夏少青, 王國(guó)旗, 劉瑞萍, 劉曉步
(中國(guó)石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計(jì)分公司, 山東 青島 266071)
國(guó)內(nèi)某石化公司新建1.0 Mt/a催化裂化汽油(以下簡(jiǎn)稱FCC 汽油)加氫裝置以FCC 汽油為原料,采用固定床加氫脫硫技術(shù),生產(chǎn)低硫、超低硫汽油作為全廠汽油調(diào)合組分。為適應(yīng)原料性質(zhì)以及產(chǎn)品要求的變化,裝置按近期和遠(yuǎn)期兩種工況設(shè)計(jì),近期工況(工況1)原料硫含量300 μg/g,產(chǎn)品硫含量≤50 μg/g,滿足國(guó)Ⅳ車用汽油排放標(biāo)準(zhǔn)要求;遠(yuǎn)期工況(工況2)原料硫含量300 μg/g,產(chǎn)品硫含量≤10 μg/g,滿足國(guó)Ⅴ車用汽油排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
裝置于 2011 年一次開車成功,生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值。
裝置主要由選擇性加氫、分餾、重汽油加氫脫硫、穩(wěn)定四個(gè)單元組成。工藝流程示意見圖1。
全餾分FCC 汽油首先進(jìn)入選擇性加氫單元,該單元的主要作用有:
(1)將原料中的二烯烴轉(zhuǎn)化為單烯烴,從而減少加氫脫硫反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦、延長(zhǎng)加氫脫硫催化劑壽命。
(2)將原料中的硫醇和輕的硫化物轉(zhuǎn)化為重的硫化物,使輕汽油中的硫和硫醇含量滿足汽油調(diào)合組分的要求。
(3)非活性單烯烴異構(gòu)為活性單烯烴,使汽油辛烷值略有提高。
圖1 裝置流程示意圖Fig.1 Flow Diagram of the unit
經(jīng)過(guò)選擇性加氫后的汽油進(jìn)入分餾塔進(jìn)行輕、重汽油分離。輕汽油中的硫和硫醇含量均滿足汽油調(diào)合組分的要求,重汽油送到加氫脫硫單元。在加氫脫硫單元,重汽油經(jīng)過(guò)加氫進(jìn)行脫硫、脫氮等反應(yīng),精制后的重汽油進(jìn)入穩(wěn)定塔以脫除反應(yīng)生成的H2S、NH3和輕烴,之后與輕汽油混合作為精制產(chǎn)品出裝置。
(1)以三套催化裂化裝置的全餾分汽油為原料,生產(chǎn)滿足國(guó)Ⅳ、國(guó)Ⅴ兩種車用汽油排放標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,作為全廠汽油調(diào)合組分。
(2)采用低壓固定床加氫技術(shù),通過(guò)催化劑的選擇性和工藝條件的優(yōu)化實(shí)現(xiàn)催化汽油選擇性加氫精制,最大程度地降低催化汽油中烯烴的飽和,減少因烯烴飽和造成的汽油辛烷值損失。
(3)裝置對(duì)原料性質(zhì)和產(chǎn)品要求的變化具有較為寬泛的適應(yīng)性。通過(guò)調(diào)整工藝操作參數(shù)和輕重汽油切割比例可以實(shí)現(xiàn)不同時(shí)期產(chǎn)品質(zhì)量的要求。具體為,裝置近期按生產(chǎn)硫含量≤50μg/g 的國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)汽油產(chǎn)品操作,當(dāng)未來(lái)需要生產(chǎn)硫含量≤10μg/g 的國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)汽油時(shí),可通過(guò)調(diào)整分餾塔輕、重汽油切割比例,從而改變重汽油加氫脫硫單元的進(jìn)料量,并適當(dāng)改變重汽油加氫脫硫單元的操作參數(shù),裝置無(wú)需進(jìn)行改造即可實(shí)現(xiàn)從國(guó)Ⅳ到國(guó)Ⅴ產(chǎn)品質(zhì)量的升級(jí)。
(4)選擇性加氫單元采用 Ni-Mo+Al2O3催化劑,加氫脫硫單元采用Co-Mo+ Al2O3催化劑。
(1)裝置設(shè)計(jì)考慮不同時(shí)期原料性質(zhì)和產(chǎn)品要求的變化,按兩種工況設(shè)計(jì),使裝置操作具有靈活性。兩種工況下產(chǎn)品要求的主要區(qū)別為:近期工況(工況1)產(chǎn)品硫含量≤50μg/g;遠(yuǎn)期工況(工況2)產(chǎn)品硫含量≤10μg/g。裝置無(wú)需進(jìn)行改造即可實(shí)現(xiàn)從國(guó)Ⅳ到國(guó)Ⅴ產(chǎn)品質(zhì)量的升級(jí)。
