侯雨雷 張志強(qiáng) 譚候金 王建新 喻寶林 周玉林
1.燕山大學(xué),秦皇島,066004 2.一重集團(tuán)大連設(shè)計(jì)研究院有限公司,大連,116000
近年來,我國汽車行業(yè)發(fā)展迅猛,汽車更新?lián)Q代的速度日益加快,由此競爭更為激烈,這就要求汽車制造企業(yè)必須改進(jìn)傳統(tǒng)技術(shù)、縮短研發(fā)周期、降低制造成本、提高生產(chǎn)效率。
采用信息技術(shù)是現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。汽車車身沖壓自動化生產(chǎn)線(簡稱沖壓自動線)的運(yùn)動仿真是在虛擬的環(huán)境中對生產(chǎn)線的主要元素進(jìn)行三維建模,并裝配成線,然后驅(qū)動虛擬生產(chǎn)線,模擬真實(shí)生產(chǎn)線的運(yùn)行情況[1]。通過對沖壓自動線進(jìn)行運(yùn)動仿真,可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線在虛擬環(huán)境中的安裝調(diào)試,形象地展示生產(chǎn)線的三維布局,演示生產(chǎn)線的預(yù)期動作,檢查各裝備的運(yùn)行干涉情況。沖壓自動線的運(yùn)動仿真能夠避免實(shí)際生產(chǎn)中的干涉碰撞事故[2],縮短生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)周期和降低現(xiàn)場安裝調(diào)試所造成的額外成本[3],并可通過調(diào)整各裝備的動作實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)節(jié)拍的優(yōu)化,從而提高生產(chǎn)效率。
據(jù)統(tǒng)計(jì),在沖壓生產(chǎn)中,僅有不足10%的時(shí)間用于工件的沖壓加工,其余時(shí)間均用于工件搬運(yùn)與等待搬運(yùn)[4]。目前,在我國機(jī)器人自動化沖壓生產(chǎn)線中,機(jī)器人與壓力機(jī)的運(yùn)動協(xié)調(diào)關(guān)系多為靜態(tài)配合方式。在此配合方式下,壓力機(jī)滑塊必須在上死點(diǎn)靜止時(shí),機(jī)器人才能進(jìn)行上下料操作,因此導(dǎo)致生產(chǎn)效率低;且由于壓力機(jī)必須等待機(jī)器人,故壓力機(jī)的運(yùn)行時(shí)斷時(shí)續(xù),增加了壓力機(jī)離合器、抱閘的動作頻率,縮短了使用壽命[5]。
本文以汽車車身側(cè)圍板沖壓自動線為對象,設(shè)計(jì)了機(jī)器人與壓力機(jī)動態(tài)配合方式的動作協(xié)調(diào)方案,充分利用壓力機(jī)滑塊在上下料干涉高度以上的運(yùn)行時(shí)間,消除了傳統(tǒng)靜態(tài)配合方式中壓力機(jī)的等待時(shí)間,可顯著提高生產(chǎn)效率,并結(jié)合不同運(yùn)動方案,針對沖壓線整體運(yùn)動予以仿真,為沖壓線機(jī)器人運(yùn)料過程穩(wěn)定性的進(jìn)一步改進(jìn)提供依據(jù)。
本文研究對象為安徽江淮汽車車身的側(cè)圍板(圖1)等大型沖壓件,它由1臺2500t閉式四點(diǎn)伺服壓力機(jī)、3臺1000t曲柄壓力機(jī)、5臺 ABB IRB 6660機(jī)器人(配有柔性Crossbar)以及輔助裝備等組成。
圖1 汽車車身的側(cè)圍板
汽車車身側(cè)圍板的坯料尺寸為3110mm×1560mm×0.7mm,拉深深度為200mm,材料為非時(shí)效性深沖冷軋?zhí)间摫“?。各壓力機(jī)間距及壓力機(jī)外形尺寸如圖2所示。
