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        脫硫裝置換熱元件堵塞治理改造

        2013-08-25 01:40:48向麗暉
        設(shè)備管理與維修 2013年10期
        關(guān)鍵詞:增壓風機飛灰結(jié)垢

        向麗暉

        神華國華北京熱電分公司 北京市

        一、概述

        國華北京熱電分公司1#機組于2003年安裝了石灰石/石膏濕法煙氣脫硫裝置,其煙氣換熱器(GGH)選用上海鍋爐廠生產(chǎn)的29.5-V-25SMR型兩分倉回轉(zhuǎn)式換熱器,傳熱元件由表面涂優(yōu)質(zhì)耐熱搪瓷的薄鋼板制成,轉(zhuǎn)子構(gòu)件采用Corten材料。清潔裝置選用上??巳R德公司生產(chǎn)的半伸縮式吹灰器,在原煙氣冷、熱端各安裝1臺。吹灰介質(zhì)采用壓縮空氣和高壓水,正常運行時用壓縮空氣吹掃,GGH差壓高時用高壓水在線沖洗。

        2010年檢查發(fā)現(xiàn)1#機組脫硫GGH換熱元件搪瓷損壞、換熱片基體腐蝕、換熱片厚度由1.5mm增至1.8~4mm,換熱片單片厚度增加20%~167%,煙道通流面積減小。從機組負荷運行情況看,GGH阻力隨著負荷的增加進一步升高,最高達到1.5kPa,高壓水沖洗效果差,GGH換熱性能下降,導致增壓風機電耗增大,振動增大,嚴重影響了風機的壽命。另外,元件堵后轉(zhuǎn)子的熱變形量及不平衡量大,對扇形板和密封片的磨損增大,并且由于轉(zhuǎn)子的傾斜力加大,導向軸承、推力軸承易產(chǎn)生偏面磨損,轉(zhuǎn)子熱變形量和傾斜力的作用對傳動圍帶磨損大,易出現(xiàn)傳動齒輪與圍帶咬齒、驅(qū)動器負荷過大等問題,給脫硫系統(tǒng)煙道及增壓風機的運行帶來不安全因素。因此,如何降低GGH運行阻力、提高脫硫系統(tǒng)運行的可靠性經(jīng)濟性是必須解決的問題。

        二、GGH換熱元件堵塞原因及危害

        根據(jù)1#機組脫硫GGH運行參數(shù)及現(xiàn)場設(shè)備的具體情況,進行原因分析。

        1.GGH堵塞原因分析

        造成GGH結(jié)垢的因素是多方面的,其中有設(shè)計、設(shè)備和運行等方面。熱電分公司鍋爐原設(shè)計煤種為大同煤,后改為神華煤和準格爾煤按7∶3混燒;后又陸續(xù)進行了SNCR和SCR脫硝改造,經(jīng)分析存在氨氣逃逸現(xiàn)象。由于設(shè)計煤種的改變及脫硝的投入,加之1#機組GGH換熱元件本身設(shè)計存在問題,造成了GGH的堵塞。

        (1)GGH設(shè)計不合理。1#機組脫硫GGH是上海鍋爐廠引進美國ALSTOM技術(shù)在國內(nèi)生產(chǎn)的第二臺脫硫GGH,在GGH換熱元件的選型方面缺乏經(jīng)驗,選擇了適用于鍋爐空氣預熱器的DNF波形的換熱元件,該換熱元件換熱效率高,但該波形定位板和波形板均設(shè)計有斜紋和平紋,且斜紋深度較大,造成煙氣通流面積減小,波紋底部容易留存積灰且難以清除,GGH換熱元件容易發(fā)生堵塞、積灰,造成GGH運行阻力偏高。