(2)原料油過(guò)濾:為了防止反應(yīng)器因進(jìn)料中的固體顆粒堵塞導(dǎo)致床層壓降過(guò)大而造成的非正常停工,在裝置內(nèi)設(shè)置原料油過(guò)濾器,濾除大于 10微米的固體顆粒和膠質(zhì)。
(3)原料油保護(hù):由于原料油與空氣接觸會(huì)生成聚合物和膠質(zhì),為有效防止原料在換熱設(shè)備和反應(yīng)器床層中結(jié)焦,裝置內(nèi)原料油緩沖罐采用氫氣進(jìn)行氣封。
(4)空冷器前注水:加氫過(guò)程中生成的H2S、NH3和HCl,在一定溫度下會(huì)生成NH4Cl 和NH4HS結(jié)晶,沉積在低溫?fù)Q熱器和空冷器管束中,腐蝕設(shè)備并引起系統(tǒng)壓降增大。因此在反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入空冷器前注入水洗水來(lái)溶解銨鹽。
(5)設(shè)置循環(huán)氫脫硫化氫設(shè)施:由于反應(yīng)生成的H2S 對(duì)反應(yīng)具有抑制作用,同時(shí)為防止H2S 隨循環(huán)氫帶入反應(yīng)器中與烯烴反應(yīng)重新生成硫醇,裝置設(shè)循環(huán)氫脫硫化氫設(shè)施,用MDEA 溶液脫除循環(huán)氫中的H2S,滿足循環(huán)氫中H2S 含量的要求。
(6)設(shè)置干法預(yù)硫化設(shè)施:催化劑初次裝填為硫化態(tài)。經(jīng)第1 個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)周期再生后為氧化態(tài),第2 個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)周期開工需要進(jìn)行催化劑預(yù)硫化。因此,裝置設(shè)置了催化劑干法預(yù)硫化設(shè)施,以滿足催化劑預(yù)硫化的要求。
(7)設(shè)催化劑熱氫汽提設(shè)施:為解決因各種原因造成的催化劑臨時(shí)性失活、結(jié)焦,工藝流程中設(shè)置了熱氫汽提設(shè)施,使催化劑恢復(fù)活性。
(8)催化劑采用器外再生:催化劑第一個(gè)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)周期為4 年,總使用壽命為7 年。經(jīng)第一個(gè)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)周期后可再生1 次。催化劑的再生采用器外再生。
(9)設(shè)置緊急泄壓系統(tǒng):為防止反應(yīng)系統(tǒng)超溫超壓,選擇性加氫和加氫脫硫單元分別設(shè)置了緊急泄壓系統(tǒng),使系統(tǒng)壓力在15 min 內(nèi)降到0.7 MPa(g)。
裝置開工運(yùn)行穩(wěn)定后對(duì)兩種設(shè)計(jì)工況分別進(jìn)行了性能標(biāo)定。標(biāo)定數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比情況如下。
FCC 汽油原料性質(zhì)對(duì)比見表1。
表1 FCC 汽油原料性質(zhì)Table 1 Analysis data of feed
其中,標(biāo)定原料中的烯烴含量分別為(vol) 39.76%和41%,比設(shè)計(jì)值(vol)35.3%高,對(duì)產(chǎn)品辛烷值損失考核有影響,同時(shí)實(shí)際總硫含量比設(shè)計(jì)值 300μ g/g 略低。兩種因素綜合考慮,烯烴含量偏高對(duì)產(chǎn)品辛烷值損失考核影響較大,會(huì)造成產(chǎn)品辛烷值損失偏高。其余原料性質(zhì)均接近設(shè)計(jì)值。
主要產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比見表2。由表2 可以看出,汽油產(chǎn)品中總硫、硫醇含量均達(dá)到或低于設(shè)計(jì)值,辛烷值損失(ΔRON 和ΔMON)在設(shè)計(jì)允許范圍內(nèi),說(shuō)明總硫、硫醇脫除效果較好,烯烴飽和反應(yīng)較少,催化劑具有較好的脫硫活性和選擇性。另外,在原料性質(zhì)分析中已經(jīng)提到,原料中烯烴含量偏高會(huì)直接影響產(chǎn)品的辛烷值損失,造成辛烷值損失偏高。
表2 汽油產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)Table 2 Main specification of gasoline product
