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        135MW機(jī)組汽輪機(jī)注油試驗(yàn)出現(xiàn)的故障分析與處理

        2013-12-12 12:31:32蘇繼敏
        大眾科技 2013年2期
        關(guān)鍵詞:注油油門油管

        蘇繼敏

        (廣東連州粵連電廠有限公司連州發(fā)電廠,廣東 連州 513400)

        1 前言

        連州發(fā)電廠#3機(jī)組是上海汽輪機(jī)廠自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)的N135-13.24535535汽輪機(jī),于2004年2月投入運(yùn)行。汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)采用的是DEH純電調(diào)系統(tǒng),采用美國(guó)西屋電氣公司OWATION控制系統(tǒng),液壓部分采用抗燃油系統(tǒng)。保安系統(tǒng)采用的仍然是兩只危機(jī)遮斷器配兩只危機(jī)遮斷油門,其主要作用是汽輪機(jī)超速時(shí)及時(shí)動(dòng)作切斷高壓油,保護(hù)汽輪機(jī)。按照連州發(fā)電廠運(yùn)行規(guī)程要求,汽機(jī)每次啟動(dòng)前需做危機(jī)遮斷油門的注油試驗(yàn),確保危機(jī)遮斷油門能正常動(dòng)作,保護(hù)機(jī)組。

        2005年10月#3機(jī)組臨修后,汽機(jī)并網(wǎng)前,運(yùn)行人員對(duì)危機(jī)保安系統(tǒng)做注油試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下缺陷:NO.1危機(jī)遮斷油門動(dòng)作正常,動(dòng)作值為 2846r/min,復(fù)位顯示正常,但在危機(jī)遮斷試驗(yàn)油門打回正常位置的過程中出現(xiàn)跳機(jī)現(xiàn)象;NO.2危機(jī)遮斷油門注油到3000r/min都沒有動(dòng)作。

        2 原因分析

        保安系統(tǒng)主要由危機(jī)遮斷器、危機(jī)遮斷油門、注油器、試驗(yàn)裝置及油管道組成。當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子超速時(shí),危機(jī)遮斷器因轉(zhuǎn)速升高,離心力增大,飛環(huán)克服彈簧力打出,擊中危機(jī)遮斷油門掛鉤,危急遮斷器動(dòng)作。危機(jī)遮斷器掛鉤被擊出,活塞在彈簧作用下彈起,使安全油迅速泄去,達(dá)到快速關(guān)閉高中壓主汽門的目的,從而保護(hù)汽輪機(jī)。

        注油實(shí)驗(yàn)主要是通過向危機(jī)遮斷器注入一定量的透平油增加離心力模擬汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子超速狀態(tài)達(dá)到檢驗(yàn)保安系統(tǒng)是否可靠的有效手段。注油實(shí)驗(yàn)不合格,存在如下幾種可能:一是注油量不夠,離心力不足;二是危機(jī)遮斷器行程不夠,無法擊打危機(jī)遮斷油門掛鉤;三是危機(jī)遮斷油門本身出現(xiàn)缺陷,無法動(dòng)作。

        我們利用2006年5月及2008年4月兩次停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)的機(jī)會(huì),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn)及檢查。檢查具體內(nèi)容如下:

        (1)檢查油管路有無堵塞,管道堵塞可能會(huì)引起進(jìn)入危機(jī)遮斷器油量不足。逐一拆下保安系統(tǒng)過所有油管路,用氮?dú)膺M(jìn)行吹掃,確認(rèn)油管路無堵塞。

        (2)檢查油管路所有接頭,確認(rèn)油管路無漏油,管道漏油可能引起進(jìn)入危機(jī)遮斷器油量不足。

        (3)模擬注油試驗(yàn),向兩個(gè)危機(jī)遮斷器內(nèi)注油。在注油過程中,發(fā)現(xiàn)NO.1、NO.2危機(jī)遮斷油門都有油注出,油量足夠,說明注油管路沒問題。

