袁曉東 梅靜
【摘 要】介紹了冷軋帶鋼連續(xù)酸洗機(jī)組中CPC糾偏系統(tǒng)的組成,分析了CPC系統(tǒng)故障產(chǎn)生的主要原因,提出了改進(jìn)措施。
【關(guān)鍵詞】酸洗;CPC;糾偏
酸洗是冷軋帶鋼生產(chǎn)工藝流程中第一道工序,攀鋼冷軋廠引進(jìn)HITACHI公司八十年代初生產(chǎn)的連續(xù)酸洗機(jī)組,雖然在使用過(guò)程中經(jīng)過(guò)了與DEMAG公司和ABB公司等進(jìn)行了多次局部改進(jìn),但在投入生產(chǎn)以來(lái),CPC系統(tǒng)還是暴露出了在機(jī)械和液壓方面的先天缺陷,嚴(yán)重制約產(chǎn)量及質(zhì)量的進(jìn)一步提高。
1.CPC糾偏系統(tǒng)的組成
CPC糾偏系統(tǒng)是一個(gè)完整的閉環(huán)控制系統(tǒng),主要由平行光發(fā)射器、平行光接收器PLS(Parallel Light Sensor)、控制單元、液壓伺服系統(tǒng)、糾偏機(jī)構(gòu)等部分組成,如圖1所示。
為確保糾偏的準(zhǔn)確性,糾偏機(jī)構(gòu)安裝找正基準(zhǔn)為機(jī)組中心線。糾偏裝置的中心位置或控制的原始位置由中心位置傳感器檢測(cè)。糾偏系統(tǒng)工作過(guò)程中,帶鋼穿行在平行光發(fā)射源和平行光接收器(PLS)之間(左右各一個(gè)PLS,沿機(jī)組中心線對(duì)稱(chēng)布置),帶鋼遮擋兩側(cè)光源的量由PLS檢測(cè)出來(lái),并轉(zhuǎn)化為電信號(hào)傳送給控制器??刂破鲗?duì)兩接收單元PLS傳送來(lái)的電信號(hào)之絕對(duì)差值ΔI進(jìn)行PD運(yùn)算和功率放大,輸出糾偏信號(hào)到伺服閥,控制伺服閥液壓缸的動(dòng)作方向和動(dòng)作量。伺服液壓缸驅(qū)動(dòng)浮動(dòng)機(jī)架擺動(dòng)和平動(dòng),使帶鋼兩側(cè)受到的張力和摩擦力發(fā)生變化導(dǎo)致帶鋼位置的變化,同時(shí)也改變帶鋼遮擋光源的量和ΔI的變化。
2.CPC系統(tǒng)液壓故障分析及改進(jìn)措施
本套酸洗機(jī)組共有七套獨(dú)立的CPC液壓系統(tǒng),每套系統(tǒng)獨(dú)立控制一個(gè)帶鋼糾偏裝置,其功能是:不管引起帶鋼跑偏的各種擾動(dòng)因素如何變化,糾偏裝置都能自動(dòng)調(diào)節(jié),防止帶鋼跑偏。此CPC液壓控制系統(tǒng)全部使用EMG公司的HR100V25液壓控制裝置,系統(tǒng)原理圖如圖2所示。
CPC液壓控制系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,原設(shè)計(jì)中考慮的糾偏能力略小,未考慮來(lái)料板形差而導(dǎo)致糾偏增大的狀況,致使目前CPC液壓系統(tǒng)溫度高,同時(shí)伴隨著故障的突發(fā)性,具體缺陷如下:①系統(tǒng)采用風(fēng)冷冷卻器,由于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)鐵粉、灰塵多,容易堆積在冷卻器散熱片上,大大降低了冷卻效果,致使油溫較高;②泵安裝在油箱內(nèi),造成液壓泵有些日檢查項(xiàng)目無(wú)法開(kāi)展,而且當(dāng)泵、聯(lián)軸器出現(xiàn)故障更換時(shí),會(huì)造成人為的油液污染,縮短伺服閥的使用壽命,同時(shí)增加故障停機(jī)時(shí)間;③此七套CPC系統(tǒng)均沒(méi)有備用泵,任何一臺(tái)泵站故障均會(huì)造成機(jī)組停機(jī),已不能滿足連續(xù)機(jī)組的生產(chǎn)要求。
