王克柱
(山鋼股份濟(jì)南分公司 熱連軋廠,山東 濟(jì)南 250101)
濟(jì)鋼1700mm短流程熱軋帶鋼生產(chǎn)線年設(shè)計(jì)能力250萬t,2006年1月投產(chǎn)。軋線主要設(shè)備有:3座步進(jìn)梁式長板坯加熱爐(包括后增1座)、1架帶立輥四輥可逆式粗軋機(jī)、1臺(tái)切頭飛剪、六機(jī)架精軋機(jī)組、1套帶鋼層流冷卻裝置、3臺(tái)地下卷取機(jī)(包括后增1臺(tái))。產(chǎn)品為熱軋鋼卷。鋼種主要有低碳鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金鋼、耐候鋼、管線鋼等??缮a(chǎn)規(guī)格:厚度1.8~20mm、寬度900~1600mm的熱軋帶鋼[1]。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,薄規(guī)格比例不斷加大,卷取塔形大量出現(xiàn),嚴(yán)重影響薄規(guī)格帶鋼生產(chǎn)比例的提高,甚至出現(xiàn)卷取機(jī)異常停車、卷取機(jī)組卡鋼等事故,影響生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行,生產(chǎn)能力受到極大的限制,品種規(guī)格拓展困難。為此,采取了一系列優(yōu)化措施,取得了較好的效果。
為了快速確定塔形問題優(yōu)化方向,首先從帶鋼長度方向上分3段分析塔形產(chǎn)生的原因。
第1段為帶鋼頭部,包括從夾送輥咬鋼到建立穩(wěn)定卷取張力的時(shí)間內(nèi)卷取的帶鋼。帶鋼出精軋長度約140m。在這段時(shí)間內(nèi)卷取尚未達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),帶鋼雖在咬入夾送輥前,通過導(dǎo)尺二次短行程控制達(dá)到對(duì)中狀態(tài),但在咬入夾送輥后,向助卷輥運(yùn)動(dòng)中頭部?jī)蓚?cè)處于無約束狀態(tài),頭部的“鐮刀彎”會(huì)引發(fā)卷取的不對(duì)中現(xiàn)象;同時(shí),由于有時(shí)帶鋼頭部形狀的左右不完全對(duì)稱會(huì)導(dǎo)致帶鋼咬入助卷輥初期的兩側(cè)不均勻受力,從而引起第1圈纏繞位置的不對(duì)中,產(chǎn)生一定的內(nèi)塔形。另外,助卷輥與卷筒的平行度不良時(shí)也將引發(fā)帶鋼頭部的不均勻受力,從而產(chǎn)生內(nèi)塔形。
第2段為卷筒與F6之間建立穩(wěn)定卷取張力后到帶鋼尾部離開F6的時(shí)間內(nèi)卷取的帶鋼。在這段時(shí)間內(nèi),卷筒與F6建立了穩(wěn)定的卷取張力,同時(shí)側(cè)導(dǎo)板處于動(dòng)態(tài)糾偏的控制狀態(tài),即使在側(cè)導(dǎo)板開口度偏大或偏小情況下,通過ITV的監(jiān)視也可及時(shí)修正。因此,第2段的控制相對(duì)較為簡(jiǎn)單,引起的鋼卷塔形或面包卷也較少。
第3段為帶尾離開F6開始到全部卷取的時(shí)間內(nèi)卷取的帶鋼,其長度等于F6到卷筒之間的距離,約為120m。在這段卷取過程中,張力靠夾送輥和導(dǎo)尺的夾持產(chǎn)生,任何的板形不良都將明顯地表現(xiàn)出來,并直接影響到卷形而形成外塔形。在實(shí)際生產(chǎn)中,外塔形產(chǎn)生概率較高,塔形量也較大。在板形控制不夠理想時(shí),控制合適的帶鋼張力與夾送輥壓力之比對(duì)控制外塔形的效果較為明顯。操作者也可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和ITV的觀察情況,通過微調(diào)夾送輥單側(cè)的壓力來適當(dāng)改善外塔形。
通過對(duì)帶鋼全長方向上出現(xiàn)塔形情況的分析,提出了針對(duì)卷取機(jī)側(cè)導(dǎo)板、夾送輥等設(shè)備的改造,卷取張力的合理設(shè)定、夾送輥輥型的開發(fā)等一系列控制卷取塔形的措施。
1)卷取機(jī)側(cè)導(dǎo)尺平行度改造。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,導(dǎo)尺平行度超標(biāo),入口較出口大13mm。由于導(dǎo)尺的不平行現(xiàn)象,造成導(dǎo)尺磨損不均,磨損速度加快,更換頻繁,增加了成本,同時(shí)也造成了卷取卷型的異常,在F6拋鋼后,容易造成塔形。針對(duì)這一現(xiàn)象,改造將1#卷取機(jī)平行段工作側(cè)導(dǎo)尺后移1個(gè)齒距。1個(gè)齒距為13.5mm,這樣就保證了導(dǎo)尺的平行度。
