潘麗愛,杜秋磊
(長春大學(xué) 機(jī)械與車輛工程學(xué)院,長春 130022)
隨著科技的發(fā)展和人們生活水平的提高,人們對食品的質(zhì)量和衛(wèi)生要求越來越高。因此,為了使產(chǎn)品得以密封保存,保持產(chǎn)品質(zhì)量,避免產(chǎn)品流失,需要對包裝容器進(jìn)行封口,我們把將充填有包裝物的容器進(jìn)行封口的機(jī)械稱為封口機(jī),它是一種時代的產(chǎn)物。目前封口機(jī)的種類很多,根據(jù)包裝材料的力學(xué)性能分為柔性容器封口裝置和剛性容器封口機(jī)。根據(jù)容器的形狀塑料材質(zhì)的封口機(jī)又可分為袋裝和杯狀封口機(jī)。而杯狀封口機(jī)它主要適用于豆?jié){,奶茶等冷熱飲品的,因其結(jié)構(gòu)簡單、體積小,操作方便被廣泛使用。[1]
本文主要是針對杯狀封口機(jī),在了解其工作原理和結(jié)構(gòu)組成的基礎(chǔ)上,對封口機(jī)進(jìn)行改良設(shè)計,特別是對其杯子輸送系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計,使其由原來的一杯一封口,變?yōu)楝F(xiàn)在的四杯可自動進(jìn)行封口,并對其自動控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計,使其自動化程度提高,更方便使用,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)杯狀封口機(jī)的設(shè)計不足。
它主要是由電動機(jī),凸輪傳動機(jī)構(gòu),壓頭,送料機(jī)構(gòu)以及送杯機(jī)構(gòu)通過機(jī)架連接組成如圖1所示。
圖1 主要構(gòu)造及名稱1-收膜軸 2-機(jī)箱 3-放膜軸 4-電器箱5-安全擋板 6-下膜 7-托盤
圖2 改進(jìn)后的送料結(jié)構(gòu)簡圖
改進(jìn)后的封口機(jī)其主體部分的結(jié)構(gòu)與原封口機(jī)相同。如圖2所示。為了提高封口效率和降低工人的勞動強(qiáng)度,主要對其封口機(jī)的托盤部分和壓桿部分進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計。托盤部分由原來的托杯板,只能送進(jìn)一個杯子,手動控制;改為采用步進(jìn)電動機(jī)控制,可放入四個杯子,依次進(jìn)行自動封口加工。壓桿部分原有封口機(jī)采用手柄,手動完成封口和切斷,改進(jìn)后采用步進(jìn)電動機(jī),通過控制系統(tǒng)實現(xiàn)自動封口和切斷。
將裝好的物品,放入帶有壓電傳感器的托盤,壓電傳感器工作,發(fā)出電信號,經(jīng)放大電路放大后,經(jīng)比較達(dá)到要求,輸出信號。PLC輸入接口2收到信號,輸出接口2根據(jù)編好的數(shù)據(jù)輸出脈沖信號,步進(jìn)電動機(jī)Ⅰ開始工作使托盤旋轉(zhuǎn)到固定位置。檢測傳感器檢測到托盤到達(dá)指定位置,發(fā)出信號,經(jīng)放大電路輸出信號。PLC輸入接口3收到信號,它同時控制輸出接口3和輸出接口4。輸出接口3根據(jù)編好的數(shù)據(jù)輸出脈沖信號,步進(jìn)電動機(jī)Ⅱ完成指定工作();輸出接口4根據(jù)編好的數(shù)據(jù)輸出脈沖信號,打開指示燈泡,此時由于步進(jìn)電動機(jī)Ⅱ工作,手動開關(guān)禁止使用;同時關(guān)閉檢測傳感器,當(dāng)步進(jìn)電動機(jī)Ⅱ完成任務(wù)后,燈泡滅,檢測傳感器打開。
如果只完成一個指定任務(wù)時,可通過手動開關(guān)單獨打開步進(jìn)電動機(jī)Ⅰ,取出封好的物品。
封口機(jī)的控制原理圖見圖3。
圖3 封口機(jī)的控制原理圖
