萬 巍,童金文
(深圳北控豐泰投資有限公司,廣東 深圳 518117)
某污水廠位于廣東省,二期工程于2007年動工興建,處理規(guī)模40萬m3/d,服務(wù)面積180km。該污水廠所服務(wù)范圍大部分為建成區(qū),污水廠配套管網(wǎng)工程同步進(jìn)行,在此期間生活污水直接排放至河道,無法通過管網(wǎng)輸送至污水廠。污水廠調(diào)試初期,只能抽取河水進(jìn)行調(diào)試運行,河水的水質(zhì)特點是進(jìn)水各項指標(biāo)均低于設(shè)計值,其設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。
表1 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì) mg/L
該污水廠采用曝氣生物濾池工藝,污水通過截污管網(wǎng)進(jìn)入廠內(nèi)25mm粗格柵去除大的漂浮物,然后進(jìn)入集水井,通過提升泵后經(jīng)過6mm中格柵,在中格柵后投加鋁鹽進(jìn)行混合,然后進(jìn)入強化預(yù)處理池。污水在預(yù)處理池同時進(jìn)行沉砂、除油和沉淀,達(dá)到降低進(jìn)水中的磷和懸浮物的作用。沉淀池出水經(jīng)過2mm細(xì)格柵,在細(xì)格柵后投加甲醇(作為反硝化碳源),同時與硝化液回流污水充分混合,混合污水先經(jīng)過DN濾池進(jìn)行反硝化,主要是利用反硝化菌將污水中的硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮氣達(dá)到脫氮的目的。DN濾池出水進(jìn)入CN濾池,同時對CN濾池進(jìn)行曝氣,好氧菌和硝化菌在有氧情況下,將污水中的有機物和氨氮氧化,達(dá)到降低污水中的污染物的目的。CN池出水一部分回流到DN池進(jìn)行反硝化脫氮,一部分作為反沖洗用水,其余部分排放到出水口通過紫外消毒后排放。該污水廠生物濾池采用的是上向流曝氣生物濾池,其將許多生化、給水單一處理工藝、生物膜機理和截濾功能結(jié)合在一個緊湊的反應(yīng)池中,因此濾池后面不再需要沉淀池。其具體工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程
曝氣生物濾池工藝與常規(guī)活性污泥法的最大不同在于其微生物生長方式不同,常規(guī)活性污泥法工藝中微生物是懸浮生長在水中,而生物濾池工藝中微生物是附著生長在濾料表面。根據(jù)其工藝特點,調(diào)試與常規(guī)活性污泥法工藝有明顯差異,主要分為3個階段,分別為濾料清洗、濾池反沖洗程序調(diào)試和工藝調(diào)試,其中濾料清洗和濾池反沖洗程序調(diào)試階段只能使用清水進(jìn)行,待濾池反沖洗程序調(diào)試正常后,方可開始進(jìn)污水進(jìn)行工藝調(diào)試。
在生物濾池中,濾料是最核心部分,其對曝氣生物濾池處理效果和運行控制極為重要。濾料作為生物膜的生長載體,其影響著生物膜的生長、繁殖、脫落,為微生物提供棲息和繁殖的穩(wěn)定環(huán)境,并能保持較多的微生物量。該污水廠濾料采用陶粒濾料,濾料在制備、運輸及投加過程中,混入了部分雜質(zhì),因此在濾料掛膜前,需要對濾料表面進(jìn)行清洗,主要是為了清除濾料表面雜質(zhì),同時將濾料中部分密度偏輕的濾料通過清洗排出濾池,為后續(xù)濾料掛膜創(chuàng)造有利條件。
為了節(jié)省調(diào)試時間,在濾池反沖洗設(shè)備遠(yuǎn)程調(diào)試期間,同步進(jìn)行濾料清洗。通過遠(yuǎn)程手動控制各閥門及設(shè)備,利用清水對濾池濾料進(jìn)行沖洗,沖洗按照設(shè)計反沖洗流程順序進(jìn)行操作,當(dāng)清洗后的水變清后,表明濾料沖洗干凈,即可停止清洗。
