羅名超
(南寧鐵路安全監(jiān)管辦駐柳州機(jī)務(wù)段驗(yàn)收室,工程師,廣西 柳州 545007)
2013年2月17日1:20,L835次在湘桂南線(xiàn)進(jìn)德至白山站間,因本務(wù)機(jī)車(chē)DF4D0145號(hào)高溫靜液壓泵后端蓋大漏,造成機(jī)車(chē)?yán)鋮s系統(tǒng)失效發(fā)生機(jī)破,更換機(jī)車(chē)后開(kāi)車(chē),構(gòu)成機(jī)車(chē)破損事故。
經(jīng)調(diào)查,該故障車(chē)2012年10月10日在柳州機(jī)務(wù)段進(jìn)行中修,按中修范圍要求互換檢修高溫靜液壓泵;2013年1月16日在柳州機(jī)務(wù)段進(jìn)行小修,按范圍啟動(dòng)進(jìn)行外觀(guān)檢查,性能良好;查近期機(jī)車(chē)整備情況,無(wú)相關(guān)檢修情況。經(jīng)入段檢查,發(fā)現(xiàn)泵進(jìn)出油管油堵丟失,高溫靜液壓泵后蓋與配流盤(pán)4顆聯(lián)接螺栓松脫1顆,其余3顆螺栓松。經(jīng)分解檢查,發(fā)現(xiàn)配流盤(pán)上方出油管O型膠圈裂斷,取出O型膠圈檢測(cè)配流盤(pán)與后蓋之間有0.45 mm的間隙;測(cè)量配流盤(pán)定位銷(xiāo)凸出高度為10 mm,而后蓋定位銷(xiāo)孔深度只有9.5 mm;拆出定位銷(xiāo)檢查,配流盤(pán)定位銷(xiāo)孔底部附近拉傷起凸臺(tái),定位銷(xiāo)安裝不到位。經(jīng)對(duì)故障高溫靜液壓泵按中修工藝范圍解體檢修,重點(diǎn)打磨定位銷(xiāo)孔、配裝定位銷(xiāo)并檢查配流盤(pán)與后蓋之間無(wú)間隙后重新組裝,組裝后在試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行性能試驗(yàn),檢查各部無(wú)泄漏。
東風(fēng)4D型機(jī)車(chē)靜液壓泵漏油導(dǎo)致機(jī)破、途中故障、臨修問(wèn)題發(fā)生多次。據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年度柳州機(jī)務(wù)段發(fā)生28件東風(fēng)4D型機(jī)車(chē)靜液壓泵漏油故障,以往主要認(rèn)為是密封膠圈的材質(zhì)問(wèn)題,為此多次進(jìn)行密封膠圈的選型試驗(yàn),但總體效果不明顯。該次DF4D0145號(hào)機(jī)車(chē)靜液壓泵故障,配流盤(pán)與后蓋之間的間隙達(dá)到0.45 mm,引起了對(duì)定位銷(xiāo)的安裝問(wèn)題的重視,通過(guò)深入分析查找典型故障的原因并制定相應(yīng)對(duì)策,為解決東風(fēng)4D型機(jī)車(chē)靜液壓泵漏油慣性故障找到了突破口,對(duì)檢修工作具有較好的指導(dǎo)意義。
東風(fēng)4D型內(nèi)燃機(jī)車(chē)采用了2套獨(dú)立的靜液壓傳動(dòng)系統(tǒng)來(lái)驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇,分別冷卻高溫水系統(tǒng)和低溫水系統(tǒng)。靜液壓系統(tǒng)工作原理見(jiàn)圖1所示,圖中箭頭方向是液壓油流動(dòng)方向,靜液壓泵由靜液壓變速箱驅(qū)動(dòng),從油箱通過(guò)管路吸入工作油,然后加壓打入高壓管路輸送至靜液壓馬達(dá),推動(dòng)靜液壓馬達(dá)旋轉(zhuǎn)而帶動(dòng)冷卻風(fēng)扇工作,工作油在馬達(dá)里釋放能量后,通過(guò)回油管返回油箱〔1〕。
圖1 靜液壓系統(tǒng)工作原理圖
圖注:1-冷卻風(fēng)扇;2-靜液壓馬達(dá);3-油水熱交換器;4-油箱;5-靜液壓泵;6-安全閥;7-溫度控制閥;8-溫度控制元件;9-側(cè)百側(cè)窗油缸;10-高壓軟管;12-靜液壓變箱;13-冷卻水管。
靜液壓泵采用軸向柱塞式定量泵,工作油在泵體內(nèi)部流向:后蓋吸油腔→配流盤(pán)腰子形孔→油缸體柱塞腔→配流盤(pán)腰子形孔→后蓋高壓油腔。
配流盤(pán)和后蓋對(duì)應(yīng)加工有2個(gè)Φ10的定位銷(xiāo)孔,組裝時(shí),由2顆定位銷(xiāo)Φ10×18定位,配流盤(pán)進(jìn)、出油口各用一個(gè)Φ56×3.5的O型膠圈密封,通過(guò)4顆M 10×30的螺栓緊固在后蓋上;后蓋通過(guò)6顆螺栓與后泵體連接在一起,連接處用一個(gè)Φ145×5.7的O型膠圈密封。配流盤(pán)和后蓋安裝見(jiàn)圖2所示。
