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        HRS技術在600kt/a硫磺制酸裝置中的運用

        2014-02-14 09:57:00王學芬
        云南化工 2014年4期
        關鍵詞:回收塔制酸硫磺

        王學芬

        (云南云天化國際化工有限公司三環(huán)分公司,云南昆明 650113)

        HRS技術在600kt/a硫磺制酸裝置中的運用

        王學芬

        (云南云天化國際化工有限公司三環(huán)分公司,云南昆明 650113)

        對HRS技術在600kt/a硫磺制酸裝置上的運用情況進行了介紹。

        HRS技術;硫酸;低溫位熱能;回收利用

        云南云天化國際化工有限公司三環(huán)分公司(以下簡稱三環(huán)公司)600 kt/a硫磺制酸裝置于2007年2月投產(chǎn)后,運行情況良好,生產(chǎn)穩(wěn)定。由于公司的磷酸、磷肥裝置產(chǎn)能逐年擴大,為滿足各裝置的需求,充分回收利用熱能資源,對硫酸裝置進行熱能回收改造已勢在必行。為此,公司決定在600 kt/a硫酸裝置上引進具有國際先進水平的孟莫克(MECS)公司的HRS技術,進行“硫酸干吸工序低溫位熱能回收技術改造”。改造后將使整個生產(chǎn)過程中熱能回收利用率由原來的60%提高到90%以上[1]。該技改項目于2010年2月完成并投運,已穩(wěn)定運行了3年多的時間,效果良好。

        1 HRS技術工藝流程

        HRS技術主要是由酸循環(huán)泵、熱回收塔、熱稀釋器、鍋爐4組設備組成。在使用HRS進行熱回收時,實際上是對傳統(tǒng)工藝(兩轉(zhuǎn)兩吸工藝)的吸收塔進行了取代。圖1為MECS公司的HRS工藝流程。

        2 技改實施情況

        2.1 技改后工藝流程

        技改后工藝流程見圖2所示。

        從三段出口省煤器來的235.2℃含SO3煙氣首先進入HRS塔,煙氣中的SO3被通過塔內(nèi)的200℃循環(huán)酸吸收生成濃硫酸,循環(huán)酸在HRS塔內(nèi)帶走了反應熱和煙氣冷卻的熱量,溫度達220℃。煙氣經(jīng)塔頂除霧器除霧后離開HRS塔(溫度為210℃),進入現(xiàn)有的第一吸收塔,沿著原來的路線進入原生產(chǎn)系統(tǒng)。

        圖1 MECS公司的HRS工藝流程簡圖Figure 1 HRS process diagram of MECS company

        220℃的循環(huán)酸由HRS塔底泵槽用泵送至臥式HRS鍋爐,在鍋爐內(nèi)與脫鹽水換熱回收熱能,產(chǎn)生蒸汽;酸換熱后,溫度約為196℃。大部分酸泵入稀釋器以控制酸的濃度在99.0%以上,然后回至HRS塔;小部分酸在HRS加熱器中加熱HRS鍋爐給水,將熱量轉(zhuǎn)移到鍋爐給水(酸溫約為100℃);然后,酸流入現(xiàn)有的酸循環(huán)槽和來自其它塔的酸混合。

        HRS鍋爐產(chǎn)生的蒸汽并入全廠蒸汽管網(wǎng)。HRS鍋爐中的疏水經(jīng)擴容器降溫降壓后安全排放。

        2.2 主要技術內(nèi)容和特點

        1)結(jié)合硫磺制酸裝置的特點,充分利用原有一吸塔裝置,替代HRS技術的二級塔,優(yōu)化工藝流程,降低投資。

        圖2 三環(huán)HRS技術工藝流程圖Figure 2 Flow chart of Sanhuan HRS technology

        2)HRS塔出口的酸與原硫酸裝置一吸塔出口的酸相比霧含量增加了上千倍。通過對HRS塔及一吸塔除霧段的改造,成功實現(xiàn)高濃度酸霧去除,使酸霧指標達到40 mg/m3以下。

