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        石灰石/石膏濕法脫硫工藝脫硫效率影響因素

        2014-08-02 02:27:05殷紅梅
        中國(guó)科技縱橫 2014年10期
        關(guān)鍵詞:煙氣效率工藝

        殷紅梅

        (國(guó)電電力大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧大連 116431)

        石灰石/石膏濕法脫硫工藝脫硫效率影響因素

        殷紅梅

        (國(guó)電電力大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧大連 116431)

        闡述石灰石/石膏濕法脫硫工藝的基本原理以及它的應(yīng)用狀況,本文將以漿液PH值為基準(zhǔn),對(duì)影響脫硫效果的因素以及規(guī)律進(jìn)行研究,并從工藝和設(shè)備方面簡(jiǎn)述如何保障濕法脫硫功效,以提升石灰石/石膏濕法脫硫工藝的脫硫效率。一般地,影響脫硫效率因素包括有石灰石的活性、液氣比、鈣硫比等。

        石灰石 石膏 脫硫工藝 脫硫效率

        1 引言

        燃煤過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生并排放二氧化硫(SO2)造成嚴(yán)重的空氣污染,為實(shí)現(xiàn)全國(guó)SO2的消減目標(biāo),就須控制電力行業(yè)的SO2排放量。當(dāng)前我國(guó)燃煤機(jī)組廣泛地運(yùn)用了石灰石/石膏濕法脫硫(wet flue gas desulfurization,以下簡(jiǎn)稱(chēng)FGD)這種煙氣脫硫工藝,FGD的流程、形式和原理在國(guó)際上都有著異曲同工之妙。主要運(yùn)用了包括有石灰石(主要成分是碳酸鈣:CaCO3)、石灰(主要成分是氧化鈣:CaO)或者碳酸鈉(Na2CO3)等漿液作為洗滌劑,煙氣通過(guò)吸收塔會(huì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),進(jìn)而達(dá)到煙氣洗滌的效果,從而使煙氣中的二氧化硫(SO2)得以去除。最早的石灰石脫硫工藝,是在1927年英國(guó)為保護(hù)高層建筑,在泰晤士河岸的電廠得以利用,至今已有87年歷史。經(jīng)過(guò)不斷地對(duì)技術(shù)、工藝革新完善,如今FGD具有以下優(yōu)點(diǎn):脫硫效率高,基本保證為90%,最高可達(dá)95%,更甚是98%;機(jī)組容量大;煤種適應(yīng)性強(qiáng);副產(chǎn)品容易回收;運(yùn)營(yíng)成本較低等。本文將從影響脫硫效率的因素參數(shù)進(jìn)行分析,概述其影響的原因,進(jìn)而為完善FGD系統(tǒng)、提升脫硫效率作理論依據(jù)。

        2 FGD脫硫原理

        燃煤產(chǎn)生的煙氣通過(guò)增壓風(fēng)機(jī)到達(dá)煙氣換熱器,受冷卻后進(jìn)入吸收塔,吸收塔中有經(jīng)過(guò)消化處理的石灰粉與水?dāng)嚢瓒傻奈諠{液。在吸收塔內(nèi),煙氣與吸收漿液相混合,煙氣中的SO2與漿液中的CaCO3發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。同時(shí)漿液中會(huì)蒸發(fā)部分水分使得煙氣進(jìn)一步得到冷卻,穿過(guò)除霧器除去煙氣中的水分,進(jìn)而離開(kāi)吸收塔再次進(jìn)過(guò)煙氣換熱器加溫后,進(jìn)入煙囪中排入外界空氣中。過(guò)程中會(huì)生成副產(chǎn)品二水石膏(CaSO4·2H2O),在進(jìn)行脫水就能回收石膏。其中FGD的主要化學(xué)反應(yīng)原理如下:

        石灰石法:SO2+H2O=H2SO3

        H2SO3+Ca CO3=Ca SO3+H2O+CO2

        石灰法:SO2+H2O=H2SO3

        H2SO3+Ca O=C a SO3+H2O

        這種工藝擁有極其豐富的資源作為吸收劑,能廣泛地進(jìn)行商業(yè)化開(kāi)發(fā),擁有成本低,可回收等優(yōu)點(diǎn)。當(dāng)前,作為FGD工藝中應(yīng)用最為廣泛地方法,石灰石/石灰法對(duì)高硫煤的脫硫率能保證至少90%,而那些低硫煤則能保證95%的脫硫率。

