摘要:隨著礦井的延伸和技術(shù)的發(fā)展,大同礦區(qū)開采石炭二疊系特厚煤層的千萬(wàn)噸級(jí)礦井快速發(fā)展,以塔山煤礦、同忻煤礦為代表的礦井在開采過(guò)程中普遍面臨著瓦斯超限的問(wèn)題,為了治理同忻煤礦瓦斯超限問(wèn)題,在采煤工作面試驗(yàn)了高位鉆孔抽采、高位巷抽采等瓦斯治理方法,并對(duì)試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行了分析與模擬研究,確定了高位巷抽采是適合同忻煤礦特厚煤層開采的瓦斯治理方法。
關(guān)鍵詞:特厚煤層;高位鉆孔;高位巷;抽采參數(shù);數(shù)值模擬
中圖分類號(hào):TD712 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2013)23-0091-03
特厚煤層為厚度大于8m的煤層,近年來(lái),大同礦區(qū)的侏羅系煤層資源逐漸枯竭,大部分礦井向下延伸開采石炭二疊系煤層,煤層厚度在1.63~29.41m之間,平均煤厚為15.72m。由于埋深增加、煤層較厚且開采強(qiáng)度增大(工作面年產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)噸),瓦斯超限成為制約礦井安全生產(chǎn)的瓶頸。本文通過(guò)研究同忻煤礦開采石炭系3~5號(hào)合并煤層的瓦斯涌出情況,利用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、模擬研究等手段分析研究不同瓦斯治理方法對(duì)治理效果的影響,選擇適合同忻煤礦特厚煤層開采所需的瓦斯治理方法,并得優(yōu)選后的瓦斯治理方法進(jìn)行抽采參數(shù)優(yōu)化,使瓦斯治理的效率最
大化。
同忻煤礦是同煤集團(tuán)2006年興建的千萬(wàn)噸級(jí)現(xiàn)代化礦井,礦井主采煤層3~5號(hào)煤層的厚度為0~35.31m,平均13.67m,采煤方法為長(zhǎng)壁式采煤法,全部陷落法管理頂板,回采工藝為綜采放頂煤,單面產(chǎn)量約為4.5Mt/a左右。工作面的推進(jìn)速度在6m/d的情況下,瓦斯涌出量達(dá)40m3/min,礦井現(xiàn)有的抽采系統(tǒng)最大抽采能力可達(dá)1000m3/min,可利用現(xiàn)有的抽采系統(tǒng),試驗(yàn)抽采方法。
1 瓦斯抽采方法優(yōu)選
礦井的瓦斯抽采方法直接決定著瓦斯抽采效果,對(duì)瓦斯治理工作有著直接的影響。由于工作面瓦斯主要來(lái)源為采空區(qū)瓦斯涌出,針對(duì)工作面的瓦斯涌出情況,設(shè)計(jì)了鉆孔抽采和高位巷道抽采兩種方法采空區(qū)瓦斯,并分別進(jìn)行了試驗(yàn)。
1.1 鉆孔抽采方法治理工作面瓦斯
鉆孔抽采瓦斯的方法是在工作面回風(fēng)巷內(nèi)設(shè)置鉆場(chǎng),間距為40~50m,在各鉆場(chǎng)內(nèi)迎著工作面推進(jìn)方向打雙排扇形鉆孔,每個(gè)鉆場(chǎng)內(nèi)打6個(gè)扇形鉆孔,鉆孔的終孔點(diǎn)位置距回風(fēng)巷的水平距離為8~32m,距煤層頂板的垂直距離為55m,利用鉆孔將采空區(qū)高頂?shù)母邼舛韧咚钩槌?,降低上隅角區(qū)域的瓦斯涌出量,達(dá)到治理效果。鉆孔的布置示意圖如圖1所示:
鉆孔施工完成后,將鉆孔連接到瓦斯抽采系統(tǒng),并連續(xù)觀測(cè)抽采數(shù)據(jù),以此為基礎(chǔ)分析鉆孔抽采方法的治理效果。
表1中的數(shù)據(jù)為抽采效果最好的一個(gè)鉆孔連續(xù)6天的抽采數(shù)據(jù)。其中抽采的混合流量最大為1.78m3/min,最大純量為0.57m3/min。1個(gè)鉆場(chǎng)共6個(gè)鉆孔,最大的抽采純量為3.42m3/min,對(duì)減少采空區(qū)瓦斯涌出會(huì)有一定的效果,但對(duì)工作面上隅角與回風(fēng)流的瓦斯超限起不到明顯作用。在遇見較大地質(zhì)構(gòu)造或煤層瓦斯含量增大時(shí),可采用高位鉆孔抽放措施。
