呂云辰 李安紅 吳 培 徐嚴(yán)偉 宋仁委
(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng)453731)
河南心連心化肥有限公司三分廠熱電車間有1臺TG-130/5.29-M型循環(huán)流化床鍋爐(次高壓、次高溫),主要以神木煙煤為原料,為合成氨系統(tǒng)提供蒸汽(壓力4.9 MPa、溫度470 ℃)90 t/h。據(jù)統(tǒng)計(jì),該鍋爐自2010年1月至2012年12月期間共停爐12次。停爐原因:水冷壁泄漏5次、斷煤3次、更換汽包加藥閥1次、系統(tǒng)停車1次、正常計(jì)劃檢修2次。該鍋爐的平均連續(xù)運(yùn)行周期約為91 d。合成氨系統(tǒng)檢修頻次為每年1次,在鍋爐檢修期間,為維持合成氨系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行,需用外供蒸汽。因此,延長鍋爐的平均運(yùn)行周期成為降低生產(chǎn)成本一個(gè)亟待解決的問題。
(1)水冷壁泄漏。檢修循環(huán)流化床鍋爐時(shí)發(fā)現(xiàn),漏點(diǎn)多位于循環(huán)流化床鍋爐爐膛出口和北墻衛(wèi)燃帶上部,泄漏部位磨損非常嚴(yán)重,水冷壁最薄處厚度僅1.7 mm,說明物料對此位置的沖刷較嚴(yán)重,應(yīng)重點(diǎn)防護(hù)。停運(yùn)循環(huán)流化床鍋爐后,通過膨脹指示針的位移檢查發(fā)現(xiàn),循環(huán)流化床鍋爐爐體下部存在向南偏移現(xiàn)象。經(jīng)分析,原因?yàn)榉盗掀髋蛎浌?jié)失效,造成循環(huán)流化床鍋爐爐體與旋風(fēng)分離器的連接處被下料管卡死,爐體下部向南偏移,導(dǎo)致北墻磨損嚴(yán)重。爐膛出口處管道因通流面積小,煙氣流速大,比其他部位更易磨損。
(2)斷煤停爐。從操作記錄可知,斷煤多發(fā)于陰雨天氣的夜間。由于防雨棚儲煤的容積較小,陰雨天氣煤含水量超標(biāo)時(shí)有發(fā)生(標(biāo)準(zhǔn)為質(zhì)量分?jǐn)?shù)6%~12%)。夜間上煤前不易摻混均勻,濕煤入煤倉易造成煤倉下部及下煤管堵塞,如處理不及時(shí)會導(dǎo)致循環(huán)流化床鍋爐斷煤而停運(yùn)。
(3)汽包加藥閥泄漏。檢修時(shí),未對循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行中不可更換配件和維修部位重點(diǎn)檢查,無法對鍋爐運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題提前采取處理措施。
為解決水冷壁泄漏的問題,在2013年4月檢修時(shí),采用測厚儀器對水冷壁大范圍取點(diǎn)、測厚,建立數(shù)據(jù)庫,全面檢測水冷壁的整體磨損情況。每隔500 mm設(shè)1個(gè)測厚區(qū),取水冷壁左、中、右3點(diǎn)進(jìn)行測量,測厚工作歷時(shí)10 d,共測得12 000個(gè)測厚點(diǎn)的壁厚數(shù)據(jù)。通過統(tǒng)計(jì)水冷壁測厚點(diǎn)的厚度并建立數(shù)據(jù)庫,以水冷壁管的標(biāo)高為Y軸,水冷壁管的編號為X軸(自西向東依次編號),將測厚數(shù)據(jù)對應(yīng)地輸入表格,厚度(L)≤2.5 mm的測厚點(diǎn)用紅色標(biāo)記(即需要更換的部位),2.5 mm<
L≤3.0 mm的測厚點(diǎn)用黃色標(biāo)記(即需要添加防護(hù)瓦的部位),3.0 mm
表1從數(shù)據(jù)庫中選取的幾組典型數(shù)據(jù)mm
通過對表1的數(shù)據(jù)分析可明顯看出,水冷壁西墻的大面積磨損明顯比東墻嚴(yán)重。該部位煙氣出現(xiàn)自西向東的紊流,可采取添加導(dǎo)流板或豎型板的措施來矯正煙氣的流向,從而減輕煙氣對水冷壁的磨損。