CPC液壓系統(tǒng)的改進(jìn)方案:將此七套獨(dú)立CPC液壓系統(tǒng)合并為一個(gè)液壓系統(tǒng),新制油箱一個(gè),在油箱外面安裝兩臺(tái)恒壓變量泵,其中一臺(tái)為備用泵,系統(tǒng)安裝進(jìn)油、回油過(guò)濾器、水冷卻器,閥組不變,如圖3所示。
3.CPC系統(tǒng)機(jī)械故障分析及改進(jìn)措施
本系統(tǒng)在實(shí)際使用過(guò)程中,當(dāng)來(lái)料帶鋼板形良好和入口活套保持適中的充套量時(shí),CPC系統(tǒng)可以基本實(shí)現(xiàn)其糾偏功能;當(dāng)來(lái)料帶鋼板形不良、活套托輥不均磨損嚴(yán)重或入口活套充套量超過(guò)80%時(shí),大多數(shù)情況下帶鋼將向傳動(dòng)側(cè)偏離機(jī)組中心線0.2m-0.3m,CPC系統(tǒng)的伺服液壓缸已到全行程,跑偏的帶鋼因無(wú)法糾回,而拉傷糾偏裝置固定框架,掛壞帶鋼邊部和酸槽,影響矯直質(zhì)量,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成斷帶停機(jī)。生產(chǎn)中,常采用降速或停機(jī)消除帶鋼張力后,手動(dòng)糾偏的辦法來(lái)維持生產(chǎn)。
CPC采用伺服液壓缸驅(qū)動(dòng)的四連桿搖擺機(jī)構(gòu),其糾偏能力不足是導(dǎo)致CPC系統(tǒng)故障的原因之一。如圖4所示,其糾偏運(yùn)動(dòng)可分解為繞基準(zhǔn)點(diǎn)O點(diǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)和垂直于HOG方向的平動(dòng)。其糾偏能力大小主要取決于:①平動(dòng)距離Smax;②帶鋼與糾偏輥母線方向的摩擦系數(shù)f(因工藝要求糾偏輥外襯硬聚氨酯層,其最大厚度hmax=0.017m);③∠ADS和∠COCˊ的大小。
來(lái)料帶鋼板形差和活套內(nèi)托輥的不均勻磨損是帶鋼跑偏的另一原因。對(duì)于來(lái)料帶鋼板形差方面,由于屬外部原因所致,無(wú)法進(jìn)行改善。為減少輥?zhàn)拥哪p,首先對(duì)輥?zhàn)颖砻饕r硬聚氨酯層,以增加抗磨強(qiáng)度;其次加強(qiáng)對(duì)輥?zhàn)颖砻婺p的監(jiān)護(hù),制定輥?zhàn)邮褂弥芷?,以保證輥?zhàn)釉谖闯霈F(xiàn)嚴(yán)重磨損時(shí)及時(shí)地更換。
4.結(jié)論
通過(guò)對(duì)酸洗CPC液壓系統(tǒng)改造,增大了系統(tǒng)糾偏能力,改善了系統(tǒng)糾偏效果;方便了設(shè)備正常點(diǎn)檢,有利于消除隱患,使設(shè)備長(zhǎng)期低故障運(yùn)行,減少維護(hù)工作量;同時(shí),因?yàn)橛袀溆帽茫蟠鬁p少了因酸洗CPC故障而停機(jī)的時(shí)間,為提高產(chǎn)量打下了基礎(chǔ);另外,提高了系統(tǒng)元件使用壽命,降低了備件消耗費(fèi)用,節(jié)約成本。
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作者簡(jiǎn)介:
袁曉東(1969—),男,漢族,四川瀘州市人,副教授,碩士,主要從事液壓技術(shù)方面的科研和教學(xué)工作。