北京市安定衛(wèi)生填埋場隸屬于北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團有限責(zé)任公司,位于北京市大興區(qū)安定鎮(zhèn)境內(nèi),主要接納西城區(qū)(原宣武區(qū))、豐臺區(qū)及大興區(qū)的部分生活垃圾。填埋場占地面積49.26hm2,海拔23.876m,地質(zhì)結(jié)構(gòu)為第四紀沉積多層細顆粒堆積,潛水埋藏深度5-7米。填埋場總?cè)莘e為1303.8萬m3,有效填埋容積約1200萬m3,設(shè)計日處理垃圾1400t,設(shè)計壽命25a。填埋區(qū)采用循環(huán)網(wǎng)格填埋的作業(yè)方式,垃圾填埋產(chǎn)生的滲瀝液收集至提升泵井。
垃圾滲瀝液水質(zhì)受垃圾成分、處理規(guī)模、降水量、氣候、填埋工藝及填埋場使用年限等因素的影響,具有成分復(fù)雜、有機污染物濃度高、氨氮含量高、前后期水質(zhì)變化大等特點,可生化性前期較好、隨后逐年下降[1]。垃圾填埋場運行初期,NH4+-N濃度較高,C/N比較高,滲瀝液COD、BOD5值也高,BOD5/COD值在0.4~0.8之間,可生化性較好,可以采用生物法進行處理。隨著垃圾填埋場的運行,滲瀝液中可生物降解的物質(zhì)被大量消耗,COD、BOD5值降低,BOD5/COD值接近0.1,NH4+-N濃度仍較高,C/N比較低,可采用物化的方法進行處理[2-3]。為了使?jié)B瀝液處理系統(tǒng)能在不同時期都穩(wěn)定運行,安定衛(wèi)生填埋場采用了生物處理結(jié)合膜過濾技術(shù)對滲瀝液進行處理。
一、滲瀝液水質(zhì)
安定衛(wèi)生填埋場滲瀝液水質(zhì)隨季節(jié)和年份變化較大,CODCr濃度從幾千到上萬不等,最高可達50000mg/L,NH4+-N濃度最高達2400mg/L。不同堆體的滲瀝液性質(zhì)隨其新鮮程度而變化,新鮮滲瀝液烏黑、惡臭,CODcr濃度高,NH4+-N值相對低;陳年滲瀝液相對色淺味淡,CODcr濃度高相對低,NH4+-N值相對高。表1給出了安定衛(wèi)生填埋場滲瀝液2010-2012年水質(zhì)主要參數(shù)的變化情況。
二、工藝設(shè)計指標(biāo)、流程及特點
(一) 處理水量及進出水水質(zhì)
安定衛(wèi)生填埋場滲瀝液處理工藝,日設(shè)計處理滲瀝液340m3/d,設(shè)計進出水指標(biāo)見表2。
(二) 處理工藝流程及特點
安定滲瀝液處理系統(tǒng)主要由調(diào)節(jié)池、A2/O-MBR系統(tǒng)(厭氧反應(yīng)器、缺氧反應(yīng)器、好氧反應(yīng)器、MBR膜機組)、納濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、污泥與濃縮液處理系統(tǒng)構(gòu)成。
1.調(diào)節(jié)池
來自填埋場的滲瀝液經(jīng)堆體內(nèi)收集主管收集入提升泵井,由提升泵排入調(diào)節(jié)池,經(jīng)過調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)均化滲瀝液水質(zhì)和水量后,有水泵輸入后續(xù)工藝處理系統(tǒng)中。
2.A2/O-MBR系統(tǒng)
A2/O-MBR系統(tǒng)由厭氧罐、缺氧罐、好氧罐及MBR膜機組四個部分組成。調(diào)節(jié)池中的滲瀝液首先進入?yún)捬醴磻?yīng)器進行中溫厭氧生化反應(yīng),滲瀝液中大分子有機物被分解成易降解的有機物或完全降解,為后續(xù)工藝處理提供良好的進水條件。滲瀝液經(jīng)過厭氧處理后依次進入缺氧罐、好氧罐及MBR膜機組。在好氧罐中,通過高活性的好氧微生物作用,降解進水中大部分的有機物;氨氮一部分通過生物合成去除,大部分在馴化產(chǎn)生的硝化菌的作用下轉(zhuǎn)變成為硝酸鹽和亞硝酸鹽,回流到缺氧罐,在反硝化菌作用下還原成氮氣排出,達到生物脫氮的目的。MBR膜機組采用孔徑為0.02μm浸沒式超濾膜組件,通過抽吸出流的方式分離系統(tǒng)中凈化水和菌體,同時通過污泥回流使A2/O-MBR系統(tǒng)中污泥濃度保持在10g/L左右。
3.納濾及反滲透系統(tǒng)