        (2)原煙氣飛灰沉積。經(jīng)過除塵處理的煙氣,仍然攜帶有大量的飛灰,這些飛灰的主要成分是SiO2、AL2O3、Fe2O3等。原煙氣經(jīng)過GGH時,煙氣中的飛灰會在換熱片上沉積,尤其當GGH從凈煙氣回轉(zhuǎn)至原煙氣側(cè)時,換熱片表面可能處于濕潤狀態(tài),這樣更有利于飛灰的沉積。2004年前后,分公司對鍋爐進行增容改造,鍋爐由410t/h增容為450t/h,原煙氣量增大,同時鍋爐空氣預熱器漏風率較大,使得飛灰濃度曾高達5%,因此造成GGH換熱元件上飛灰的沉積。另外,由于神華煤CaO含量偏高,引起飛灰黏性增大,易粘附于換熱元件表面造成結(jié)垢。

        (3)凈煙氣攜帶漿液。煙氣經(jīng)過與漿液的接觸脫硫后,不可避免的攜帶大量的液滴,這些液滴主要成分是CaSO3·1/2H2O和CaSO4·2H2O。當煙氣經(jīng)過除霧器時,雖然大部分被除霧器除掉,但仍有部分液滴穿過除霧器進入下游系統(tǒng),當這些液滴經(jīng)過GGH時,會吸附于換熱片表面,這樣換熱片回轉(zhuǎn)至原煙氣側(cè)時,在原煙氣的高溫下,吸附于換熱片表面的漿液水分快速蒸發(fā),CaSO4·2H2O析出并粘附于GGH換熱片上。攜帶漿液中的CaSO3·1/2H2O在煙氣中或粘附于GGH表面后,會在凈煙氣氧的作用下部分或全部氧化形成CaSO4·2H2O,另外,CaSO4·2H2O在原煙氣的高溫下會部分失去結(jié)晶水而變成CaSO4。

        (4)吹掃系統(tǒng)問題。GGH正常吹掃系統(tǒng)為蒸汽吹灰器,另外配有流量100L/h、壓力11MPa的高壓沖洗水(兩臺GGH共用)。存在的問題:①內(nèi)部中心筒處有吹掃盲區(qū),降低了換熱元件使用壽命;②高壓沖洗水泵出口至濾網(wǎng)前管路為碳鋼材料,長時間運行引起腐蝕,產(chǎn)生銹蝕物,易造成噴嘴堵塞;③空壓機吹掃高壓水管路時,空壓機內(nèi)部管路產(chǎn)生的銹蝕物進入高壓水管路易造成噴嘴堵塞。

        2.GGH結(jié)垢、堵塞的危害

        (1)對GGH設(shè)備的影響。由于原煙氣側(cè)是向上的正壓,凈煙氣側(cè)是向下的正壓,壓降過大影響轉(zhuǎn)子的不平衡。由于轉(zhuǎn)子傾斜力加大,導向軸承、推力軸承易產(chǎn)生偏面磨損,轉(zhuǎn)子熱變形量和傾斜力的作用對傳動圍帶磨損大,易出現(xiàn)傳動齒輪與圍帶咬齒、驅(qū)動器負荷過大等。

        (2)對增壓風機的影響。GGH結(jié)垢、堵塞會引起煙氣流通阻力增大,增壓風機出力增大,能耗增大;結(jié)垢、堵塞嚴重時會引起增壓風機振動大,甚至產(chǎn)生喘振現(xiàn)象或損壞增壓風機,影響風機壽命并威脅到機組的安全運行。

        (3)對防腐層的影響。GGH結(jié)垢、堵塞會造成換熱元件的傳熱效果差,即凈煙氣出口溫度可能達不到設(shè)計排放溫度,容易造成煙道腐蝕損壞;原煙氣進入吸收塔的煙溫升高,造成吸收塔的耗水量增大或損壞吸收塔進口段的防腐層,威脅到脫硫系統(tǒng)的安全運行。GGH換熱面結(jié)垢嚴重,阻力過大時,GGH必須停運清洗,直接降低了脫硫系統(tǒng)的投運率。

        (4)對換熱效率的影響。GGH換熱面結(jié)垢后,污垢的導熱系數(shù)比換熱面上的防腐鍍層的導熱系數(shù)小,熱阻大于清潔表面,造成換熱效果差,隨著結(jié)垢厚度的增加,熱阻不斷增大,高溫的原煙氣熱量不能被GGH的換熱元件充分吸收,使進入吸收塔的煙氣溫度升高,不利于石灰石漿液的吸收,并導致?lián)Q熱元件蓄熱達不到設(shè)計值。

