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        淺析深圳地鐵1號(hào)線列車轉(zhuǎn)向架綜合測試

        2014-02-07 01:22:26朱偉鵬
        機(jī)電工程技術(shù) 2014年6期
        關(guān)鍵詞:齒輪箱轉(zhuǎn)向架主應(yīng)力

        朱偉鵬

        (深圳市地鐵集團(tuán)有限公司,廣東深圳 518040)

        0 前言

        為分析研究深圳地鐵1號(hào)線轉(zhuǎn)向架在線運(yùn)行狀態(tài),需對(duì)列車在正常運(yùn)營中轉(zhuǎn)向架振動(dòng)、相對(duì)位移、動(dòng)應(yīng)力情況進(jìn)行測試,主要通過測試電機(jī)、齒輪箱、電機(jī)安裝座、軸箱、構(gòu)架在轉(zhuǎn)向架的振動(dòng);電機(jī)與齒輪箱的橫向位移,一系垂向、橫向位移;構(gòu)架電機(jī)懸掛座、齒輪箱吊掛座、ATC天線安裝座動(dòng)應(yīng)力等項(xiàng)目。本次試驗(yàn)包括輪對(duì)鏇修前、后兩次試驗(yàn)。前、后兩次試驗(yàn)方法完全一致,且振動(dòng)加速度傳感器和位移傳感器要求安裝在同一輪對(duì)上。另外為了對(duì)比深圳地鐵1號(hào)線株機(jī)公司與龐巴迪轉(zhuǎn)向架的在線運(yùn)行狀態(tài),對(duì)龐巴迪列車轉(zhuǎn)向架鏇輪后作一個(gè)振動(dòng)、位移、動(dòng)應(yīng)力測試。

        1 測試以及分析

        (1)試驗(yàn)車輛及線路條件

        列車編組:正常運(yùn)行4動(dòng)2拖編組;測試車輛:選取地鐵車輛130車(南車株機(jī)生產(chǎn))和114車(長客龐巴迪生產(chǎn));線路條件:深圳地鐵1號(hào)線單邊45 km,共30個(gè)站;試驗(yàn)工況:在AW0(空車)工況下并且所有空氣彈簧處于充氣狀態(tài);正常載客運(yùn)行載荷工況并且所有空氣彈簧處于充氣狀態(tài),試驗(yàn)過程涵蓋至少一個(gè)早或晚高峰時(shí)間(相當(dāng)于AW3 工況)[1]。

        (2)測試內(nèi)容、測試系統(tǒng)、傳感器規(guī)格

        1)測試內(nèi)容:本次測試是在列車正常運(yùn)行狀態(tài)下,實(shí)測列車轉(zhuǎn)向架相關(guān)部位的動(dòng)應(yīng)力、加速度、位移及對(duì)應(yīng)的車體動(dòng)載荷等。

        2)測試系統(tǒng):對(duì)應(yīng)力及應(yīng)力梯度較大的動(dòng)應(yīng)力測點(diǎn),經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后給出關(guān)鍵危險(xiǎn)測點(diǎn)的應(yīng)變或應(yīng)力譜,進(jìn)行疲勞可靠性評(píng)估。對(duì)于加速度測點(diǎn),給出加速度最大值、最大推斷值、均方根值、峰谷值、方差,為分析轉(zhuǎn)向架相應(yīng)部位的振動(dòng)特性提供依據(jù)。對(duì)于位移測點(diǎn),給出位移最大值、最大推斷值、均方根值、峰谷值、方差,為分析轉(zhuǎn)向架相應(yīng)部位的振動(dòng)特性和相對(duì)運(yùn)動(dòng)提供依據(jù)。表1給出了測試通道數(shù)及傳感器統(tǒng)計(jì)表。

        表1 測試通道數(shù)及傳感器統(tǒng)計(jì)表

        3)傳感器規(guī)格:動(dòng)應(yīng)力測試儀器為DDS數(shù)據(jù)采集儀器,具有超小型化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、軟件化的特點(diǎn),同時(shí)具有很高的可靠性。各個(gè)測點(diǎn)的應(yīng)變信號(hào)和加速度信號(hào)均采用DDS32數(shù)字式動(dòng)態(tài)信號(hào)采集系統(tǒng)進(jìn)行全程連續(xù)采集。本次DDS32數(shù)字式動(dòng)態(tài)信號(hào)采集系統(tǒng),共計(jì)56個(gè)通道,主要用于加速度、位移、應(yīng)變等信號(hào)的采集。兩臺(tái)筆記本計(jì)算機(jī)分別與兩臺(tái)DDS32數(shù)字式動(dòng)態(tài)信號(hào)采集系統(tǒng)配合使用。

