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        關(guān)于ZY8820/22/45液壓支架推移桿斷裂故障分析與解決

        2012-12-31 00:00:00鄧陶鄒學汪

        【摘 要】分析查找ZY8820/22/45液壓支架推移桿尾部斷裂原因,通過更換推移桿尾部材料,提高其塑性,韌性,以此提高推移桿抵抗沖擊載荷的安全系數(shù),避免了推移桿尾部發(fā)生斷裂。

        【關(guān)鍵詞】推移桿;Q690;硬度

        【Abstract】Analyse and detect causes for the tail''s rupture of process-oriented bar in hydraulic support.Increase the toughness by changing the material of preocess-oriented bar''s tail.Increase the safety factor of the whole process-oriented bar and prevent preocess-oriented bar''s tail from rupturing again.

        【Key words】Preocess-oriented bar;Q690;Hardness

        0.引言

        液壓支架推移機構(gòu)主要作用是推移前部運輸機和拉移液壓支架,受力主要包括推移千斤頂?shù)睦瓑毫?、抬底千斤頂?shù)奶У琢凸伟遢斔蜋C下滑所引起的側(cè)向力,以上3種外力作用于不同方向。推移機構(gòu)的主要受力部件是推移桿,推移桿在井下復雜地質(zhì)條件下很難與工作面底板平面接觸,大部分工況是受到前、后約束而中部懸空,受力工況非常復雜。

        我公司交付金烽公司的181臺ZY8820/22/45D 4.5米支架于2008年8月份下井,在2008年9月中旬,采煤推進距離為75米時, 04號支架推移桿出現(xiàn)斷裂。截止2009年4月17日,該批支架已有44臺發(fā)生推移桿出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。其中推移桿尾部斷裂23臺,其余均為頭部斷裂。

        1.故障分析

        根據(jù)故障現(xiàn)象,我們采用排除法分析故障原因,發(fā)生問題的原因可能為:設(shè)計有誤;設(shè)計結(jié)構(gòu)不合理;材料有缺陷。分析驗證如下:

        1.1設(shè)計計算有誤

        對推移桿等重要部件,我公司采用設(shè)計員對危險截面進行安全系數(shù)驗算與COSMOS有限元計算結(jié)果相互驗證的方式,以此避免設(shè)計計算中出現(xiàn)失誤。通過再次對推移桿的設(shè)計進行復核復算,確定設(shè)計計算正確,安全系數(shù)為1.7,超過國家標煤安標準1.5,排除設(shè)計計算有誤。

        1.2設(shè)計結(jié)構(gòu)不合理或工藝規(guī)程不合理

        本批ZY8820/22/45液壓支架推移桿采用的是傳統(tǒng)的二箱型結(jié)構(gòu),沒有結(jié)構(gòu)上的創(chuàng)新,排除推移桿結(jié)構(gòu)不合理。本批支架采用傳統(tǒng)焊接工藝,并且對于推移桿等重要受力部件,制造部門均抽調(diào)最好的員工進行生產(chǎn)制造,排除工藝不合理或工人焊接水平不夠等問題。

        1.3材料使用不當

        通過對斷裂部位的觀察,發(fā)現(xiàn)推移桿斷截面光滑,無毛刺,無塑性變形,因此初步判定為脆斷現(xiàn)象

        為確定推移桿頭部(或尾部)斷裂原因,我們將斷裂的推移桿頭部尾進行取樣分析,發(fā)現(xiàn)推移桿頭部材料27SiMnδ80(推移桿尾部材料為27SiMnδ120)表面及芯部塑性與韌性偏低(具體數(shù)值見下表),當推移桿在工作中,承受較大沖擊載荷而發(fā)生脆斷。

        27SiMnδ80、27SiMnδ120板材試驗結(jié)果數(shù)據(jù)表

        從設(shè)計手冊中可查到:在標準毛坯(25mm)下,27SiMn抗拉強度大于980 MPa、屈服強度大于835 MPa、斷后延伸率大于12%,沖擊吸收功大于39J。但是,27SiMn非結(jié)構(gòu)鋼,在水中臨界淬透直徑為8~22mm。因此,27SiMnδ120板材芯部的機械性能遠低于標準試樣機械性能,特別是韌性。沖擊功由39J下降為14J以下,當推移桿尾部受到拉架沖擊力時,由于推移桿尾部韌性低從而造成脆斷。

        在一般的機械設(shè)計工作中,校核零件的安全系數(shù)通常采用屈服強度作為主要技術(shù)指標,材料的韌性作為一參考值而被忽略,因此,造成推桿頭尾斷裂的主要原因為選材不當。

        2.解決措施

        更改推移桿頭部尾部材料,將推移桿尾部材料由27SiMn厚板更改為Q690厚板,因為Q690厚板各項綜合機械性能均優(yōu)于27SiMn厚板(具體試驗數(shù)據(jù)見表二)。

        由于Q690板材厚度最大為80mm,因此將推桿尾更改為Q690δ80和兩塊Q690δ20拼焊而成,并對斷裂的金烽4.5米按此狀態(tài)進行了維修,更改后的推桿頭和推桿尾如上圖。

        3.結(jié)束語

        按上述方案,我公司將ZY8820/22/45液壓支架181架推移桿進行返修,目前返修推桿在井下使用良好,未發(fā)生斷裂現(xiàn)象,證明更改措施有效。為了規(guī)避此類風險,我單位對所有材料的入廠檢測更改為實體取樣檢測。并且對承受沖擊載荷的部件均考慮韌性對部件的影響。 [科]

        【參考文獻】

        [1]孫紅發(fā),于得潤,劉福營,曹必德.ZY10800/28/63型液壓支架推移桿可靠性分析與研究[J].煤礦機械.Vol.29.No.6 2008.6.

        [2]李瑞杰,劉武增,楊元凱.液壓支架推移桿的力學分析與優(yōu)化設(shè)計[J].煤礦開采.Vol.15.No.3 2010.6.

        [3]聞邦椿.材料力學性能[M].機械工業(yè)出版社.2010.

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