梁建偉
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)
寧夏石化公司500萬噸/年煉油裝置的凝結(jié)水回收系統(tǒng),采用北京嘉邦環(huán)保工程技術(shù)有限責(zé)任公司的陶瓷膜過濾除油技術(shù),來實現(xiàn)冷凝水的高精度除油、除鐵,設(shè)計處理能力100 m3/h,其目的就是回收利用水資源和熱能,達到節(jié)水降耗的目的。
煉油各生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的蒸汽工藝凝液通過凝結(jié)水系統(tǒng)輸送總管,依靠管網(wǎng)壓力進入工藝凝液與除鹽水板換熱,將工藝凝液的水溫降至40~60℃后,進入凝液水箱,由凝液水泵提升進入陶瓷膜除油除鐵機組,將凝液中的油、鐵等雜質(zhì)濾除,其產(chǎn)出水經(jīng)提升泵進入活性炭纖維氈過濾器,出水經(jīng)在線分析儀(包括油、電導(dǎo)率)檢測合格后由凝液中間水泵提升進入混合離子交換器,依靠離子交換脫除凝液中的剩余鹽份,出水達到鍋爐補充水指標后進入除鹽水箱產(chǎn)出成品化學(xué)水。
工藝流程:外來凝結(jié)水→除鹽水板換→凝液水箱→陶瓷膜除油除鐵機組→活性炭纖維氈過濾器→混合離子交換器→除鹽水箱。
陶瓷膜是以無機陶瓷材料經(jīng)特殊工藝制備而形成的非對稱膜。簡單的講,可以把任何物體看成八面體,相同粒徑八面體堆成的孔徑為粒徑的0.25倍。陶瓷膜是由氧化鋯、二氧化鈦、三氧化二鋁等陶瓷材料制成納米級金屬氧化顆粒而堆積成。
凝結(jié)水通過凝結(jié)水泵進入除油除鐵機組內(nèi)部的膜系統(tǒng),在膜系統(tǒng)循環(huán)回路內(nèi)以一定流速循環(huán),在循環(huán)過程中,凈化水滲出液在一定的過膜驅(qū)動壓力下從膜管側(cè)壁不斷產(chǎn)出,并通過水腔連通凈化水出水管線。膜系統(tǒng)循環(huán)回路內(nèi)濃液通過調(diào)節(jié)閥控制間斷或連續(xù)排放,以達到陶瓷膜除油除鐵的目的,同時在膜系統(tǒng)回路內(nèi)保持一定的濃縮比,提高產(chǎn)水率。
(1)孔徑分布率窄,分離精度高;(2)采用錯流過濾工藝,不易堵塞,易再生,使用壽命長;(3)化學(xué)穩(wěn)定性好,耐酸、堿及有機溶劑,pH值適用范圍寬;(4)抗微生物能力強,與一般的微生物不發(fā)生生化及化學(xué)反應(yīng);(5)機械強度大;熱穩(wěn)定性好,適用于高溫、高壓體系;(6)清潔狀態(tài)好。本身無毒,不會使被分離體系受到污染。
凝結(jié)水系統(tǒng)的陶瓷膜除油除鐵機組PK-201A于2011年12月一次投運成功,產(chǎn)水水質(zhì)及產(chǎn)水量能滿足設(shè)計要求,但其運行二十天后,產(chǎn)能就開始降低,最低降到不到原來的一半,處理量不能滿足系統(tǒng)來量,隨后對設(shè)備進行清洗。清洗后陶瓷膜除油除鐵機組最大產(chǎn)能基本恢復(fù)設(shè)計指標,但運行周期不到一周,明顯偏短,隨后進行二次清洗,投運效果依然如上。陶瓷膜除油除鐵機組PK-201B投運后情況和PK-201A類似,無法滿足凝結(jié)水系統(tǒng)穩(wěn)定運行的要求。
影響陶瓷膜穩(wěn)定通量的有膜面流速、進水溫度、在線脈動沖洗效果三個要素,經(jīng)過聯(lián)系陶瓷膜廠家來現(xiàn)場分析指導(dǎo)和到兄弟單位參觀交流,確認膜面流速、在線脈動沖洗效果均無問題。通過現(xiàn)場多次實驗發(fā)現(xiàn)隨著進水溫度的提高,產(chǎn)水量逐步上升,提高進水溫度對除油除鐵裝置提高產(chǎn)水量有明顯效果,陶瓷膜最佳運行溫度為85~95℃,提高進水溫度后的通量變化(見表1)。
