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        自動化技術在某小水電站中的運用

        2014-04-21 04:38:08溫卉
        新媒體研究 2014年4期
        關鍵詞:綜合自動化小水電運用

        溫卉

        摘 要 水電站的綜合自動化是建立在以計算機監(jiān)控系統(tǒng)為基礎之上對整個電站運行全過程的自動控制,以達到提高小型水電站電能質量和發(fā)電效率、使水電站逐步實現(xiàn)少人值班直至最終達到無人值班(或少人值守)的目標。目前自動化技術的運用逐步由大中型水電站向小型水電站拓展。文章以某小型水電站技改為背景,淺析了微機綜合自動化技術在小型水電站中的應用,說明了水電站微機綜合自動化系統(tǒng)、設計、配置、功能等特點,可供廣大同行參考。

        關鍵詞 綜合自動化;小水電;運用

        中圖分類號:TV734 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)04-0104-02

        水電站的綜合自動化是建立在以計算機監(jiān)控系統(tǒng)為基礎之上對整個電站(甚至梯級電站或整個流域)從水文測報、機組啟(停)控制、工況監(jiān)視,輔助和公用設備的啟(停)控制、工況監(jiān)視,負荷的分配,直到輸電線路運行全過程的自動控制,并能準確地與上一級調度部門進行實時數(shù)據(jù)通信等全方位自動監(jiān)測的控制系統(tǒng)。

        隨著我國自動化技術水平的日益提高,綜合自動化技術在電力生產中得到了廣泛的應用,大中型水電站目前已經基本推廣了自動化技術。隨著技術進步和自動化設備造價的降低,綜合自動化技術已開始運用于小型水電站,以達到提高小型水電站電能質量和發(fā)電效率、使水電站逐步實現(xiàn)少人值班直至最終達到無人值班(或少人值守)的目標。

        1 電站概況

        某水電站為海豐縣梅隴鎮(zhèn)黃山洞水庫(中型)的附屬電站,于1987年建成,總裝機3×250 kW。該電站于2013年技改,技改后裝3臺GD007-WZ-60型水輪機,額定水頭14.5m,額定流量2.13 m3/s,額定轉速1000 r/min,額定出力272 kW,設計效率88.5%;配SFW250—6/590發(fā)電機,額定出力250 kW,轉速1000 r/min。電站總裝機容量為3×250 kW,配YWT型調速器,并引入相應的自動化控制技術。

        2 電站綜合自動化系統(tǒng)總體布局

        該水電站的自動化控制系統(tǒng)分為三層,由頂向下依次為:水庫中心監(jiān)控層、電站級控制層、現(xiàn)地級控制層,見圖1。其中中心監(jiān)控層配置于水庫樞紐,負責對水庫樞紐進行監(jiān)控。

        圖1 自動化控制系統(tǒng)分層示意圖

        各控制層配置如下:

        1)水庫中心監(jiān)控層。水庫中心監(jiān)控層位于水庫調度中心,主要由數(shù)據(jù)庫服務器、WEB服務器、其它相關監(jiān)控主機、監(jiān)測控制軟件和視頻主機等構成,實現(xiàn)對水庫樞紐各系統(tǒng)主要參數(shù)和設備運行狀態(tài)的監(jiān)控。本電站自動化系統(tǒng)屬水庫樞紐自動化系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),本電站的電站級控制層負責與水庫中心監(jiān)控層通訊交換數(shù)據(jù)、指令。

        2)電站級控制層。電站級控制層位于電站控制室,主要由數(shù)據(jù)服務器1臺,工作站2個,打印機1臺,UPS電源1臺及網(wǎng)絡設備等組成。電站級控制層設備與現(xiàn)地控制單元(LCU)間采用TCP/IP網(wǎng)絡協(xié)議。操作站為兩臺互為熱冗余工作站級計算機組成,完成對全廠的安全監(jiān)控、事故處理及人機聯(lián)系等功能,其軟件系統(tǒng)提供網(wǎng)絡WEB發(fā)布模塊接口。

