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        220t/h水煤漿鍋爐煙氣脫硝工藝技術(shù)

        2013-08-02 08:16:20煒,凌
        化工進(jìn)展 2013年4期
        關(guān)鍵詞:混合器水煤漿液氨

        華 煒,凌 俊

        (中國石化北京燕山分公司,北京 102500)

        我國的鍋爐煙氣脫硝治理技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用目前還處于起始階段,有關(guān)技術(shù)大多是引進(jìn)國外的技術(shù)結(jié)合國內(nèi)的鍋爐運行狀況加以消化吸收,鍋爐脫硝的主要技術(shù)分為兩類:爐內(nèi)脫硝和煙氣脫硝工藝技術(shù)。

        煙氣脫硝方法可分成干法和濕法兩類,干法有選擇性催化還原(SCR)、選擇性非催化還原(SNCR)、非選擇性催化還原(NSCR)、分子篩、活性炭吸附法、等離子體法及聯(lián)合脫硫脫氮方法等;濕法有采用水、酸、堿液吸收法,氧化吸收法和吸收還原法等[1]。SCR 技術(shù)成熟可靠,脫硝效率高,能達(dá)到70%~96%或以上,在國外電站中得到廣泛應(yīng)用。該工藝技術(shù)由美國Eegelhard 公司最先開發(fā)[1]。該技術(shù)是鍋爐煙氣在320~420 ℃的環(huán)境下,在特定的催化劑作用下,通過噴入NH3使NOx還原為N2與H2O,達(dá)到脫除NOx目的。安裝SCR 脫硝裝置已經(jīng)成為新建機組及老機組脫硝改造的首選方案。

        中國石化北京燕山分公司三電站220 t/h 水煤漿鍋爐是中日兩國簽訂的綠色援助項目之一,鍋爐于2000年1月建成并投入運行,鍋爐主要參數(shù)為:設(shè)計鍋爐容量220 t/h、設(shè)計蒸汽壓力等級9.81 MPa、設(shè)計溫度540 ℃。2003年配套建設(shè)了一套煙氣濕法脫硫裝置,主要用于鍋爐尾部煙氣的脫硫和除塵。項目建成投運后,鍋爐煙氣中的二氧化硫排放濃度小于100 mg/m3,煙塵排放濃度小于30 mg/m3,數(shù)據(jù)穩(wěn)定率達(dá)到了100%,實現(xiàn)了該鍋爐煙氣中SO2和煙塵的達(dá)標(biāo)排放。然而,鍋爐煙氣中的氮氧化物含量高達(dá)800 mg/m3,沒有進(jìn)行必要的治理。中國石化北京燕山分公司鍋爐煙氣污染物排放必須滿足北京市《 鍋爐污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB 11/139—2002 的要求。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定該鍋爐氮氧化物含量小于250 mg/m3,為此,中國石化北京燕山分公司提出對220 t/h 水煤漿鍋爐實施脫硝技術(shù)研究,使之該鍋爐實現(xiàn)NOx的達(dá)標(biāo)排放。

        1 220 t/h 水煤漿鍋爐脫硝工藝方案的確定及工藝流程

        中國石化北京燕山分公司通過對有關(guān)脫硝技術(shù)的比較選擇,確定選取奧地利ENVIRGY(安博巨)公司的選擇性催化還原(SCR)技術(shù)對220 t/h水煤漿鍋爐煙氣實施脫硝治理,脫硝的還原劑為液氨(純度99.6%)。

        1.1 220 t/h 水煤漿鍋爐脫硝的主要參數(shù)(表1)

        1.2 脫硝工藝方案及工藝流程的確定

        220 t/h 水煤漿鍋爐使用的燃料采用大同煤漿,煙氣中水蒸氣的含量較高,氧氣體積分?jǐn)?shù)為6% 左右,NOx氣體中NO 體積分?jǐn)?shù)占90%。脫硝系統(tǒng)主要分為兩個部分,即SCR 反應(yīng)器本體部分、還原劑液氨貯存及制備系統(tǒng)部分。

        表1 脫硝的主要參數(shù)

        SCR 反應(yīng)器本體是未經(jīng)脫氮的煙氣與NH3混合后通過安裝催化劑的區(qū)域產(chǎn)生反應(yīng)的空間。在SCR 反應(yīng)器內(nèi),煙氣與NH3的混合物在通過催化劑層時,煙氣中的NOx(主要是NO)在催化劑的作用下與NH3及O2反應(yīng)生成N2與H2O,從而達(dá)到除去煙氣中NOx的目的。采用的脫氮還原劑為濃度不低于99.6%的液氨,有效成份為NH3,脫氮的基本反應(yīng)方程式如下[1]。

        4NO+4NH3+O2—→4N2+6H2O

        NO+NO2+2NH3—→2N2+3H2O

        副反應(yīng)

