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        CA6150車(chē)床機(jī)械結(jié)構(gòu)的數(shù)控化改造設(shè)計(jì)

        2012-12-21 06:03:16王金剛劉文波
        裝備制造技術(shù) 2012年5期
        關(guān)鍵詞:刀架軸套車(chē)床

        王金剛,劉文波

        (1.撫順市技師學(xué)院 機(jī)電科,遼寧 撫順 113123;2.沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,遼寧 撫順113123)

        對(duì)現(xiàn)有CA1650 普通臥式車(chē)床進(jìn)行了數(shù)控化改造,主要工作包括拆除進(jìn)給箱、光杠、絲杠、手工控制的刀架轉(zhuǎn)位進(jìn)給部件等,換上了滾珠絲杠螺母副和由數(shù)控系統(tǒng)控制的刀架自動(dòng)轉(zhuǎn)位部件,安裝行程開(kāi)關(guān)以及滾珠絲杠螺母副潤(rùn)滑系統(tǒng)等。改造后的車(chē)床,機(jī)械結(jié)構(gòu)能滿(mǎn)足數(shù)控化的要求。

        1 改造的內(nèi)容

        1.1 主傳動(dòng)系統(tǒng)

        主軸脈沖編碼器的加裝。將型號(hào)是PIE8-1024-C05D的主軸脈沖編碼器用兩個(gè)Φ150 mm、傳動(dòng)比為1:1的尼龍齒輪與主軸聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)對(duì)伺服電動(dòng)機(jī)的控制。

        1.2 縱向滾珠絲杠的安裝

        利用機(jī)床原來(lái)走刀箱上的絲杠軸承及軸承座,作為滾珠絲杠的左端支承,利用雙螺母進(jìn)行左端軸向預(yù)緊,利用走刀箱端的軸承座端面進(jìn)行軸向定位。支承短軸與滾珠絲杠采用直徑為Φ 6 mm,錐度為1:5的圓柱銷(xiāo)與聯(lián)軸套連接起來(lái)。在滾珠絲杠的右端,在絲杠托架上布置一個(gè)軸套式滑動(dòng)軸承作為徑向支承,利用傳動(dòng)比為1:2的減速箱左端面作為軸向定位,通過(guò)雙螺母預(yù)緊,將減速箱固定在絲杠托架上。減速箱輸出軸與滾珠絲杠仍然采用圓柱銷(xiāo)連接。

        1.3 橫向滾珠絲杠的安裝

        伺服電動(dòng)機(jī)安裝在床鞍的后部,靠近操作者一端布置一個(gè)支承短軸,通過(guò)一個(gè)聯(lián)軸套與滾珠絲杠連接,利用車(chē)床原橫向進(jìn)給絲杠的滑動(dòng)軸套作徑向支承,在原支承處布置一對(duì)推力球軸承。遠(yuǎn)離操作者一端,用一個(gè)聯(lián)軸套和一根連接短軸,把滾珠絲杠與減速箱輸出軸連接起來(lái),將絲母座固定在中滑板上,帶動(dòng)中滑板運(yùn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)刀具的橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。

        1.4 自動(dòng)回轉(zhuǎn)刀架的安裝

        將原刀架拆下,去掉車(chē)床的小滑板,加裝一塊方鐵,安在中滑板上,以調(diào)節(jié)刀架與機(jī)床主軸間的高度。刀架放在方鐵上,卸掉電動(dòng)機(jī)的風(fēng)罩,逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)機(jī),或用內(nèi)六角扳手轉(zhuǎn)動(dòng)軸承蓋上的內(nèi)六角,使刀架轉(zhuǎn)動(dòng)定位后,裝上螺釘,然后將刀架固定。

        1.5 滾珠絲杠副的防護(hù)

        采用毛氈圈對(duì)螺母進(jìn)行密封,毛氈圈的厚度為螺距的2到3倍,而且內(nèi)孔作成螺紋的形狀,使之緊密地包住絲杠,并安裝于螺母或套筒兩端的槽孔內(nèi)。對(duì)于暴露在外的絲杠,采用折疊式塑料防護(hù)罩,以防止塵埃和磨粒粘附到絲杠表面。

