嚴文宏
(金川集團股份有限公司,甘肅 金昌 737100)
M礦山主井提升機采用PLC交流變頻技術(shù),需要通過測速裝置采集主卷筒速度作為PLC邏輯計算的基本參數(shù)。主卷筒測速裝置由測速發(fā)電機和測速輪構(gòu)成。測速輪為充氣式橡膠輪胎,安裝在測速發(fā)電機主軸上,與主卷筒緊密接觸。當提升機運轉(zhuǎn)時,主卷筒通過摩擦力帶動測速輪轉(zhuǎn)動,從而使測速發(fā)電機發(fā)出脈沖電壓信號,輸入至PLC控制系統(tǒng),參與對提升機速度和位置的控制。在生產(chǎn)運行時,測速輪經(jīng)常發(fā)生漏氣、破裂故障,導致提升機無法正常運行,必須研究解決。
M礦山為硫化礦,巖石破碎,地下水發(fā)育,礦石含泥、含水量大。提升機運轉(zhuǎn)時,附著在提升繩上的礦漿礦泥多,容易甩濺到位于主卷筒下方的測速輪上。由于硫化物與水混合后形成的礦漿礦泥具有腐蝕性,測速輪易受腐蝕、易老化、易破損,故障頻率增加。
同時,由于測速裝置固定安裝在主卷筒下方,測速輪與主卷筒之間的距離無法調(diào)節(jié)。一旦測速輪漏氣、破裂,就容易與主卷筒脫離接觸,導致提升機緊急停車。
此外,充氣式測速輪易漏氣、破裂,當提升機量增加時,故障頻率顯著增加。
為使測速輪與主卷筒始終緊密接觸,研究人員設(shè)計了一套滑軌機構(gòu),如圖1所示。
滑軌機構(gòu)分上、下兩層,測速發(fā)電機通過螺釘固定安裝在上層滑塊上。上層滑塊一端安裝一組圓柱螺旋拉伸彈簧,另一端安裝一組限位螺釘。彈簧牽引測速裝置向主卷筒自動靠近,限位螺釘限制測速裝置向后移動,避免脫離與主卷筒的接觸。上層滑塊與下層滑軌間隙配合安裝,二者之間涂抹潤滑油。下層滑軌固定焊接在滑軌機構(gòu)支座上。測速裝置在彈簧拉力作用下,跟隨主卷筒對測速輪的擠壓力自動往復滑動,始終與主卷筒保持緊密接觸,解決了測速輪瞬間與主卷筒脫離接觸的故障。
圖1 新型測速裝置示意圖
牽引彈簧采用M礦山普遍使用的汽車離合器回位彈簧,彈簧數(shù)量根據(jù)實際調(diào)試情況選擇。在調(diào)試過程中,當使用3根彈簧時,新的測速裝置振動最小,測速輪與主卷筒接觸效果最好。因此,研究人員在上層滑塊一端焊接一組彈簧懸掛板,板上均布5孔,平均分布懸掛3根彈簧,預(yù)留2根彈簧位置,形成了一套新的測速裝置。
由于原測速裝置位于主卷筒下方,測速輪易被甩濺到礦漿礦泥,為此研究人員將測速輪移至主卷筒盤型閘基座上。該位置空間大、環(huán)境好,無礦漿礦泥污染,易于觀測和維修,位置十分理想。同時,為保障彈簧對測速輪的拉力最大,彈簧拉力的方向必須與主卷筒圓心和測速輪圓心的連線平行,才能實現(xiàn)測速輪與主卷筒的緊密接觸。彈簧拉力方向以及改進后的測速裝置位置如圖2、3所示。
圖2 測速裝置彈簧拉力方向示意圖
圖3 測速裝置安裝位置改進示意圖
由于充氣式輪胎易漏氣、破裂,研究人員設(shè)計了一種鋁合金測速輪,如圖4所示。
新型測速輪內(nèi)轂為鋁合金,外覆氟橡膠26材料的襯膠。氟橡膠26抗腐蝕性、抗疲勞性、彈性均較好。同時,新型測速輪斷面為長方形,與主卷筒為面接觸,可靠性更高。經(jīng)過反復調(diào)試,當氟橡膠26襯膠厚度為8mm時,提升機即使以12m/s的最高設(shè)計速度運行時,測速輪與主卷筒始終接觸良好,完全滿足生產(chǎn)需要。
圖4 新型測速輪示意圖
新型測速裝置使用效果十分理想,設(shè)備從未發(fā)生故障,幾乎免維護。其中,測速輪由于氟橡膠26襯膠磨損,每提升800萬t礦石需更換一個測速輪;拉伸彈簧由于成本低廉,每隔半年定期更換一組彈簧,預(yù)防故障發(fā)生,成本不足百元。日常只對測速裝置進行清潔和滑軌潤滑,其余再無維修量。
M礦山提升機主卷筒測速裝置的改進技術(shù)簡單實用,成本低,易實現(xiàn)。新型測速裝置運行平穩(wěn),徹底解決了故障現(xiàn)象,保障了生產(chǎn)運行,解決了在惡劣環(huán)境下采集主卷筒速度的問題,具有一定的技術(shù)創(chuàng)新性,對解決類似裝置的故障具有一定的借鑒意義,可供相關(guān)企業(yè)借鑒參考。
[1]馬新民.礦山機械[M].北京:中國礦業(yè)大學出版社,2009.
[2]徐灝.機械設(shè)計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1991.