楊舜伊袁純紅張云梅尹瑞瑕
(1.昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,云南 昆明 650302;2.昆明冶金高等專科學(xué)校,云南 昆明 650033)
淺談煤氣硫化氫超標(biāo)的原因及措施
楊舜伊1袁純紅1張云梅2尹瑞瑕1
(1.昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,云南 昆明 650302;2.昆明冶金高等??茖W(xué)校,云南 昆明 650033)
通過對焦?fàn)t煤氣中硫化氫含量超標(biāo)的原因進(jìn)行分析,結(jié)合焦化廠生產(chǎn)實踐,通過提高脫酸貧液m(NH3)/m(H2S),適當(dāng)增大脫酸貧液流量,控制克勞斯尾氣中H2S/SO2的體積比為2∶1左右,保證堿洗段的循環(huán)量,通過二次洗滌煤氣等方法來提高硫化氫的脫除率。
硫化氫;超標(biāo);原因;措施
焦?fàn)t荒煤氣中含有煤焦油、氨、萘、硫化氫、氰化氫等化學(xué)物質(zhì)。其中硫化氫超標(biāo)會帶來的主要危害有:含硫化氫的煤氣在處理和輸送過程中,會腐蝕設(shè)備和管道,積聚在設(shè)備管道中,拆開檢修時,遇到空氣會自然產(chǎn)生SO2,并放出大量反應(yīng)熱,嚴(yán)重時還會燒壞設(shè)備;未脫出H2S的焦?fàn)t煤氣,若用作合成原料氣,會造成催化劑中毒;用于冶煉優(yōu)質(zhì)鋼,會降低鋼的質(zhì)量;若作為民用煤氣,燃燒過程中產(chǎn)生的SO2會造成大氣污染,形成酸雨。本文結(jié)合某焦化廠的生產(chǎn)實踐,主要以AS法循環(huán)脫硫為例介紹焦?fàn)t煤氣中硫化氫超標(biāo)的原因及相關(guān)的改進(jìn)措施。
從焦?fàn)t來的荒煤氣進(jìn)入初冷器冷卻至21℃,再進(jìn)入電捕焦油器除焦油后,再經(jīng)冷鼓煤氣鼓風(fēng)機(jī)增壓送到洗滌單元,煤氣依次通過終冷塔、脫硫塔下段、上段,1#洗氨塔和2#洗氨塔上段、下段,脫除H2S和NH3,最后進(jìn)入洗苯塔洗滌后成凈煤氣送出。
AS工藝能使廢氣中的SO2達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),凈化后的煤氣能滿足用戶要求,保護(hù)環(huán)境;工藝簡單,流程短,工藝連續(xù)性強(qiáng),設(shè)備少,占地少;脫硫效率高,煤氣中氨得到充分利用;實現(xiàn)物料的綜合利用。
2.1 AS系統(tǒng)的反應(yīng)吸收溫度的影響
氨水吸收硫化氫的反應(yīng)是放熱反應(yīng),提高溫度洗滌液中硫化氫分壓增高,促使脫硫反應(yīng)的平衡向左移動,不利于氨吸收硫化氫,所以洗滌液溫度及操作溫度應(yīng)盡可能控制得低些,脫硫塔吸收溫度主要與終冷后煤氣溫度和脫酸貧液溫度有關(guān)。生產(chǎn)實踐表明,洗滌溫度每升高2~3℃,脫硫效率約下降4%~5%,溫度對脫硫操作十分敏感,一般應(yīng)嚴(yán)格控制在21±1℃左右。
2.2 氨硫比對脫硫效率的影響
洗滌過程中,氨除吸收硫化氫以外,還會與二氧化碳和氰化氫等酸性氣體反應(yīng)。煤氣中所含的m(NH3)/m(H2S)比大致在6~9之間。在實際生產(chǎn)中,焦?fàn)t煤氣自身的NH3/H2S比遠(yuǎn)不能滿足脫除硫化氫的需要。洗滌液中m(NH3)/m(H2S)越多,越有利于提高脫硫效率。