(1)自檢功能。每次將裝好物品的杯子放入托盤,開始工作,檢測傳感器檢測杯子是否到待封口的位置,并發(fā)出信號。
(2)報警功能。在自動運行過程中,燈泡既保證系統(tǒng)的正常工作,又能控制檢測傳感器的開關(guān)。
封口機(jī)的PLC的梯形圖見圖4,PLC外部接線圖見圖5。
本PLC控制原理是:當(dāng)按接于外部的按鈕SB,驅(qū)動第一梯級X1常開接點閉合,通過串聯(lián)與其后的T1。(T1收到信號立刻開始倒計時,計時結(jié)束后,常閉接頭打開,電動機(jī)1停止工作)由于各接點的閉合,接通Y1閉合,X1、Y1形成回路,繼電器驅(qū)動電動機(jī)1工作。
當(dāng)按外部的信號打開FR1,通過串聯(lián)與其后的T2。(T2收到信號立刻開始倒計時,計時結(jié)束后,常閉接頭打開,電動機(jī)2停止工作)由于各接點的閉合,接通Y2閉合,X2、Y2形成回路,繼電器驅(qū)動電動機(jī)2工作。
當(dāng)按外部的信號打開FR3,通過串聯(lián)與其后的T3,T5。T3,T5收到信號立刻開始倒計時,由于各接點的閉合,接通Y3閉合,X3、Y3形成回路,繼電器驅(qū)動電動機(jī)2工作。T3計時結(jié)束后,常閉接頭打開,電動機(jī)2停止工作;T4計時結(jié)束后,常開接頭閉合,電動機(jī)2又開始工作;T5計時結(jié)束后,常閉接頭打開,電動機(jī)2停止工作。
當(dāng)按外部的信號打開FR3,通過串聯(lián)與其后的T6。T6收到信號立刻開始倒計時,由于各接點的閉合,接通Y4閉合,X3、Y4形成回路,繼電器驅(qū)動指示燈泡工作,此時禁止任何操作。T6計時結(jié)束后,常閉接頭打開,指示燈泡停止工作。
圖4 封口機(jī)的PLC的梯形圖
圖5 PLC外部接線圖
1 LD X1;2 ANI T1;3 ANI Y1;4 OR Y1;5 OUT Y1;6 LD X2;7 ANI T2;8 ANI Y2;9 OR Y2;10 OUT Y2;11 LD X3;12 ANI X3;13 ANI T3;14 OR Y3;15 OR T4;16 OR Y4;17 ANI T5;18 ANI Y3;19 OR T4;20 OUT Y3;21 LD X3;22 ANI X3;23 OR Y4;24 ANI T6;25 ANI Y4;26 OUT Y4。
本文主要是針對杯狀封口機(jī),在了解其工作原理和結(jié)構(gòu)組成的基礎(chǔ)上,對封口機(jī)進(jìn)行改良設(shè)計,特別是對其杯子輸送系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計,使其由原來的一杯一封口,變?yōu)楝F(xiàn)在的四杯可自動進(jìn)行封口,并對其自動控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計,詳細(xì)說明了封口機(jī)的PLC的控制原理,并繪制了其等效電路和外部接線圖,寫出了PLC的指令。此款封口機(jī)杯體輸送及控制系統(tǒng)的設(shè)計不僅使其自動化程度提高,更方便使用,而且還彌補(bǔ)了傳統(tǒng)杯狀封口機(jī)的設(shè)計不足。
[1]孫建鋒.桌上型全自動塑杯封口機(jī)的設(shè)計[J].包裝與食品機(jī)械,2001,18(6):7-9.
[2]都臘梅,曾曉紅,袁友偉.立式制袋充填包裝機(jī)封口機(jī)構(gòu)的智能化設(shè)計[J].中國包裝工業(yè),2001(4):16-18.
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[4]郭和偉.三種用PLC控制的防止相間短路的電動機(jī)正反轉(zhuǎn)控制電路[J].木工機(jī)床,2003(3):35-37.
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