【摘 要】以某火電廠國產(chǎn)300MW機組為例,根據(jù)該機組性能試驗數(shù)據(jù),運用等效焓降法計算分析影響機組能耗的各項因素,為機組的經(jīng)濟性診斷提供依據(jù)。
【關鍵詞】300MW 等效焓降法 能耗
一、前言
電廠機組熱耗率、標準煤耗率的等性能指標,可通過汽輪機組的熱力性能試驗獲得。電廠技改或運行調(diào)整均依據(jù)定量計算、分析影響機組經(jīng)濟性的各種因素,了解機組經(jīng)濟性能偏離應達指標的狀況。等效焓降法進行熱力系統(tǒng)的經(jīng)濟性診斷,在局部定量診斷時具有簡便、準確的特點。此時運用等效焓降法對影響機組經(jīng)濟性的因素進行定量計算,分析原因,可為檢修、技術改造提供參考依據(jù)。
二、機組抽汽回熱系統(tǒng)及參數(shù)
某火電廠N300-16.7/537/537-2型亞臨界汽輪機組,一次中間再熱、雙缸雙排汽,高中壓缸合缸布置, 中壓缸排汽通過聯(lián)通管流向低壓缸, 排汽進入凝汽器。其汽輪機機組有兩臺50%容量的汽動給水泵。該機組的抽汽回熱系統(tǒng)見圖1。
表1注:①和②為混合式加熱器,用進口水焓作為疏水焓;新蒸汽焓,冷再熱焓,再熱汽焓,再熱器焓升;新蒸汽毛等效焓降,新蒸汽凈等效焓降;循環(huán)吸熱量,汽輪機裝置效率。
三、機組性能試驗的主要結果
為掌握機組在給定負荷下的經(jīng)濟指標,對機組主輔機和熱力系統(tǒng)的運行經(jīng)濟性能進行分析,摸清其主要影響因素,進行了機組性能試驗。
試驗在熱力系統(tǒng)隔離狀態(tài)下進行,試驗過程中機組基本狀況良好,運行參數(shù)穩(wěn)定,采集的所有壓力進行了大氣壓力修正和水柱高差修正,試驗的計算以凝結水流量為基準,對試驗熱耗率進行必要的修正,表2為機組在300MW試驗負荷下的主要結果。
表2 機組100%THA工況試驗計算結果
試驗工況單位設計值試驗值
發(fā)電機功率MW300299.86
主蒸汽壓力MPa16.6716.49
主蒸汽溫度℃537539.01
再熱蒸汽壓損%107.53
再熱蒸汽溫度℃537539.36
給水溫度℃273.6273.21
排汽壓力kPa6.506.91
測量給水流量t/h896.27824.50
高壓缸效率%86.8081.94
中壓缸效率%92.8891.69
試驗熱耗率kJ/ (kW·h) 7889.208089.75
第一類修正后的熱耗率kJ/ (kW·h) --8020.51
第二類修正后的熱耗率kJ/( kW·h) --7997.66
四、機組經(jīng)濟性的診斷分析
汽輪機組在300MW負荷下,試驗熱耗率為8089.75 kJ/(kW·h),比設計值7889.20kJ/(kW·h)高200.55 kJ/(kW·h)。根據(jù)試驗結果,結合等效焓降法計算數(shù)據(jù),進一步分析影響機組經(jīng)濟性的因素,為機組以后運行、檢修及改進提供相關依據(jù)。
(一)汽輪機本體部分
在300MW負荷時,高壓缸效率實測計算值81.94%,比設計值86.8%低了4.86%,按照“等效焓降法”計算,高壓缸效率每變化1%,影響熱耗14.86kJ/(kW·h),則使熱耗升高了72.22kJ/(kW·h);中壓缸效率實測計算值91.69%,比設計值92.88%低了1.19%,按照“等效焓降法”計算,中壓缸效率每變化1%,影響熱耗17.47kJ/(kW·h)計算,則使熱耗升高了20.79kJ/(kW·h)。
通過試驗工況計算,高壓缸內(nèi)缸前汽封漏入中壓缸的冷卻蒸汽量為10.43t/h,中壓缸的實際運行效率為90.72%,比計算效率91.69%低了0.97%,使熱耗升高16.95kJ/(kW·h)。