根據(jù)數(shù)據(jù)庫分析結(jié)果還發(fā)現(xiàn),水冷壁北墻磨損明顯比南墻嚴(yán)重,磨損最嚴(yán)重的部位在爐膛出口處和衛(wèi)燃帶以上高度10~12 m的部位,而且部分位置存在溝流、壁流現(xiàn)象等問題。針對水冷壁北墻磨損嚴(yán)重和返料器膨脹節(jié)卡死問題,在檢修中重新澆筑了返料器膨脹節(jié)。針對循環(huán)流化床鍋爐爐膛出口管道和旋風(fēng)分離器進(jìn)口管道磨損嚴(yán)重問題,分別采取了加裝豎型板和重新澆筑等措施。針對衛(wèi)燃帶上部磨損嚴(yán)重和部分位置存在溝流、壁流現(xiàn)象,通過在衛(wèi)燃帶上添加導(dǎo)流板,矯正爐內(nèi)物料的流向,消除溝流、壁流現(xiàn)象,減輕了衛(wèi)燃帶上部的磨損。安裝導(dǎo)流板后物料流向示意如圖1所示。
圖1 安裝導(dǎo)流板后物料流向示意
在2013年11月檢修時(shí),再次對水冷壁進(jìn)行全面測厚,結(jié)合2013年4月測厚數(shù)據(jù)計(jì)算水冷壁薄弱區(qū)域的磨損速率。參考磨損速率計(jì)算結(jié)果,本次檢修時(shí)將測厚點(diǎn)L<2.5 mm的水冷壁管全部更換,測厚點(diǎn)L在2.5~3.0 mm的水冷壁管加裝防護(hù)瓦,防止水冷壁管運(yùn)行中出現(xiàn)泄漏的情況。
修改操作規(guī)程,規(guī)定循環(huán)流化床鍋爐在不同負(fù)荷下爐膛差壓的范圍,操作人員可根據(jù)循環(huán)流化床鍋爐負(fù)荷控制爐膛差壓。在循環(huán)流化床鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),及時(shí)排灰以減少爐內(nèi)循環(huán)物料,減輕飛灰對水冷壁的沖刷;煙氣中氧體積分?jǐn)?shù)指標(biāo)嚴(yán)格控制在4%~7%,降低過量空氣系數(shù)以降低煙氣的流速,減輕煙塵對水冷壁和尾部煙道換熱管的磨損。
預(yù)防斷煤事故的措施:①擴(kuò)大煤棚容積,增加干煤儲量,防止陰雨天氣煤濕度過大;②建立入爐煤數(shù)據(jù)庫,增加煤的分析頻次,確保入爐煤質(zhì)量;③加大培訓(xùn)、管理、考核等方面力度,重點(diǎn)修訂了上煤、看煤的管理規(guī)章,防止?jié)衩喝朊簜},并通過事故演練,增強(qiáng)操作人員處理斷煤事故的能力。
對維修工、電工實(shí)行設(shè)備包機(jī)制度,提高其責(zé)任心;及時(shí)更換損壞的風(fēng)機(jī)變頻器模塊,防止跳車;編制給煤機(jī)檢修指導(dǎo)手冊,系統(tǒng)地羅列出給煤機(jī)的檢修項(xiàng)目,保證每次檢修都能全面檢查給煤機(jī),延長其運(yùn)行時(shí)間。
2013年3月底,循環(huán)流化床鍋爐停車檢修;2013年4月中旬投入運(yùn)行,循環(huán)流化床鍋爐連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行7個(gè)月,2013年11月17日,按計(jì)劃停車進(jìn)行檢修;2013年12月4日,檢修結(jié)束并投入使用,穩(wěn)定運(yùn)行至2014年5月16日按計(jì)劃停爐檢修。連續(xù)2次長周期穩(wěn)定運(yùn)行,創(chuàng)造了該循環(huán)流化床鍋爐長周期穩(wěn)定運(yùn)行的記錄。
據(jù)統(tǒng)計(jì),非正常停爐檢修時(shí)間平均約為10 d,平均蒸汽用量為90 t/h,其蒸汽成本110.13元/t,外供蒸汽價(jià)格134.68元/t,則停運(yùn)循環(huán)流化床鍋爐的經(jīng)濟(jì)損失合計(jì)57.10萬元(見表2)。
表2停運(yùn)循環(huán)流化床鍋爐的經(jīng)濟(jì)損失
改造后的循環(huán)流化床鍋爐平均穩(wěn)定運(yùn)行周期由約91 d延長至約186 d,年停爐次數(shù)由4次降至為2次,直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)114.2萬元。鍋爐運(yùn)行周期的延長,減少了停爐造成的損失,也為合成氨系統(tǒng)和尿素裝置穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。