張 異
(大唐淮南洛河發(fā)電廠, 安徽 淮南232008)
我廠1#機300MW為上海汽輪機廠生產(chǎn)的亞臨界中間再熱凝汽式汽輪機,其型號為N320-16.18/535/535型(改進型),汽輪機本體結(jié)構(gòu)可分為高壓缸,中壓缸,2臺低壓缸,低壓缸為對稱分流布置,分為內(nèi)缸和外缸2層,頂部設(shè)有2個排大氣安全門,低壓缸蒸汽是中壓缸抽氣,是通過中低連通管進入低壓缸的。低壓缸前后兩端裝有噴水減溫裝置。9#瓦,10#瓦是發(fā)電機轉(zhuǎn)子的前后軸承,均為圓筒形軸瓦。
我廠1#機在2007年2~4月份進行標(biāo)準(zhǔn)性大修,大修后機組運行正常,軸瓦振動狀況良好,振動測點均小于30μm。2009年8月28日,機組在正常運行時,運行巡檢人員發(fā)現(xiàn)低壓Ⅱ缸上缸右側(cè)有異音,用測振儀檢測汽缸軸向振動最大處達到130 μm,并通知檢修人員到場,通過檢測發(fā)現(xiàn)汽缸內(nèi)部異音是間斷不連續(xù),像是缸內(nèi)部件脫落被氣流沖擊的振動音,站在汽缸旁邊能聽到,用測振儀檢查汽缸上半部分軸向振動較大,并檢查低壓Ⅱ缸前后軸承7#瓦,8#瓦的軸振瓦振均無變化,真空、負(fù)荷等參數(shù)也無異常變化,對汽缸上部聯(lián)通管,防爆門及汽缸螺栓檢查均牢固無振動,鑒于此種情況對低壓缸只是加強監(jiān)視,并未進行其他處理。
2009年10月14日運行人員就地檢測10#瓦軸向振動由原來20μm達到55μm,最大至68μm,通知檢修人員對軸承蓋螺栓及軸承座地腳螺栓進行緊固,但效果并不是很理想,最終維持在52μm。9#瓦、10#瓦部分振動數(shù)值見表1。
后聯(lián)系省電科院對1#機振動情況進行升有功無功試驗,初步判斷轉(zhuǎn)子可能存在熱彎曲。
表1 9#瓦、10#瓦部分振動數(shù)值表
針對1#機低壓Ⅱ缸振動及異音,9#,10#瓦軸向振動較大這一現(xiàn)狀我們在2010年2月份小修中,根據(jù)相關(guān)的測量及檢查,分析了有缸體缺陷、內(nèi)缸振動、緊固力問題和支撐軸承座問題、動靜碰摩等引發(fā)振動的原因,并進行了分析排查,制定檢查方法及處理方案。
3.1.1 動靜部分碰磨
動靜部分軸向和徑向碰磨會使機組強烈振動,而現(xiàn)場檢查低壓缸前后軸瓦7#瓦、8#瓦的振動并無較為明顯的波動變化,7#瓦X向軸振47μm,Y向軸振44μm,8#瓦X向軸振44μm,Y向軸振42 μm,并無大的波動,用聽筒監(jiān)聽并未聽到動靜摩擦的聲音,初步排除動靜摩擦。
3.1.2 低壓轉(zhuǎn)子上零部件脫落松動
1#機2007年進行大修時未發(fā)現(xiàn)低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子有缺陷,且前后軸承軸振正常,并無急劇上升的趨勢,應(yīng)當(dāng)排除零部件脫落;汽缸結(jié)合面螺栓松動;檢查汽缸結(jié)合面緊固螺栓,無松動,檢查上部連通管及防爆門結(jié)合面螺栓均無松動。
