吳 歡
(中石化寧波工程有限公司 浙江寧波315103)
某企業(yè)建成并投產(chǎn)的以煤為原料制取氫氣的生產(chǎn)裝置(以下簡稱煤制氫裝置A)為目前國內(nèi)煤制氫氣產(chǎn)氣量最大的生產(chǎn)裝置,氣化系統(tǒng)采用美國GE公司德士古水煤漿加壓氣化工藝,氣化壓力6.5 MPa,溫度1 300~1 400 ℃,建設(shè)規(guī)模為有效氣(H2+CO)產(chǎn)量200 000 m3/h(標(biāo)態(tài))。煤制氫裝置A原氮氣吹掃系統(tǒng)是1條氮氣總管分別與煤漿系統(tǒng)及氧氣系統(tǒng)相連,在其開車準(zhǔn)備階段,發(fā)現(xiàn)有煤漿泄漏至高壓氮氣吹掃管線的現(xiàn)象,存在安全隱患。
改進(jìn)前高壓氮氣吹掃系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 改進(jìn)前高壓氮氣吹掃系統(tǒng)工藝流程
從圖1可以看出:高壓氮氣由空分裝置分別輸送至高壓氮氣吹掃罐(V- 1)和高壓氮氣緩沖罐(V- 2)存儲;高壓氮氣吹掃罐用于煤漿管線和氧氣管線吹掃,高壓氮氣緩沖罐通過2只氮氣罐間的跨線(連接線)可補(bǔ)充吹掃氮氣。
吹掃煤漿系統(tǒng)和氧氣系統(tǒng)的氮氣吹掃管線是從同一總管接出,在煤漿管線和中心氧管線、環(huán)隙氧管線上均設(shè)有氣動開關(guān)閥門和單向閥,煤漿系統(tǒng)和氧氣系統(tǒng)通過這些閥門實現(xiàn)相互間的隔離。對吹掃煤漿管線的氮氣源沒有要求,但對吹掃氧氣管線的氮氣源要求格外嚴(yán)格。
根據(jù)操作程序,煤漿系統(tǒng)投用前,高壓氮氣系統(tǒng)必須接高壓氮氣先投入運行,煤漿系統(tǒng)才能投入運行,這樣煤漿才難以竄入位于XV- 3上游的高壓側(cè)管線,也可有效避免煤漿竄入氧氣系統(tǒng)的可能。泄漏的煤漿能夠倒竄至XV- 3的上游,說明投用煤漿時XV- 3處于開啟狀態(tài)。所以,其原因是操作人員未按照正常的操作程序進(jìn)行操作,再加上XV- 3本身存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題。
在煤制氫裝置A開車投用前,將吹掃煤漿系統(tǒng)的氮氣管線與吹掃氧氣系統(tǒng)的氮氣管線從源頭上進(jìn)行分離,杜絕煤漿泄漏竄入氧氣系統(tǒng)的可能。改進(jìn)后高壓氮氣吹掃系統(tǒng)工藝流程見圖2。
圖2 改進(jìn)后高壓氮氣吹掃系統(tǒng)工藝流程
從圖2可以看出:氧氣系統(tǒng)的氮氣吹掃仍由高壓氮氣罐提供氣源,但煤漿系統(tǒng)的吹掃改由通過氮氣緩沖罐提供氣源;原設(shè)計中2只氮氣罐間的連接線改為煤漿系統(tǒng)的吹掃總管,原管線中的止回閥和開關(guān)閥門作為總管切斷閥門;同時在煤漿系統(tǒng)氮氣吹掃管線上設(shè)置雙閥切斷,即增加切斷閥和止回閥各1只,便于操作及管線檢修。
高壓氮氣吹掃系統(tǒng)工藝流程修改后,高壓氮氣吹掃罐(V- 1)氮氣貯量可滿足氧氣系統(tǒng)的3個系列同時吹掃的用量;而高壓氮氣緩沖罐(V- 2)的氮氣在用于煤漿系統(tǒng)吹掃的同時還需用于高壓冷凝液罐(圖2中雙電磁壓控閥PV- 1所在管線用途)的保壓及其他用途,因此,與原流程相比,高壓緩沖罐(V- 2)可能出現(xiàn)頻繁充壓情況,即空分裝置的液氮泵啟動會更頻繁。
原流程中2只氮氣罐間的連接線補(bǔ)氮用的雙電磁壓控閥(PV- 1)現(xiàn)改用在高壓冷凝液罐的保壓管線上;當(dāng)用于煤漿系統(tǒng)吹掃的高壓氮氣緩沖罐(V- 2)壓力降至低設(shè)定值時,聯(lián)鎖動作雙電磁壓控閥(PV- 1)切斷用于冷凝液罐的保壓的高壓氮氣,以保證氣化爐安全停車的氮氣用量。
管線、儀表流程修改完成后,對氧氣系統(tǒng)和煤漿系統(tǒng)分別進(jìn)行了吹掃測試,為2只氮氣罐的壓力設(shè)定、邏輯聯(lián)鎖提供了可靠數(shù)據(jù),保證了氣化爐的安全聯(lián)鎖。