主要工藝操作參數(shù)對(duì)比見表 3。其中選擇性加氫反應(yīng)器入口溫度比設(shè)計(jì)值低,原因是裝置運(yùn)轉(zhuǎn)初期催化劑活性高,反應(yīng)器入口溫度低于設(shè)計(jì)值即可滿足反應(yīng)要求。加氫脫硫反應(yīng)器入口壓力比設(shè)計(jì)值低,說(shuō)明裝置運(yùn)轉(zhuǎn)初期反應(yīng)系統(tǒng)壓降較低。分餾塔輕汽油抽出比例比設(shè)計(jì)值高,原因是原料中總硫含量比設(shè)計(jì)值低,提高輕汽油抽出量、降低加氫脫硫重汽油進(jìn)料量可以滿足產(chǎn)品中硫含量的要求。
表3 主要操作參數(shù)Table 3 Main operating parameter
物料平衡對(duì)比見表 4、表 5。兩種工況下汽油產(chǎn)品收率均達(dá)到或高于設(shè)計(jì)值。新氫消耗均低于設(shè)計(jì)值,原因是新氫組成中氫氣純度略高于設(shè)計(jì)值,且原料中的硫含量略低于設(shè)計(jì)值。
表4 物料平衡(工況1)Table 4 Material balance(case 1)
表5 物料平衡(工況2)Table 5 Material balance(case 2)
裝置能耗設(shè)計(jì)值為22.56 kg 標(biāo)準(zhǔn)油/t 原料,標(biāo)定值工況1 為19.47 kg 標(biāo)準(zhǔn)油/t 原料,工況2 為22.49 kg 標(biāo)準(zhǔn)油/t 原料,低于設(shè)計(jì)值。
通過(guò)以上標(biāo)定數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的對(duì)比可以看出,兩種工況下,裝置處理能力、產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)品收率以及能耗均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(1)分餾塔輕、重汽油切割
分餾塔輕、重汽油切割比例是影響裝置產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)性的重要因素。設(shè)計(jì)中,分餾塔輕、重汽油切割比例考慮了較為寬泛的操作彈性,實(shí)際生產(chǎn)中,可根據(jù)原料性質(zhì)和產(chǎn)品要求的變化并結(jié)合設(shè)備能力情況及時(shí)調(diào)整輕、重汽油切割比例。當(dāng)原料中硫含量偏低或?qū)Ξa(chǎn)品硫含量的要求放寬時(shí),應(yīng)適當(dāng)加大輕汽油抽出量,減少重汽油加氫脫硫單元的進(jìn)料量,可有效降低汽油產(chǎn)品的辛烷值損失,避免因產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)剩造成經(jīng)濟(jì)性降低,確保裝置經(jīng)濟(jì)效益最大化。
(2)反應(yīng)注水
設(shè)計(jì)原料中未提供催化汽油中的氮含量,反應(yīng)注水設(shè)計(jì)采用間斷注水。裝置開工后,分析發(fā)現(xiàn)催化汽油中的氮含量與其它同類裝置相比偏高。建議生產(chǎn)中根據(jù)原料中氮含量的變化適當(dāng)調(diào)整注水周期和注水量。
(1)采用先進(jìn)的工藝技術(shù)生產(chǎn)硫含量≤50μ g/g 和硫含量≤10μg/g 的催化汽油,產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)可滿足國(guó)Ⅳ、國(guó)Ⅴ車用汽油排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(2)裝置設(shè)計(jì)考慮近期和遠(yuǎn)期兩種工況,對(duì)原料性質(zhì)和產(chǎn)品要求的變化具有較好的適應(yīng)性。
(3)兩種工況下,裝置脫硫效果和辛烷值損失達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),處于行業(yè)領(lǐng)先水平,說(shuō)明所采用的催化劑具有良好的活性和選擇性。
(4)裝置處理能力、產(chǎn)品收率、能耗均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,說(shuō)明工藝流程先進(jìn)合理,工程設(shè)計(jì)滿足生產(chǎn)需要。