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        1號主變壓器冷卻裝置改造的可行性研究

        2014-04-02 14:23:47周凱
        卷宗 2014年12期
        關(guān)鍵詞:改造效益

        周凱

        摘 要:發(fā)電廠的主變壓器是電力生產(chǎn)的主要設(shè)備之一,能否安全穩(wěn)定運行直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟效益。目前,通遼發(fā)電廠1號主變壓器冷卻系統(tǒng)存在容量不足的問題,每年夏季來臨之際,主變本體超溫;解決的辦法只能靠人工沖洗冷卻器,這必定不是長久之際。另外根據(jù)國電公司發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五重大要求》第15.4款的規(guī)定:油泵應(yīng)選用轉(zhuǎn)速不大于1000r/min的低速油泵。而在裝油泵仍然采用轉(zhuǎn)數(shù)2950r/min的高速油泵,不符合反措要求。為此,要對冷卻系統(tǒng)各部件的配置進行更新改善,以保證主變壓器的使用壽命和電網(wǎng)安全、經(jīng)濟、可靠運行。

        關(guān)鍵詞:主變壓器 ;冷卻裝置 ;改造;效益

        本文將介紹通遼熱電廠1號主變壓器冷卻系統(tǒng)目前的狀況,分析存在的問題,以及對安全運行帶來的影響,提出對其改造的必要性。

        1 存在的問題

        1、冷卻器進出口閥門均采用板式蝶閥,不僅不能承受真空還存在滲漏油現(xiàn)象。增加油與大氣接觸受潮的可能性。

        2、現(xiàn)主變配套使用的冷卻器電源控制部分為沈變廠生產(chǎn)的主控制箱1臺、分控制箱11臺;不僅維護工作量大而且經(jīng)常出現(xiàn)主接觸器觸點過熱現(xiàn)象。

        3、原配套使用潛油泵為長春第二電機廠生產(chǎn)的4B40-16/3V型油泵,轉(zhuǎn)數(shù)為2950r/min,不符合25項反措的要求。

        4、變壓器本體上層油溫在夏季升高,降低油紙劣化和變壓器的使用壽命。

        5、冷卻器配備組數(shù)較多、電源功率較大,不僅增加檢修及維護的成本而且對電能的消耗很大。

        6、冷卻器進出口與油管路的連接均為硬性連接,檢修安裝不方便。而且經(jīng)常因安裝別勁引起滲油現(xiàn)象的發(fā)生。

        7、閥門經(jīng)常出現(xiàn)掉頭、關(guān)閉不嚴(yán)、滲水、滲油現(xiàn)象,特別是閥門關(guān)閉不嚴(yán),當(dāng)某一臺冷卻器作備用時,潛油泵未運行,而水卻一直通著,造成事實上的水壓大于油壓。

        綜合上述主變冷卻器已經(jīng)嚴(yán)重影響主變的安全運行,必須進行更新改造,淘汰舊型號冷卻器,更改新型號、制造工藝比較好效率高的冷卻器。

        2 變壓器強油循環(huán)風(fēng)冷卻器改造

        從20世紀(jì)90年代開始,迎來了變壓器大規(guī)模的改造工程,現(xiàn)根據(jù)通遼發(fā)電總廠變壓器運行情況及變壓器冷卻器行業(yè)最新產(chǎn)品發(fā)展趨勢,通過近幾年對冷卻器的現(xiàn)場改造經(jīng)驗及理論學(xué)習(xí),總結(jié)出一些經(jīng)驗,以供同行借鑒。

        2.1 存在的問題及改造

        原冷卻器由于采用三回路,冷卻器油流大,油泵揚程高,選用的是4級泵(1500r/min)?,F(xiàn)改為單回路后,采用6級泵(1000r/min以下)(電力行業(yè)規(guī)定要求6級及6級以上的泵方可使用),油泵轉(zhuǎn)速降低,提高了油泵的壽命及安全性。原冷卻器為120kW以下,風(fēng)機轉(zhuǎn)速為1500r/min,噪音高、壽命短?,F(xiàn)采用大直徑風(fēng)機,選用6~12極之間的風(fēng)機,噪音低,壽命長。