圖2 靜液壓泵配流盤(pán)和后蓋安裝圖
如果定位銷(xiāo)長(zhǎng)度超過(guò)兩定位銷(xiāo)孔之和,配流盤(pán)和后蓋存在間隙,Φ56×3.5的O型膠圈壓縮量不足、密封效果差,從而導(dǎo)致靜液壓泵后端蓋漏油故障。從2013年4月3日,DF4D7009機(jī)車(chē)整備時(shí)發(fā)現(xiàn)低溫靜液壓泵端蓋漏油扣修,經(jīng)分解檢查發(fā)現(xiàn)后蓋與配流盤(pán)的定位銷(xiāo)端頭有擠壓翻邊現(xiàn)象,測(cè)量后蓋與配流盤(pán)間隙為0.15 mm;2013年6月26日,43848次DF4D4137機(jī)車(chē)因低溫靜液壓泵漏油發(fā)生途中故障,經(jīng)分解檢查發(fā)現(xiàn)后蓋與配流盤(pán)定位銷(xiāo)翻邊,測(cè)量后蓋與配流盤(pán)間隙為0.35 mm,造成組裝不到位,導(dǎo)致O型膠圈被高壓油擠壓破損失效。上述這2個(gè)案例與DF4D0145機(jī)車(chē)發(fā)生的故障原因完全相同,只不過(guò)后蓋與配流盤(pán)間隙大小略有差別,也正是因?yàn)镈F4D0145機(jī)車(chē)發(fā)生故障的故障較為典型,然后加強(qiáng)檢查發(fā)現(xiàn)的類(lèi)似問(wèn)題。因此說(shuō)配流盤(pán)和后蓋存在間隙就是引發(fā)事故的誘因。
造成配流盤(pán)和后蓋有間隙主要是原因:一是檢修質(zhì)量不高,配流盤(pán)定位銷(xiāo)孔底部附近拉傷起凸臺(tái)未發(fā)現(xiàn);二是維修工藝制定不完善,對(duì)定位銷(xiāo)長(zhǎng)度選配沒(méi)有卡控;三是配流盤(pán)和后蓋定位銷(xiāo)孔深度尺寸偏差設(shè)計(jì)不合理。
3.1 檢修質(zhì)量不高 機(jī)車(chē)中修時(shí),工作者不注意檢查高溫靜液壓泵定位銷(xiāo)及孔狀態(tài),未發(fā)現(xiàn)配流盤(pán)定位銷(xiāo)孔底部附近拉傷起凸臺(tái),造成定位銷(xiāo)安裝不到位,伸出量過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致后蓋裝上后不密貼存在間隙,安裝螺栓不能緊固到位。由于配流盤(pán)與后蓋之間的間隙,受高壓油壓力影響,配流盤(pán)出油管O型膠圈被壓力擠壓失效;運(yùn)用中受靜液壓系統(tǒng)振動(dòng)影響,配流盤(pán)與后蓋安裝螺栓逐漸松動(dòng),直至松脫失效,造成靜液壓油從后端蓋大漏,高溫靜液系統(tǒng)不能正常工作,高溫冷卻系統(tǒng)失效。
3.2 維修工藝制定不完善 中修機(jī)車(chē)檢修工藝,在靜液壓泵解體、測(cè)量、組裝及調(diào)整等工藝內(nèi)容中,均未涉及配流盤(pán)和后蓋定位銷(xiāo)及孔的檢修工藝要求,未將這一部分工作內(nèi)容作為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),工作者作業(yè)時(shí)無(wú)工藝參照依據(jù),檢修隨意性較大,定位銷(xiāo)及孔檢查缺失,不注意檢查安裝狀態(tài)和檢查方法不正確,存在安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
3.3 定位銷(xiāo)孔深度設(shè)計(jì)不合理 配流盤(pán)和后蓋定位銷(xiāo)孔深度尺寸偏差設(shè)計(jì)不合理,配件維修時(shí)有可能造成配流盤(pán)和后蓋存在安裝不到位的風(fēng)險(xiǎn)。查閱生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的圖紙,定位銷(xiāo)選用A10×18(GB119-1986,代替標(biāo)準(zhǔn)GB/T119.1-2000),按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)A10×18商品長(zhǎng)度范圍在17.5-18.5 mm均為合格產(chǎn)品〔2〕。
表1 各公差等級(jí)極限偏差相比較