        3 脫硫效率的影響因素

        煙氣換熱器會(huì)使燃煤過(guò)程中產(chǎn)生的煙氣降溫冷卻,進(jìn)入吸收塔其中的HCl、HF以及灰塵等都會(huì)溶入漿液中,漿液中的水分會(huì)吸收SO2、SO3生成H2SO3,其能分解H+和HSO3-,與漿液中的CaCO3發(fā)生水反應(yīng)生成二水石膏,使得漿液的PH值發(fā)生變化。為使吸收塔的脫硫效率得以保障,漿液通過(guò)循環(huán)泵從吸收塔漿池送到塔內(nèi)噴嘴體系噴淋而下,會(huì)向吸收塔內(nèi)持續(xù)輸送漿液,使吸收塔內(nèi)的漿液PH值保持在5~7之間。

        3.1 吸收塔內(nèi)漿液的PH值

        吸收塔中漿液吸收掉SO2的程度決定著脫硫效率的高低,而漿液的PH值會(huì)使其受到影響。相關(guān)實(shí)驗(yàn)表明,PH值越高越能吸收SO2,而越低的PH值更能Ca2+,減少成本,此二者要求對(duì)立,因此合理控制漿液PH值,不但能最大化提升脫硫效率,還能降低成本。

        漿液的PH值是一個(gè)緩慢的變化過(guò)程,因此也就不能通過(guò)監(jiān)控進(jìn)行及時(shí)控制來(lái)達(dá)到理想值。隨著煤質(zhì)和荷載的改變,煙氣流量不斷提升,脫硫效率逐步下降;通力煙氣流動(dòng)速度越快,使得煙氣對(duì)噴淋漿液的浮力就越高,增加了煙氣與漿液的混合時(shí)間,卻提升了駝鹿效率;雖然煙氣流速慢能更好地吸收SO2,但這樣容易使煙道發(fā)生堵塞等問(wèn)題。此外,相關(guān)數(shù)據(jù)表明,混合漿液中Ca CO4·2 H2O和CaCO3的濃度達(dá)到飽和時(shí),其漿液密度ρ=1135Kg/m3,而CaCO3·2H2O會(huì)抑制漿液對(duì)SO2的吸收,使脫硫效率降低;而當(dāng)漿液密度ρ≤1070Kg/m3時(shí),CaCO3的濃度會(huì)相對(duì)升高,CaCO3·2H2O的濃度變低,雖然使得脫硫效率增加,但會(huì)浪費(fèi)大量的石灰石漿液,使得成本變高。因此,建議密度范圍為[1070,1135]。

        所以穩(wěn)定漿液PH值,不僅是利用閥門(mén)來(lái)控制漿液的供給量,還需要做一個(gè)閉合控制回路,來(lái)控制進(jìn)入漿液中的SO2的量。根據(jù)反應(yīng)方程式:SO2+CaCO3=CaSO3+CO2↑可以得到,CaCO3與SO2的質(zhì)量關(guān)系比為100:64。所以將煙氣中SO2的含量作為參照,來(lái)控制漿液的供給量不但能滿足反應(yīng)的需求,還能控制PH值。實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)PH<5.6時(shí),PH越高漿液中就存有更多的CaCO3,脫硫效果越顯著,但當(dāng)PH>5.7時(shí),使得Ca2+難以吸出,脫硫效率變化相對(duì)緩慢。低PH值能促進(jìn)溶解,但不利于脫硫,還會(huì)造成設(shè)備酸性腐蝕。所以,建議漿液PH值的范圍[5.4,5.6]。

        3.2 石灰石活性

        石灰石中約95%都是方解石,其主要是由CaCO3組成的沉積巖,其常見(jiàn)的雜質(zhì)有MgCO3、SiO2、Fe2O3、Al2O3。在FGD系統(tǒng)中,會(huì)溶解部分MgCO3,但大部分的金屬雜質(zhì)即使在強(qiáng)酸下也不會(huì)被溶解。溶解過(guò)后的MgCO3雖然會(huì)提升脫硫效率,但其中Mg2+濃度過(guò)高會(huì)影響石膏的沉淀和脫水,進(jìn)而降低石膏的純度。SiO2較CaCO3的硬度強(qiáng),需要更多的漿液原料,且具有腐蝕性,會(huì)使設(shè)備受到磨損,總而言之SiO2會(huì)降低石膏純度以及石灰石活性。而金屬離子會(huì)生成氟化絡(luò)合物分布在石灰石之上,使得PH值相對(duì)偏低。所以,石灰石的溶解速率、溫度、大小以及溶液中碳酸鹽的含量都會(huì)覺(jué)得石灰石的活性,進(jìn)而影響脫硫效率。

