林曉
(中海石油(中國(guó))有限公司上海分公司 麗水作業(yè)公司,上海 200000)
KT(A)38-D(M)型康明斯柴油機(jī)自安裝、調(diào)試以來(lái)一直存在熄火困難故障。導(dǎo)致柴油機(jī)熄火困難的根本原因是燃油系統(tǒng)中噴油器計(jì)量孔前的油壓超過(guò)了熄火油壓。通過(guò)對(duì)PT 泵工作原理、工作循環(huán)及燃油系統(tǒng)的組成等分析研究,找出了可能引起熄火困難的幾種原因及處理方法,并且按照“由簡(jiǎn)至繁”的原則逐步進(jìn)行排查,最終找到故障點(diǎn),經(jīng)檢修后故障解除,確保了設(shè)備的正常運(yùn)行。
PT 燃油系統(tǒng)由油箱、燃油濾清器、PT 燃油泵、低壓輸油管、噴油器、搖臂、推桿、噴油凸輪、回油單向閥和回油管等組成。燃油泵將燃油從油箱中吸起,經(jīng)過(guò)濾清、調(diào)速器等送到噴油器,根據(jù)PT 系統(tǒng)的設(shè)計(jì),定時(shí)、定量地向發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸噴射燃油,進(jìn)入噴油器的燃油只有20%左右經(jīng)噴油器入氣缸燃燒,余下的80%左右的燃油對(duì)噴油器進(jìn)行冷卻和潤(rùn)滑后通過(guò)回油管線流回油箱。
當(dāng)柴油機(jī)開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)到“OFF”狀態(tài)時(shí),斷油電磁閥斷電,切斷油路,使發(fā)動(dòng)機(jī)熄火。如果斷油電磁閥由于卡澀、磨損、加工制造等原因,導(dǎo)致斷油閥關(guān)不嚴(yán),則燃油會(huì)持續(xù)供應(yīng),從而造成無(wú)法熄火。
此外,引起斷油閥關(guān)不嚴(yán)還可能與燃油的清潔度有關(guān)。當(dāng)燃油中含有雜質(zhì)時(shí),雜質(zhì)會(huì)殘留在電磁閥閥片位置,使得閥片動(dòng)作卡澀,從而造成斷油閥關(guān)閉不嚴(yán)。
柴油機(jī)回油管線部分管段位置高于噴油器計(jì)量孔,若回油出口單向閥關(guān)閉不嚴(yán),由于壓差的作用,會(huì)導(dǎo)致燃油回流,燃油通過(guò)噴油器回油孔和環(huán)形油道到達(dá)噴油器的計(jì)量孔前,造成壓力高于熄火油壓,導(dǎo)致熄火困難。
此外,還可能是雜質(zhì)進(jìn)入到閥體內(nèi),雜質(zhì)將閥芯墊起,使得閥芯不能貼合閥座,造成關(guān)閉不嚴(yán)。
噴油器通過(guò)密封圈將缸蓋中的油道分成進(jìn)油道和回油道。當(dāng)噴油器密封圈損壞時(shí),由于壓差的作用,進(jìn)油道的油會(huì)竄入回油道,使回油道中的壓力上升。當(dāng)柴油機(jī)熄火時(shí),進(jìn)油道壓力下降,回油道中的壓力超過(guò)進(jìn)油道壓力,燃油竄入進(jìn)油道,導(dǎo)致機(jī)組無(wú)法正常熄火。
出現(xiàn)此故障,無(wú)法直接判斷是哪個(gè)缸出現(xiàn)故障,需要逐個(gè)檢查噴油器,并更換密封圈。密封圈的損壞可能是人員安裝不當(dāng)導(dǎo)致,所以在安裝密封圈時(shí),需做好噴油器清潔、潤(rùn)滑工作,再進(jìn)行安裝;更換完噴油器密封圈,需重新調(diào)整氣門間隙方可運(yùn)行機(jī)組。
回油管回油至燃油箱上部,管線根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的空間、油箱的位置及回油的壓力進(jìn)行管線路線設(shè)計(jì),管線過(guò)長(zhǎng)、通徑小及管線元件多等會(huì)引起流體阻力大、回油管線背壓高,從而導(dǎo)致噴油器回油不暢,殘留的燃油通過(guò)噴油器回油孔和環(huán)形油道,供機(jī)組燃燒,從而導(dǎo)致熄火困難。
當(dāng)出現(xiàn)該故障時(shí),需要檢查管線是否出現(xiàn)節(jié)流、堵塞現(xiàn)象,需要拆卸疏通,再來(lái)判斷是否設(shè)計(jì)存在缺陷,若是設(shè)計(jì)缺陷,需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況重新設(shè)計(jì)回油路線。