表1
現(xiàn)系統(tǒng)凝液與除鹽水換熱,將工藝凝液的水溫降至40~60℃后,再進入陶瓷膜除油除鐵機組,所以現(xiàn)工藝條件造成進入陶瓷膜除油除鐵機組的水溫偏低,不能滿足陶瓷膜除油除鐵機組要求。但溫度升高后,由于離子交換器襯里耐溫不能高于60℃,又存在離子交換器襯膠不能適應(yīng)的問題(見圖1)。
為保證全部凝液吸收利用,滿足除油除鐵機組85~95℃的最佳運行溫度,經(jīng)分析討論最后確定進行如下改造。
(1)減少外網(wǎng)凝結(jié)水與除鹽水板換的換熱量,確保換熱后凝結(jié)水溫度在85~95℃。如系統(tǒng)來的凝結(jié)水溫度較低,則不與除鹽水板換換熱。提高除油除鐵機組的進水溫度,不僅可大大提升除油除鐵機組的通量,而且可增加除油除鐵機組的自清洗能力,延長化學(xué)清洗周期。
(2)為滿足混床進水溫度要求,在凝液中間水泵出口至活性炭纖維吸附罐進口之前增設(shè)換熱器,將水溫降到60℃以下再進入混床。
(3)在凝結(jié)水泵之后,除油除鐵機組的進口之前增設(shè)保安過濾器(雙聯(lián)一開一備),避免機械雜質(zhì)、沉淀物等進入除油除鐵機組。
(4)設(shè)置系統(tǒng)外網(wǎng)來水油含量超標在線監(jiān)測儀(AIAS1003)報警,發(fā)生報警時要及時切入旁路,減少對除油除鐵機組的油沖擊。
外網(wǎng)凝結(jié)水經(jīng)原除鹽水板換熱至85~95℃進入凝結(jié)水罐(CL-201)內(nèi),出水由凝結(jié)水泵(P-201A/B)加壓進入新增的保安過濾器(PK-203A/B)后,再進入除油除鐵機組(PK-201A/B)進行處理,處理的產(chǎn)品水進入凝液中間水罐(CL-203)。
通過凝液中間水泵(P-202A/B)提升進入新增的換熱器(E-201A/B)降溫至60℃以下,再進入活性炭纖維吸附罐(SR-201A/B)和混床(PK-202A/B),處理后進入凝結(jié)水除鹽水箱(CL-202)。
流程示意圖(見圖2)。
(1)陶瓷膜除油除鐵機組的進水溫度與產(chǎn)水量變化關(guān)系幾乎呈線性關(guān)系,隨著進水溫度的提高,產(chǎn)水量逐步上升,提高進水溫度對除油除鐵裝置提高產(chǎn)水量有明顯效果,最佳工藝控制溫度為85~95℃,所以日常運行中,應(yīng)將進水溫度控制在85℃以上。
(2)由于陶瓷膜除油除鐵裝置沒有吸附材料,不存在吸附飽和問題,所以當通量低于設(shè)計通量的40%時應(yīng)當及時進行化學(xué)清洗,清洗后可完全恢復(fù)通量,并不影響油鐵的去除效果,且有利于提高產(chǎn)水量及優(yōu)化運行周期。
(3)在日常運行中,做好在線含油分析儀表的監(jiān)控和維護工作,應(yīng)盡量避免來水油超標對機組的沖擊。
[1]馬曉雁,等.微孔陶瓷材料在水處理中的應(yīng)用[J].中國陶瓷,2003,39(6):49-51.
[2]袁紅奎.陶瓷膜凝結(jié)水除油除鐵裝置研究與應(yīng)用報告.北京嘉邦環(huán)保工程技術(shù)有限責(zé)任公司,2011,10.
[3]婁軍杰.寧夏石化公司除油除鐵機組實驗報告.北京嘉邦環(huán)保工程技術(shù)有限責(zé)任公司,2012,5.
[4]婁軍杰.寧夏石化公司凝結(jié)水除油除鐵系統(tǒng)完善方案.北京嘉邦環(huán)保工程技術(shù)有限責(zé)任公司,2012,9.