        2SO2+O2—→2SO3

        SCR 反應(yīng)器本體布置方案:SCR 催化反應(yīng)器采用爐外布置,即布置在上級空預(yù)器和下級省煤器之間。鍋爐上級空預(yù)器出口煙氣接至反應(yīng)器的入口端,煙氣經(jīng)過SCR 反應(yīng)器脫硝后,再接回下級省煤器煙氣入口端。為了留出進(jìn)、出煙道所需的空間,原下級省煤器及下級空預(yù)器整體移至SCR 反應(yīng)器下部,即反應(yīng)器的煙氣出口端。經(jīng)過SCR 反應(yīng)器脫硝并熱交換后的煙氣再進(jìn)入原脫硫系統(tǒng)脫硫,因此,SCR系統(tǒng)還要能耐受煙氣中硫和粉塵的沖擊。

        還原劑液氨貯存及制備系統(tǒng)布置方案:根據(jù)電站總圖布置現(xiàn)狀確定液氨貯存及制備系統(tǒng)區(qū)域。該區(qū)域包含還原劑液氨貯存及制備系統(tǒng)的所有設(shè)備,主要有液氨貯罐、卸料壓縮機、氨蒸發(fā)槽、氨氣緩沖槽、液氨泵、氨吸收罐等。該區(qū)域設(shè)置1 個廢水池、1 臺廢液泵。在液氨存儲和供應(yīng)區(qū),液氨通過卸料軟管由槽車內(nèi)進(jìn)入液氨儲罐。卸車時,卸料壓縮機抽取槽車內(nèi)的液氨,經(jīng)加壓后打入液氨儲罐,這樣槽車內(nèi)的液氨被壓入液氨貯罐。液氨貯罐液位到達(dá)高位時自動報警并與進(jìn)料閥及卸料壓縮機電動機聯(lián)鎖,切斷進(jìn)料閥及停止卸料壓縮機運轉(zhuǎn)。儲罐內(nèi)的液氨通過出料管由儲罐內(nèi)的壓力送至液氨蒸發(fā)槽,利用電站的70~90 ℃余熱熱水將液氨蒸發(fā)槽內(nèi)的液氨氣化,氣化后的氨氣進(jìn)入氨氣緩沖槽,緩沖槽可以提供穩(wěn)定壓力的氨氣。氨蒸汽被送往SCR反應(yīng)器區(qū)以供使用。

        自氨供應(yīng)區(qū)來的氨氣與稀釋風(fēng)機來的空氣在氨/空氣混合器內(nèi)充分混合。稀釋風(fēng)機流量按100%負(fù)荷時氨量對空氣的混合比為5%設(shè)計。氨的注入量由SCR 反應(yīng)器進(jìn)、出口NOx、O2在線監(jiān)視分析儀測量值來控制。

        氨和空氣混合氣體進(jìn)入位于煙道內(nèi)的氨噴射格柵,噴入煙道后,通過靜態(tài)混合器再與煙氣充分混合,然后進(jìn)入SCR 反應(yīng)器,SCR 反應(yīng)器操作溫度可在320~370 ℃范圍內(nèi),SCR 反應(yīng)器安裝在上級空預(yù)器與下級省煤器之間。溫度測量點位于SCR反應(yīng)器進(jìn)口,當(dāng)煙氣溫度在320~370 ℃范圍以外時,溫度信號將自動關(guān)閉氨進(jìn)入氨/空氣混合器的快速切斷閥。

        為了優(yōu)化SCR 系統(tǒng)的設(shè)計,使SCR 系統(tǒng)內(nèi)的溫度、速度、粉塵和氨分布均勻,同時降低系統(tǒng)的壓力損失,需要采用CFD 技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整。220 t/h 水煤漿鍋爐脫硝工藝流程見圖1。

        2 脫硝工藝條件及主要參數(shù)的確定

        2.1 催化劑選用及裝填方案

        催化劑是SCR 的核心,采用催化劑,可以使NOx與氨之間的化學(xué)反應(yīng)在較低的溫度下(180~600 ℃)進(jìn)行,并且可以獲得更高的還原劑利用效率。催化劑可以促進(jìn)化學(xué)反應(yīng),其活性會隨著時間的推移逐步下降,主要原因為表面被玷污或者有害元素中毒[2]。

        催化劑都含有少量的氧化釩和氧化鈦,氧化鈦具有較高的抗SO3的能力。一般燃煤鍋爐用催化劑,均要求SO2轉(zhuǎn)化率在1%以下[3]。SCR 催化劑的載體可以是氧化鈦、沸石、氧化鐵或活性炭。

        催化劑的結(jié)構(gòu)、形狀隨它的用途而變化。蜂窩式和板式是常用的結(jié)構(gòu),一般組合成尺寸約為2 m×1 m×1 m 的模塊。

        本項目采用板式結(jié)構(gòu)的催化劑,反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置2+2×1/2 個催化劑層,其中有兩個1/2 預(yù)留層。催化劑首次裝入量為104 m3,投運至第三年裝入第一個1/2 預(yù)留層即26 m2,在第八年加裝第二個1/2 預(yù)留層,整個催化劑層的阻力降小于1000 Pa。

        2.2 液氨的蒸發(fā)