        3)現(xiàn)地級控制層?,F(xiàn)地級控制層采用可編程控制器(PLC)為核心的控制單元(LCU),構成邏輯控制系統(tǒng),負責收集生產過程中的信息,并執(zhí)行對生產過程的控制,獨立實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和處理、事故檢測報警、控制調節(jié)、設備的繼電保護等功能。

        現(xiàn)地級控制層設5套測控單元,控制對象主要包括水輪發(fā)電機組、油、水、氣系統(tǒng)等輔機設備及發(fā)電機測溫、繼電保護、輸配電等。

        本電站采用微機型繼電保護裝置。微機型繼電保護裝置通過前面板的MMI或者自動化系統(tǒng)的ECP軟件進行配置整定,輸入相關參數(shù)。保護裝置通過這些參數(shù)進行保護功能和測量功能的計算,一旦發(fā)生故障需要進行保護時,繼電保護裝置能自動動作進行保護,并將相關故障信號通過Modbus Plus通訊接口以及常規(guī)I/O接口送電站計算機監(jiān)控系統(tǒng),并在電站級控制層的工作站報警、顯示詳細的事故或故障信號,并通過自動化系統(tǒng)進行控制,調整全廠的運行狀態(tài),完成故障對應的全廠保護動作,并形成故障錄波等操作記錄。主要繼電設備保護包括:①10 kV線路保護;②發(fā)電機保護;③主變壓器保護;④廠用變壓器保護。

        3 功能設計

        3.1 水庫中心監(jiān)控層

        水庫中心監(jiān)控層實現(xiàn)對水庫樞紐各系統(tǒng)主要參數(shù)的監(jiān)測和設備運行狀態(tài)的監(jiān)控。本電站自動化系統(tǒng)屬水庫樞紐自動化系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),由電站級控制層負責與其通訊,交換數(shù)據(jù)、指令。

        3.2 電站級控制層

        電站級控制層完成對全廠的安全監(jiān)控、事故處理及人機聯(lián)系等。實現(xiàn)的詳細功能有:

        1)采集各LCU上送的現(xiàn)場信號。

        2)機組順序控制(起停)及非正常條件的閉鎖。

        3)故障報警、顯示、處置。

        4)LCU測量信號的顯示。

        5)同期并網(wǎng)及解列。

        6)有功、無功功率控制及經濟運行控制。

        7)制作電站運行日記、各種報表、曲線、棒圖及其歷史文件的存儲。

        8)事件順序記錄及事故追憶記錄。

        9)人機界面,各種歷史數(shù)據(jù)存儲查詢,報表生成與打印等。

        10)模擬培訓。

        11)時間同步。

        12)自診斷通信。

        3.3 現(xiàn)地級控制層

        采用控制單元(LCU),以可編程控制器(PLC)為核心,附設HMI、智能儀表、自動裝置等設備構成,收集生產過程中的信息,并執(zhí)行對生產過程的控制,獨立完成數(shù)據(jù)采集和處理、事故檢測報警、控制調節(jié)等功能。LCU實現(xiàn)的詳細功能有:

        1)現(xiàn)地機組自動順序控制,能在上位機上或現(xiàn)地觸摸屏上以一個命令完成開停機全過程,或分步執(zhí)行。

        2)調速器和勵磁裝置的調節(jié)。

        3)同步操作。

        4)自動發(fā)電控制AGC。

        5)自動電壓控制AVR。

        6)繼電保護。

        4 結束語

        某水電站采用綜合自動化系統(tǒng)改造后,取得的成效主要有:

        1)可取消機旁值班人員僅在中控室集中監(jiān)控,減少了運行值班人員,改善運行人員的工作條件和工作環(huán)境。

        2)可自動檢測、自動調整運行參數(shù),提高電能質量和電能效率。

        3)提高了繼電保護準確率,故障位置和類型可在中控室工作站顯示,便于故障排除。同時系統(tǒng)可通過對設備的故障分析預測設備的故障發(fā)生率,為運行提供了參考。