生產(chǎn)廠(chǎng)家的車(chē)間精度當(dāng)然不會(huì)產(chǎn)生如此大的偏離,而且批量生產(chǎn)組裝,可通過(guò)等級(jí)選擇定位銷(xiāo)避免安裝誤差。但在配件維修需要更換定位銷(xiāo)時(shí),外購(gòu)定位銷(xiāo)安裝,存在定位銷(xiāo)長(zhǎng)度大于兩定位銷(xiāo)孔深度之和,配流盤(pán)和后蓋存在安裝不到位的風(fēng)險(xiǎn)。
檢修工作中,靜液壓泵已經(jīng)大量裝車(chē)使用,報(bào)廢更新的情況很少,產(chǎn)品設(shè)計(jì)的缺陷只能通過(guò)完善檢修工藝和加強(qiáng)質(zhì)量控制來(lái)消除。前述3臺(tái)機(jī)車(chē)落修的靜液壓泵,經(jīng)處理定位銷(xiāo)及孔,消除配流盤(pán)與后蓋之間的間隙后,重新裝車(chē)使用,未再發(fā)生漏油故障。為此,必須通過(guò)強(qiáng)化工藝培訓(xùn)、加強(qiáng)質(zhì)量控制和完善檢修工藝制定等措施來(lái)消除這一慣性故障。
4.1 強(qiáng)化工藝培訓(xùn)及質(zhì)量控制
4.1.1 加強(qiáng)工藝培訓(xùn) 由段專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)工作者進(jìn)行工藝培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范檢修作業(yè)程序,重點(diǎn)對(duì)新增加的工藝內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn),要求在檢修靜液壓泵時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行。
4.1.2 技術(shù)人員跟班指導(dǎo) 車(chē)間技術(shù)人員跟班作業(yè),指導(dǎo)工作者嚴(yán)格執(zhí)行工藝范圍,進(jìn)一步規(guī)范檢修作業(yè)程序。
4.1.3 質(zhì)檢員加強(qiáng)檢查 把定位銷(xiāo)及孔安裝狀態(tài)納入關(guān)鍵工序環(huán)節(jié),由質(zhì)量檢查員進(jìn)行檢查。
4.1.4 藝執(zhí)行情況重點(diǎn)抽查 技術(shù)和管理人員將靜液壓泵工藝執(zhí)行情況納入工藝檢查的主要內(nèi)容,并進(jìn)行重點(diǎn)抽查。
4.2 完善檢修工藝 對(duì)靜液壓泵檢修工藝進(jìn)行完善,補(bǔ)充要求的內(nèi)容見(jiàn)表2。
表2 對(duì)靜液壓泵檢修工藝的補(bǔ)充要求
靜液壓馬達(dá)與靜壓液泵結(jié)構(gòu)基本一樣,差別僅僅是主軸和前泵體不同,靜液壓馬達(dá)的檢修可參照靜壓液泵的內(nèi)容進(jìn)行。
南寧鐵路局管內(nèi)各型內(nèi)燃機(jī)車(chē)均采用相似的靜液壓系統(tǒng),各機(jī)務(wù)段在檢修機(jī)車(chē)靜壓液泵和靜液壓馬達(dá)時(shí),都能?chē)?yán)格選配好定位銷(xiāo),消除裝配間隙,就能有效地減少機(jī)車(chē)靜液壓泵后端蓋漏油故障的發(fā)生。
〔1〕大連機(jī)車(chē)車(chē)輛廠(chǎng).東風(fēng)4D型內(nèi)燃機(jī)車(chē)(1機(jī)車(chē)、制動(dòng)系統(tǒng))〔s〕.大連:大連機(jī)車(chē)車(chē)輛廠(chǎng),2007.
〔2〕國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局.中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(圓柱銷(xiāo)不淬硬鋼和奧氏體不銹鋼 GB/T119.1-2000)〔s〕.北京:國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2000.9.26發(fā)布.
〔3〕國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局.中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(一般公差未注公差的線(xiàn)性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000)〔s〕.北京:國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2000.7.24批準(zhǔn).