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        300MW機組氣力除灰系統(tǒng)改造

        2013-02-20 09:32:08孫世國
        吉林電力 2013年4期
        關(guān)鍵詞:輸灰發(fā)送器灰斗

        孫世國

        (吉林電力股份有限公司渾江發(fā)電公司,吉林 白山 134300)

        氣力輸灰系統(tǒng)運行穩(wěn)定與否直接影響機組的安全經(jīng)濟運行及排污指標(biāo)的完成。吉林電力股份有限公司渾江發(fā)電公司(以下簡稱渾江發(fā)電公司)1、2號機組采用正壓濃相氣力輸送灰系統(tǒng),設(shè)計煤種灰分為 43.83%,低位發(fā)熱量為 16 000 kJ/Kg,輸灰能力110 t/h。機組投產(chǎn)以來,由于入爐煤質(zhì)嚴(yán)重偏離設(shè)計值,灰分高達 50~57%,低位發(fā)熱量 12 000 kJ/Kg,鍋爐滿負(fù)荷時的蒸發(fā)量為 1 025 t/h,燃煤量為269 t/h,產(chǎn)灰量約為 150 t/h,嚴(yán)重超過輸灰系統(tǒng)的設(shè)計輸灰能力,造成輸灰管路經(jīng)常堵塞,進一步造成電除塵被迫退出進行輸灰管路吹通,加劇了輸灰管路的磨損、漏泄。

        1 輸灰系統(tǒng)概況

        渾江發(fā)電公司 1、2機組輸灰系統(tǒng)采用正壓濃相氣力輸灰,除塵器灰斗灰經(jīng)氣力輸送系統(tǒng)輸送至灰?guī)?經(jīng)雙軸攪拌機加濕后由自卸汽車運往灰場。1臺鍋爐為 1個單元,配 2臺雙室五電場靜電除塵器,每個電場設(shè)4個灰斗。每臺鍋爐省煤器下部設(shè)有4個灰斗,2臺鍋爐輸灰系統(tǒng)共設(shè)3座灰?guī)?2個粗灰?guī)?個細(xì)灰?guī)?。每只灰斗下設(shè)置1臺發(fā)送器,每個電場4個灰斗為1組,省煤器、一電場、二電場各設(shè)1條輸送管道,三、四、五電場合用一條輸送管道。每套濃相氣力輸灰系統(tǒng)的設(shè)計出力 116.2 t/h,灰的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不小于30 g/kg。

        氣力除灰過程由進料、氣化、輸送、吹掃 4個過程組成。系統(tǒng)開始運行時進料閥打開,上游設(shè)備下來的物料進入發(fā)送器,待物料進入量達到設(shè)定值時,料位計發(fā)出信號,進料閥自動關(guān)閉并充壓密封。控制系統(tǒng)檢測密封壓力到位后,開啟出料閥,系統(tǒng)確認(rèn)出料閥開啟后,開啟輸送進氣閥組,壓縮空氣向發(fā)送器充壓,將物料送進管道進行輸送,空氣壓力 0.3~0.5 M Pa,平均輸送速度 5 m/min。

        2 輸灰系統(tǒng)存在的問題

        2.1 輸灰管路堵塞、漏泄

        由于系統(tǒng)多種因素導(dǎo)致管路堵塞,如正壓氣力不足;閥門不嚴(yán)導(dǎo)致壓縮空氣泄漏;空壓機突然斷電;大塊異物進入系統(tǒng);輸灰管線進水導(dǎo)致下灰口灰結(jié)垢或管線內(nèi)灰結(jié)塊;誤操作;輸送管尾部灰?guī)焐系拇匠龎m器運行不良;濾袋上積灰過多等使輸灰管路堵塞。

        輸灰管路為壁厚 100 mm管徑不等的碳鋼管,機組投入運行后,由于煤質(zhì)灰分大于設(shè)計值,造成輸灰管路堵塞,被迫減少進料量,少量的輸灰在高壓空氣的吹動下,對輸灰管路及膨脹節(jié)造成嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致輸灰管路漏泄。

        2.2 圓頂閥、密封圈損壞

        輸灰系統(tǒng)進料圓頂閥球面圓頂為耐磨材料,由于入爐煤質(zhì)灰分大,煤灰顆粒在圓頂閥球面磨出溝痕產(chǎn)生漏氣;輸灰系統(tǒng)壓力不能正常建立,系統(tǒng)不能正常運行?;覝囟雀呃鋮s水壓力小,密封圈沒有充壓間隔,灰中顆粒沉積在球體工作面上,密封膠圈充壓后密封不嚴(yán),濃相灰氣混合物漏入磨損膠圈;機械卡澀導(dǎo)致?lián)p壞;密封膠圈與半球體無密封或密封不嚴(yán)等嚴(yán)損壞密封膠圈,影響系統(tǒng)正常運行。

