徐化林 莊小云
(華強化工集團股份有限公司 湖北當陽444105)
華強化工集團股份有限公司有8臺6M32型和1臺6M50型氫氮氣壓縮機,6M32型壓縮機由 TK3200-16/2600型同步電機(2007年投運,機組編號0#)驅(qū)動。合成氨系統(tǒng)經(jīng)數(shù)次擴能改造,目前氨醇年生產(chǎn)能力達600 kt,為確保壓縮機安全長周期穩(wěn)定運行,對各壓縮機的主機、電機均設置了振動在線監(jiān)測系統(tǒng)。
2013年11月10日,0#機組同步電機主軸瓦6個測點、電機軸瓦2個測點振動監(jiān)測數(shù)值均出現(xiàn)明顯上升,電機軸承座振動速度達21.0 mm/s。經(jīng)緊急停機檢查,發(fā)現(xiàn)電機轉(zhuǎn)子輪轂輻板中部沿圓周方向產(chǎn)生了4條裂紋。
裂紋原因分析:該壓縮機機組處于長期超負荷生產(chǎn)狀態(tài),同時還存在帶液現(xiàn)象,頻繁大扭矩起動,影響整個轉(zhuǎn)子運行的平衡性能,產(chǎn)生較大應力,導致電機轉(zhuǎn)子輪轂輻板產(chǎn)生疲勞。
6M32型壓縮機機組設計壓力與實際運行壓力對比見表1。
表1 6M32型壓縮機機組設計壓力與 實際運行壓力對比 MPa
項目一級二級三級四級五級六級設計壓力吸氣0.0240.240.701.605.15011.00排氣0.240.801.705.1513.4031.40實際壓力吸氣0.0480.330.661.505.0010.80排氣0.330.741.605.0012.0021.20
采取措施:如果外購新電機轉(zhuǎn)子需3個月時間,為減少對生產(chǎn)的影響,決定采用焊接工藝修復該電機轉(zhuǎn)子。查資料得知,該輪轂符合16Mn化學成分,屬于16Mn鍛件。焊接時用碳弧氣刨將電機轉(zhuǎn)子裂紋部分刨出雙U形坡口,然后打磨、清洗、去除油污;焊接部位預熱至300~350 ℃,采用J507焊條對坡口進行焊接修復,在焊接過程中,采用錘擊法消除應力;同時,在裂紋部位增設加強筋板,提高抗扭強度。焊接完畢后,立即對焊接部位進行局部保溫,實施自然冷卻。
經(jīng)第1次修復裂紋的電機轉(zhuǎn)子投運初期,各測點振動速度均正常,一般控制在5.0 mm/s。隨著開機時間的延長,各測點振動速度再次出現(xiàn)緩慢增大現(xiàn)象。運行10 h后,電機測點振動速度上升至11.0 mm/s。再次停機,對輻板采用著色探傷檢查,發(fā)現(xiàn)在焊縫部位出現(xiàn)了眾多細小裂紋。
裂紋原因分析:第1次修復裂紋的焊接工藝只采用錘擊消除應力,未進行全面退火處理,焊接應力消除不完全,輪轂輻板單側(cè)焊接加強筋板致使轉(zhuǎn)子動平衡失效、振動偏大、應力增加,導致形成第2次裂紋。
采取措施:①取消單側(cè)加強板,在輻板圓孔內(nèi)側(cè)增加圓環(huán)形加強板,將圓孔孔徑由Φ360 mm縮小至Φ200 mm,增加了輪轂輻板的整體強度。②對裂紋再次進行氣刨、打磨焊接。③焊接后,對整個轉(zhuǎn)子進行退火,即采用電阻絲纏繞輪轂、外覆蓋保溫石棉,通過調(diào)節(jié)電流控制升溫速率;嚴格按照16Mn材質(zhì)焊接退火工藝進行加熱、保溫、冷卻;即將工件加熱至620 ℃并保溫2 h,保溫結(jié)束后按2.5 ℃/min的速率降溫至300 ℃(2 h),再自然冷卻至常溫。
電機轉(zhuǎn)子修復投運1 h后,振動速度仍出現(xiàn)緩慢增大情況。運行24 h之后,振動速度達到10.8 mm/s,被迫再次停車檢查,發(fā)現(xiàn)是轉(zhuǎn)子輪轂與軸配合松動。
輪子輪轂與軸配合松動原因分析:轉(zhuǎn)子整體焊接退火后,轂孔發(fā)生膨脹變形,降溫后未能恢復至原有尺寸,造成與軸配合出現(xiàn)間隙而松動。
處理措施:用壓力機拆出輪轂,對內(nèi)孔實施預熱、堆焊加工,利用機加工手段重新使輪轂與軸之間配合恢復至原有過盈配合尺寸(0.25~0.30 mm)。
電機轉(zhuǎn)子經(jīng)過第3次修復回裝后,壓縮機自2013年11月開車已連續(xù)穩(wěn)定運行3個月,未發(fā)生故障,電機軸承座振動正常。