通過以上分析,高中壓缸效率均低于設計,反映出機組通流部分動、靜間隙值大于設計值,從本次試驗中給水溫度、凝結水溫度高于設計可以間接反映這一問題;動靜葉制造加工達不到設計也是該型機組普遍存在的問題。因此機組大修重點在汽封間隙調(diào)整上。
(二)過熱器減溫水流量
負荷為300MW時,過熱器減溫水流量為40.10t/h,經(jīng)采用“等效焓降法”計算,按過熱器減溫水流量每變化1t/h使熱耗升高0.3728 kJ/(kW·h)計算,機組熱耗升高14.95kJ/(kW·h)。
廠家提供的原則性熱力系統(tǒng)中,過熱減溫水系統(tǒng)布置在高加出口,流量為零,由于燃用煤種和煤質偏離設計要求較大,煙氣量增大,造成過熱蒸汽超溫,不得不采用從高加前接減溫水才能控制過熱蒸汽溫度,從而造成回熱循環(huán)效率降低。建議在條件允許的情況下,盡可能燃用設計煤,或按實際燃用煤種進行技術改造,減少減溫水用量,提高經(jīng)濟性。
(三)小汽機的耗汽量
負荷300MW時,小汽輪機實際用汽量為18.93t/h,比設計值16.85t/h 多2.08 t/h,按“等效焓降法”計算,造成熱耗升高52.17 kJ/ (kW·h )。
反映出汽動給水泵組效率較低,在排除真空造成影響的情況下,有必要確定對小汽機和給水泵進行大修,提高其經(jīng)濟性。
(四)汽水損失、鍋爐排污
循環(huán)系統(tǒng)完全隔離、100%THA工況時,循環(huán)系統(tǒng)不明漏泄量為3.4t/h,導致熱耗升高22.5 kJ/(kW·h)。原因是對外疏放水閥門不嚴,在鍋爐側可考慮對內(nèi)、外漏閥門進行解體檢修或更換;加強汽水品質監(jiān)控,合理排放,減少工質、熱質損失。
(五)運行參數(shù)偏離設計值
300MW負荷時,通過表2中的熱力系統(tǒng)及參數(shù)修正熱耗計算結果比較,僅主蒸汽壓力低于額定,影響較小,但其中汽輪機排汽壓力6.91kPa,比設計值6.50kPa高0.41kPa,按“等效焓降法”計算,使熱耗增加42.67kJ/(kW·h)。此部分影響需結合真空嚴密性試驗,進一步判斷凝汽器冷卻面臟污狀況,安排清洗。
綜合上面分析,將機組在300MW負荷時,實際運行狀態(tài)下影響機組熱耗的幾項因素,繪制成機組實際運行熱耗影響分布圖,如圖2所示。圖中標出該機組在熱力系統(tǒng)進行隔離狀態(tài)下得到的熱耗與設計值偏差的分布情況,運行參數(shù)中的汽輪機排汽壓力、高中壓缸效率、小汽輪機進汽流量等對機組熱耗影響最大,這為機組大修、改造和經(jīng)濟運行提供了參考依據(jù)。
圖2 機組熱耗影響因素分布
五、結語
在上述的分析中,運用等效焓降法在局部定量診斷時具有簡便、準確的特點,可快速診斷影響機組經(jīng)濟性的因素。同時可考慮從以下幾方面挖掘該型機組的節(jié)能潛力,為同類型機組的節(jié)能工作提供參考。
(一)影響機組經(jīng)濟性的主要因素是高中壓缸效率偏低,所以在下一個大修的解體檢修中,對高壓缸動、靜葉及通流間隙應按設計要求調(diào)整。有條件時對動、靜葉型線進行測繪,驗證是否達到設計計算書所給定的指標。
(二)運行參數(shù)偏離設計值對機組熱耗的影響以排汽壓力為最大,需要進一步加強真空系統(tǒng)及凝汽器維護,以提高機組運行的經(jīng)濟性。
(三)本次試驗在額定工況下進行,不能反映機組長期調(diào)峰運行時的經(jīng)濟指標,建議在適當?shù)臅r間安排相關試驗,必要時開展汽機配汽優(yōu)化工作,使機組調(diào)峰運行也處于較為經(jīng)濟運行狀態(tài)。
參考文獻:
[1]翦天聰.汽輪機原理[M].北京:水利電力出版社,1992.
[2]嚴俊杰,刑秦安,林萬超等.火電廠熱力系統(tǒng)經(jīng)濟性診斷理論及應用[M].西安交通大學出版社,2000.
作者簡介:
趙正紅,(1977—),女,布依族,貴州貴陽人,碩士,講師,研究方向 :火電廠節(jié)能技術。