        4)電站級控制層可與水庫中心監(jiān)控層實時通訊,可將電站的運行情況快速傳遞給水庫調度中心,快速接收來自水庫調度中心的指示。

        參考文獻

        [1]徐倩倩.電站自動化系統(tǒng)在變電站中的應用[J].低壓電器,2008(02).endprint

        摘 要 水電站的綜合自動化是建立在以計算機監(jiān)控系統(tǒng)為基礎之上對整個電站運行全過程的自動控制,以達到提高小型水電站電能質量和發(fā)電效率、使水電站逐步實現(xiàn)少人值班直至最終達到無人值班(或少人值守)的目標。目前自動化技術的運用逐步由大中型水電站向小型水電站拓展。文章以某小型水電站技改為背景,淺析了微機綜合自動化技術在小型水電站中的應用,說明了水電站微機綜合自動化系統(tǒng)、設計、配置、功能等特點,可供廣大同行參考。

        關鍵詞 綜合自動化;小水電;運用

        中圖分類號:TV734 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)04-0104-02

        水電站的綜合自動化是建立在以計算機監(jiān)控系統(tǒng)為基礎之上對整個電站(甚至梯級電站或整個流域)從水文測報、機組啟(停)控制、工況監(jiān)視,輔助和公用設備的啟(停)控制、工況監(jiān)視,負荷的分配,直到輸電線路運行全過程的自動控制,并能準確地與上一級調度部門進行實時數(shù)據(jù)通信等全方位自動監(jiān)測的控制系統(tǒng)。

        隨著我國自動化技術水平的日益提高,綜合自動化技術在電力生產中得到了廣泛的應用,大中型水電站目前已經基本推廣了自動化技術。隨著技術進步和自動化設備造價的降低,綜合自動化技術已開始運用于小型水電站,以達到提高小型水電站電能質量和發(fā)電效率、使水電站逐步實現(xiàn)少人值班直至最終達到無人值班(或少人值守)的目標。

        1 電站概況

        某水電站為海豐縣梅隴鎮(zhèn)黃山洞水庫(中型)的附屬電站,于1987年建成,總裝機3×250 kW。該電站于2013年技改,技改后裝3臺GD007-WZ-60型水輪機,額定水頭14.5m,額定流量2.13 m3/s,額定轉速1000 r/min,額定出力272 kW,設計效率88.5%;配SFW250—6/590發(fā)電機,額定出力250 kW,轉速1000 r/min。電站總裝機容量為3×250 kW,配YWT型調速器,并引入相應的自動化控制技術。

        2 電站綜合自動化系統(tǒng)總體布局

        該水電站的自動化控制系統(tǒng)分為三層,由頂向下依次為:水庫中心監(jiān)控層、電站級控制層、現(xiàn)地級控制層,見圖1。其中中心監(jiān)控層配置于水庫樞紐,負責對水庫樞紐進行監(jiān)控。

        圖1 自動化控制系統(tǒng)分層示意圖

        各控制層配置如下:

        1)水庫中心監(jiān)控層。水庫中心監(jiān)控層位于水庫調度中心,主要由數(shù)據(jù)庫服務器、WEB服務器、其它相關監(jiān)控主機、監(jiān)測控制軟件和視頻主機等構成,實現(xiàn)對水庫樞紐各系統(tǒng)主要參數(shù)和設備運行狀態(tài)的監(jiān)控。本電站自動化系統(tǒng)屬水庫樞紐自動化系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),本電站的電站級控制層負責與水庫中心監(jiān)控層通訊交換數(shù)據(jù)、指令。

        2)電站級控制層。電站級控制層位于電站控制室,主要由數(shù)據(jù)服務器1臺,工作站2個,打印機1臺,UPS電源1臺及網(wǎng)絡設備等組成。電站級控制層設備與現(xiàn)地控制單元(LCU)間采用TCP/IP網(wǎng)絡協(xié)議。操作站為兩臺互為熱冗余工作站級計算機組成,完成對全廠的安全監(jiān)控、事故處理及人機聯(lián)系等功能,其軟件系統(tǒng)提供網(wǎng)絡WEB發(fā)布模塊接口。