曝氣生物濾池工藝中,附著生物膜的濾料不僅能夠降解污水中的溶解性污染物,同時對非溶解性顆粒物有截留作用,隨著運行時間的推移,濾料表面生物膜不斷增殖,同時截留顆粒物不斷增加,濾池運行阻力上升,濾池過水能力開始下降,此時需要對濾池進(jìn)行反沖洗,將老化的生物膜和截留的顆粒物通過反沖洗清除出濾池,使濾池恢復(fù)污染物降解和截留功能。
濾池反沖洗包括降水、氣沖、氣水沖、水沖幾個階段,通過中控設(shè)定程序,現(xiàn)場設(shè)備及閥門根據(jù)程序設(shè)定啟閉,并設(shè)定每個階段的運行時間。
兩級曝氣生物濾池處理污水的原理在于反應(yīng)器內(nèi)濾料上所附生物膜中微生物氧化分解作用及濾料、生物膜的吸附阻流作用、沿水流向上形成的食物鏈分級捕食去除作用,以及生物膜內(nèi)部的反硝化作用。因此生物膜的培養(yǎng)與形成是能否正常運行的關(guān)鍵[1],工藝調(diào)試的主要目的就是對濾料進(jìn)行掛膜,以保證生物濾池各種功能的正常發(fā)揮。由于進(jìn)水濃度要低于設(shè)計值,為了縮短工藝調(diào)試時間,盡快完成生物濾池掛膜,同時確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),需要提高濾池進(jìn)水有機物濃度,針對提高進(jìn)水濃度采取了以下措施。
3.3.1 降低預(yù)處理投藥量
在采用曝氣生物濾池工藝處理污水時,其磷的去除效率很低,出水磷濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國家排放標(biāo)準(zhǔn)對磷濃度的要求,也就是說其生物除磷效果較差[2]。為了保證出水能夠達(dá)到一級A排放標(biāo)準(zhǔn),在該工藝的預(yù)處理階段設(shè)置了化學(xué)除磷裝置,在投加除磷藥劑后,污水中的含磷污染物與除磷藥劑進(jìn)行反應(yīng),然后進(jìn)入沉淀池沉淀,達(dá)到除磷的目的。在除磷的同時,污水中部分有機物也與除磷藥劑進(jìn)行反應(yīng),導(dǎo)致污水中的有機物濃度下降。
由于進(jìn)水碳源濃度已經(jīng)偏低,為了提高生物濾池進(jìn)水有機物濃度,在調(diào)試期間,適當(dāng)降低預(yù)處理加藥量,減少了有機物在預(yù)處理的去除率,同時在濾池進(jìn)水適量投加碳源。
3.3.2 停止預(yù)處理配水渠道預(yù)曝氣系統(tǒng)
在預(yù)處理池配水渠道中安裝有曝氣頭,含有生物膜的生物濾池反沖洗廢水通過廢水泵均勻回流至預(yù)處理池前端,利用曝氣充氧,能有效降低原水中的部分污染物,減輕后續(xù)工藝單元的負(fù)荷。由于調(diào)試期間,進(jìn)水污染物負(fù)荷較低,為了避免污染物在預(yù)處理過度消耗,暫時停止了配水渠道預(yù)曝氣系統(tǒng)的運行。
3.3.3 CN池曝氣的管路改造
該污水廠共有48個CN濾池,每個濾池安裝有1臺曝氣風(fēng)機,并安裝有變頻器,正常情況下,可以通過變頻器調(diào)整風(fēng)機頻率,從而控制每個濾池的曝氣量,但由于進(jìn)水污染物濃度偏低,在單臺風(fēng)機頻率控制在較低水平下,濾池出水溶解氧仍然偏高,溶解氧過高的回流液進(jìn)入DN池,破壞DN池的反硝化缺氧環(huán)境,進(jìn)而影響脫氮效果,同時也浪費了電能。
為了改善目前曝氣量過大的情況,對現(xiàn)場曝氣管路及控制程序進(jìn)行改造,最終達(dá)到1臺風(fēng)機控制2個CN濾池,同時結(jié)合變頻控制,將CN濾池溶解氧控制在合理范圍,確保CN池在滿足碳源性污染物去除和氨氮硝化反應(yīng)的同時不致溶解氧過高,避免溶解氧過高的回流液進(jìn)入DN池而影響反硝化。