鉆孔瓦斯?jié)舛鹊汀⒘髁啃?,是單孔抽采量不高的主要原因,這也表明采空區(qū)高冒空間內(nèi)的瓦斯?jié)舛仍?5%~20%之間,傳統(tǒng)的小流量、高濃度的鉆孔抽采治理方法不能適應(yīng)并解決同忻煤礦特厚煤層工作面的瓦斯超限問(wèn)題。
1.2 高位巷抽采方法治理瓦斯
總結(jié)出鉆孔抽采試驗(yàn)失敗的原因主要是抽采總流量小,因此礦方?jīng)Q定試驗(yàn)大流量的高位巷抽采。高位巷沿2號(hào)煤底板布置,內(nèi)錯(cuò)20m,距回風(fēng)巷頂板10~20m,這個(gè)位置正處在采空區(qū)冒落帶內(nèi)。將高位巷密閉并埋入抽采管路,通過(guò)抽采系統(tǒng)將采空區(qū)冒落帶內(nèi)的瓦斯抽出,截流涌向上隅角和回風(fēng)流的瓦斯,高位巷的布置示意圖如圖2所示:
高位巷密閉抽放后,抽采系統(tǒng)以最大能力工作,抽采量維持在900~1000m3/min之間,工作面瓦斯超限問(wèn)題得以解決。對(duì)高位巷的治理效果進(jìn)行了6個(gè)月的觀測(cè),觀測(cè)的部分?jǐn)?shù)據(jù)如圖3和圖4所示:
從圖中可以看出,高位巷抽出的純瓦斯量為25~60m3/min,平均抽放瓦斯量38m3/min。工作面上隅角瓦斯?jié)舛瓤刂圃?.3~0.7%之間;工作面回風(fēng)瓦斯?jié)舛瓤刂圃?.4%以下;工作面120~130號(hào)支架之間后溜通道放煤時(shí)瓦斯?jié)舛冉档?.5%以下,消除了放煤時(shí)瓦斯超限的現(xiàn)象。表現(xiàn)出高位巷道密閉采空區(qū)瓦斯具有明顯效果,能夠解決采空區(qū)瓦斯涌出造成工作面上隅角和回風(fēng)流瓦斯超限問(wèn)題。
綜合以上論述,對(duì)比鉆孔抽采方法與高位巷抽采方法可以看出,在工作面瓦斯涌出量較大的情況下,鉆孔的單孔抽采量過(guò)小,鉆孔數(shù)量嚴(yán)重不足是鉆孔抽采達(dá)不到治理效果的主要原因。由于綜放工作面的推進(jìn)度在4~6m/d之間,鉆孔的抽采有效期僅能達(dá)到8~10d,鉆孔的施工周期被嚴(yán)重壓縮,造成了抽放鉆孔數(shù)量嚴(yán)重不足,總抽采量達(dá)不到瓦斯治理的要求。因此試驗(yàn)了抽采較大的高位巷的抽采方法,并取得了預(yù)期的效果。
2 高位巷抽采方法抽采參數(shù)的優(yōu)化研究
高位巷抽采方法在治理瓦斯超限方面取得了較好的效果,其抽采參數(shù)尚存在可以優(yōu)化的地方,以達(dá)到提高抽采效率,節(jié)能降耗的效果。
2.1 高位巷抽采方法的模擬研究
高位巷抽采的瓦斯主要是采空區(qū)內(nèi)高頂處的瓦斯,采空區(qū)內(nèi)部的抽采和瓦斯參數(shù)無(wú)法直接測(cè)定,只能間接地根據(jù)抽采系統(tǒng)瓦斯參數(shù)、工作面瓦斯參數(shù)推算出抽采系統(tǒng)影響半徑、抽采區(qū)域瓦斯?jié)舛确植?、流?chǎng)等情況。為了更直觀地觀測(cè)到采空區(qū)內(nèi)的瓦斯情況,利用數(shù)值模擬的手段,模擬出整個(gè)采空區(qū)內(nèi)的瓦斯分面情況并對(duì)抽采效果進(jìn)行定性評(píng)價(jià),同時(shí)為抽采參數(shù)的優(yōu)化提供依據(jù)。
工作面不采取抽采措施時(shí)的采空區(qū)模型參數(shù)見表2:
通過(guò)數(shù)值計(jì)算,得到末采取抽采措施下的采空區(qū)氣體濃度分布,如圖5所示:
根據(jù)模擬結(jié)果可以看出,采空區(qū)內(nèi)的漏風(fēng)和氣體分布與采空區(qū)內(nèi)冒落巖石的壓實(shí)程度有關(guān)。臨近工作面的采空區(qū)內(nèi),垮落巖體未受或只受到很小的巖石應(yīng)力影響,孔隙空間較大,漏風(fēng)量大,瓦斯的稀釋和運(yùn)移程度較高,濃度小于5%,離工作面較近的地方大約在3%左右;遠(yuǎn)離工作面的區(qū)域受載荷影響,空隙空間受到壓擠,瓦斯?jié)舛戎饾u增大,一般在5%~15%之間;壓實(shí)穩(wěn)定區(qū)瓦斯?jié)舛茸罡哌_(dá)到90%以上。