        3)現(xiàn)地級控制層?,F(xiàn)地級控制層采用可編程控制器(PLC)為核心的控制單元(LCU),構成邏輯控制系統(tǒng),負責收集生產過程中的信息,并執(zhí)行對生產過程的控制,獨立實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和處理、事故檢測報警、控制調節(jié)、設備的繼電保護等功能。

        現(xiàn)地級控制層設5套測控單元,控制對象主要包括水輪發(fā)電機組、油、水、氣系統(tǒng)等輔機設備及發(fā)電機測溫、繼電保護、輸配電等。

        本電站采用微機型繼電保護裝置。微機型繼電保護裝置通過前面板的MMI或者自動化系統(tǒng)的ECP軟件進行配置整定,輸入相關參數(shù)。保護裝置通過這些參數(shù)進行保護功能和測量功能的計算,一旦發(fā)生故障需要進行保護時,繼電保護裝置能自動動作進行保護,并將相關故障信號通過Modbus Plus通訊接口以及常規(guī)I/O接口送電站計算機監(jiān)控系統(tǒng),并在電站級控制層的工作站報警、顯示詳細的事故或故障信號,并通過自動化系統(tǒng)進行控制,調整全廠的運行狀態(tài),完成故障對應的全廠保護動作,并形成故障錄波等操作記錄。主要繼電設備保護包括:①10 kV線路保護;②發(fā)電機保護;③主變壓器保護;④廠用變壓器保護。

        3 功能設計

        3.1 水庫中心監(jiān)控層

        水庫中心監(jiān)控層實現(xiàn)對水庫樞紐各系統(tǒng)主要參數(shù)的監(jiān)測和設備運行狀態(tài)的監(jiān)控。本電站自動化系統(tǒng)屬水庫樞紐自動化系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),由電站級控制層負責與其通訊,交換數(shù)據(jù)、指令。

        3.2 電站級控制層

        電站級控制層完成對全廠的安全監(jiān)控、事故處理及人機聯(lián)系等。實現(xiàn)的詳細功能有:

        1)采集各LCU上送的現(xiàn)場信號。

        2)機組順序控制(起停)及非正常條件的閉鎖。

        3)故障報警、顯示、處置。

        4)LCU測量信號的顯示。

        5)同期并網(wǎng)及解列。

        6)有功、無功功率控制及經濟運行控制。

        7)制作電站運行日記、各種報表、曲線、棒圖及其歷史文件的存儲。

        8)事件順序記錄及事故追憶記錄。

        9)人機界面,各種歷史數(shù)據(jù)存儲查詢,報表生成與打印等。

        10)模擬培訓。

        11)時間同步。

        12)自診斷通信。

        3.3 現(xiàn)地級控制層

        采用控制單元(LCU),以可編程控制器(PLC)為核心,附設HMI、智能儀表、自動裝置等設備構成,收集生產過程中的信息,并執(zhí)行對生產過程的控制,獨立完成數(shù)據(jù)采集和處理、事故檢測報警、控制調節(jié)等功能。LCU實現(xiàn)的詳細功能有:

        1)現(xiàn)地機組自動順序控制,能在上位機上或現(xiàn)地觸摸屏上以一個命令完成開停機全過程,或分步執(zhí)行。

        2)調速器和勵磁裝置的調節(jié)。

        3)同步操作。

        4)自動發(fā)電控制AGC。

        5)自動電壓控制AVR。

        6)繼電保護。

        4 結束語

        某水電站采用綜合自動化系統(tǒng)改造后,取得的成效主要有:

        1)可取消機旁值班人員僅在中控室集中監(jiān)控,減少了運行值班人員,改善運行人員的工作條件和工作環(huán)境。

        2)可自動檢測、自動調整運行參數(shù),提高電能質量和電能效率。

        3)提高了繼電保護準確率,故障位置和類型可在中控室工作站顯示,便于故障排除。同時系統(tǒng)可通過對設備的故障分析預測設備的故障發(fā)生率,為運行提供了參考。