        2 改造的設(shè)計(jì)計(jì)算

        2.1 滾珠絲杠的設(shè)計(jì)計(jì)算

        滾珠絲杠副已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化,在選用滾珠絲杠副時(shí),首先要確定螺距Ph、名義直徑D0、和滾珠直徑d0這3個(gè)主要參數(shù)。在確定后兩個(gè)參數(shù)時(shí),采用驗(yàn)算的方法,即在規(guī)定最大軸向載荷Q的作用下,滾珠絲杠能以n=33.35 r/min的轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)500 h 而不出現(xiàn)點(diǎn)蝕。

        2.2 縱向進(jìn)給系統(tǒng)的設(shè)計(jì)計(jì)算

        已知條件:

        工作臺(tái)自身的重力W=800 N;

        加速時(shí)間常數(shù)t=25 ms;

        快速進(jìn)給速度Vmax=4 m/min。

        根據(jù)《機(jī)床設(shè)計(jì)手冊(cè)》可知,切削功率

        查機(jī)床說(shuō)明書(shū)可知,

        P=7.5 kW,η 取0.8,k 取0.96,則

        Pc=Pηk=7.5×0.8×0.96=5.76 kW。

        切削功率應(yīng)按最大切削力(或傳矩)及最大切削速度計(jì)算取ν=200 m/min,則主切削力為

        FZ=60 Pc×103/ν=1 728 N

        由《機(jī)床設(shè)計(jì)手冊(cè)》可知,在外圓切削時(shí),

        (1)確定滾珠絲杠副的導(dǎo)程Ph。工作臺(tái)最高移動(dòng)速度νmax= 4 m/min,伺服電動(dòng)機(jī)最高轉(zhuǎn)速nmax=2 000 r/min,傳動(dòng)比i=2 等,確定Ph。

        (2)滾珠絲杠副的載荷及轉(zhuǎn)速計(jì)算。最小載荷Fmin為機(jī)床空載時(shí)滾珠絲杠副的傳動(dòng)力。

        最大載荷Fmax為機(jī)床承受最大負(fù)荷時(shí)滾珠絲杠副的傳動(dòng)力。在機(jī)床切削時(shí),切削力沿滾珠絲杠軸向的分力與導(dǎo)軌摩擦力的和即為Fmax。

        式中,

        Fx、FZ為切削分力;

        W為移動(dòng)部件的重力;

        k為考慮顛覆力矩影響的系數(shù),取1.15;

        f '為導(dǎo)軌的摩擦因數(shù),取0.15~0.18,確定取0.16,則

        滾珠絲杠副的當(dāng)量轉(zhuǎn)速nm及當(dāng)量載荷Fm:當(dāng)負(fù)載與轉(zhuǎn)速接近正比變化,各種轉(zhuǎn)速使用的機(jī)會(huì)均等時(shí),

        (3)確定預(yù)期額定動(dòng)載荷。按滾珠絲杠副的預(yù)期工作時(shí)間Lh計(jì)算

        式中,

        Cam為滾珠絲杠副預(yù)期額定動(dòng)載荷;

        Lh為預(yù)期工作時(shí)間,h;

        fa為精度系數(shù),取0.8;

        fc為可靠性系數(shù);

        fw為負(fù)荷系數(shù)。

        數(shù)控機(jī)床

        Lh=250(d)×16(h)×10(a)×0.5(開(kāi)機(jī)率)

        =20 000(h)

        fa根據(jù)初定的精度等級(jí)選,取0.8,

        fc取1,

        fw無(wú)沖擊或輕微沖擊時(shí)取1.2。

        (4)按精度要求確定允許的滾珠絲杠的最小螺紋底徑d2m。估算滾珠絲杠的最大允許軸向變形量δm。

        滾珠絲杠副傳動(dòng)系統(tǒng)的剛度K 可按下式計(jì)算

        式中,

        K為滾珠絲杠副傳動(dòng)系統(tǒng)的剛度;

