祁海旺 楊波 李秋生 楊星利 張宏杰 杜紅兵
摘 要:北方聯(lián)合電力臨河熱電廠斗輪機(堆、取料機)控制信號的傳輸方式通過電纜卷筒拖動控制電纜的方式,由于堆、取料機作業(yè)量大,在取料機行走回轉(zhuǎn)頻率較高造成控制電纜容易被壓斷或拉斷,行走頻繁致使控制電纜出現(xiàn)損壞,故障率高,維修費用和備件費用投入較多的實際問題。將控制信號通過無線模塊進行傳輸,運行可靠,可免維護、節(jié)約維修和備件費用,且保證了設備運行安全可靠,提高了工作效率。
關鍵詞:斗輪機;控制電纜;無線傳輸;應用
前言
斗輪機(堆取料機)適用于大、中型火力發(fā)電廠、港口等工地的儲料場,是堆取散裝物料高效、連續(xù)作業(yè)的設備,在火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中占有舉足輕重的地位。北方聯(lián)合電力臨河熱電廠(以下簡稱臨河熱電廠) 一期工程配置 2 臺斗輪機,用于發(fā)電任務取煤任務及翻車機來煤的堆煤任務 ,其取料出力為1000 t/h,堆料出力為1500 t/h, 有效行程230m,斗輪機設備的完好率決定了生產(chǎn)效率的提升。斗輪機供電方式和控制信號傳輸方式均采用卷筒式。
1 原設備的運行情況及改造的可行性
1.1 提出的原因:臨河熱電廠現(xiàn)今運行的斗輪堆取料機,其斗輪機與輸煤控制室間的信號通信,由安裝煤場中間的轉(zhuǎn)接端子箱和斗輪機上的扁平電纜來完成。扁平拖纜通過滾軸卷筒機隨著斗輪機前后移動,拖拽拉力對電纜損害很大。同時電纜卷筒轉(zhuǎn)動與斗輪機行走經(jīng)常會不同步,易造成電纜被拉斷的問題,再考慮煤塊的壓砸,造成電纜表皮和內(nèi)部線芯出現(xiàn)損傷不易修復。由于電廠斗輪機取料、堆料、頻率相當高,一旦控制電纜被拉斷,斗輪機與皮帶間的聯(lián)鎖就無法繼續(xù)運行,致使斗輪堆取料機與輸煤系統(tǒng)的皮帶不能進行聯(lián)鎖。如果電纜被拉斷,斗輪機與輸煤皮帶機的連鎖就失效,當皮帶機故障停機時,斗輪堆取料機不能立即停止運轉(zhuǎn),經(jīng)常造成堵煤事故的發(fā)生。控制纜一旦出現(xiàn)故障,輕則影響作業(yè),重則停止生產(chǎn)。鑒于此種情況,迫切需要用低投入的無線傳輸方式進行技術(shù)改造。
1.2 改造的可行性
目前,多數(shù)火電廠斗輪堆取料機均采用扁平電纜的控制方式,存在著控制電纜被拉斷的突出問題。另外,由于控制電纜長期在室外運行,易造成電纜老化。根據(jù)運行經(jīng)驗及電纜使用說明,電纜在惡劣環(huán)境下運行,至少2年就得更換1次,頻繁地更換控制電纜不僅成本高且增加了維護的時間和人力。
經(jīng)過反復研究,并對其他電廠斗輪機無線控制系統(tǒng)改造使用情況進行考察,證明采用無線控制系統(tǒng)替代通信電纜操控斗輪堆取料機,運行效果良好、安全、可靠,完全滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的各種技術(shù)要求。
2 改造方案
2.1 根據(jù)斗輪機無線控制系統(tǒng)在其他火力發(fā)電廠控制系統(tǒng)中的實際應用,結(jié)合北方聯(lián)合電力臨河熱電廠斗輪堆取料機的運行方式,改造方案選用西安奧宇電力科技有限責任公司的DLK-5800型斗輪機無線控制系統(tǒng)。主機安裝于輸煤控制系統(tǒng)PLC控制子站柜內(nèi),通過10芯1.5普通電纜連接到輸煤PLC控制柜內(nèi)連接與斗輪機信號端子排上。主機的天線安裝于輸煤#2轉(zhuǎn)運站的屋頂,通過專用饋線連接。從機安裝于斗輪機PLC控制站(尾車PLC控制站),通過10芯1.0普通電纜連接到就地轉(zhuǎn)接端子箱內(nèi)斗輪機信號端子排上,天線放置于斗輪機尾車PLC控制站房頂。斗輪堆取料機信號傳輸系統(tǒng)見圖1、圖2。主機和從機之間采用數(shù)字無線通信,在控制室通過操作輸煤程控的畫面,實現(xiàn)斗輪機堆取料的遠程監(jiān)視與聯(lián)鎖控制。