        2.3 事故排灰

        輸灰系統(tǒng)進料圓頂閥及控制系統(tǒng)存在問題較多,當(dāng)需要處理其中 1個圓頂閥時,對應(yīng)電場的 4臺除塵器及輸灰系統(tǒng)必須停止運行,當(dāng)一電場的輸灰系統(tǒng)中某個進料閥損壞時,需停止一電場及輸灰系統(tǒng)運行,在此狀態(tài)下大顆粒、重度大的灰塵自然降落使一電場灰斗處于高料位運行,時間到達極限時被迫進行的事故放灰,不但對現(xiàn)場環(huán)境造成嚴(yán)重污染且脫硫系統(tǒng)入口含塵量增加,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)停運。

        3 輸灰系統(tǒng)改造

        3.1 增設(shè)陶瓷內(nèi)襯、檢查孔

        在保證輸灰管路通流面積的情況下,在碳鋼管、膨脹節(jié)內(nèi)加裝 12.7 mm厚陶瓷內(nèi)襯,增加了輸灰管路的耐磨性,泄露點明顯減少,漏泄得到了遏制。

        為避免輸灰管路堵塞,沿架空輸灰管路增設(shè)便于工作的走臺,在輸灰管路彎頭等容易堵塞部位,開設(shè)檢查孔以便于檢修、吹通。同時,應(yīng)加強鍋爐運行燃燒調(diào)整,確保燃油二次風(fēng)溫及風(fēng)量,避免燃油不完全;保證電除塵灰斗加熱的及時投入,保證輸灰系統(tǒng)的正常運行。

        3.2 更換圓頂閥

        采用金屬陶瓷插板閥代替圓頂閥,金屬表面涂有一層氣密性好、熔點高、導(dǎo)熱率低的陶瓷涂層,防止金屬或合金在高溫下氧化或腐蝕。更換后試運行6個月未因進料閥損壞。

        3.3 改進輸灰系統(tǒng)控制方式

        將電除塵一電場4臺發(fā)送裝置進料圓頂閥與手動檢修門間的伸縮節(jié)更換為波紋膨脹節(jié),每臺爐電除塵器一電場下的 4臺發(fā)送器與混相三通之間各增加 1只 DN450手動薄型閘閥,當(dāng)任一圓頂閥出現(xiàn)故障可將其隔離,不影響其他發(fā)送裝置的運行;取消輸灰系統(tǒng)一、二電場不輸灰時關(guān)閉的 2個出料閥,以減少故障點。將助吹管改在輸灰管路的外部,以增加通流面積,提高輸灰能力,及減輕助吹管的磨損。

        3.4 輸灰管路改造

        在每臺爐電除塵器一、二電場 4臺發(fā)送器與混相三通之間各增加1只DN450手動薄型閘閥,在一、二電場2臺發(fā)送裝置間增加1套發(fā)送裝置及輸灰管路至灰?guī)?。在一、二電場灰斗開孔,增設(shè)管路至發(fā)送器。當(dāng)一、二電場的 1個圓頂閥故障或因煤質(zhì)灰分大,不能正常輸灰時開啟旁路系統(tǒng),保證一、二電場灰斗不出現(xiàn)高料位。在一電場每個灰斗側(cè)壁上增加1臺倉壁振動器,采用就地控制方式。

        3.5 改進電除塵器控制方式

        改進電除塵工作電流的控制方式,當(dāng) 1臺電除塵器故障停運時,聯(lián)動并控制調(diào)整其他電場的工作電流,以增加其出力,避免故障后的電場灰斗料位高。

        4 灰?guī)鞊P塵抑制

        灰?guī)鞌嚢铏C放灰時由于噴濕水未充分與灰流混合,運灰車裝車時放灰點位高,下灰口被車內(nèi)的灰封堵,攪拌機停運,造成攪拌機至下灰口之間積灰量過大而外漏,揚塵現(xiàn)象嚴(yán)重;初始進入攪拌機的下灰量無調(diào)整手段,僅靠灰?guī)煜虏渴謩娱T控制,此門運行中處于常開狀態(tài),由于積灰及溫度影響經(jīng)常無法調(diào)整。

        通過對攪拌機箱體進行改造,將原 SZ100C攪拌機換為SZ200C型,長度增加約800 mm,進料口和落料口的中心距離增加 700 mm,出力增大 1倍,增加2路加濕水,在每 1支路上增加 1個噴孔,增加了灰與加濕水流的混合時間;改造下灰鎖氣器,以控制攪拌機入灰量。

        5 結(jié)束語

        通過對渾江發(fā)電公司 2×300 MW機組輸灰系統(tǒng)的改造,輸灰管路耐磨損性能明顯提高,漏泄點大幅度減少,事故排灰得到有效控制,有效提高了輸灰系統(tǒng)運行穩(wěn)定性,同時,灰?guī)鞊P塵得到有效抑制,經(jīng)濟和環(huán)境效益顯著。

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