2.3 洗氨塔下段加堿量的控制
控制洗氨塔下段加堿量的目的是最終保證氨硫循環(huán)洗滌系統(tǒng)的脫硫效率,同時分解固定銨。加堿量決定于固定銨的含量,在生產(chǎn)操作中,一般可將蒸氨廢水的pH值控制在9左右。
2.4 克勞斯尾氣中H2S/SO2體積比
當(dāng)尾氣所含H2S比例較高時,克勞斯尾氣經(jīng)過剩余氨水洗滌后會有過剩。尾氣并入荒煤氣管道后過剩的H2S再次加入到AS煤氣脫硫工藝的循環(huán)之中,影響塔后煤氣含H2S的指標(biāo)。
2.5 塔前煤氣中H2S的含量
生產(chǎn)實踐發(fā)現(xiàn),由于配煤比的變動及進(jìn)場煤質(zhì)量等因素影響,塔前煤氣中H2S的含量均比以往偏高。
3.1 采用1#洗氨塔下段的堿洗段二次洗滌煤氣
影響洗氨塔堿洗段的主要因素:堿液稀釋水的量;堿液稀釋水的溫度;加堿量。在實際生產(chǎn)中我們必須保證足夠的堿液稀釋水的量,堿液稀釋水的溫度控制在21℃-22℃,加堿量要均衡穩(wěn)定。為堿洗段提供足夠的噴淋水量和充足的游離氨以便吸收煤氣中的H2S。
3.2 適當(dāng)調(diào)整脫酸貧液流量
調(diào)整洗氨貧液流量從40m3/h提高到45m3/h,脫酸貧液流量從50m3/h提高到60m3/h。
3.3 控制進(jìn)入脫硫塔的洗滌貧液溫度
嚴(yán)格控制進(jìn)入脫硫塔的洗滌貧液溫度在22±1℃。定期用蒸汽吹掃脫酸貧液一、二段換熱器。同時,要嚴(yán)格控制煤氣溫度,保持溫度在21~23℃。導(dǎo)致煤氣溫度高的因素是冷卻水溫度高、初冷器換熱效率低、終冷塔堵塞。發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)與冷鼓的操作人員聯(lián)系。
3.4 提高脫酸貧液m(NH3)/m(H2S)質(zhì)量比
加強(qiáng)洗氨塔、蒸氨塔及脫硫塔操作,提高脫酸貧液m(NH3)/ m(H2S)質(zhì)量比,并保持氨硫比在8以上。在生產(chǎn)中可以通過加強(qiáng)脫酸蒸氨操作和控制好脫硫塔操作來提高氨硫質(zhì)量比。
3.5 控制克勞斯尾氣中H2S/SO2的體積比
控制克勞斯尾氣中H2S/SO2的體積比為2∶1左右。根據(jù)當(dāng)班的克勞斯尾氣樣分析結(jié)果及時調(diào)整克勞斯?fàn)t空煤氣量,盡量使克勞斯尾氣H2S/SO2接近2∶1。另外控制洗滌克勞斯尾氣的剩余氨水量在25m3/h以上,并均衡控制剩余氨水量。
綜上所述,通過對煤氣中硫化氫超標(biāo)的原因進(jìn)行分析,結(jié)合生產(chǎn)實踐,為了提高硫化氫的脫除率,可以通過提高脫酸貧液m(NH3)/m(H2S),適當(dāng)增大脫酸貧液流量,控制克勞斯尾氣中H2S/SO2的體積比,保證堿洗段的循環(huán)量,通過二次洗滌煤氣等方法。
[1]何建平.煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.
TF547
A
1003-5168(2014)03-0050-01
楊舜伊(1985—),男,湖南懷化人,就職于昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,講師,從事化工專業(yè)教學(xué)和研究。