侯瑩妮
(山西省永濟市氧化塘管理站,山西 永濟044500)
某城鎮(zhèn)污水廠2007年建成投產(chǎn),設計處理能力為4×104m3/d,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)的二級標準,其工藝流程為:廢水—粗格柵—提升泵—細格柵—沉砂池—初沉池—厭氧塘—懸浮鏈曝氣池—二沉池—穩(wěn)定塘—出水。
二沉池為平流式2座,尺寸40m×26m×5.0m,Q=2350m3/h,表面負荷 1.125m3/m2/h ,總停 留時 間4.0h。進出水方式為潛孔。
二沉池安裝有2套,江蘇產(chǎn)HJX—26型平流式泵吸機,每臺行車安裝上海產(chǎn)YW型液下排污泵150yw200—15型4臺,每臺電機功率15kW,吸泥量833.3m3/h,液下水深2.5m,行車行走功率 N=2×0.75kW 行走速度1.0m/min。
吸泥泵使用時易出現(xiàn)泵體振動,軸承損壞、軸斷、鍵槽磨損、葉輪磨損、機械密封磨損等故障,致設備故障頻發(fā),檢修不斷,影響回流。
行車跨度26m,兩側(cè)各安裝有1臺減速機,控制行走,利用行程開關(guān)與軌道兩端擋塊,組成反復換向控制系統(tǒng),該行車在使用過程中,易出現(xiàn)兩側(cè)行走不同步,跑偏、啃軌、撞壞擋塊、軌道拉彎、脫軌等故障。
由于該泵安裝在行車上,泵管淹入水下2.5m,機械密封易被污水浸壞出現(xiàn)滲漏,致使軸承損壞,引起軸偏磨、卡死、軸斷等故障。
由于該泵在安裝上未施行避震措施,在使用過程中,噪聲及震動偏大,致使管道磨損漏水,泵軸出現(xiàn)串軸及共振現(xiàn)象。
行程開關(guān)撞到限位擋塊后,未能復位,致減速機未能倒換方向,減速機一直工作,造成軌道被拉彎或行車脫軌現(xiàn)象。
軌道接縫因熱脹冷縮造成縫隙較大,兩軌道的直線精度、位置精度、平行精度、平面精度、行程開關(guān)位置精度等未能保證。
減速機鏈條松,使用年限長、磨損,各軸的同軸度,平行精度輪距的安裝精度出現(xiàn)偏移,造成不同步、打滑跑偏、卡死、啃軌等現(xiàn)象,致使整機無法正常工作。
為了減小故障率,將原液下式吸泥泵改造為潛污泵,型號為WQ300—7—11型,8臺。提高了設備的完好率,保證回流正常工作。對泵管進行避震安裝,減少磨損。
行車部分,在軌道未裝限位擋塊側(cè)加裝擋塊,在行車上增裝2個行程開關(guān),利用PLC較強的編程功能,使行程開關(guān)先碰到擋塊一側(cè)的電機停轉(zhuǎn),等到另一側(cè)也碰到對應的擋塊時,兩電機才同時反轉(zhuǎn),行車開始往回返。這樣使行車在每個行程結(jié)束時都進行一次平行校準。同時增加了行程超時保護,防止因行車在軌道接縫處長時間打滑而損壞軌道。改造后提高了靈敏度和可靠性,保證換向準確及時。
調(diào)整軌道精度和平直度,補焊打磨軌道,減小軌道接縫間隙,減少打滑和卡死現(xiàn)象。調(diào)整行走輪軸精度,更換磨損輪軸,提高各輪軸的同軸度。
減速機鏈條增設壓鏈輪,調(diào)整張緊度,提高同步率,適時更換鏈條。
本工程2010年10月底實施完成,經(jīng)過連續(xù)兩個月運行取得滿意效果,且液下泵改為潛污泵用電功率上每天可節(jié)約電380kW·h,每度電0.6元,年可節(jié)電4560 kW·h,資金約2736元。
[1]劉元成.鏈條式刮渣機與行車式吸渣機的對比給水排水[J].給水排水,2008,12(12):106~107.
[2]謝經(jīng)良,沈曉南,彭 忠.污水處理設備操作維護問答[M].北京:化學工業(yè)出版社,2009.