2)卷取側(cè)導(dǎo)尺短行程和控制時(shí)序改造。通過對(duì)卷取機(jī)導(dǎo)尺短行程時(shí)序的分析,發(fā)現(xiàn)二級(jí)設(shè)定的導(dǎo)尺開口度相對(duì)較大,動(dòng)作不夠迅速,不能及時(shí)夾持到帶鋼。而卷取機(jī)導(dǎo)尺不能及時(shí)將帶鋼頭部導(dǎo)入到中心位置,是形成頭部塔形的重要原因。通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,將二級(jí)設(shè)定的余量W0由135mm修改為100mm,將導(dǎo)尺的一次短行程B由50mm修改為最大70mm,二次短行程D修改為30mm;將卷取側(cè)導(dǎo)板一次短行程的動(dòng)作時(shí)序滯后,二次短行程時(shí)序適當(dāng)提前(見圖1)。針對(duì)導(dǎo)尺響應(yīng)速度慢的問題,對(duì)導(dǎo)尺動(dòng)作速度進(jìn)行了調(diào)整。修改后帶鋼的頭部對(duì)中問題得到解決,很好地控制了卷取內(nèi)塔的超標(biāo)問題,頭部塔形控制良好。
圖1 側(cè)導(dǎo)板動(dòng)作時(shí)序示意圖
卷取機(jī)夾送輥工作壓力對(duì)帶鋼的卷形起著非常重要的作用。在卷取過程中,要求夾送輥?zhàn)饔迷趲т摫砻娴牧ρ貛т摫砻鏅M向均勻分布,否則會(huì)在帶鋼表面產(chǎn)生橫向移動(dòng)的力,造成帶鋼跑偏,從而造成帶鋼在卷取過程中出現(xiàn)塔形。
改造前由于夾送輥為平輥,中間磨損大于邊部,造成磨損不均。通過跟蹤生產(chǎn)中使用的夾送輥,對(duì)夾送輥的磨損進(jìn)行了詳細(xì)的分析,夾送輥的多條磨損曲線見圖2。
圖2 夾送輥下機(jī)磨損曲線
分析圖2可知:1)生產(chǎn)1個(gè)輥期后,上夾送輥中部磨損部位的直徑比其邊部磨損部位的平均直徑小3~5mm。此時(shí)夾送輥已經(jīng)起不到壓緊夾持帶鋼的作用,難以實(shí)現(xiàn)工藝上要求的夾送輥的建張要求,鋸齒卷、塔形卷和尾部跑偏問題出現(xiàn)頻繁,產(chǎn)品質(zhì)量明顯下降,造成薄規(guī)格帶鋼無法軋制,此時(shí)必須更換夾送輥。2)下夾送輥也有相當(dāng)程度的磨損。下夾送輥的作用不僅僅局限于輥道傳遞,在軋制薄料時(shí),上、下夾送輥之間合理的速度匹配及對(duì)帶鋼施加適當(dāng)?shù)膴A持力是良好卷形的保證。
薄料的軋制量增加造成夾送輥磨損量相應(yīng)增大。適當(dāng)增加上、下夾送輥的輥型凸度,可延長夾送輥的使用壽命,減少換輥次數(shù),同時(shí)使上、下夾送輥的凸度具有更合理的分配[2]。其原因如下:1)夾送輥凸度過大,致使夾送輥與帶鋼之間的接觸由面接觸變?yōu)榫€接觸,從而增大了夾送輥與帶鋼間的壓力,對(duì)卷型也不利;2)考慮到夾送輥受熱膨脹的影響,夾送輥凸度不宜過大[3]。
基于以上分析,經(jīng)過試驗(yàn)和調(diào)整,最終選用如圖3所示的夾送輥輥型配置。即上夾送輥凸度為0.75mm,下夾送輥凸度為1.5mm。
圖3 優(yōu)化后的夾送輥輥型配置
實(shí)踐證明,優(yōu)化后的夾送輥輥型配置,在保持良好卷形的前提下,大幅度提高了夾送輥的使用壽命,減少了換輥次數(shù),從而提高產(chǎn)能,降低輥耗,提高了卷形質(zhì)量。
卷取機(jī)夾送輥操作側(cè)和傳動(dòng)側(cè)各有1個(gè)輥縫調(diào)節(jié)液壓缸,每個(gè)液壓缸分別內(nèi)置位置傳感器。液壓缸兩個(gè)腔的液壓回路接壓力傳感器。盡管夾送輥設(shè)計(jì)了輥型,但夾送輥在使用過程中還是會(huì)存在不同程度的不均勻磨損。為延長夾送輥的使用周期,保證卷形質(zhì)量,濟(jì)鋼自行開發(fā)了夾送輥壓力修正功能。夾送輥輥縫液壓傳動(dòng)系統(tǒng)有兩種控制模式:一種是APC(自動(dòng)位置控制)模式;另一種是AFC(自動(dòng)力控制)模式(見圖4、圖5)。
圖4 夾送輥APC控制模式
圖5 夾送輥AFC控制模式