2.2 無線傳輸模塊技術(shù)參數(shù)介紹
2.2.1 功能描述 5路開關量實時傳送,本地的5路開關狀態(tài)能實時的在異地輸出,即本地開關閉合,那么異地開關也閉合,本地開關斷開,異地開關也斷開。(圖 3)
2.2.2 技術(shù)參數(shù)
主機、從機:開關量輸入、輸出各5路, 光電隔離,空接點,可靠性及穩(wěn)定性高。
AYWM-2350數(shù)字無線模塊技術(shù)參數(shù):工作電源:DC12V,無線數(shù)傳發(fā)射功率 :0.1W,通信距離 :3km,空中速率:2400bps,接口速率:9600bps,信道間隔:25kHz,頻率穩(wěn)定:±1.5ppm,誤碼率/靈敏度:10-6@-105,通信接口:RS232 RS485;具有拔碼定義開關,拔碼定義開開關:通過對撥碼開關的設置,可以避免同一遙控范圍有兩套以上遙控系統(tǒng)同時工作時發(fā)生沖突,不同系統(tǒng)的模塊應選用不同信道。
2.3 控制纜共傳輸 8 個開關量信號,包括斗輪機向中控傳送的堆取料機準備好信號、堆取料機故障信號、允許堆料信號、直通作業(yè)信號,以及中控向斗輪機傳送的允許取料、要求停機、要求直通、停機連鎖信號。每個無線模塊既要包括發(fā)射輸入端,又要包括接收輸出端。要求接收模塊和發(fā)射模塊的狀態(tài)隨時保持一致,不能出現(xiàn)誤信號影響生產(chǎn)的正常進行。有以下理由認為此無線傳輸方案具有可行性:①通過信道的設置可以進行超過 8 個信號傳輸?shù)母蓴_問題。②發(fā)射和接收的響應時間為毫秒級,不會因延時出現(xiàn)失誤。③傳輸距離是實際距離的 2 倍以上,冗余量有足夠保證。④經(jīng)過春夏秋冬和異常天氣的使用測試,無一次誤信號。⑤費用低,改造工期短,沒有了原系統(tǒng)的開關保護系統(tǒng),故障率低。
3 無線傳輸技術(shù)的顯著優(yōu)點、改造后的效果
a)控制系統(tǒng)免維護,安全可靠、性能穩(wěn)定;b)控制系統(tǒng)只需一次性投資,可以終身受益;c)控制系統(tǒng)安裝簡單方便;d) 系統(tǒng)改造后,不但完全滿足現(xiàn)有的所有運行需要,還提高了斗輪機的可靠性和穩(wěn)定性,減少維護成本。經(jīng)濟效益如下:斗輪機的拖纜長度以230米計算,需要2根扁形控制電纜,共460米,以120元/米,每兩年更換一次,需要電纜材料費用5.5萬元,人工費1萬元,共計6.5萬元,5年的費用費用為5×5=32.5萬元;其中不包括更換電纜小車停運而帶來的損失;而無線遠程控制系統(tǒng)的設計壽命大于5年,費用為18萬,5年可以節(jié)約14.5萬元。
4 結(jié)束語
控制電纜系統(tǒng)改造后不但完全滿足現(xiàn)有的技術(shù)要求,還大大提高了斗輪堆取料機運行的安全可靠性、工作的準確性,保證了工作效率,減輕運行、維護人員的勞動強度和工作量,降低運行和維護成本。
作者簡介:祁海旺(1972-),男,內(nèi)蒙古人,畢業(yè)于內(nèi)蒙古工業(yè)大學熱能與動力專業(yè),助理工程師,???,現(xiàn)從事發(fā)電廠熱工管理工作。
楊波(1987年-),男,內(nèi)蒙古人,畢業(yè)于華北電力學院熱工自動化專業(yè),助理工程師,本科,現(xiàn)從事發(fā)電廠熱工工作。
李秋生(1970年-),男,內(nèi)蒙古人,畢業(yè)于湛江水產(chǎn)學院應用電子專業(yè),工程師,本科,現(xiàn)從事發(fā)電廠熱工管理工作。
楊星利(1969年-),男,內(nèi)蒙古人,本科,現(xiàn)從事發(fā)電廠生產(chǎn)管理工作。
張宏杰(1974年-),男,內(nèi)蒙古人,畢業(yè)于華北電力學校熱工自動化專業(yè),助理工程師,???,現(xiàn)從事發(fā)電廠熱工工作。
杜紅兵(1970年-),男,內(nèi)蒙古人,畢業(yè)于哈爾濱理工大學熱能動力工程,助理工程師,本科,現(xiàn)從事發(fā)電廠生產(chǎn)管理工作。