        三、堵塞治理改造

        1.換熱元件改造

        為降低GGH運行阻力、提高脫硫運行的可靠性,分公司于2011年4月對1#機組脫硫GGH換熱元件進行了更新改造,換熱元件由原先DNF型更換為大通道L型波紋板,此波形平坦,而且板與板之間為點接觸,沖洗介質(zhì)易到達整個傳熱元件,使石膏等物無法殘留,不宜引起堵塞。根據(jù)GGH參數(shù)、實際狀況及改造要求,對其重新進行熱力計算,以確定新?lián)Q熱元件的規(guī)格(包括高度、面積、溫度量等)。

        GGH換熱元件更新改造后5個月,利用機組停備機會進入內(nèi)部檢查換熱元件,發(fā)現(xiàn)運行情況良好,基本無結(jié)垢情況。

        2.高壓水沖洗系統(tǒng)改造

        GGH高壓水泵出口管至出口濾網(wǎng)前管路材料為碳鋼,經(jīng)長時間運行,管路產(chǎn)生銹蝕,個別小直徑碎屑經(jīng)濾網(wǎng)進入沖洗管道進而造成噴嘴堵塞,因此,把一、二單元GGH高壓沖洗水泵入口濾網(wǎng)至出口濾網(wǎng)前的碳鋼管全部更換為不銹鋼管。另外,在GGH高壓水噴嘴吹掃閥前加裝一個過濾器,防止空壓機內(nèi)部及空氣吹掃管路內(nèi)的銹蝕物進入高壓沖洗水管路,降低了管路銹蝕物堵塞高壓水噴嘴的概率。

        四、改造效果

        1#機組GGH換熱元件改造前后機組滿負荷運行時參數(shù)比較見表1。

        (1)改造后鍋爐滿負荷運行條件下,GGH單側(cè)阻力270Pa(設(shè)計<500Pa)、凈煙氣出口溫度達到89℃(設(shè)計>80℃)。脫硫GGH阻力、凈煙氣出口溫度均達到設(shè)計值,保證了脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。由圖1可看出,GGH煙氣出入口差壓在改造前后變化較大。

        (2)改造后增壓風機電流由157A降至96A,增壓風機每小時運行耗電下降550kW·h,日節(jié)電13200kW·h,按0.4768元/(kW·h)計算,日節(jié)電費用6294元。

        (3)一單元脫硫GGH換熱元件改造投資190萬,按脫硫1年運行340天計算,年節(jié)約電費214萬元,1年內(nèi)可收回改造投資。

        (4)使用高效防腐元件,可大大延長更換周期,減少電廠長期投入的檢修費用,正常情況下,GGH保證壽命為10年以上,如運行得當,壽命會更長。

        (5)通過設(shè)備改造及運行優(yōu)化,減少了脫硫設(shè)備的積灰、結(jié)垢、腐蝕情況,減少了設(shè)備維護費用。

        表1 GGH換熱元件改造前后參數(shù)比較

        圖1 改造前后原煙氣出入口壓差曲線圖

        從改造后的實際運行情況看,GGH出口凈煙氣溫度、GGH運行阻力均達到設(shè)計值,解決了脫硫系統(tǒng)入口壓力反正、GGH運行阻力高等問題,消除了增壓風機喘振的風險,提高了脫硫系統(tǒng)運行的可靠性,降低了脫硫系統(tǒng)停運、SO2排放超標等造成環(huán)境污染的風險。

        1 楊勇平,孫志春,龍國軍,等.濕法脫硫系統(tǒng)結(jié)垢物清洗技術(shù)研究[J].熱力發(fā)電,2010.39(9):45~51

        2 梁昌龍.濕法煙氣脫硫GGH換熱元件結(jié)垢問題探討[J].電力建設(shè).2009.30(8):113~116

        3 倪迎春.電廠GGH積灰結(jié)垢的原因分析與處理措施[J].電力科學與工程,2010,26(8):61~64

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