乳液接枝-本體SAN摻混技術(shù),節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)已經(jīng)成為我國的一項基本國策和社會共識,對于化工行業(yè)即是推動企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,實施循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)約資源和能源;鼓勵發(fā)展資源消耗和環(huán)境污染少、技術(shù)含量和附加值高的產(chǎn)品,通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造等措施,提高經(jīng)濟規(guī)模,降低資源消耗.因此,企業(yè)自身應(yīng)該以技術(shù)進(jìn)步為動力,加大節(jié)能減排技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用力度,有效促進(jìn)企業(yè)節(jié)能創(chuàng)效.這不僅是環(huán)境保護(hù)的迫切需要,也是化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求[1-2].
提高ABS接枝聚合反應(yīng)轉(zhuǎn)化率有利于提高裝置的利用效率,減少對環(huán)境的污染,更符合國家節(jié)能減排的發(fā)展方針,具有環(huán)境友好的社會意義[3-4].
通過開展提高ABS接枝聚合反應(yīng)轉(zhuǎn)化率工業(yè)化試驗,驗證小試試驗結(jié)果.提高ABS接枝聚合反應(yīng)轉(zhuǎn)化率將是吉林石化ABS生產(chǎn)技術(shù)的一大進(jìn)步,將進(jìn)一步完善20萬噸/年成套技術(shù)工藝包,提高自有技術(shù)水平.
試驗原料物性指標(biāo)列于表1.
表1 試驗原料物性指標(biāo)
以上試驗原料均來自吉林石化公司合成樹脂廠.
將ABS接枝粉料與SAN樹脂按照一定比例,通過螺桿擠出機熔融共混,擠出、造粒,得到ABS樹脂.
在吉林石化公司合成樹脂廠聚合單元,分別在AR-501A、AR-501B、AR-501C三個反應(yīng)釜各進(jìn)行一批延長熟化時間30 min的試驗,即在ABS聚合開始第三次反應(yīng)時,反應(yīng)釜在絕熱的情況下將反應(yīng)時間由原來的20 min延長至50 min.共得到3批接枝膠乳.取每批延長熟化時間30 min后的膠乳,測試固含量及凝聚物含量.加入抗氧劑,機械攪拌1 h后凝聚、脫水、干燥,得到的粉料與SAN樹脂按0215A配方在單螺桿擠出機上進(jìn)行共混,測試共混物性能.
實驗前將膠乳存儲罐AV-504A清空置換,將聚合的三批高轉(zhuǎn)化率膠乳單獨存放于膠乳存儲罐AV-504A中,加入抗氧劑并摻混均勻.取正常生產(chǎn)過程膠乳儲罐AV-504中膠乳作為標(biāo)準(zhǔn)樣.取AV-504A中高轉(zhuǎn)化率膠乳為測試樣,按照上述凝聚、脫水、干燥、共混、測試條件進(jìn)行分析.在膠乳進(jìn)入裝置系統(tǒng)后無異常情況下,又連續(xù)投入AR-501內(nèi)5釜試驗料,做進(jìn)一步對比.
工業(yè)化試驗得到的膠乳的聚合轉(zhuǎn)化率結(jié)果列于表2中.
表2 轉(zhuǎn)化率測試結(jié)果
ABS接枝膠乳的各性能測試結(jié)果列于表3中.
表3 AR-501取樣接枝膠乳性能試驗結(jié)果
表4 AV-504A取樣接枝膠乳性能試驗結(jié)果
從以上結(jié)果可以看出,各批次ABS接枝膠乳性能穩(wěn)定,符合裝置要求.
各批次得到的工業(yè)化試驗產(chǎn)品主要性能列于表5.
表5 工業(yè)化試驗產(chǎn)品主要性能
對比AR-501A、AR-501B和 AR-501C中取出的接枝膠乳,經(jīng)凝聚、脫水、干燥、混煉得到的共混物的沖擊性能明顯低于標(biāo)準(zhǔn)樣.分析原因認(rèn)為,AR-501三釜中取出的接枝膠乳樣品與AV-504(正常生產(chǎn)時)取樣的最大區(qū)別是抗氧劑的加入方式不同.AR-501三釜釜底取出膠乳后加入抗氧劑,均通過人工手動混合20 min左右.而AP-505取樣是裝置通過泵自動加入抗氧劑,并在AV-504中充分混合攪拌后的膠乳.而手動混合抗氧劑過程攪拌時間短、強度低、溫度低,抗氧劑不能很好地擴散到膠乳中,在混煉加工過程中影響了抗氧劑作用的發(fā)揮,從而影響了產(chǎn)品的力學(xué)性能.
通過調(diào)整取樣位置(AV-504A中取料),達(dá)到與裝置生產(chǎn)過程相一致的混合條件,進(jìn)行的3批次接枝聚合試驗得到的接枝膠乳,經(jīng)凝聚、脫水、干燥、混煉得到的共混物的各項主要性能均達(dá)到裝置生產(chǎn)指標(biāo).在這3批試驗打通全流程且試驗結(jié)果符合生產(chǎn)要求的基礎(chǔ)上,連續(xù)開展5批次接枝聚合工業(yè)化試驗,產(chǎn)品的各項主要性能均達(dá)到裝置生產(chǎn)指標(biāo).
裝置聚合過程DCS控制曲線如圖1~圖2所示.
圖1 工業(yè)化試驗中接枝聚合過程DCS典型曲線
圖2 裝置工藝接枝聚合過程DCS曲線
圖1為工業(yè)化試驗中接枝聚合過程DCS典型曲線,圖2為裝置工藝接枝聚合過程DCS曲線.對比以上接枝聚合過程DCS曲線可知,延長熟化時間30 min后,聚合溫度曲線與原生產(chǎn)過程基本保持相近,峰溫的位置及溫度基本沒有變化,聚合過程未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象.不同之處為當(dāng)延長熟化時間30 min后,從第二峰溫開始出現(xiàn)30-40 min的不同于原工藝聚合過程中降溫速率的相對平緩的臺階.這說明,由于延長熟化反應(yīng)時間,剩余單體充分參與聚合反應(yīng),反應(yīng)放熱,從而改變了系統(tǒng)的降溫速率,出現(xiàn)降溫速率放緩的階段,從而提高了接枝聚合轉(zhuǎn)化率.DCS曲線存在的差異與接枝聚合轉(zhuǎn)化率提高的測試結(jié)果相吻合[5].
(1)在利用ABS裝置進(jìn)行的8批次延長熟化時間30 min的工業(yè)化試驗中,裝置工藝運行穩(wěn)定,證明該技術(shù)是可行的.
(2)工業(yè)化試驗結(jié)果表明,通過延長熟化時間30 min,接枝聚合轉(zhuǎn)化率均有明顯提高,超過了預(yù)期目標(biāo)97.5%;膠乳的凝固物含量、機械穩(wěn)定性和表面張力等性能與同期裝置膠乳性能相當(dāng);粉料力學(xué)性能和加工性能與現(xiàn)有裝置指標(biāo)相當(dāng),達(dá)到預(yù)期目標(biāo).
[1]郭元占,何承全.乳液聚合法生產(chǎn)丁苯橡膠的轉(zhuǎn)化率[J].甘肅化工,1996(4):17-20.
[2]劉爽,張紅梅.降低ABS樹脂殘單的工藝研究[J].煉油與化工,2010(3):9-10.
[3]潘祖仁.高分子化學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997.
[4]趙繼忠,何承全.提高乳聚SBR生產(chǎn)裝置的轉(zhuǎn)化率[J].合成橡膠工業(yè),1996(5):297.
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