1)APC模式:夾送輥輥縫位置控制是通過比較輥縫設(shè)定值和實(shí)際反饋值來控制夾送輥輥縫。實(shí)際位置通過安裝在夾送輥輥縫液壓缸內(nèi)的位置傳感器檢測(cè)出來。設(shè)定值和反饋值的偏差通過PI(比例積分)環(huán)節(jié)給到伺服閥的輸出。
2)AFC模式:夾送輥輥縫壓力控制是通過比較壓力設(shè)定值和實(shí)際反饋值來控制夾送輥壓力。實(shí)際壓力通過安裝在夾送輥輥縫液壓缸有桿腔和無桿腔內(nèi)的壓力傳感器檢測(cè)出液壓缸的壓力;液壓缸的壓力在Power PC中變換成夾送輥力實(shí)際值。Power PC計(jì)算助卷輥力設(shè)定值和實(shí)際值的偏差,偏差通過PI(比例積分)環(huán)節(jié)給到伺服閥的輸出。
隨著卷取機(jī)夾送輥在卷取帶鋼時(shí)的磨損,會(huì)造成帶鋼偏移,薄材對(duì)夾送輥的要求更高。為了更好地控制卷取機(jī)的卷形,延長卷取機(jī)夾送輥的使用周期,在電氣一級(jí)控制畫面上增加了夾送輥張力修正畫面。對(duì)于夾送輥的不均勻磨損,操作人員可以進(jìn)行人工修正。此項(xiàng)功能的投用,大大改善了卷取的卷形質(zhì)量,解決了卷取機(jī)的尾部跑偏問題。
現(xiàn)代熱軋帶鋼卷取生產(chǎn)中,普遍采用張力卷取來改善卷取過程中帶鋼的變形狀態(tài),減輕塔形、扁卷、松卷和尾部跑偏等缺陷。卷取機(jī)卷筒在卷鋼過程中必須有一定的張力。卷取張力的大小取決于卷取機(jī)卷筒的工作狀態(tài)和產(chǎn)品規(guī)格,不合適的張力數(shù)值會(huì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量[4]。過大的卷取張力會(huì)影響產(chǎn)品內(nèi)部的金相組織,甚至造成生產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)格不滿足交付要求。反之,過小的卷取張力亦會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量及出現(xiàn)帶鋼跑偏。
為了使設(shè)定的張力值適應(yīng)生產(chǎn)實(shí)際,在生產(chǎn)中選取滿足上述理論和生產(chǎn)實(shí)際的單位張力值,找出單位張力與帶鋼厚度、鋼種之間的變化規(guī)律,建立數(shù)學(xué)模型。通過現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)實(shí)際情況,對(duì)卷取單位張力數(shù)學(xué)模型進(jìn)行了優(yōu)化,并對(duì)夾送輥的負(fù)轉(zhuǎn)矩進(jìn)行了優(yōu)化,保證了精軋拋鋼后的張力,優(yōu)化效果如圖6所示。
圖6 優(yōu)化前后卷取張力曲線
優(yōu)化前張力設(shè)定值不合理,曲線波動(dòng)較大,張力的波動(dòng)必然會(huì)造成卷質(zhì)量的波動(dòng),這也是造成薄規(guī)格帶尾跑偏的原因之一。優(yōu)化后張力設(shè)定值逐漸趨于合理,曲線波動(dòng)比較平穩(wěn)。張力的平穩(wěn)與合理使卷形控制得到了保障,對(duì)解決帶鋼的跑篇問題有很大的促進(jìn)作用。
通過對(duì)卷取機(jī)機(jī)前導(dǎo)尺短行程的優(yōu)化,夾送輥輥型開發(fā)和壓力修正功能的投用及卷取張力優(yōu)化,解決了帶鋼在卷取后的頭部塔形和尾部跑偏問題,目前頭部塔形控制在30mm內(nèi),尾部微小塔形不超過半圈,滿足了客戶的要求,提高了合格率。通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用,生產(chǎn)運(yùn)行1.5 a,安全穩(wěn)定。由于卷取機(jī)造成的塔形改判率由原來的0.4%降低到目前的0.16%,卷取塔形問題產(chǎn)生的次品量減少60%。
[1] 賈澤明,劉韶山.完善濟(jì)鋼1700mm熱連軋生產(chǎn)工藝的探討[J].山東冶金,2006,28(8):17.
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[3] 冶金工業(yè)部武漢鋼鐵設(shè)計(jì)研究院.板帶車間機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1987.
[4] 李彥清.張力卷筒的設(shè)計(jì)及受力分析[J].鋼鐵技術(shù),2005(1):10-14.