通過采取一系列調(diào)整措施,該工藝最終順利完成調(diào)試,并通過環(huán)保驗收。曝氣生物濾池工藝無論從設(shè)計還是運行來講,在國內(nèi)成功的案例較少,因此可以借鑒的經(jīng)驗不多,在運行過程中發(fā)現(xiàn)存在較多問題。污水廠在運行過程中,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,對部分設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行了改造及優(yōu)化,為工藝穩(wěn)定運行提供了有效保障。
廠內(nèi)粗格柵采用的是耙斗式格柵,設(shè)計有4條渠道,共用1個耙斗,在運行過程中發(fā)現(xiàn),由于格柵選型不適合廠內(nèi)實際情況,導(dǎo)致在使用過程中多次出現(xiàn)故障,且當(dāng)耙斗出現(xiàn)故障時進(jìn)行檢修時,將無備用耙斗可以使用。同時由于耙斗完全依靠耙斗本身重量來清除柵條上的垃圾,導(dǎo)致日常運行效果較差,在雨季垃圾量大時尤為明顯。為了確保格柵有備用和有較好的清渣效果,廠內(nèi)增加了1個耙斗,做到1用1備,同時要求增加的格柵增加液壓裝置,增加耙斗夾住垃圾的力量,提高了格柵的清渣效果。
預(yù)處理沉淀池內(nèi)安裝后有泥位計和污泥濃度計,沉淀池排泥根據(jù)泥位或濃度進(jìn)行排泥,實際運行過程中,泥位計或污泥濃度計顯示數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)排泥濃度異常,甚至出現(xiàn)沉淀池因泥位高而無法排泥的情況,后對程序進(jìn)行優(yōu)化,增加根據(jù)時間周期進(jìn)行排泥,同時在沉淀池排泥管路上增加了流量計對排泥量進(jìn)行監(jiān)控,日常運行過程中根據(jù)進(jìn)水SS濃度和數(shù)量情況對排泥時間進(jìn)行設(shè)定,從而保證了沉淀池的穩(wěn)定運行。
DN濾池設(shè)計運行周期為24h,CN濾池設(shè)計運行周期為48h,由于該工藝采用的是前置反硝化,在運行過程中,污水先經(jīng)過DN濾池,再進(jìn)入CN濾池。污水經(jīng)DN濾池過濾后,懸浮物含量很低,CN池濾料阻力的增加主要來源于生物膜自身的增殖,但由于進(jìn)水污染物濃度偏低,生物膜增殖速度較慢。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,將CN池運行周期調(diào)整為72h,這樣減少了CN池的反沖洗頻次,在確保工藝運行正常的情況下,降低了能耗,同時也減少了反沖洗對濾料的磨損。
曝氣生物濾池工藝是從歐美發(fā)展起來的一種新型生物膜法污水處理工藝,在國內(nèi)城市污水處理廠的應(yīng)用還處于初級階段,主要以引進(jìn)國外設(shè)計理念并結(jié)合國內(nèi)設(shè)備現(xiàn)狀為主。
針對低濃度進(jìn)水曝氣生物濾池工藝的調(diào)試,需要根據(jù)進(jìn)水情況編制合適的調(diào)試方案,采取多項措施來提高生物濾池進(jìn)水有機物濃度,同時控制好濾池溶解氧,可以有效加快濾池掛膜速度。
[1]邱立平,杜茂安,馮 琦,二段曝氣生物濾池處理生活污水的試驗研究[J].環(huán)境工程,2001,19(2).
[2]鄭 俊,吳浩汀,曝氣生物濾池工藝的理論與工程應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.