圖2 各壓力機(jī)間距及壓力機(jī)外形尺寸
機(jī)器人的工作空間及其運(yùn)動軌跡規(guī)劃是進(jìn)行沖壓自動線運(yùn)動仿真的前提。
采用 Denavit-Hartenberg 方法[6-7]可方便地建立ABB IRB 6660機(jī)器人的運(yùn)動學(xué)方程,其連桿坐標(biāo)系如圖3所示。
利用反正切表示的該機(jī)器人各關(guān)節(jié)運(yùn)動學(xué)反解[8]如下:
圖3 ABB IRB 6660機(jī)器人連桿坐標(biāo)系
需要說明的是,當(dāng)θ5=0時(shí),操作臂處于奇異狀態(tài),此時(shí)關(guān)節(jié)軸4和6重合在同一直線上,θ4可任意取值。而當(dāng)θ5≠0時(shí),可以按式(3)求解θ4。
確定工作空間的方法通常可分為解析法和圖解法[9]兩類。圖4所示即為利用圖解法求出的ABB IRB 6660機(jī)器人工作空間與靈活工作空間。曲線C1之內(nèi)為機(jī)器人靈活工作空間,曲線C2為關(guān)節(jié)5可達(dá)空間的邊界,曲線C3為機(jī)器人末端可達(dá)空間的邊界。
工作對象不同,對機(jī)器人操作靈活性的要求也不一樣。就本文所研究生產(chǎn)線中的上下料機(jī)器人而言,對其末端姿態(tài)的要求并不非常嚴(yán)格,因此,機(jī)器人的軌跡可處于靈活性稍差的 C2范圍之內(nèi)。
根據(jù)沖壓生產(chǎn)線的實(shí)際工況,將機(jī)器人水平運(yùn)料高度設(shè)定為1000mm。機(jī)器人的末端(未包括柔性 Crossbar)軌跡規(guī)劃如圖 5所示,其中WV=3300mm,h=2200mm,坯料提升高度為UV=200mm,圓弧ST、PQ的半徑均為50mm。由此亦可確定機(jī)器人在生產(chǎn)線中的安裝位置。
圖4 ABB IRB 6660機(jī)器人靈活工作空間
圖5 機(jī)器人末端軌跡
機(jī)器人末端軌跡的俯視圖參見圖6(線段WV)??梢姡瑱C(jī)器人末端軌跡位于其靈活工作空間中。
圖6 機(jī)器人末端軌跡的俯視圖
在機(jī)器人搬運(yùn)工件過程中,工件的姿態(tài)保持不變,則在所規(guī)劃軌跡上按一定間隔取點(diǎn),由運(yùn)動學(xué)反解,即可求出各點(diǎn)所對應(yīng)的機(jī)器人各關(guān)節(jié)的關(guān)節(jié)變量。
結(jié)合重大專項(xiàng)任務(wù)要求,沖壓自動線的生產(chǎn)節(jié)拍定為每分鐘10件,伺服壓力機(jī)與曲柄壓力機(jī)的運(yùn)動周期均為6s,其升程分別為1200mm和1100mm。假設(shè)每臺壓力機(jī)的偏心主盤均為勻速轉(zhuǎn)動,生產(chǎn)線的上下料干涉高度為500mm。不妨將壓力機(jī)的動作按時(shí)間等分為12份,則伺服壓力機(jī)與曲柄壓力機(jī)的滑塊運(yùn)動曲線分別如圖7和圖8所示。
圖7 2500t伺服壓力機(jī)動作劃分
圖8 1000t壓力機(jī)動作劃分
與壓力機(jī)動作相對應(yīng),如圖9所示,機(jī)器人的動作也按時(shí)間等分為 12份,即 RL、LK、KP、PK、KL、LR、RM、MN、NU、UN、NM、MR。其中,動作KP、PK 為機(jī)器人送料動作,MN、NU、UN、NM 為機(jī)器人取料動作。
圖9 機(jī)器人動作劃分節(jié)點(diǎn)示意圖
壓力機(jī)與機(jī)器人動作劃分完成之后,即可制訂整條沖壓線的動作方案(方案1),參見表1。
結(jié)合圖7~圖9,可見表1所示動作方案中機(jī)器人送料動作較快(僅占用1s),運(yùn)料速度起伏較大,后4臺機(jī)器人還有改善的余地,由此可將放料動作由兩份(KP、PK)改為4份(占用2s):LK、KP、PK和KL。改進(jìn)后的動作方案(方案2)見表2。
