【摘 要】以工程為例,介紹了氣浮和A2/O法的設(shè)計(jì)應(yīng)用及其對CODcr、氨氮、總磷的去除效果。結(jié)果表明出水CODcr去除率達(dá)到96%,氨氮除率達(dá)到85%,總磷85%以上,能夠達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中的一級標(biāo)準(zhǔn)。
【關(guān)鍵詞】渦流氣浮;A2/O活性污泥法;水產(chǎn)加工廢水
0 引言
某工業(yè)區(qū)污水組成主要是水產(chǎn)加工,還有占比重較少的生活污水及其他輔助工程產(chǎn)生的污水,廢水排量8000t/d??傮w而言該類型廢水可生化性較好,但特殊污染物貢獻(xiàn)值比較突出,在工藝選擇及工程實(shí)施全過程中,需要根據(jù)理論結(jié)合工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)妥善處理。廢水中含有一定的油脂、懸浮物考慮用氣浮,氨氮、總磷是本工程難點(diǎn)選A2/O活性污泥法工藝處理保證出水水質(zhì)能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
1 廢水來源及水質(zhì)
1.1 廢水來源
企業(yè)主要是加工水產(chǎn)品而產(chǎn)生的清洗廢水,含內(nèi)臟等下腳料。廢水中懸浮物和動物油脂濃度高,懸浮物主要是洗滌浸泡水產(chǎn)品而產(chǎn)生的動物蛋白等有機(jī)物,對廢水的COD貢獻(xiàn)值比較大,而且富含蛋白質(zhì)等含氮含磷有機(jī)物。廢水中氨氮及磷濃度比較高。氨氮的主要來源于廢水中有機(jī)物在管網(wǎng)中分解而產(chǎn)生的游離氨氮??偭字饕獊碓从谖r仁浸泡加工過程采用2-3%濃度的多聚磷酸鈉浸泡液的排放。
1.2 廢水水質(zhì)
根據(jù)該公司提供的廢水情況以及現(xiàn)場監(jiān)測,確定廢水水質(zhì)情況見表1。
表1 廢水水質(zhì)
2 廢水處理工藝
2.1 廢水處理工藝流程
廢水處理工藝流程見圖1。
圖1
2.2 工藝說明
廢水經(jīng)細(xì)格柵隔除細(xì)小雜物后自流入初沉池,廢水經(jīng)初沉后自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池,考慮到水產(chǎn)加工廢水中蛋白質(zhì)和SS的含量比較大,在調(diào)節(jié)池中可設(shè)置曝氣系統(tǒng),一方面可以使水質(zhì)和水量調(diào)節(jié)更均勻,另一方面可防止雜質(zhì)沉降以及固體蛋白水解成為溶解性污染物,致使NH3-N升高。
廢水經(jīng)調(diào)節(jié)水質(zhì)水量后用泵提升至氣浮前端的反應(yīng)池,反應(yīng)池中加入石灰水、PAC和PAM藥劑,通過中和、置換等化學(xué)反應(yīng),把溶解性磷酸鹽轉(zhuǎn)變成不溶性磷酸鹽,再通過混凝反應(yīng),利用產(chǎn)生的膠體的強(qiáng)吸附能力和網(wǎng)捕作用,把廢水中的固體懸浮物及其他的有機(jī)物形成大的絮體,經(jīng)過上述反應(yīng)的廢水自流入渦流氣浮系統(tǒng),通過氣浮浮選,把污染物從廢水中分離出來,從而去除大部分污染物。
氣浮出水自流入A2/O池,在各種生物菌種的作用下,使廢水中的有機(jī)污染物得以氧化降解。
生化出水進(jìn)入二沉池,進(jìn)行泥水分離后,上清液流入計(jì)量井,經(jīng)計(jì)量后自流入大海。
二沉池沉淀污泥部分回流至厭氧池和兼氧池,好氧池中混合液部分回流至兼氧池,以滿足生化脫氮除磷工藝要求。
污泥處理:自動格柵柵渣收集后混煤焚燒;初沉池沉砂、氣浮浮渣及二沉池剩余污泥先進(jìn)入污泥均質(zhì)池進(jìn)行均質(zhì),均質(zhì)池內(nèi)通空氣攪拌,并投加適量石灰。均質(zhì)污泥經(jīng)投加PAM調(diào)理后用螺旋沉降離心脫水機(jī)脫水,泥餅外運(yùn)填埋處置,濾液回調(diào)節(jié)池再處理。
2.3 主要構(gòu)筑物及工藝參數(shù)
該處理工程主要構(gòu)筑物為格柵井、、初沉池、調(diào)節(jié)池、氣浮池、A2/O池、沉淀池、污泥濃縮池各設(shè)1個。其設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
表2 各處理單元設(shè)計(jì)參數(shù)
3 運(yùn)行效果及分析
整個工程于2007年7月建成,經(jīng)過約2個月的調(diào)試后,2007年9月中旬開始進(jìn)入正常運(yùn)行階段,該工程正常運(yùn)行效果詳見表3。
表3 廢水處理前后水質(zhì)效果 mg/l
由表3監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,各項(xiàng)污染因子均達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4 經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析
該工程設(shè)計(jì)處理水量8000m3/d,工程總投資:1421.41萬元,勞動定員12人。廢水處理的運(yùn)行費(fèi)用約為1.77元/m3,企業(yè)從經(jīng)濟(jì)上是可以承受的。從以上經(jīng)濟(jì)、技術(shù)分析,該工程采用的生化法處理工藝技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)合理,能夠保證廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。建成后實(shí)際的6—10月的運(yùn)行費(fèi)用核算情況見表4。
5 結(jié)論及經(jīng)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)表明,采用氣浮加A2/O法生化處理水產(chǎn)加工廢水是完全可行的,該工藝運(yùn)行穩(wěn)定,對氨氮總磷的去除效率都有能達(dá)到預(yù)期效果。各項(xiàng)污染物指標(biāo)能夠達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
【參考文獻(xiàn)】
[1]王維斌,吳凡松.小型污水處理廠的設(shè)計(jì).中國給水排水,2002,18(3):57-60.
[責(zé)任編輯:丁艷]