        3)優(yōu)化工藝控制。HRS塔循環(huán)酸質(zhì)量分數(shù)穩(wěn)定控制在99.3%~99.5%的狹小范圍內(nèi),有效降低高溫濃硫酸對設備的腐蝕速率,延長設備使用壽命;同時,在滿足吸收率的情況下減少了串酸量。

        4)將一吸泵的酸流量從1 100 m3/h調(diào)節(jié)到800 m3/h。在滿足吸收率的情況下,達到節(jié)約用電30%,減少冷卻水量60%。

        5)改造前產(chǎn)汽量為1.12 t/t(以H2SO4計),改造后達到1.618 t/t。

        3 新增設備及費用

        1)HRS技術是由填料式的熱回收塔、臥式蒸汽鍋爐、HRS加熱器、稀釋器(直列式)、酸循環(huán)泵(在泵槽內(nèi))和排酸泵(2臺)組成,配套有一臺除氧器和2臺鍋爐給水泵。

        2)和酸相接觸的HRS裝置部件的材料(除陶瓷填料外),均為MECSZecor-310M不銹鋼。在嚴格的操作溫度和酸濃度情況下,此不銹鋼對硫酸具有較高的耐腐蝕性(小于0.025 mm/a)。在酸循環(huán)系統(tǒng)中的多個點上設有腐蝕速率監(jiān)測器,當由于酸濃度失控導致腐蝕速率提高時,可以覺察腐蝕率,并發(fā)出警報。

        3)熱回收裝置中酸濃度的控制特別重要。熱回收裝置和二吸塔的分析儀采用襯特富龍的電導管,安裝在取樣管線的外邊,避免傳感器損壞和由于不足夠的流量所產(chǎn)生的錯誤讀數(shù)。共有4個電導監(jiān)測器,一個在鍋爐進口處取樣,二個在熱回收塔的進口處取樣(稀釋后),還有一個在熱回收系統(tǒng)成品酸管道上取樣。

        4)安裝一套綜合聯(lián)鎖系統(tǒng)(由酸溫、濃度、腐蝕率和流量啟動),以保證連續(xù)運行中酸的質(zhì)量分數(shù)在98.6%以上。

        技術專利、設備硬件、安裝施工等費用約為8 000萬元。

        4 工藝計算

        4.1 物料流程

        物料流程按生產(chǎn)規(guī)模600 kt/a,75 t/h(100% H2SO4計);爐氣體積分數(shù)進轉(zhuǎn)化一段(SO2)按11.0%;轉(zhuǎn)化工段采用進口觸媒。各段轉(zhuǎn)化率為一層62%,二層87%,三層94.8%,四層99.83%;HRS熱回收塔吸收率為≥99%計;進裝置爐氣量148 035 m3/h,各組分體積分數(shù)為:SO20.59%,SO311.02%,O25.04%,N283.35%。出裝置爐氣量131 893 m3/h,各組分體積分數(shù)為:SO20.66%,SO30.12%,O25.66%,N293.56%。

        4.2 物料流程圖

        物料流程圖見圖3。

        圖3 物料流程圖Figure 3 Material flow chart

        4.3 熱量計算

        根據(jù)硫酸裝置實際生產(chǎn)情況,對一吸塔系統(tǒng)可回收熱量進行計算,結(jié)果如下:

        1)吸收SO3反應熱Q1

        生成硫酸質(zhì)量分數(shù)99.37%,溫度106℃,q=106.3 kJ/mol。

        2)氣體冷卻熱Q2

        氣體進塔溫度170℃,氣量:148 035 m3/h。

        氣體出塔溫度80℃,氣量:131 893 m3/h Cp=28.74 kJ/kmol。

        3)硫酸稀釋熱

        硫酸質(zhì)量分數(shù)由99.37%稀釋到98.7%。

        總熱量:Q=Q1+Q2+Q3=1238.034×105kJ/h。

        回收熱量折成1.0 MPa,185℃飽和蒸汽量:

        蒸汽熱焓:2 780 kJ/kg

        減少循環(huán)水量:循環(huán)水溫差10℃。

        HRS裝置與一吸塔系統(tǒng)相比較:由于HRS裝置要副產(chǎn)蒸汽,進HRS熱回收塔爐氣溫度由170℃提高到235℃;出熱回收塔酸溫由106℃提高到220℃;現(xiàn)有成品酸在循環(huán)酸槽中稀釋等這些因素,熱回收量會有所差異。

        以上3項熱量大部分能回收,因此,600 kt/a硫酸裝置通過增加HRS裝置后能回收0.8 MPa、185℃蒸汽37.5 t/h。

        5 設備選型

        本技改項目主要設備采用進口,鍋爐等輔助設備選用國產(chǎn)。HRS裝置主要設備的材質(zhì)要求能在高溫濃硫酸中具有良好的耐腐蝕性和抗開裂性。主要進口設備見表1。

        表1 主要進口設備一覽表Table 1 List of major import equipment

        鍋爐主要輔助設備有:

        ①熱力除氧器:額定出力40 t/h,1臺。

        ②鍋爐給水泵:流量46 t/h,揚程180 m 2臺。

        6 實施結(jié)果

        本項目改造于2010年3月進行了72 h生產(chǎn)考核,考核數(shù)據(jù)見表2。

        表2數(shù)據(jù)表明HRS技術改造達到了預期的效果,而除產(chǎn)量因系統(tǒng)阻力增加了2 kPa左右而受到一定影響外,主要工藝指標轉(zhuǎn)化率、吸收率達到考核要求。主要環(huán)保指標:尾氣排放SO2濃度、酸霧達到考核要求。

        表2 裝置運行72 h考核數(shù)據(jù)Table 2 Assessment data of device running 72h

        7 經(jīng)濟效益和社會效益

        1)經(jīng)計算,600 kt/a硫磺制酸裝置改造前噸酸副產(chǎn)熱能為2 871.41 MJ/t,改造后副產(chǎn)熱能為4 326.28 MJ/t,增加熱能為1 455.45 MJ/t,年節(jié)能87 327×104MJ,折標準煤29 835 t。按燃煤燃燒排放的煙氣中CO2的排放量約0.647 t/t標煤計算,相當于每年可減排1.98萬tCO2。按500元/t標煤計,可節(jié)約1 492萬元。

        2)技改后干吸工序酸冷卻器循環(huán)水量減少50%,即2 100 m3/h,可減少新鮮補充水45 m3/h,每年節(jié)水36萬m3。若水的價格以0.5元/m3計算,節(jié)省水費18萬元/年。

        [1] 李崇貴,師永林,陳大凡.硫磺制酸裝置低溫位熱回收技術的應用經(jīng)驗[J].硫酸工業(yè),2012,(1):39 -42.

        [2] T.Hong.P Ritschel.S.M.Purcelli.孟山都公司硫酸新技術[J].硫酸工業(yè),2003,(01):1-5.

        [3] 張聯(lián)科.南京化工學院等合編《化工熱力學》[M].(無機化工專業(yè)用).北京:化學工業(yè)出版社,1980,12:330-331(附表6).

        [4] 丁華.Patrick MRitschel HRS在硫磺制酸中的應用[J].硫酸工業(yè),2007(3):19-23.

        [5] 云南云天化國際化工有限公司三環(huán)分公司600kt/a硫磺制酸裝置干吸工序低溫位熱能回收技術項目安全評價驗收報告[R].

        Application of HRS Technology in 600 kt/a Sulfuric Acid Plant

        WANG Xue-fen

        (Yunnan Yuntianhua International Chemical Corporation Sanhuan Branch,Kunming 650113,China)

        Application of HRS Technology in 600kt/a Sulfuric Acid Plant was introduced.

        sulfuric acid;potential energy of low temperature;recycle

        TQ111.1

        A

        1004-275X(2014)04-0050-04

        12.3969/j.issn.1004-275X.2014.04.014

        收稿:2014-05-16

        王學芬(1964-),女,云南昆明人,化工工藝工程師,主要從事硫酸及磷化工技術管理相關工作。

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