        Ks為滾珠絲杠拉壓剛度;

        Kb為支承軸承的軸向剛度;

        Kc為滾珠絲杠副中的滾珠與滾道的接觸剛度。

        機(jī)械裝置中,移動(dòng)部件處在不同位置時(shí),系統(tǒng)剛度是不同的。剛度最小處用Kmin表示。當(dāng)滾珠絲杠副軸向有工作載荷作用時(shí),傳動(dòng)系統(tǒng)中便產(chǎn)生彈性變形δ,且δ=F/K。從而影響了系統(tǒng)的傳動(dòng)精度,而Kmin處系統(tǒng)受影響最大。

        機(jī)床和機(jī)械裝置的伺服系統(tǒng)精度,多在空載下檢驗(yàn)。空載時(shí)的最大軸向工作載荷,是靜摩擦力F0。移動(dòng)部件在Kmin處啟動(dòng)和返回時(shí),由于F0方向變化,將產(chǎn)生誤差2 F0/Kmin。它是影響重復(fù)定位精度的最主要因素。一般占重復(fù)定位精度的(1/2~1/3)。所以規(guī)定滾珠絲杠副允許的最大軸向變形

        式中,

        δm為滾珠絲杠副最大軸向變形;

        F0為作用在滾珠絲杠副上靜摩擦力;

        Kmin為系統(tǒng)剛度最小值。

        影響定位精度最主要的因素,是滾珠絲杠副的精度,一般估算為

        比較δ=F/K 與δm取小值,此處取δm=(1/2~1/3),

        重復(fù)定位精度=(1/2~1/3)×0.01=0.005~0.003 mm。

        估算滾珠絲杠副的底徑d2m。

        當(dāng)滾珠絲杠副的安裝方式為兩端支承或兩端固定時(shí),滾珠絲杠副的底徑d2m滿(mǎn)足

        式中,

        L為兩個(gè)固定支承間的距離mm;

        F0為導(dǎo)軌靜摩擦力,N;

        E為揚(yáng)氏彈性模量2.1×105N/mm2。

        代入數(shù)值后得

        (5)確定滾珠絲杠副規(guī)格代號(hào)。根據(jù)估算的Ph,Cam在樣本查出對(duì)應(yīng)的絲杠底徑d2,額定動(dòng)載荷Ca,使d2≥d2m。Ca≥Cam但不宜過(guò)大。南京工藝裝備制造廠(chǎng)生產(chǎn)的FFZL4006-3 型滾珠絲杠作為縱向傳動(dòng)絲杠,可以滿(mǎn)足使用要求。

        2.3 橫向進(jìn)給系統(tǒng)的設(shè)計(jì)計(jì)算

        設(shè)計(jì)計(jì)算同縱向進(jìn)給系統(tǒng)。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)CA6150車(chē)床的機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的研究設(shè)計(jì)、機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的更換,使改造后的車(chē)床具有了準(zhǔn)確定位、直線(xiàn)插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)、暫停等數(shù)控功能,能夠加工出符合要求的復(fù)雜零件,大幅提高了生產(chǎn)效率,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了機(jī)床的加工精度。隨著電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和管理技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)現(xiàn)有舊設(shè)備進(jìn)行數(shù)控化改造以提高設(shè)備的數(shù)控化率,將大有所為。

        [1]韓鴻鸞,榮維芝.數(shù)控機(jī)床的結(jié)構(gòu)與維修[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.

        [2]陳白寧,段智敏,劉文波.機(jī)電傳動(dòng)控制[M].沈陽(yáng):東北大學(xué)出版社,2002.

        [3]孫志永,趙硯江.數(shù)控與電控技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.

        [4]羅永順.機(jī)床數(shù)控化改造技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.

        [5]武漢華中數(shù)控股份有限公司.HNC-18XPT/19XPT 操作說(shuō)明書(shū)[K].武漢:武漢華中數(shù)控股份有限公司,2008.

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