        液氨的蒸發(fā)共設(shè)1 個蒸發(fā)器。蒸發(fā)器最大液氨蒸發(fā)量100 kg/h,能夠滿足SCR 反應(yīng)器所需氨量。液氨在蒸發(fā)槽內(nèi)蒸發(fā)為氨氣,液氨蒸發(fā)槽為螺旋管式,采用電站余熱熱水加熱。螺旋管內(nèi)為液氨,管外為70~90 ℃的余熱熱水,以70~90 ℃的余熱熱水將液氨汽化至常溫。熱水流量受蒸發(fā)槽本身水浴溫度控制調(diào)節(jié),當(dāng)水浴溫度高過80 ℃時則切斷熱水,并在控制室報警顯示。蒸發(fā)槽上裝有壓力控制閥將氨氣壓力控制在2.1 kg/cm2,當(dāng)出口壓力達(dá)到3.8 kg/cm2時,則切斷液氨進(jìn)料。在氨氣出口管線上也裝有溫度檢測器,當(dāng)溫度低于10 ℃時切斷液氨,使氨氣至緩沖槽維持適當(dāng)溫度及壓力。蒸發(fā)槽也裝有安全閥,可防止設(shè)備壓力異常過高。

        2.3 氨氣與空氣的混合比

        自氨供應(yīng)區(qū)來的氨氣與稀釋風(fēng)機來的空氣在氨/空氣混合器內(nèi)充分混合。氨與空氣的混合體積比約為5∶95。氨的注入量控制由SCR 反應(yīng)器進(jìn)出口NOx、O2在線監(jiān)視分析儀測量值來聯(lián)鎖控制。

        2.4 SCR 反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)溫度

        氨和空氣混合氣體進(jìn)入位于煙道內(nèi)的氨噴射格柵,噴入煙道后,通過靜態(tài)混合器再與煙氣充分混合,然后進(jìn)入SCR 反應(yīng)器,SCR 反應(yīng)器操作溫度可在320~370 ℃范圍內(nèi),SCR 反應(yīng)器安裝在上級空預(yù)器與下級省煤器之間。溫度測量點位于SCR反應(yīng)器進(jìn)口,當(dāng)煙氣溫度在320~370 ℃范圍以外時,溫度信號將自動關(guān)閉氨進(jìn)入氨/空氣混合器的快速切斷閥。

        圖1 工藝流程圖

        2.5 氨的逃逸率控制

        在SCR 進(jìn)口設(shè)置NOx、O2、溫度監(jiān)視分析儀,在SCR 出口設(shè)置NOx、O2、NH3監(jiān)視分析儀。NH3監(jiān)視分析儀監(jiān)視NH3的逃逸率小于3%,超過則報警并自動調(diào)節(jié)NH3注入量。由于目前的NH3監(jiān)視分析儀測量精度不夠,需要通過定時采集飛灰,測定其中的NH3不大于100 μg/g,則對應(yīng)NH3的逃逸濃度就不會大于5 μg/g。

        3 脫硝工藝系統(tǒng)的調(diào)試運行和性能測試

        在項目所有設(shè)備安裝就位后,對各子系統(tǒng)及整個系統(tǒng)進(jìn)行了運行調(diào)試工作。首先對各設(shè)備及各系統(tǒng)進(jìn)行了單獨調(diào)試和試運行,在各設(shè)備系統(tǒng)運行正常后,對脫硝性能進(jìn)行了測試,測試結(jié)果如表2。

        表2 脫硝性能測試結(jié)果

        通過上述測試結(jié)果可以看出:鍋爐出口煙氣中NOx出口值在130~180 mg/m3之間,滿足了北京市的排放標(biāo)準(zhǔn)。SCR 反應(yīng)區(qū)壓降小于1000 Pa,液氨的使用量與脫除NOx需要的理論量基本一致,通過NH3監(jiān)視分析儀監(jiān)視NH3的逃逸率小于3%。

        4 結(jié) 論

        (1)通過對脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定運行考察,表明此SCR 系統(tǒng)的工藝流程合理,滿足脫硝要求,并能夠與已有的脫硫系統(tǒng)銜接。

        (2)確定了脫硝的有關(guān)工藝參數(shù)。SCR 反應(yīng)器操作溫度可在320~370 ℃范圍內(nèi),氨與空氣的混合體積比約為5∶95,SO2轉(zhuǎn)化率控制在1%以下,SCR 反應(yīng)區(qū)壓降小于1000 Pa,NH3的逃逸率小于3%等。

        [1] 顧衛(wèi)榮,周明吉,馬薇. 燃煤煙氣脫硝技術(shù)的研究進(jìn)展[J]. 化工進(jìn)展,2012,31(9):2084-2092.

        [2] 周偉,徐光. 燃煤發(fā)電鍋爐脫硝技術(shù)的選擇與應(yīng)用[J]. 廣東電力,2011(06):1-5.

        [3] 王晉杰,尹春平,李偉. 火電廠鍋爐煙氣脫硝技術(shù)研究[J]. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2012(08):69-70.

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