謝 高,李 強,董益華,應光耀
(1.神華國華惠州熱電分公司,廣東 惠州 516082;2.湖南華潤電力鯉魚江有限公司,湖南 郴州423401;3.浙江省電力公司電力科學研究院,杭州 310014)
大型火力發(fā)電機組的發(fā)電機多采用氫冷方式,為了密封發(fā)電機中的氫氣設置了密封油系統(tǒng),以防止外界空氣進入和內部氫氣泄漏。在國內主流機型中,雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)常見于上汽和哈汽的300 MW和600 MW機組,從這些機組的實際運行情況來看,主要存在發(fā)電機進油和氫氣純度下降等問題,影響機組安全穩(wěn)定運行。
雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)有著相對復雜的系統(tǒng)結構和運行特性,其系統(tǒng)構成如圖1所示,系統(tǒng)向密封瓦提供空側和氫側2路獨立循環(huán)的密封油源,通過各自的油路分別將油通入密封瓦上的2個環(huán)狀配油槽。
空側密封瓦回油與支持瓦潤滑油回油一起排至空側密封油箱,大部分油通過U形管依靠重力作用自動溢流到潤滑油回油管路,另一部分油作為空側密封油源在空側油路中循環(huán),空側油路的低壓備用油源取自主機潤滑油,其管路往往配置手動旁路閥。
氫側密封瓦回油流入消泡箱,再經(jīng)直管溢流裝置流至氫側密封油箱,氫側密封油箱通過2個浮球閥和上下4個頂針來控制油位,補油來自空側密封油泵出口,排油至空側密封油箱。
差壓閥維持空側密封油壓略高于發(fā)電機內氫氣壓力約0.084 MPa,平衡閥則維持密封瓦氫側與空側的油壓基本相等,通過差壓閥與平衡閥的自動調節(jié)控制,達到防止外界空氣進入和內部氫氣漏出的目的。
某臺亞臨界600 MW機組發(fā)電機采用氫冷方式和典型的雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)。機組小修結束后進行系統(tǒng)恢復工作,當日15:36起,數(shù)次啟停潤滑油泵配合進行轉子調整工作。20:50發(fā)現(xiàn)主機油箱油位大幅下降,進而確認發(fā)電機進油,緊急停運正在運行的潤滑油泵,通過檢漏計從發(fā)電機放出約9 m3的油。
圖1 雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)
進油過程如下:第1次潤滑油泵啟動期間,出于即將恢復密封油系統(tǒng)的考慮,操作人員順便打開密封油低壓備用油源旁路手動閥進行充油,充油結束時關閉該閥門不到位,殘留了約兩圈的開度。同時,密封油系統(tǒng)尚有未終結的工作票,其隔離措施中氫側密封油箱上下4個頂針的位置恰使油箱處于強補禁排狀態(tài)。在隨后的潤滑油泵啟動期間,密封油在潤滑油壓作用下灌進消泡箱,再進一步進入發(fā)電機,而在此過程中,消泡箱及檢漏計高報警均未能引起操作員足夠的警惕和注意,錯失了第一時間發(fā)現(xiàn)發(fā)電機進油的機會。發(fā)電機進油將影響定子線圈的絕緣性能,嚴重時導致絕緣擊穿,威脅機組的安全運行。
某臺亞臨界300 MW機組,也采用氫冷方式和雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)。機組正常運行期間4~5 d因氫壓下降而補氫1次,氫氣純度均能維持在96%以上,運行一段時間后氫氣純度明顯下降。為維持正常氫氣純度加大了補氫頻次,平均2 d就得補氫1次,大大增加了制氫壓力,而氫氣純度下降還會降低冷卻效率,影響機組安全運行。
經(jīng)現(xiàn)場檢查,勵端空氫差壓表晃動異常,可見勵端空氫側竄流明顯,對勵端平衡閥進行調整,無明顯效果,氫側密封油箱補排油管路也明顯發(fā)燙,說明密封油回油流量變化較大。
