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        榆林南區(qū)集輸管道硫化鐵形成原因分析及防護(hù)對策

        2013-09-05 07:50:52黃雪萍韓東興何彥君
        石油化工應(yīng)用 2013年7期
        關(guān)鍵詞:集氣站南區(qū)外輸

        黃雪萍,高 亮,王 軒,王 霞,王 蕾,韓東興,何彥君

        (中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 719000)

        近年來,隨著我國對高含硫原油加工量的增加,硫?qū)κ突ぱb置的腐蝕問題日益突出,國內(nèi)外發(fā)生多起石化裝置的火災(zāi)和爆炸事故。硫腐蝕產(chǎn)物的自燃氧化引起的石化裝置火災(zāi)和爆炸事故多發(fā)生在檢修期。

        榆林天然氣處理廠在檢修除塵器以及氣體過濾分離器時(shí)出現(xiàn)不明物質(zhì)自燃現(xiàn)象。同時(shí)在作業(yè)區(qū)清管期間,清管產(chǎn)物也有黑色粉末自燃現(xiàn)象,并伴隨有刺激性氣味產(chǎn)生,初步判斷為硫化鐵自燃。

        1 概況

        1.1 榆林南區(qū)腐蝕介質(zhì)情況

        榆林氣田1999年正式進(jìn)入開發(fā)評價(jià)階段,氣井全部使用N80油管,套管一般分為二段或三段,分別采用J55/N80、AC80/N80/P110型。根據(jù)天然氣井的氣質(zhì)檢測結(jié)果,單采上古氣井H2S含量大多在3~10 mg/m3,平均含量4.98 mg/m3,屬于微含硫級別;上、下古合采氣井29,單采下古氣井,H2S含量大多為3~30 mg/m3,平均含量27.1 mg/m3,屬于低含硫級別。全氣田H2S平均含量 12.71 mg/m3,氣田 CO2平均含量 2.02%(v/v),屬于微含硫、中含CO2級別,氣體品質(zhì)優(yōu)良。產(chǎn)水中Cl-平均含量40 655.54 mg/L,總礦化度平均19 244.87 mg/L。

        1.2 集輸管線運(yùn)行情況

        榆林南區(qū)低溫集氣站自2001年投入試驗(yàn)至2006年3月,集氣站低溫分離運(yùn)行溫度-18~-8℃,水露點(diǎn)-13~-8℃左右,外輸氣為拖烴、脫水后的干氣。2004年9月,榆林氣田南區(qū)完成了總體規(guī)劃,明確總體規(guī)模為20×108m3/a。由于集氣站數(shù)量增多,集氣站直接面對下游用戶,集氣站外輸氣質(zhì)量的不穩(wěn)定性逐漸顯現(xiàn)出來,在事故狀態(tài)時(shí)不合格氣就直接輸往下游用戶帶來很多困難;而且隨著氣井壓力的不斷降低,部分集氣站需要增加換熱器或外加冷源獲得低溫,綜合投資較高。經(jīng)過綜合論證,2005年,建設(shè)了處理能力20×108m3/a(基準(zhǔn)為20℃,101.325 kPa)的榆林天然氣處理廠,采用外加冷源(丙烷制冷)的方式獲得低溫,對天然氣進(jìn)行集中脫水脫烴處理。

        自2006年3月之后榆林南區(qū)由原來的干氣輸送改為濕氣輸送,推廣應(yīng)用了強(qiáng)制旋流吸收吸附氣液分離器和高效精細(xì)氣液分離器,代替原低溫分離單元臥式重力分離器、頗爾預(yù)過濾器和氣液聚結(jié)器,分離出氣體中的游離水和液態(tài)烴,盡量減少集氣支、干線中的液體析出量,然后天然氣處理廠集中脫烴、脫水。集氣工藝變?yōu)椋憾嗑邏杭瘹?、集中注醇、加熱?jié)流、輪換計(jì)量、低溫分離、集中處理。

        表1 榆林南區(qū)干氣、濕氣運(yùn)行工藝參數(shù)對比表

        2 榆林南區(qū)硫化鐵形成原因分析

        2.1 直接原因

        2.1.1 腐蝕產(chǎn)物 2005年-2009年在榆林南區(qū)選擇榆A井等9口生產(chǎn)氣井及探井榆B井開展掛片腐蝕試驗(yàn),榆C井等9口井不壓井腐蝕檢測工作,通過檢測得知:榆林氣田主要為CO2腐蝕,腐蝕產(chǎn)物主要為FeCO3和氧化類型的鐵。

        當(dāng)井筒內(nèi)有溶解水存在時(shí),發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),生成FeS,并且會隨著氣流帶出井筒。

        H2S 在水中離解:H2S=H++HS-,HS-=H++S2-。

        FeCO3在水中離解:FeCO3=Fe2++CO32-。

        FeS 的形成:Fe2++S2-→FeS。

        2.1.2 游離的鐵離子 經(jīng)過對氣井水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)分析得知,氣井產(chǎn)出水在不同程度上含有Fe2+和Fe3+,其中以Fe2+居多(以榆D井水質(zhì)分析為例,見表2)。當(dāng)氣井中含有H2S時(shí)會發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)生成硫化鐵。

        H2S 在水中離解:H2S=H++HS-,HS-=H++S2-。

        Fe2++S2-→FeS;Fe3++S2-→Fe2S3。

        表2 榆D井水質(zhì)分析統(tǒng)計(jì)表

        2.2 間接原因

        2.2.1 H2S含量 榆林氣田南區(qū)屬微含硫,中低含CO2級別,氣井腐蝕屬CO2腐蝕。H2S含量較高井集中在榆a(H2S平均含量為 84.44 mg/cm3)及榆b站(H2S平均含量為73.46 mg/cm3),作業(yè)區(qū)檢修期間發(fā)現(xiàn)榆a支線與榆b支線分別出現(xiàn)不明黑色固體粉末自燃現(xiàn)象,經(jīng)分析判斷為硫化鐵復(fù)合物自燃。