1)解體斷油電磁閥,檢查電路正常,閥芯無(wú)卡澀、磨損和變形現(xiàn)象。更換燃油濾器和油水分離器,對(duì)電磁閥進(jìn)行清洗回裝,停機(jī)仍然熄火困難。
2)從機(jī)組拆開(kāi)回油出口單向閥,檢查彈簧正常、閥芯無(wú)磨損、橡膠密封帶良好。清洗出口單向閥零部件,并回裝,停機(jī)仍然熄火困難。
3)拆開(kāi)柴油機(jī)所有汽缸蓋,逐個(gè)取出噴油器進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)噴油器O 形圈有破損現(xiàn)象。
4)制作安裝壓力表的短接,連接在回油管線進(jìn)口位置,詳見(jiàn)圖1,檢測(cè)回油管線流體阻力,啟機(jī)正常運(yùn)行回油背壓為16.0 kPa 左右,回油壓力超出廠家設(shè)計(jì)要求的最大允許阻力14.0 kPa。
圖1 柴油機(jī)舊回油管線
拆除管線單向閥閥芯,停機(jī)仍然熄火困難。使用軟管模擬最短的回油路線,停機(jī)熄火正常。判斷故障原因?yàn)榛赜凸芫€設(shè)計(jì)存在缺陷,引起回油背壓高,噴油器回油不暢,最終導(dǎo)致柴油機(jī)不能正常熄火,需要重新設(shè)計(jì)回油管線。
1)縮小管線進(jìn)出口高度差;2)縮短管線長(zhǎng)度;3)增加管線直徑;4)減少管線上元件數(shù)量。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際空間情況,通過(guò)縮小管線進(jìn)出口高度差、縮短管線長(zhǎng)度及減少管線上的元件,設(shè)計(jì)了新回油管線,見(jiàn)圖2。
圖2 柴油機(jī)新回油管線
流動(dòng)液體在管線中的總阻力為[2]:∑hf=hf+hf1。(1)式中,hf為直管阻力,hf1為局部阻力,可根據(jù)范寧公式進(jìn)行計(jì)算
式中,λ 為管摩阻系數(shù),u 為液體流速,L 為管線長(zhǎng)度,d 為管內(nèi)徑。
4.2.1 計(jì)算流體流速
流體流速為
式中,Q 為回油流量,A 為管內(nèi)徑截面積。
廠家提供回油量Q 為94.3 L/h,管內(nèi)徑面積A 為4.91×10-4m3,計(jì)算得u=0.053 m/s。4.2.2 計(jì)算直管阻力
雷諾數(shù)
式中μ 為運(yùn)動(dòng)黏度,回油管線出口溫度大于60 ℃,選取0號(hào)柴油μ=0.29 mm2/s。
管摩阻系數(shù) λ=75/Re。 (5)
計(jì)算得λ=75÷383.8=0.2;
4.2.3 計(jì)算局部阻力
彎頭內(nèi)徑為22 mm,u1=du/d1=0.06m/s。
通過(guò)查詢管件局部阻力系數(shù)表得:標(biāo)準(zhǔn)90°彎頭,ζ1=0.75;彎頭連接直管處出現(xiàn)突然擴(kuò)大,ζ2=(d/d1-1)2=0.019,彎頭連接直管處出現(xiàn)突然縮小,ζ3=0.5(1-d1/d)=0.06,新設(shè)計(jì)回油管線上共有5 個(gè)彎頭。
4.2.4 計(jì)算回油背壓
流體總的壓力損失:△P=∑hfρ==82.06 Pa,管線回油背壓:P=△P+△W=1 090.06 Pa,小于廠家設(shè)計(jì)要求的最大允許阻力1 400 Pa,符合設(shè)計(jì)要求。
首先使用軟管模擬新回油管線路線,多次試運(yùn)行停機(jī)熄火正常。利用舊回油管線,改造出新的回油管線,多次試運(yùn)行停機(jī)熄火正常,柴油機(jī)熄火困難故障解除。
在解決康明斯柴油機(jī)熄火困難故障過(guò)程中,掌握了PT 燃油系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理等相關(guān)知識(shí),總結(jié)了可能引起柴油機(jī)熄火困難故障的各種原因,為以后出現(xiàn)類似故障的原因查找及排除提供參考。
[1] 楊學(xué)成.柴油機(jī)熄火困難的原因[J].工程機(jī)械與維修,2012(10):178-179.
[2] 王惠民.流體力學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2005:44-77.