        4)電站級控制層可與水庫中心監(jiān)控層實時通訊,可將電站的運行情況快速傳遞給水庫調度中心,快速接收來自水庫調度中心的指示。

        參考文獻

        [1]徐倩倩.電站自動化系統(tǒng)在變電站中的應用[J].低壓電器,2008(02).endprint

        摘 要 水電站的綜合自動化是建立在以計算機監(jiān)控系統(tǒng)為基礎之上對整個電站運行全過程的自動控制,以達到提高小型水電站電能質量和發(fā)電效率、使水電站逐步實現(xiàn)少人值班直至最終達到無人值班(或少人值守)的目標。目前自動化技術的運用逐步由大中型水電站向小型水電站拓展。文章以某小型水電站技改為背景,淺析了微機綜合自動化技術在小型水電站中的應用,說明了水電站微機綜合自動化系統(tǒng)、設計、配置、功能等特點,可供廣大同行參考。

        關鍵詞 綜合自動化;小水電;運用

        中圖分類號:TV734 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)04-0104-02

        水電站的綜合自動化是建立在以計算機監(jiān)控系統(tǒng)為基礎之上對整個電站(甚至梯級電站或整個流域)從水文測報、機組啟(停)控制、工況監(jiān)視,輔助和公用設備的啟(停)控制、工況監(jiān)視,負荷的分配,直到輸電線路運行全過程的自動控制,并能準確地與上一級調度部門進行實時數(shù)據(jù)通信等全方位自動監(jiān)測的控制系統(tǒng)。

        隨著我國自動化技術水平的日益提高,綜合自動化技術在電力生產中得到了廣泛的應用,大中型水電站目前已經基本推廣了自動化技術。隨著技術進步和自動化設備造價的降低,綜合自動化技術已開始運用于小型水電站,以達到提高小型水電站電能質量和發(fā)電效率、使水電站逐步實現(xiàn)少人值班直至最終達到無人值班(或少人值守)的目標。

        1 電站概況

        某水電站為海豐縣梅隴鎮(zhèn)黃山洞水庫(中型)的附屬電站,于1987年建成,總裝機3×250 kW。該電站于2013年技改,技改后裝3臺GD007-WZ-60型水輪機,額定水頭14.5m,額定流量2.13 m3/s,額定轉速1000 r/min,額定出力272 kW,設計效率88.5%;配SFW250—6/590發(fā)電機,額定出力250 kW,轉速1000 r/min。電站總裝機容量為3×250 kW,配YWT型調速器,并引入相應的自動化控制技術。

        2 電站綜合自動化系統(tǒng)總體布局

        該水電站的自動化控制系統(tǒng)分為三層,由頂向下依次為:水庫中心監(jiān)控層、電站級控制層、現(xiàn)地級控制層,見圖1。其中中心監(jiān)控層配置于水庫樞紐,負責對水庫樞紐進行監(jiān)控。

        圖1 自動化控制系統(tǒng)分層示意圖

        各控制層配置如下:

        1)水庫中心監(jiān)控層。水庫中心監(jiān)控層位于水庫調度中心,主要由數(shù)據(jù)庫服務器、WEB服務器、其它相關監(jiān)控主機、監(jiān)測控制軟件和視頻主機等構成,實現(xiàn)對水庫樞紐各系統(tǒng)主要參數(shù)和設備運行狀態(tài)的監(jiān)控。本電站自動化系統(tǒng)屬水庫樞紐自動化系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),本電站的電站級控制層負責與水庫中心監(jiān)控層通訊交換數(shù)據(jù)、指令。

        2)電站級控制層。電站級控制層位于電站控制室,主要由數(shù)據(jù)服務器1臺,工作站2個,打印機1臺,UPS電源1臺及網(wǎng)絡設備等組成。電站級控制層設備與現(xiàn)地控制單元(LCU)間采用TCP/IP網(wǎng)絡協(xié)議。操作站為兩臺互為熱冗余工作站級計算機組成,完成對全廠的安全監(jiān)控、事故處理及人機聯(lián)系等功能,其軟件系統(tǒng)提供網(wǎng)絡WEB發(fā)布模塊接口。

        3)現(xiàn)地級控制層?,F(xiàn)地級控制層采用可編程控制器(PLC)為核心的控制單元(LCU),構成邏輯控制系統(tǒng),負責收集生產過程中的信息,并執(zhí)行對生產過程的控制,獨立實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和處理、事故檢測報警、控制調節(jié)、設備的繼電保護等功能。