        (4)對(duì)NO.2危機(jī)遮斷油門進(jìn)行手動(dòng)動(dòng)作試驗(yàn),經(jīng)多次試驗(yàn),NO.2危機(jī)遮斷油門動(dòng)作復(fù)位正常靈活,故證明油門復(fù)位是正常的。所以NO.2危機(jī)遮斷油門注油到3000r/min未動(dòng)作不應(yīng)該是活塞問題,應(yīng)是轉(zhuǎn)子與油門掛鉤間隙過大或掛鉤與活塞的接觸不良等原因。

        (5)對(duì)NO.1危機(jī)遮斷油門進(jìn)行手動(dòng)動(dòng)作試驗(yàn),經(jīng)多次試驗(yàn),NO.1危機(jī)遮斷油門在復(fù)位過程中,發(fā)現(xiàn)油門活塞有卡澀現(xiàn)象,油門活塞經(jīng)常不能回到原位,這時(shí)如果將危機(jī)遮斷試驗(yàn)油門由NO.1打回正常位置接通整個(gè)機(jī)組的安全油路時(shí),安全油壓就會(huì)從危機(jī)遮斷油門回油管泄走,造成跳機(jī),這是危機(jī)遮斷試驗(yàn)油門由 NO.1打回正常位置的過程中出現(xiàn)跳機(jī)的根本原因。

        3 主因確認(rèn)及處理措施

        (1)體檢查發(fā)現(xiàn)NO.1危機(jī)遮斷油門壓蓋結(jié)合面上涂有一層耐油密封膠,活塞上有比較明顯的刮痕,活塞上有雜物,仔細(xì)檢查為粘結(jié)成小團(tuán)的密封膠,經(jīng)對(duì)活塞進(jìn)行打磨后進(jìn)行復(fù)裝。

        (2)NO.2危機(jī)遮斷油門解體前檢查其掛鉤與飛環(huán)的間隙為0.90mm,在合格范圍內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)0.80~1.2mm),但將其勾刀緩慢活動(dòng)增大與飛環(huán)的間隙到4.2mm時(shí)油門還沒動(dòng)作(飛環(huán)的行程約為3.5~4.0mm),這是NO.2不動(dòng)作的主要原因。工作人員對(duì)兩個(gè)地方進(jìn)行修改,一將掛鉤卡住活塞的厚度進(jìn)行減薄(由2.5mm磨薄到2mm),二將掛鉤與飛環(huán)的間隙調(diào)小到70絲。檢查活塞靈活,復(fù)裝。

        4 效果證明

        10月12日#3機(jī)注油試驗(yàn),對(duì)NO.1及NO.2危急遮斷器(飛環(huán))進(jìn)行注油試驗(yàn),NO.1動(dòng)作值為2846r/min,注油正常,復(fù)位正常;NO.2動(dòng)作值為2859r/min,注油正常,復(fù)位正常。

        5 防范措施

        (1)保安系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行檢修時(shí),設(shè)備中分面可以用青殼紙進(jìn)行密封,對(duì)某些設(shè)備可不用任何密封材料,禁止用密封膠進(jìn)行密封。應(yīng)為密封膠易進(jìn)入保安設(shè)備的活塞內(nèi),造成設(shè)備動(dòng)作遲緩或卡澀,釀成重大事故。

        (2)對(duì)危機(jī)遮斷油門進(jìn)行解體時(shí),除注重檢修活塞與殼體的配合外,要多留心掛鉤與活塞的配合情況,是否存在卡澀的可能。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        經(jīng)過上述檢修后,我廠#3機(jī)組危機(jī)遮斷油門運(yùn)行至今,運(yùn)行良好,動(dòng)作復(fù)位正常,無卡澀、跳機(jī)現(xiàn)象發(fā)生。雖然本文從汽機(jī)保安系統(tǒng)注油試驗(yàn)故障及處理措施進(jìn)行了論述,但是相對(duì)于125MW機(jī)組的調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)的故障,也只是冰山一角,對(duì)于故障的發(fā)現(xiàn)和分析,仍然需要我們不懈的努力,需要我們?cè)趯?shí)踐中去逐漸摸索,更好地改善和提高我們的檢修方法和維護(hù)技能。

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