繁 薇 林西國
(華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)
某廠#6 機勵磁變參數(shù)如表1。
表1 勵磁變參數(shù)
在2011 年技改型大修后,發(fā)電機試運期間,對發(fā)變組保護A 屏、B 屏進行保護采樣值檢查時發(fā)現(xiàn): 勵磁變高壓側(cè)電流A 相電流顯示103A(相應(yīng)二次電流1.72A),B 相電流121A(二次電流2.03A),C 電流103A(二次電流1.72A),電流幅值相差18A。再檢查其他勵磁變高壓側(cè)電流顯示數(shù)據(jù):DCS 顯示120A;故障錄波器顯示B 相電流124A,A、C 相電流為0A。
勵磁變高壓側(cè)電流幅值相差高達18A, 而勵磁變負荷,除了整流柜冷卻風(fēng)機不平衡外,其他幾乎沒有不平衡負荷,而整流柜冷卻風(fēng)機不可能有那么大電流;而且故障錄波器的電流也只有B 相顯示,這顯然不對,需要查明電流異常原因。
用核相儀檢查發(fā)變組保護A、B 屏、變送器A 屏、及故障錄波器屏的勵磁變高壓側(cè)二次電流幅值相位關(guān)系, 以保護A 屏A4171 為基準,具體數(shù)據(jù)如表2。
表2 勵磁變高壓側(cè)電流核相數(shù)據(jù)
根據(jù)核相結(jié)果畫出相量圖如圖1。
圖1 勵磁變高壓側(cè)二次電流向量圖
檢查CT 二次回路連接設(shè)計圖如圖2。
圖2 勵磁變高壓側(cè)CT 二次回路設(shè)計接線圖
由于勵磁變保護沒有差動保護及負序保護, 在勵磁變CT端 子 箱 處 將 高 壓 側(cè)CT 二 次 線 的A4171、B4171、C4171 與N4171 封起來之后,檢查CT 二次4171、B4171、C4171 電流均為2A,N4171 為0A,相序為正序,這說明CT 本體沒問題,二次回路接線有問題。
根據(jù)向量圖,初步判斷為AC 兩相二次回路短接,且與中性點斷開,B 相與N 正常連接。 再檢查二次回路接線,發(fā)現(xiàn)變送器A 屏勵磁變有功功率變送器接線錯誤,A、C 兩相短接并與中性點N 斷開,如圖3。
圖3 勵磁變高壓側(cè)CT 二次回路實際接線圖
在#6 機大修期間,由于變送器校驗臺送到電科院檢驗返廠比較晚,在發(fā)變組工作組測完CT 回路直流電阻后,儀表工作組又在現(xiàn)場校驗勵磁變有功功率變送器和電流變送器,在工作結(jié)束后,恢復(fù)勵磁變有功功率變送器二次線時,接線錯誤。
本來有功功率變送器本體接線回路為:A 相電流A4173從7 端子流進,10 端子流出,再接入故障錄波器A 相A4174;C相電流C4173 從8 端子流進,11 端子流出再接入故障錄波器C相C4174。 結(jié)果工作人員誤接線為A 相電流7 端子流進,10 端子流出與C4173 短接,造成圖三的錯誤的接線方式,在有功功率變送器后將A、C 相短接并與N 線斷開, 到故障錄波屏的只有B 相電流回路。
又由于工作結(jié)束后沒有測量CT 二次回路直流電阻,開機核相試驗時檢查不仔細沒有發(fā)現(xiàn)問題,結(jié)果開機后勵磁變高壓側(cè)電流異常:保護屏及變送器A 屏IA 與IC 電流大小相等, 方向相反;IB 電流與零線電流大小相等, 方向相反;IA 的電流是IB 電流的/2 倍,IA 超前IB90 度角; 最末一級故障錄波器只顯示B 相電流。
4.1 在每次大修后總啟動前進行遠方通流試驗, 發(fā)現(xiàn)采樣電流不對,及時進行處理。
4.2 在CT 二次回路進行工作前對所要工作回路做好標記、記錄后再進行工作;工作后,依照記錄進行恢復(fù),并對CT 二次回路進行直阻測量,直流電阻阻值相差應(yīng)不大于10%。
4.3 機組總啟動,發(fā)電機短路試驗時,對CT 二次回路進行核相,并測量CT 二次零線回路中有無電流,發(fā)現(xiàn)電流回路幅值、相位不對的及時進行回路檢查。
4.4 技術(shù)監(jiān)督人員做好技術(shù)監(jiān)督, 發(fā)現(xiàn)異常及不符合規(guī)范問題及時進行處理。
[1]范錫普.發(fā)電廠電氣部分.水利電力出版社.1987
[2]華電集團公司電氣與熱控技術(shù)研究中心.電力主設(shè)備繼電保護的理論實踐與運行案例.水利電力出版社.2010