A2/O-MBR系統(tǒng)出水進入納濾系統(tǒng),進一步分離難降解較大分子有機物和部分氨氮。納濾系統(tǒng)分為兩段,采用聚酰胺復(fù)合膜,在41bar左右的壓力下對污水進行濃縮分離,出水回收率在80%以上。當(dāng)納濾出水水質(zhì)符合要求時,出水直接排入清水池;當(dāng)水質(zhì)較差時,納濾出水經(jīng)中間水箱調(diào)節(jié)后進入反滲透系統(tǒng),反滲透主要截留水中的鹽類和膠體物質(zhì),反滲透膜是采用卷式有機復(fù)合膜,其工作壓力為41bar左右,產(chǎn)生的清水收集至清水池。反滲透同樣采用濃水內(nèi)循環(huán)二段式系統(tǒng),回收率保證在80%以上,脫鹽率在90%左右。
4.剩余污泥、濃縮液處理系統(tǒng)
剩余污泥定期定量排入污泥池,上清液回流至調(diào)節(jié)池,根據(jù)實際情況一部分污泥通過厭氧罐重新輸入系統(tǒng),剩余污泥運送到填埋區(qū)處理;納濾濃縮液進入腐殖酸提取裝置,回收納濾濃縮液中有一定肥效的腐殖酸類物質(zhì)。反滲透系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮液進入濃縮液池,定期進行回灌或外運處理。
三、工藝運行情況
2012年安定滲瀝液處理工藝的進出水情況,雖然進水濃度變化幅度較大,但出水濃度仍能保持相對穩(wěn)定,該工藝處理滲瀝液效果明顯。
(一)對CODcr的去除
盡管運行期間進水CODCr濃度在5345.30~18352.00mg/L間波動,但組合工藝的出水水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo),對有機物始終保持著很高的去除效果,CODcr各月平均去除率均超過99%,說明該組合工藝具有良好的抗沖擊負荷能力。組合工藝各段對CODCr的去除效果也較為明顯,A2/O-MBR、NF和RO對CODcr的去除率分別為84.48%、77.79%和75.80%。A2/O-MBR處理段對有機物保持著較高的去除效果,這一方面是由于生物反應(yīng)器中穩(wěn)定增殖活性污泥對有機物的高效降解作用;另一方面,MBR處理單元代替?zhèn)鹘y(tǒng)二沉池具有高效的截留作用,使部分CODcr隨活性污泥截留于系統(tǒng)內(nèi),有效提高了A2/O-MBR對CODcr的處理效果[4]。處于工藝后端的納濾和反滲透單元通過有機復(fù)合膜的截留作用進一步去除難降解的大分子有機物,保證了工藝整體對CODcr的去除效果。
(二)對NH4+-N的去除
組合工藝進水NH4+-N為672.00 ~
1176.00mg/L,出水NH4+-N穩(wěn)定在7~10mg/L,工藝對NH4+-N的平均去除率達到99.15%,具有穩(wěn)定的硝化效果。對于組合工藝各單元,A2/O-MBR單元對NH4+-N的去除率較高,達到了98.54%,出水NH4+-N穩(wěn)定且達到排放要求,而納濾和反滲透對NH4+-N去除的貢獻較小,僅為25.14%和22.91%。可見,工藝進水中的NH4+-N在A2/O-MBR單元就基本完成了去除。這主要是由于MBR膜生物反應(yīng)器在A2/O工藝的后端,長期處于高溶解氧、低有機負荷的運行狀態(tài),反應(yīng)器內(nèi)的微環(huán)境有利于自養(yǎng)硝化菌的生長和積累。另外,MBR膜對微生物的高效截留作用可確保世代時間比較長的自養(yǎng)硝化菌不會流失,從而提高了A2/O-MBR的硝化效果[5]。
(三)對電導(dǎo)率的去除
電導(dǎo)率是最簡便的表征水中含鹽量的方法。通常情況下,電導(dǎo)率越高,水中的含鹽量也越高,電導(dǎo)率越低,水中的含鹽量也越低,而鹽分是綠化用水的重要指標(biāo)。組合工藝進水電導(dǎo)率為21700.00~31966.67μs/cm,出水電導(dǎo)率穩(wěn)定在1398.75~1785.00μs/cm,平均去除率達到93.97%。組合工藝中A2/O-MBR、NF和RO對電導(dǎo)率的處理率分別為24.76%、36.51%和87.52%,其中A2/O-MBR和納濾對鹽分截留量率較低,而反滲透機組脫鹽率較高,為工藝系統(tǒng)出水的最后排放或者回用作最后有力的保障。
(四)運行成本
2012年全年,滲瀝液處理系統(tǒng)累計進水115185t,產(chǎn)生凈水95274t,平均回收率82.7%。期間工藝運行費用合計22.88元/m3,與國內(nèi)其他工藝相比[1]、[6-7],有一定的經(jīng)濟優(yōu)勢。
(五)工藝運行中需注意的問題
