一、設(shè)備現(xiàn)狀
霍煤鴻駿鋁電公司自備電廠3~6號鍋爐為武漢鍋爐廠制造的2臺型號WGZ-410/9.8-13鍋爐,裝100 MW發(fā)電機(jī)組;2臺WGZ480/13.7-5燃霍林河褐煤鍋爐,裝150 MW發(fā)電機(jī)組。每臺爐裝6臺風(fēng)扇磨煤機(jī)。磨煤機(jī)型號:FM275、550型。保證出力:23.4 t/h。最大出力:25.5 t/h。煤粉細(xì)度R90=45%,最大通風(fēng)量55000 m 3,提升壓頭:2.16 MPa,打擊輪轉(zhuǎn)數(shù)600 r/min,打擊輪外徑2750 mm,有效長度550mm,機(jī)殼喉部間隙40 mm。FM275、755型,保證出力:31 t/h,最大出力:33.4 t/h,打擊板數(shù)量10組(內(nèi)外各一塊),打擊板設(shè)計(jì)使用壽命:大于等于1500運(yùn)行小時。目前磨煤機(jī)平均運(yùn)行1500 h,打擊輪的打擊板、前后盤、聯(lián)接梁局部磨損嚴(yán)重,磨煤機(jī)就進(jìn)行A級檢修。
從2013年3月1日到6月27日,對3~6號鍋爐磨煤機(jī)A級檢修共計(jì)24臺次,根據(jù)每臺磨煤機(jī)磨損程度不同更換了易損件(護(hù)溝、護(hù)甲、護(hù)條、豎井襯板、側(cè)襯板、弧形襯板、盤根等),每臺磨煤機(jī)在A級檢修的過程中、根據(jù)磨損情況進(jìn)行不同的尺寸調(diào)整,嚴(yán)格把好檢修質(zhì)量關(guān),目的解決磨煤機(jī)打擊板磨損不均,局部磨損嚴(yán)重的問題,要提高磨煤機(jī)運(yùn)行小時到2000 h,修后要力爭達(dá)到磨煤機(jī)設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù):消除制粉系統(tǒng)漏風(fēng),磨的出口溫度120℃,達(dá)到磨煤機(jī)的設(shè)計(jì)出力。
二、兩種磨煤機(jī)存在的問題
按常規(guī)對超1000 h磨煤機(jī)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)重大缺陷共6臺次,有兩臺磨煤機(jī)豎井襯板脫落;兩臺磨煤機(jī)豎井襯板下部護(hù)條磨穿;一臺磨煤機(jī)落煤管白鋼襯套脫落;一臺磨煤機(jī)護(hù)鉤磨斷等。避免了磨煤機(jī)在運(yùn)行時,發(fā)生重大設(shè)備事故,為自備電廠機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行做出了貢獻(xiàn)。
1.磨煤機(jī)出力不足,有時加大給煤量時磨煤機(jī)電流擺動3~5A。
2.磨煤機(jī)磨損嚴(yán)重的部位是打擊輪前盤與聯(lián)接梁根部,打擊板在離前盤90~130 mm長度,磨有一道圓滑的凹溝,最深達(dá)20~40 mm,內(nèi)、外打擊板的磨損從前盤方向開始到后盤,厚度和徑向都是逐漸磨損減輕。
3.磨煤機(jī)機(jī)殼、豎井和煤粉管出口天圓地方磨損減薄漏粉比較頻繁。
4.磨煤機(jī)插板上法蘭變形,無密封墊片間隙有2~3mm漏風(fēng)較重。
5.磨煤機(jī)出口分離器調(diào)整擋板開度在40%左右。
6.新修的打擊輪前后盤與打擊板每側(cè)間距20 mm。運(yùn)行時帶煤粉磨損打擊板和前后盤及聯(lián)接梁的固定邊緣。
三、檢修方面采取的技術(shù)措施
(一)風(fēng)扇磨檢修
1.把好材料質(zhì)量關(guān)
采購配件產(chǎn)品要選好廠家,尤其是打擊板,到貨后必須對打擊板的R角進(jìn)行l(wèi)oo%著色探傷和100%的磁性檢查;外形尺寸和質(zhì)量都要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn);對前、后盤,聯(lián)接梁和聯(lián)接梁螺栓都要進(jìn)行嚴(yán)格的金屬探傷檢驗(yàn),不合格的產(chǎn)品不使用。
2.嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝
(1)車削打擊輪外徑時要盡量按公差的上限加工。
(2)對打擊輪的焊接要進(jìn)行預(yù)熱,焊后要保溫,焊條要烘干,焊縫要做好標(biāo)記,以便出現(xiàn)問題時追究責(zé)任。
(3)裝配打擊板時,盡量減少配重,配重塊安裝要牢固,不能松動,找打擊輪靜平衡時一定要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
(4)原設(shè)計(jì)喉部間隙為40 mm,在定期檢查中發(fā)現(xiàn)喉部的護(hù)鉤局部已經(jīng)磨到掛梁部位,及時更換局部護(hù)鉤;在磨運(yùn)行1個A修期間最多的曾更換過2~3次護(hù)鉤。這是確保風(fēng)扇磨出力穩(wěn)定的一個有力措施。
(5)調(diào)整大門弧形襯板和內(nèi)弧形襯板與打擊輪外徑之間的間隙。將厚為20mm,寬度160mm的襯板,改為25~28 mm的厚度,加寬至180~200 mm,使間隙減小5~8 mm:大門調(diào)節(jié)板的間隙比原設(shè)計(jì)值減小7~8 mm,對延長風(fēng)扇磨的運(yùn)行時間起了一定的作用。
(6)根據(jù)每臺磨煤機(jī)的打擊輪磨損狀態(tài),在圓周120度位置適當(dāng)加長了磨煤機(jī)入口落煤圓弧板80~130 mm,使煤能夠進(jìn)入打擊板的中間部位,使打擊板磨損均勻,提高運(yùn)行小時。
(7)根據(jù)磨A修前磨煤機(jī)電流的擺動情況,適當(dāng)?shù)卣{(diào)整磨煤機(jī)出口擋板的開度(應(yīng)根據(jù)化驗(yàn)煤粉細(xì)度來調(diào)整),減少磨煤機(jī)的回粉量。各磨的特性不一樣,A修后一般調(diào)整開度在40%~45%,運(yùn)行1 500 h后再試驗(yàn)調(diào)整5%。打擊輪在機(jī)殼內(nèi)安裝完后,各部位間隙必須測量準(zhǔn)確無誤(修前修后均測量),然后人工盤輪轉(zhuǎn)動,確認(rèn)無刮碰,各部間隙均勻,并做好記錄,才能關(guān)磨煤機(jī)大門。
3.加強(qiáng)檢修質(zhì)量管理
(1) 聯(lián)接梁運(yùn)行1個周期后,要把內(nèi)部粉塵清理干凈,并把可能進(jìn)粉的孔洞封堵好。
(2)加強(qiáng)風(fēng)扇磨豎井及分離器頂襯部位的檢修質(zhì)量管理,這兩個部位的襯板更換,貼補(bǔ)加固要選用技藝較高的焊工來進(jìn)行.預(yù)防運(yùn)行中脫落。
(3)風(fēng)扇磨大修后運(yùn)行800~1000 h,要對打擊輪磨損情況進(jìn)行1次檢查鑒定,護(hù)鉤磨損嚴(yán)重的要進(jìn)行更換。對打擊板的磨損情況進(jìn)行檢查。適當(dāng)調(diào)整磨入口煤的距離。以后每運(yùn)行300~400 h定期檢查并做好記錄。
4.打擊輪修復(fù)后,外打擊板和前、后盤的兩側(cè)問隙最大20mm,最小也有16mm,經(jīng)運(yùn)行1500h后,靠前盤打擊板的壓板磨損一段,打擊板磨損后(有20mm間隙位置也帶煤粉磨損)打擊板在80~130mm之間的位置磨損,還磨損前盤的里側(cè)邊緣,也磨損聯(lián)接梁的邊緣。將打擊板與前后盤的間隙內(nèi)安裝一塊適當(dāng)厚度的鐵板,在裝壓板前焊接在前后盤上,鐵板與打擊板保留2 mm的間隙,減少前后盤的磨損,提高使用周期。經(jīng)了解長春電力設(shè)備廠,原設(shè)計(jì)打擊板與前后盤的間隙每側(cè)為O~2.5mm。由于在修復(fù)打擊輪時不換前后盤,在平衡架上拆卸打擊板和安裝打擊板,打擊板在安裝時要有一定的斜度。長度也減少了20~30 mm,不然就安裝不上(原制造廠在組裝打擊輪時,先把打擊輪后盤、聯(lián)接梁、打擊板安裝后,再把前盤安裝上,只有按這樣循序安裝,打擊板的長度不用短20~30 mm了)。這樣修復(fù)打擊輪要增加一定的工作量,要拆卸聯(lián)接粱螺栓和前盤?,F(xiàn)長山修配廠檢修的4個輪己改進(jìn),打擊板有效長度加長15mm,對磨煤機(jī)提高運(yùn)行小時,保護(hù)前后盤、及聯(lián)接梁的局部磨損,起到很好的作用。
(二)輸煤系統(tǒng)檢修