低壓汽缸由外缸、內(nèi)缸和隔板組成。低壓外缸和低壓內(nèi)缸全部由鋼板焊接而成。低壓外缸的上、下半各由3部分組成:低壓調(diào)端部分、低壓電端部分和中部。各部分之間通過垂直法蘭面由螺栓作永久性連接而形成一個整體,可以整體起吊。內(nèi)缸由4個支撐墊塊支撐固定,防止內(nèi)缸沿軸向和橫向移動。低壓缸具有水平中分面以進行檢測和維修。低壓排汽缸內(nèi)設(shè)計有良好的排汽通道,由鋼板壓制而成。面積足夠大的低壓排汽口與凝汽器彈性連接。低壓缸四周有框架式撐腳,增加低壓缸剛性,撐腳座落在基架上承擔(dān)全部低壓缸重量,并使得低壓缸的重量均勻地分在基礎(chǔ)上。在一號低壓缸撐腳四邊通過鍵槽與預(yù)埋在基礎(chǔ)內(nèi)的錨固板配合形成膨脹的絕對死點。在蒸汽入口處,外缸、內(nèi)缸通過2個承接管與連通管連接。為了減少流動損失,在進排汽處均設(shè)計有導(dǎo)流環(huán)。低壓缸排汽的壓力非常低,因此低壓缸的缸體特別龐大,并與凝汽器直接連接。低壓缸的排汽經(jīng)排汽管進入相應(yīng)的凝汽器,排汽管和凝汽器之間采用撓性膨脹節(jié),用于補償設(shè)備和管件的膨脹。低壓內(nèi)缸上部裝有“遮熱罩”,用來限制低排、抽汽管道與內(nèi)缸的蒸汽之間的熱交換,減小內(nèi)缸壁的溫差。鑒于汽缸內(nèi)部部件較多環(huán)境較為復(fù)雜而且根據(jù)檢查的各種情況錯初步懷疑汽缸內(nèi)部支撐筋或其他靜止部件松脫,所以在2010年小修中,檢查人員從凝汽器進入排氣缸內(nèi)進行全面檢查,檢查支撐筋,前后缸噴水管,導(dǎo)流環(huán)等焊接處牢固無開裂,并無直接脫落部件,在進入低壓缸內(nèi)缸上半部分北側(cè)時,檢查人員發(fā)現(xiàn)在低壓內(nèi)缸水平中分面螺栓上部的一塊長1 200mm,寬400mm,厚為2.5mm的隔熱鐵板整體脫落,上部的6顆固定螺栓脫落,焊接處完全脫開,整塊鐵板平鋪在低壓內(nèi)缸上部呈自由狀態(tài),在機組運行中,汽流帶動鐵板發(fā)出異常聲音。檢查人員對鐵板進行重新裝配6顆M46固定螺栓,并將鐵板焊接在低壓內(nèi)缸上,確保牢固無松動。
由省電科院通過升有功、無功試驗,初步判斷發(fā)電機轉(zhuǎn)子可能存在熱變形,引起熱變形的原因可能存在二方面:一是轉(zhuǎn)子線圈匝間短路;二是轉(zhuǎn)子冷卻水堵塞,與軸瓦本身并無太大關(guān)系,但是在機組震動超標(biāo)情況下運行較長時間,對軸瓦造成了一定的磨損,在小修中對9#瓦,10#瓦進行了全面檢查。
一是對軸瓦、緊箍及軸承座螺栓緊力進行檢查,并無松動;二是9#瓦解體測量軸瓦頂隙在0.60 mm,標(biāo)準(zhǔn)在0.53~0.64mm,側(cè)隙在0.55mm,標(biāo)準(zhǔn)在0.57~0.62mm。翻出下瓦檢查下瓦有一塊50mm×50mm大小的烏金脫殼,結(jié)合軸瓦震動及油溫,瓦溫情況,對9#瓦進行補焊后修刮,著色后檢查正常,對側(cè)隙進行修刮,修復(fù)后側(cè)隙四角均在0.60 mm,裝復(fù)時檢查緊力為0.02mm,標(biāo)準(zhǔn)為0.02~0.04mm,組裝時對軸瓦及緊箍緊力進行加固;三是10#瓦解體測量軸瓦頂隙在0.65mm,標(biāo)準(zhǔn)在0.57~0.69mm,側(cè)隙在0.60mm,標(biāo)準(zhǔn)在0.58~0.63 mm,翻出10#瓦下瓦檢查下瓦烏金并無明顯脫胎及磨損現(xiàn)象,對軸瓦進行修刮后裝復(fù),對軸承蓋及緊箍緊緊力均調(diào)整在合格范圍內(nèi)。
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