對進油位置進行分析,圖1所示“唯一的漏油點”是密封油進入發(fā)電機的唯一路徑:供油量大于排油量引起消泡箱油位上升,消泡箱高報警信號發(fā)出后未能及時處理,油位繼續(xù)上升,密封油從迷宮檔油板和轉軸之間的間隙進入發(fā)電機。對進油原因進行分析,主要可歸納為以下幾點。
(1)安全意識不夠,關鍵參數(shù)監(jiān)視不到位。運行人員對密封油系統(tǒng)原理認識不深,閥門操作有誤,補排氫操作速度過快,設備退出順序及調整不符合要求。
(2)氫側密封油回油量偏大,導致靜壓回油管路不暢,密封瓦與轉軸間隙過大、密封油溫度偏高、密封油壓偏高等均容易造成這種情況。另外,當氫壓較低時,氫側回油壓差小,氫側密封油箱將經(jīng)常保持在滿油的油位,使得發(fā)電機更容易出現(xiàn)進油的危險。
(3)差壓閥和平衡閥跟蹤不良或因油質原因卡澀,引起密封油量大幅變動,油位控制不住導致進油。另外,當氫側密封油箱自動補排油裝置卡澀失靈時,也容易發(fā)生因滿油而溢入發(fā)電機的事故。
在機組正常運行過程中,氫氣純度下降主要是由于空氫側竄油和密封油流量變大引起。
空氫側油壓難以保持絕對平衡,當空側油壓高時,空側油竄到氫側,將油中攜帶的空氣釋放至發(fā)電機內。當氫側油壓高時,氫側油竄到空側,氫側油箱油位降低,自動補油閥打開,使含空氣量較高的空側油補充到氫側油箱,最終將空氣釋放到發(fā)電機內,降低了氫氣純度。
當密封瓦與轉軸間隙增大、密封油溫度升高等原因導致密封油流量大大增加時,空氫側密封油的交換量成倍增加,空側密封油中攜帶的空氣通過交換進人氫側密封油中,再通過氫側密封油進入到發(fā)電機氫氣中,同樣降低了氫氣純度。
(1)氫側回油不暢極易導致發(fā)電機進油,建議加裝圖1所示“改造管路”(平衡閥前至空側密封油箱),由手動閥控制油量,這樣在氫側油箱回油不暢時,先關閉排油浮球閥上頂針使之處于禁止排油狀態(tài),然后開啟此手動閥至一定位置,通過氫側密封油泵將氫側密封油箱內油輸至空側密封油箱,使氫側密封油箱油位恢復正常。
(2)加強熱工信號監(jiān)視,建議在氫側密封油箱補排油管路上視現(xiàn)場實際情況加裝油溫或壁溫測點(圖1所示T1與T2),正常運行時補排油管路是微熱的,若溫度升高明顯或很高,說明氫側密封油箱加大了補油或排油,那么空氫側密封油可能存在著較大的不平衡,可根據(jù)此情況進一步調整平衡閥。
(1)了解系統(tǒng)運行中各參數(shù)變化的規(guī)律及其相關影響,加強監(jiān)視和巡查,制定完善的操作卡并嚴格執(zhí)行,嚴防誤操作,尤其關注氫側密封油箱上下4個頂針的開關狀態(tài)。
(2)提高檢修質量,確保管路安裝正確,尤其是差壓閥、平衡閥等引壓管和密封瓦間隙應符合設計要求,解體檢查差壓閥和平衡閥以防卡澀,檢查確認氫側密封油箱浮球閥動作正常。
(3)系統(tǒng)投停和運行過程中加強油質監(jiān)督,確保油質符合規(guī)程要求,防止因細小硬質顆??ㄗ〔顗洪y和平衡閥等情況的發(fā)生。
(4)保證液位報警裝置能起到有效報警作用,關注差壓閥和平衡閥的靈敏度和跟蹤性能。
(5)系統(tǒng)補排氫應緩慢,避免壓力變化過快導致差壓閥、平衡閥、氫側密封油箱油位不能及時調整。
(6)系統(tǒng)運行期間控制合理的密封油壓和油溫,注意氫側密封油箱油位的變化情況。
(7)發(fā)電機不充氫時,可打開機座下的排污閥,這樣發(fā)電機即使進油也可以及時排出,并加強就地巡檢。
雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)容易發(fā)生發(fā)電機進油和氫氣純度下降問題,造成安全上的隱患和冷卻效率的下降,在問題案例分析的基礎上,對其原因進行了歸納并給出了改進措施,只有不斷提高運行維護水平才能保證機組的安全可靠運行。
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