        (3)測點(diǎn)布置

        本試驗(yàn)是在列車正常運(yùn)行狀態(tài)下,實(shí)測轉(zhuǎn)向架相關(guān)部位的動(dòng)應(yīng)力、加速度、位移,具體測點(diǎn)布置如圖1和圖2所示。

        圖1 位移傳感器的安裝位置

        圖2 加速度傳感器的安裝位置

        (4)測試標(biāo)定、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)處理原則

        1)加速度傳感器的標(biāo)定:通過傳感器的標(biāo)定表進(jìn)行標(biāo)定。

        2)位移標(biāo)定:通過高精度卡尺來進(jìn)行位移的標(biāo)定。株機(jī)車動(dòng)力車轉(zhuǎn)向架構(gòu)架材料為16MnDR[1],其屈服極限為345 MPa。從電機(jī)的座的結(jié)構(gòu)判斷為鑄造件,屈服極限小于345 MPa,各材料在最大可能載荷或超常載荷下,采用屈服極限的運(yùn)用載荷下的安全系數(shù)S為:無焊縫區(qū)1.5,焊縫區(qū)1.65。因此,在運(yùn)用工況下的測得的動(dòng)應(yīng)力,為安全起見,構(gòu)架板材按焊縫區(qū)進(jìn)行考慮,最大值不應(yīng)該超過許用應(yīng)力209 MPa的標(biāo)準(zhǔn)要求。動(dòng)應(yīng)力測試參照《動(dòng)力轉(zhuǎn)向架構(gòu)架強(qiáng)度試驗(yàn)方法》(TB/T2368-2005)執(zhí)行。動(dòng)力學(xué)性能試驗(yàn)參照《鐵道機(jī)車動(dòng)力學(xué)性能試驗(yàn)鑒定方法及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行[2]。

        3)數(shù)據(jù)處理原則:對(duì)所有原始數(shù)據(jù)進(jìn)行工頻(含工頻整數(shù)倍)濾波、去除直流分量和趨勢項(xiàng)、壞點(diǎn)以及瞬時(shí)沖擊等。

        (5)動(dòng)應(yīng)力測試

        圖3 疲勞強(qiáng)度評(píng)估GOODMAN圖

        1)最大主應(yīng)力測試結(jié)果,通過對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和計(jì)算,取得各測點(diǎn)的一對(duì)最大應(yīng)力和最小應(yīng)力值,由此得出其最大動(dòng)應(yīng)力范圍和應(yīng)力均值。株機(jī)車鏇修前,電機(jī)懸掛座,最大主應(yīng)力為76.331 MPa,出現(xiàn)在二位電機(jī)懸掛座上蓋板上表面右后方的302A測點(diǎn);齒輪箱支座,最大主應(yīng)力為52.441 MPa,出現(xiàn)在二位齒輪箱支座下蓋板圓弧過渡中部右后方的309A測點(diǎn);ATC支架[2],最大主應(yīng)力為6.484 MPa,出現(xiàn)在ATC支架左下側(cè)318測點(diǎn);ATC支座,最大主應(yīng)力10.595 MPa,出現(xiàn)在ATC支座右上側(cè)321A測點(diǎn)。株機(jī)車鏇修后,電機(jī)懸掛座,最大主應(yīng)力為57.356 MPa,出現(xiàn)在二位電機(jī)懸掛座上蓋板上表面右后方的302A測點(diǎn);齒輪箱支座,最大主應(yīng)力55.612 MPa,出現(xiàn)在二位齒輪箱支座下蓋板圓弧過渡中部右后方的309A測點(diǎn);ATC支架,最大主應(yīng)力為0.601 MPa,出現(xiàn)在ATC支架右下側(cè)318A測點(diǎn);ATC支座,最大主應(yīng)力為46.369 MPa,出現(xiàn)在ATC支座左上側(cè)的319測點(diǎn)。長客龐巴迪車,電機(jī)懸掛座,最大主應(yīng)力為92.462 MPa,出現(xiàn)在二位電機(jī)懸掛座上蓋板上表面左前方的303A測點(diǎn);齒輪箱支座,最大主應(yīng)力為84.761 MPa,出現(xiàn)在一位齒輪箱支座體(鑄件)內(nèi)側(cè)左前方的310測點(diǎn);ATC支架,最大主應(yīng)力為2.147 MPa,出現(xiàn)在ATC支架右上側(cè)314A測點(diǎn);ATC支座,最大主應(yīng)力為92.438 MPa,出現(xiàn)在ATC支座右上側(cè)320A測點(diǎn)。