1.滲瀝液水質(zhì)水量存在季節(jié)性變化,應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)調(diào)控工藝運行。就北京地區(qū)而言水量變化表現(xiàn)為夏季水量大、冬季小。冬春季滲瀝液量減少,生物處理系統(tǒng)負荷不足,易造成微生物生長困難,出水水質(zhì)下降,此時可縮短膜處理設(shè)備每日的運行時間,應(yīng)加強膜設(shè)備維護和清洗;夏季水量大時,可全天候運行,并關(guān)注好調(diào)節(jié)池容量。滲瀝液水質(zhì)變化,主要指CODcr、BOD5、SS、NH4+-N、TDS、PH等一系列指標(biāo)隨季節(jié)變化而變化。就北京地區(qū)而言,CODcr、BOD5、SS、TDS是夏季較高、冬季較低,NH4+-N、PH是冬季較高,夏季較低。因此,應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)的水質(zhì)變化,做好相關(guān)藥劑的投加,保證工藝各單元在正常的水質(zhì)條件下運行。
2.隨著填埋場填埋年限增加,滲瀝液中氨氮濃度會越來越高。強化反硝化的同時,將面臨系統(tǒng)碳源不足的問題。為解決此問題,需考慮對不同滲瀝液調(diào)配或外加碳源的方式調(diào)整污水的可生化性。本工藝設(shè)有調(diào)節(jié)池兩個,一個收集生活污水,另一個收集滲瀝液。通過對運行狀況的監(jiān)測,合理地調(diào)配工藝進水水質(zhì),適時地投加碳源,以保證生物處理系統(tǒng)對含氮化合物的去除要求,降低后端膜處理設(shè)備運行壓力。
3.生物處理單元受環(huán)境溫度影響較大,應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化做好溫度調(diào)控。溫度每變化10℃,污泥的活性變化2倍[8]。水溫低于5.6℃時,微生物基本上處于休眠狀態(tài),低于4℃時,微生物開始死亡[9]。本工藝對生物反應(yīng)器采用必要的控溫措施,冬季溫度較低時,利用鍋爐換熱系統(tǒng)進行升溫;夏季溫度較高時,可開啟冷卻塔進行適當(dāng)?shù)慕禍亍?/p>
4.在膜處理設(shè)備運行過程中,膜污染是不能完全避免,可采取相應(yīng)的措施來減小膜的污染程度。由于膜污染機理復(fù)雜,對于減少污染的方法也要具體問題具體分析,在實際運用過程中膜污染的主要防治措施有:一是改變操作運行條件。選擇合適的膜通量、操作壓力,以保證得到最佳透水率的同時避免凝膠層的形成,有效降低膜污染速率。適當(dāng)提高進水溫度,可以減小溶液黏度,增大擴系數(shù),提高過濾通量。增加膜面流速可以減小污染物在膜面的沉積[10]。二是對膜進行清洗。清洗方法主要有:水力清洗、機械清洗、化學(xué)清洗和電清洗[11]。本工藝所采用的是水力清洗和化學(xué)清洗。冬季,清洗水溫較低,可通過加熱設(shè)備適當(dāng)提升水溫,以提高清洗效果。
5.濃縮液處理手段還有待進一步研究。納濾和反滲透無法從根本上徹底分解滲瀝液中的污染物,處理過程中會產(chǎn)生相應(yīng)的濃縮液。目前,安定衛(wèi)生填埋場納濾濃縮液通過腐殖酸提取系統(tǒng)進行處理,提取的腐殖酸類物質(zhì)的實際應(yīng)用還有待進一步研究。反滲透濃縮液通過回灌或外運處理,增加了額外的處理成本,同時易造成二次污染。濃縮液是膜分離技術(shù)不可回避的問題,更加經(jīng)濟、環(huán)保和完善的濃縮液處理手段還有待進一步研究。
四、結(jié)論
安定衛(wèi)生填埋場采用的A2/O-MBR+NF+RO組合工藝能很好地解決垃圾填埋場滲瀝液處理難題,對CODcr、NH4+-N和電導(dǎo)率的去除率分別為99.55%、99.15%、93.97%,出水效果較好,能達到《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)的排放要求。該系統(tǒng)可不間斷運行,操作運行簡單,運行費用僅為22.88元/噸,與國內(nèi)其他工藝相比有一定經(jīng)濟優(yōu)勢,同時具有高效集成、占地面積小的優(yōu)點。因此,該工藝具有較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益,適合在垃圾滲瀝液處理中應(yīng)用。
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(責(zé)任編輯:李利)