        表3 榆林氣田南區(qū)2009年各站氣井H2S平均含量統(tǒng)計(jì)表

        2.2.2 凝析液量 濕氣輸送運(yùn)行后榆林氣田南區(qū)一直運(yùn)行良好,但榆b站外輸溫度一直偏高,加之榆b站有幾口硫化氫含量較高氣井,導(dǎo)致管線產(chǎn)生硫化鐵固體顆粒。榆b站2009年外輸溫度遠(yuǎn)高于控制指標(biāo)(見表4),H2S平均含量為73.46 mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于榆林氣田南區(qū)平均含量12.71 mg/m3。集氣站外輸溫度普遍偏高,導(dǎo)致部分集輸支線積液,輸氣效率降低,運(yùn)行壓力升高,危及安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

        當(dāng)集輸支線積液后,天然氣中的H2S和管線發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)。

        H2S 在水中離解:H2S=H++HS-,HS-=H++S2-

        陽極反應(yīng):Fe→Fe2++2e

        陰極反應(yīng):3H++3e→3H吸附→H吸附+H2↑

        FeS 的形成:Fe2++S2-→FeS。

        表4 2009年榆b站外輸溫度統(tǒng)計(jì)表

        3 防護(hù)對策研究

        3.1 防止硫化鐵生成

        (1)對氣井采用耐腐蝕油管,集輸支干線采用耐腐蝕鋼材。

        (2)在易腐蝕設(shè)備內(nèi)表面采用噴鍍耐腐蝕金屬或涂鍍耐腐蝕材料等技術(shù)實(shí)現(xiàn)隔離防腐目的。

        (3)對于長期停工的裝置,應(yīng)采用加盲板密閉,注入氮?dú)庵脫Q空氣等措施,防止大氣腐蝕。

        (4)確定榆林氣田南區(qū)硫化氫含量較高氣井合理的緩蝕劑加注周期及加注量。

        (5)進(jìn)行工藝改造,確保榆林氣田南區(qū)外輸溫度控制在工藝指標(biāo)內(nèi)。

        建議一:在集氣站外輸前加換熱器,具體工藝流程(見圖1)。

        建議二:在集氣站外輸前加脫水撬,具體工藝流程(見圖2)。

        建議三:在集氣站增加小型脫硫裝置,具體工藝流程(見圖3)。

        3.2 防止硫化鐵自燃

        (1)增加過濾器的過濾能力,將硫化鐵粉末除去,不帶到集氣站下游。

        (2)設(shè)備吹掃清洗時(shí),對于彎頭、拐角等死區(qū)要特別處理,并注意低點(diǎn)排凝,確保吹掃質(zhì)量,防止殘油及剩余油氣的存在,從而避免硫化亞鐵自燃引發(fā)爆炸和火災(zāi)擴(kuò)大。

        (3)設(shè)備降至常溫方可打開,進(jìn)入前用清水沖洗,保證內(nèi)部構(gòu)件濕潤,清除的硫化亞鐵應(yīng)裝入袋中澆濕后運(yùn)出設(shè)備外,并盡快采取深埋處理。

        (4)停車前根據(jù)裝置自身特點(diǎn)及以往的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),做好硫化鐵自燃預(yù)案,一旦發(fā)生自燃事故,立即采取措施,防止事故范圍擴(kuò)大,減小經(jīng)濟(jì)損失。

        4 結(jié)論及建議

        4.1 結(jié)論

        (1)榆林氣田南區(qū)硫化鐵主要是通過H2S和腐蝕產(chǎn)物FeCO3、Fe2+、Fe3+在有介質(zhì)水的情況下發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)生成的。

        (2)榆a站和榆b站氣井H2S平均含量偏高,榆b站外輸溫度偏高導(dǎo)致管線積液增加,都是導(dǎo)致硫化鐵生成的重要原因。

        (3)硫化鐵自燃主要由內(nèi)因和外因共同作用,并且受粒徑、水分含量、暴露面積以及空氣流速的影響。

        4.2 建議

        (1)加強(qiáng)腐蝕監(jiān)測。利用掛片法進(jìn)行質(zhì)量損失檢測,利用超聲波法用于管線、有效點(diǎn)或低點(diǎn)檢測管壁厚度,利用氫探針、電阻和極化探針等在線腐蝕監(jiān)測儀動(dòng)態(tài)檢測管線腐蝕情況等。

        (2)加注專屬性緩蝕劑。對集氣支干線進(jìn)行緩蝕劑加注,剛開始加注的時(shí)候采取連續(xù)加注,后期可以改為間歇加注。

        [1]劉洪金,等編著.鐵氧化物硫化后的自燃性[J].遼寧石油化工大學(xué)學(xué)報(bào),2009,29(1):1-3.

        [2]趙雪娥,等編著.自燃環(huán)境中硫化鐵的自燃機(jī)理及影響因素[J].燃燒科學(xué)與技術(shù),2007,13(5):443-447.

        [3]王金宏,等編組.淺析檢修過程中硫化亞鐵自燃事故及對策[J].石油化工安全技術(shù),2004,20(6):15-17.

        [4]王慧欣,等編著.FeS自燃特性的分析[J].大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào),2007,31(6):81-83.

        [5]李萍,等編著.硫化亞鐵自燃氧化傾向性的研究[J].燃燒科學(xué)與技術(shù),2004,10(2):168-170.

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