        表2 各車型鏇修前后位移測試對(duì)比表

        2)疲勞強(qiáng)度評(píng)定結(jié)果,動(dòng)車轉(zhuǎn)向架構(gòu)架材料為16MnDR,該材料的疲勞強(qiáng)度評(píng)定采用鐵道科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)得出的材料GOODMAN圖(如圖5)作判據(jù)。由圖標(biāo)可見,所有測點(diǎn)的應(yīng)力幅值均在GOODMAN圖[3]內(nèi),且有比較大的裕量,因此可以認(rèn)定,所有測點(diǎn)部位的疲勞壽命仍然是無限長。

        (6)位移測試

        懸掛系統(tǒng)位移實(shí)測14個(gè)通道試驗(yàn)數(shù)據(jù)。根據(jù)TB/T 2360-93《鐵道機(jī)車動(dòng)力學(xué)性能試驗(yàn)鑒定方法及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和GB5599-1985《鐵道車輛動(dòng)力學(xué)性能評(píng)定和試驗(yàn)鑒定規(guī)范》對(duì)位移試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。按6 s為一個(gè)分段,分別計(jì)算每個(gè)通道每段中的平均值、峰值和谷值。對(duì)所有數(shù)據(jù)均采用高通濾波以消除曲線信號(hào)、零漂和趨勢項(xiàng)的影響,并采用帶阻濾波消除50 Hz工頻干擾。株機(jī)車鏇修前、鏇修后、長客車鏇修后位移測試對(duì)比結(jié)果如表2所示[3]。

        (7)加速度測試

        加速度實(shí)測45個(gè)通道試驗(yàn)數(shù)據(jù)。根據(jù)TB/T 2360-93《鐵道機(jī)車動(dòng)力學(xué)性能試驗(yàn)鑒定方法及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和GB5599-85《鐵道車輛動(dòng)力學(xué)性能評(píng)定和試驗(yàn)鑒定規(guī)范》對(duì)加速度試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了處理。按6 s為一個(gè)分段,分別計(jì)算了每個(gè)通道每段中的平均值、峰值和谷值。對(duì)所有數(shù)據(jù)均采用高通濾波以消除曲線信號(hào)、零漂和趨勢項(xiàng)的影響,并采用帶阻濾波消除50 Hz工頻干擾。

        統(tǒng)計(jì)每列車正常載客運(yùn)行的高峰往返運(yùn)行的加速度測試結(jié)果表明:株機(jī)列車轉(zhuǎn)向架車輪鏇修前:最大值51.16 g,測點(diǎn)106,一位右側(cè)軸箱垂向;株機(jī)列車轉(zhuǎn)向架車輪鏇修后:最大值48.55 g,測點(diǎn)106,一位右側(cè)軸箱垂向;龐巴迪轉(zhuǎn)向架車輪鏇修后:最大值51.58 g,測點(diǎn)106,一位右側(cè)軸箱垂向。具體分布如表3所示。

        2 結(jié)論

        (1)從GOODMAN圖的評(píng)判結(jié)果來看,所有測點(diǎn)的疲勞強(qiáng)度均滿足要求。由于本次測試數(shù)據(jù)較少,因此數(shù)據(jù)量無法完成所有測點(diǎn)的疲勞壽命評(píng)估。

        (2)綜合分析位移測試數(shù)據(jù)顯示:所有測點(diǎn)的位移量均在合理范圍內(nèi)。

        (3)綜合分析加速度測試數(shù)據(jù)顯示:株機(jī)列車轉(zhuǎn)向架在鏇修前的振動(dòng)比鏇修后大。通過鏇修后的數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn):株機(jī)列車轉(zhuǎn)向架部分測點(diǎn)測試結(jié)果較長客龐巴迪轉(zhuǎn)向架測試結(jié)果稍微偏大,同時(shí)長客龐巴迪轉(zhuǎn)向架的另外一部分測點(diǎn)測試結(jié)果較株機(jī)列車轉(zhuǎn)向架測試結(jié)果稍微偏大,其余測點(diǎn)的測試結(jié)果較接近。

        (4)深圳地鐵1號(hào)線現(xiàn)有運(yùn)營車輛在構(gòu)架主結(jié)構(gòu)上、齒輪箱吊桿部位、齒輪箱箱體及其鑄造的支座體上最大主應(yīng)力均未超過運(yùn)行條件下相應(yīng)材料的許用應(yīng)力標(biāo)準(zhǔn),且有足夠的安全裕量。

        [1]深圳地鐵.深圳地鐵1號(hào)線續(xù)建工程車輛維修手冊[Z].2008.

        [2]深圳地鐵.深圳1號(hào)線地鐵轉(zhuǎn)向架構(gòu)架ATC支座方案分析報(bào)告[Z].2010.

        [3]深圳地鐵.深圳1號(hào)線地鐵轉(zhuǎn)向架振動(dòng)測試報(bào)告[Z].2013.

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