表1 沖壓線動作方案1
表2 沖壓線動作方案2
首先,提煉生產(chǎn)線中各設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù),利用Solidworks建立其簡化三維模型,并根據(jù)軌跡規(guī)劃中所確定的機(jī)器人位置和沖壓線布局進(jìn)行整線裝配,進(jìn)而建立沖壓自動線模型,如圖10所示。
圖10 沖壓自動線三維模型
其次,根據(jù)先前所設(shè)計(jì)動作方案,確定生產(chǎn)線中各個(gè)設(shè)備的初始位置,并在Solidworks中進(jìn)行調(diào)整。
再次,將三維模型導(dǎo)入ADAMS中,添加約束和驅(qū)動。
而后,編制驅(qū)動函數(shù),調(diào)試虛擬樣機(jī)。機(jī)器人各個(gè)關(guān)節(jié)的驅(qū)動函數(shù)均采用AKISPL函數(shù)。其中,被引用的樣條線性數(shù)據(jù)均為兩列,第一列為時(shí)間,第二列為與時(shí)間對應(yīng)的 θi(i=1,2,…,6)。驅(qū)動函數(shù)設(shè)置完成之后,調(diào)試生產(chǎn)線虛擬樣機(jī),使其按預(yù)定的動作運(yùn)行。由于設(shè)備多,調(diào)試較困難,可將所有可能發(fā)生互鎖的驅(qū)動賦值為0,然后逐個(gè)設(shè)備調(diào)試,依次排除設(shè)備的互鎖,進(jìn)而完成整線調(diào)試。
最后,驅(qū)動該沖壓線進(jìn)行運(yùn)動仿真。分別對動作方案1、方案2進(jìn)行了仿真,實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人與壓力機(jī)的動態(tài)配合。圖11所示為生產(chǎn)線中某臺機(jī)器人工作時(shí)的末端軌跡。
圖11 機(jī)器人末端軌跡仿真圖
利用ADAMS可方便地獲得沖壓線運(yùn)行過程中各機(jī)器人末端位移與速度變化情況。圖12所示即為對應(yīng)動作方案1和方案2的沖壓線后4臺機(jī)器人末端運(yùn)動曲線。
由圖12a、圖12b可見,動作方案2改善了機(jī)器人水平方向的運(yùn)動,減緩了末端運(yùn)動曲線的突變;由圖12c、圖12d可見,動作方案2使得機(jī)器人末端的最高速度由6161mm/s降低至4804mm/s。
綜合比較對應(yīng)兩個(gè)動作方案的沖壓線仿真結(jié)果發(fā)現(xiàn),動作方案2充分利用了后3臺壓力機(jī)滑塊在干涉高度之上的運(yùn)行時(shí)間,使得工件的搬運(yùn)過程更加平穩(wěn)。
本文所提出的沖壓自動線機(jī)器人與壓力機(jī)動作協(xié)調(diào)方案消除了傳統(tǒng)靜態(tài)配合方式的等待時(shí)間,可加快生產(chǎn)節(jié)拍;仿真結(jié)果驗(yàn)證了所提出的機(jī)器人與壓力機(jī)動態(tài)配合方式的可行性,也為機(jī)器人運(yùn)料過程中運(yùn)動性能的改善提供了改進(jìn)依據(jù)。
針對大型沖壓自動線中機(jī)器人與壓力機(jī)的動作協(xié)調(diào)及其運(yùn)動仿真所進(jìn)行的研究,不僅形象地展示了生產(chǎn)線的總體布局,還大為縮短了生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)周期和現(xiàn)場安裝調(diào)試周期,還為類似系統(tǒng)的運(yùn)動仿真提供了參考。
圖12 沖壓線后4臺機(jī)器人末端運(yùn)動曲線
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