采用高位巷抽采時(shí)的數(shù)據(jù)模擬基本參數(shù)與以上相同,區(qū)別是在工作面設(shè)置內(nèi)錯(cuò)式高位巷,并設(shè)置了高位巷的抽采量為1000m3/min。通過(guò)計(jì)算得出了高位巷抽采時(shí)的氣體濃度分布圖,如圖6所示:
根據(jù)模擬結(jié)果可以看出,由于高位巷抽采的的泄排和引流作用,使抽排口附近區(qū)域的瓦斯稀釋、運(yùn)移程度增大,瓦斯?jié)舛认啾容^低,最高只有2%,一般在1%左右,離工作面較近的地方瓦斯?jié)舛刃∮?%;遠(yuǎn)離工作面的載荷影響區(qū)受到的影響較小,瓦斯?jié)舛炔淮?,一般?%~12%之間;壓實(shí)穩(wěn)定區(qū)域基本不受抽采的影響,瓦斯?jié)舛然静话l(fā)生變化。
2.2 瓦斯抽采參數(shù)的優(yōu)化研究
從瓦斯抽采的目標(biāo)來(lái)看,只要抽采系統(tǒng)能保證上隅角和回風(fēng)流瓦斯在正常生產(chǎn)期間不超限,就達(dá)到了瓦斯抽采的目的,并不是抽采量越大越安全,抽采的同時(shí)會(huì)增大采空區(qū)的漏風(fēng)風(fēng)量,在容易自燃煤層會(huì)有很大的安全隱患,因此合理確定瓦斯的抽采參數(shù),不僅可以節(jié)能降耗,還能降低煤層自燃發(fā)火的發(fā)生概率。
從數(shù)值模擬的結(jié)果可以看出,只要抽采影響半徑將上隅角區(qū)域包圍,就可以將流向上隅角區(qū)域的瓦斯通過(guò)高位巷道分流到抽采系統(tǒng)中。由于抽采影響半徑包括的范圍大部分在采空區(qū)內(nèi)部無(wú)法直接測(cè)得,因此通過(guò)對(duì)工作面上隅角區(qū)域、后遛尾、回風(fēng)流的瓦斯進(jìn)行測(cè)定,間接的分析出抽采影響半徑:抽采量在500~1000m3/min之間時(shí),抽采影響半徑大于等于20m;抽采量在400~500m3/min之間時(shí),抽采影響半徑約為15m;抽采量300m3/min時(shí),抽采影響半徑約為10m。
正常開采的情況下(工作面非周期來(lái)壓)工作面瓦斯增大范圍是工作面上隅角區(qū)域向進(jìn)風(fēng)流方向延伸60m,其中40m范圍是瓦斯易超限范圍,如引排負(fù)壓影響范圍到達(dá)20m,就可以解決工作面瓦斯超限問(wèn)題,因此抽采量達(dá)到500m3/min就可以滿足工作面正常生產(chǎn)時(shí)瓦斯不超限。
為了驗(yàn)證對(duì)抽采半徑的推算,將抽采系統(tǒng)的抽采量調(diào)整為500~550m3/min,并觀測(cè)29天的時(shí)候。期間抽采量平均為530m3/min,上隅角瓦斯?jié)舛染S持在0.16%~0.3%之間,平均為0.22%;回風(fēng)流瓦斯維持在0.12%~0.23%之間,平均為0.17%。完全可以保證工作面的瓦斯不超限。觀測(cè)數(shù)據(jù)的曲線如圖7所示:
3 結(jié)語(yǔ)
(1)同忻煤礦高瓦斯涌出量工作面的瓦斯治理工作應(yīng)以大流量抽采為指導(dǎo)思想,在此基礎(chǔ)上采取措施嘗試提高抽采濃度。
(2)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)實(shí)測(cè)與數(shù)值模擬研究認(rèn)為,高位巷抽采是適合同忻煤礦的瓦斯治理手段,應(yīng)進(jìn)一步開展研究工作,使高位巷抽采的參數(shù)更加合理。
(3)本文僅僅是間接地推算出采空區(qū)內(nèi)抽采半徑的影響范圍,待觀測(cè)手段成熟時(shí)應(yīng)實(shí)際測(cè)量出不同抽采流量對(duì)應(yīng)的影響半徑,使抽采工作進(jìn)一步合理化。
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作者簡(jiǎn)介:劉寶志(1983—),男,內(nèi)蒙古通遼人,就讀于太原理工大學(xué),同煤國(guó)電同忻煤礦通風(fēng)區(qū)書記,工程師,研究方向:礦井瓦斯防治、防滅火。