        2.2 冷卻器的改造及步驟

        2.2.1 冷卻器的改造

        選用冷卻器的原則:原變壓器采用120kW及以下容量的冷卻器,在變壓器總損耗和容量不增加的情況下,根據(jù)冷卻器的選用原則進行選用。例如對主變冷卻器的改造,改造后,變壓器噪音同比降低8dB(A)左右,變壓器油面溫升降低8K。改造前后的對比:冷卻器由原9臺改為現(xiàn)在的4臺;風(fēng)機由原27臺改為現(xiàn)在12臺;蝶閥由原27個改為現(xiàn)在12個;油泵由原9臺改為現(xiàn)在4臺;改造后,冷卻器的臺數(shù)減少,噪音降低,滲漏點減少,大大降低了維護、保養(yǎng)的工作量,提高了冷卻效率

        2.2.2 冷卻器的改造步驟

        關(guān)閉變壓器與導(dǎo)油架之間的閘閥,將導(dǎo)油架和冷卻器內(nèi)的油排放完。拆除冷卻器及導(dǎo)油架,用蓋板將閘閥出口處密封。將原導(dǎo)油架的管接頭割掉,用砂輪將割管口磨光滑,并清理干凈,將所有孔焊死。根據(jù)新冷卻器的安裝尺寸及現(xiàn)場情況重新布置開孔,用砂輪將管口磨光滑并清理干凈,焊上新的管接頭。根據(jù)安裝尺寸,在導(dǎo)油架下部焊上冷卻器支撐架。用新棉布擦凈導(dǎo)油架內(nèi)部,并用變壓器油沖洗干凈,更換導(dǎo)油架的密封墊。將改造后的導(dǎo)油架安裝到變壓器上。將上下管接頭處安裝上蝶閥,然后裝上聯(lián)管及油流繼電器。安裝上新的冷卻器。打開蝶閥,向?qū)в图芗袄鋮s器內(nèi)注滿變壓器油,進行排氣,檢查有無滲漏點。調(diào)試?yán)鋮s器的運行。

        2.3 關(guān)鍵問題的處理

        原導(dǎo)油架的處理?,F(xiàn)場改造冷卻器有兩種情況,一是用原導(dǎo)油架,就是把新的冷卻器安裝到原導(dǎo)油架上,這樣就要把原導(dǎo)油架上管接頭(舊冷卻器與導(dǎo)油架連接上,即變壓器油經(jīng)冷卻器循環(huán)散熱的進油口和出油口)封掉,再按新冷卻器的尺寸重新開孔,并焊接管接頭和冷卻器支架。二是直接用新的導(dǎo)油架。低壓側(cè)套管處單冷卻器的取存處理。在低壓側(cè)有兩組冷卻器單獨給低壓側(cè)套管散熱,在改造時把這兩組冷卻器拆除,讓從變壓器上的出油口與導(dǎo)游架上部連接,進變壓器的油口封掉,同樣起到對低壓側(cè)套管的散熱功能。安裝、調(diào)試。在最后安裝時,所有連接處的密封墊必須更換。安裝完后開始注油排氣,油注滿后檢查有無滲漏(所有密封處和焊接處),無滲漏為合格。

        2.4 改造注意事項

        注意天氣的變化,如有雨、霧、大風(fēng)等自然的惡劣天氣,應(yīng)停止施工。詳細(xì)查對產(chǎn)品包裝及裝箱清單與實物,確保無誤。如冷卻器在運行中產(chǎn)生共振,應(yīng)及時解決,如改加固定支撐點或在原支撐處增加橡膠墊等消除共振。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,保證安全,保質(zhì)完成現(xiàn)場改造工作。

        2.5、更換后的效果

        冷卻器更換后,經(jīng)過四年的運行證明,運行狀況良好。外觀干凈,無滲油、滲水現(xiàn)象,冷卻效果好,運行人員不用定期取水樣,實現(xiàn)了在線監(jiān)測,并且運行時聲音小,缺陷少,維護上的材料、人工費用大量減少,節(jié)約了人力、財力、物力。為主變安全運行和創(chuàng)一流工作提供了良好的基礎(chǔ)和保障,為運行檢修人員提供了一個好的工作環(huán)境,達到了改造的目的和效果。

        3 結(jié)束語

        本文僅以1號主變壓器為例對比分析了冷卻系統(tǒng)改造的安全經(jīng)濟性。實際上3、4號主變壓器冷卻器組數(shù)盡管比1號主變多出一組,每年夏季仍然出現(xiàn)變壓器本體上層油溫過高的現(xiàn)象,如果能對其冷卻系統(tǒng)進行改造,無論是檢修維護還是經(jīng)濟運行更有可觀的效益。

        參考文獻

        [1]《防止電力生產(chǎn)重大事故二十五項重點要求》

        [2]《電力變壓器檢修導(dǎo)則》

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