對滾軸篩、碎煤機(jī)等輸煤設(shè)各都要定期檢查和維修。及時調(diào)整間隙.保證上煤質(zhì)量和粒度。輸煤設(shè)備運(yùn)行可靠性是減少煤中鐵塊、木塊、石塊,這三塊對給煤機(jī)來講是影響上煤的關(guān)鍵問題,處理不好經(jīng)常卡澀給煤機(jī)停止運(yùn)行,也制約磨煤機(jī)運(yùn)行直接影響發(fā)電負(fù)荷。
四、運(yùn)行方面采取的措施
(一)運(yùn)行人員要按時進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象要及時停磨,待檢修人員查清原因處理后才能啟動運(yùn)行。
(二)運(yùn)行時盡量要調(diào)整提高磨煤機(jī)的出口溫度120℃,溫度在80~90℃時,對磨煤機(jī)的煤干燥及出力、對爐內(nèi)燃燒也有一定的影響。
(三)對大修后的風(fēng)扇磨,啟動前必須由運(yùn)行值班員先驗(yàn)證現(xiàn)場事故按鈕操作靈活,才能送電試轉(zhuǎn)。
(四)啟動磨前,對風(fēng)扇磨值班員的操作要有人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。值班員站在事故按鈕附近,打開事故按鈕保護(hù)蓋,以便在試運(yùn)中發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象時立即用事故按鈕就地停機(jī)。試運(yùn)的有關(guān)人員要站在電機(jī)側(cè),無關(guān)人員要離開現(xiàn)場。
(五)在合電閘啟動風(fēng)扇磨時,啟動后10秒鐘內(nèi)應(yīng)有初轉(zhuǎn)數(shù),否則司磨值班員應(yīng)用事故按鈕停止;啟動后80秒鐘內(nèi)磨煤機(jī)電流應(yīng)返回到正常值,否則應(yīng)立即停止。
(六)磨煤機(jī)在正常運(yùn)行電流突然異常增大時.要立即停止運(yùn)行進(jìn)行檢查處理,這是防止風(fēng)扇磨在運(yùn)行中“飛車”的一個很有效的措施。
(七)風(fēng)扇磨運(yùn)行振動超過0 12 mm時,應(yīng)聯(lián)系檢修人員進(jìn)行處理,熱工振動監(jiān)測保護(hù)系統(tǒng)要投入運(yùn)行,確保風(fēng)扇磨的安全運(yùn)行。
(八)運(yùn)行在輪換倒磨運(yùn)行時,應(yīng)盡量保持磨的運(yùn)行最高效時的磨繼續(xù)運(yùn)行(除檢修辦票檢查,查完后在條件允許的情況下應(yīng)優(yōu)先運(yùn)行該磨)直到A修時閫。倒磨運(yùn)行時要保持原磨的運(yùn)行小時拉開一定的時間距離,這樣對安排檢修計(jì)劃有利,運(yùn)行時其中有一臺磨煤檢修,如另一臺振動或者有一臺給煤機(jī)卡澀,都影響發(fā)電負(fù)荷?;裘壶欜E鋁電公司自備電廠直接供鋁廠電負(fù)荷,每臺爐負(fù)荷幾乎都在95%以上,磨煤機(jī)運(yùn)行也在滿負(fù)荷運(yùn)行,有時煤質(zhì)下降(熱值在2500大卡左右)轉(zhuǎn)5臺磨煤機(jī)運(yùn)行才能保證負(fù)荷需要。磨煤機(jī)運(yùn)行到1500 h后直至2000h,磨煤機(jī)出力會自然降低,運(yùn)行要調(diào)整給煤量,控制好磨的出口溫度,用新A修的磨配合出力,才能保證鍋爐加負(fù)的需要。
五、效益分析
通過采取以上多方面措施,自備電廠的風(fēng)扇磨,在安全運(yùn)行和降低檢修成本方面都取得了可喜成績,延長了風(fēng)扇磨的運(yùn)行時間,由運(yùn)行1500h時就A修,提高到2000 h才進(jìn)行A修,每臺磨煤機(jī)的打擊輪平均提高500 h,運(yùn)行3個周期就可以節(jié)省價值11萬元。24臺磨煤機(jī)年可節(jié)省近300萬元,由于對磨煤機(jī)各部間隙調(diào)整,打擊輪的前后盤磨損也明顯的減輕,護(hù)條等其它耐磨件也均提高了運(yùn)行時間,收到了顯著的直接經(jīng)濟(jì)效益。
作者簡介:姓名:張家琦,1966年4月13日出生、男,籍貫:吉林省松原市市,大唐長山熱電廠,工程師,本科,熱能與動力工程。