        現(xiàn)地級控制層設5套測控單元,控制對象主要包括水輪發(fā)電機組、油、水、氣系統(tǒng)等輔機設備及發(fā)電機測溫、繼電保護、輸配電等。

        本電站采用微機型繼電保護裝置。微機型繼電保護裝置通過前面板的MMI或者自動化系統(tǒng)的ECP軟件進行配置整定,輸入相關參數(shù)。保護裝置通過這些參數(shù)進行保護功能和測量功能的計算,一旦發(fā)生故障需要進行保護時,繼電保護裝置能自動動作進行保護,并將相關故障信號通過Modbus Plus通訊接口以及常規(guī)I/O接口送電站計算機監(jiān)控系統(tǒng),并在電站級控制層的工作站報警、顯示詳細的事故或故障信號,并通過自動化系統(tǒng)進行控制,調整全廠的運行狀態(tài),完成故障對應的全廠保護動作,并形成故障錄波等操作記錄。主要繼電設備保護包括:①10 kV線路保護;②發(fā)電機保護;③主變壓器保護;④廠用變壓器保護。

        3 功能設計

        3.1 水庫中心監(jiān)控層

        水庫中心監(jiān)控層實現(xiàn)對水庫樞紐各系統(tǒng)主要參數(shù)的監(jiān)測和設備運行狀態(tài)的監(jiān)控。本電站自動化系統(tǒng)屬水庫樞紐自動化系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),由電站級控制層負責與其通訊,交換數(shù)據(jù)、指令。

        3.2 電站級控制層

        電站級控制層完成對全廠的安全監(jiān)控、事故處理及人機聯(lián)系等。實現(xiàn)的詳細功能有:

        1)采集各LCU上送的現(xiàn)場信號。

        2)機組順序控制(起停)及非正常條件的閉鎖。

        3)故障報警、顯示、處置。

        4)LCU測量信號的顯示。

        5)同期并網(wǎng)及解列。

        6)有功、無功功率控制及經濟運行控制。

        7)制作電站運行日記、各種報表、曲線、棒圖及其歷史文件的存儲。

        8)事件順序記錄及事故追憶記錄。

        9)人機界面,各種歷史數(shù)據(jù)存儲查詢,報表生成與打印等。

        10)模擬培訓。

        11)時間同步。

        12)自診斷通信。

        3.3 現(xiàn)地級控制層

        采用控制單元(LCU),以可編程控制器(PLC)為核心,附設HMI、智能儀表、自動裝置等設備構成,收集生產過程中的信息,并執(zhí)行對生產過程的控制,獨立完成數(shù)據(jù)采集和處理、事故檢測報警、控制調節(jié)等功能。LCU實現(xiàn)的詳細功能有:

        1)現(xiàn)地機組自動順序控制,能在上位機上或現(xiàn)地觸摸屏上以一個命令完成開停機全過程,或分步執(zhí)行。

        2)調速器和勵磁裝置的調節(jié)。

        3)同步操作。

        4)自動發(fā)電控制AGC。

        5)自動電壓控制AVR。

        6)繼電保護。

        4 結束語

        某水電站采用綜合自動化系統(tǒng)改造后,取得的成效主要有:

        1)可取消機旁值班人員僅在中控室集中監(jiān)控,減少了運行值班人員,改善運行人員的工作條件和工作環(huán)境。

        2)可自動檢測、自動調整運行參數(shù),提高電能質量和電能效率。

        3)提高了繼電保護準確率,故障位置和類型可在中控室工作站顯示,便于故障排除。同時系統(tǒng)可通過對設備的故障分析預測設備的故障發(fā)生率,為運行提供了參考。

        4)電站級控制層可與水庫中心監(jiān)控層實時通訊,可將電站的運行情況快速傳遞給水庫調度中心,快速接收來自水庫調度中心的指示。

        參考文獻

        [1]徐倩倩.電站自動化系統(tǒng)在變電站中的應用[J].低壓電器,2008(02).endprint

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