        3.3 液氣比

        單位統(tǒng)計(jì)的煙氣流量在脫硫吸收塔中用于循環(huán)的堿性漿液的體積流量就是液氣比,其值等于單位時(shí)間內(nèi)漿液的噴淋量和單位時(shí)間內(nèi)濕煙氣體積流量比。相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,液氣比越小,隨著不斷增加的煙氣流量,SO2氣體在漿液中停滯時(shí)間較短,不能充分地與漿液混合,也就使得煙氣中的脫硫效率就越低。值得一提的是,太小的液氣比會(huì)使吸收塔達(dá)到“泛液點(diǎn)”,使得反應(yīng)過(guò)程中不再產(chǎn)生鼓泡現(xiàn)象,影響了SO2的吸收;液氣比也不能太大,過(guò)大的液氣比對(duì)設(shè)備要求越高,進(jìn)而會(huì)加大投資成本。某電廠330MW的機(jī)組當(dāng)液氣比達(dá)7時(shí),脫硫效率達(dá)到95%,當(dāng)液氣比達(dá)到8.5時(shí),脫硫效率高達(dá)97%,因此建議液氣比范圍[7,9]。

        3.4 鈣硫比

        脫硫過(guò)程中使用的CaCO3中Ca與去除SO2中S的摩爾比值就是鈣硫比,其化學(xué)反應(yīng)理論值為1。一般地將石灰石碾壓成粉并在漿液循環(huán)泵中多次循環(huán)才能使石灰石反應(yīng)充分,鈣硫比越高,電耗也就越高。實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)鈣硫比低于1.02時(shí)脫硫效率偏低,而當(dāng)鈣硫比高于1.05時(shí)脫硫效率趨于平衡。雖然鈣硫比的增加會(huì)適當(dāng)提升脫硫效率,但增加的幅度卻相對(duì)受限,還會(huì)使PH值變大,繼而不利于脫硫反應(yīng),所以,鈣硫比范圍在[1.02,1.05]比較適宜。

        3.5 煙氣中的飛灰

        飛灰含量高的煙氣會(huì)干擾石灰石的溶解,使石灰石中的Ca2+的溶解速率變低。而且灰塵產(chǎn)生的氟化絡(luò)合物,會(huì)在石灰石表面形成“糖衣”,不但會(huì)降低石膏的純度,還會(huì)是PH值下降,不利于SO2的吸收。此外飛灰中例如Hg、Cd、Zn等重金屬還會(huì)使Ca+和HSO3-的反應(yīng)受到抑制,降低脫硫效率。一般地,FGD粉塵流入量不得高于100mg/Nm3。

        除此之外,氧氣的含量以及煙氣的溫度或多或少地會(huì)導(dǎo)致石膏氧化反應(yīng)不充分,使得漿液中的含量過(guò)高,影響漿液質(zhì)量并降低脫硫效率,所以必須保持充足的O2,提供合適地溫度;再者設(shè)備的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)以及性能等都會(huì)對(duì)脫硫效率產(chǎn)生影響;適當(dāng)?shù)靥砑佑袡C(jī)酸,能促進(jìn)石灰石的溶解,有效地提升脫離效率。

        4 結(jié)語(yǔ)

        運(yùn)用FGD來(lái)控制火力燃煤發(fā)電過(guò)程中產(chǎn)生的SO2排放量,還有一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的階段。提升FGD脫硫效率,減少SO2的排放,不但能降低電廠成本,提升電廠價(jià)值,更能為我國(guó)當(dāng)前的空氣質(zhì)量作出重要貢獻(xiàn)。只有嚴(yán)格要求員工,結(jié)合實(shí)際情況,嚴(yán)格控制材料的質(zhì)量,定期檢查設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障并予以解決,從而提高脫硫效率,有效地提升電廠經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

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