河南工程學(xué)院機(jī)械工程系 郭 怡
鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))新鄭精煤有限責(zé)任公司 張宏權(quán)
離心式壓縮機(jī)軸振動高原因分析及技術(shù)改進(jìn)
河南工程學(xué)院機(jī)械工程系 郭 怡
鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))新鄭精煤有限責(zé)任公司 張宏權(quán)
現(xiàn)場空分裝置主要設(shè)備由袋式空氣過濾系統(tǒng)、空氣壓縮系統(tǒng)、空氣預(yù)冷系統(tǒng)、空氣純化系統(tǒng)、帶增壓透平膨脹機(jī)系統(tǒng)和分餾塔系統(tǒng)組成。某企業(yè)的空分裝置3次停車檢修均由于壓縮機(jī)軸振動所致升高,本文,筆者通過分析壓縮機(jī)軸振動升高的原因,對其進(jìn)行改造,確保了生產(chǎn)的安全、正常運(yùn)行,減少了停車檢修次數(shù)。
1.壓縮機(jī)整體結(jié)構(gòu)。該企業(yè)使用的H型離心式壓縮機(jī)為整體驅(qū)動徑向式壓縮機(jī),它有1個主動齒輪、2個高速齒輪,并分別與3個軸連為一體裝在齒輪箱內(nèi)。壓縮機(jī)葉輪裝在2個高速軸的兩頭,蝸殼等部件連接在齒輪箱體上。
2.核心部件。蝸殼橫斷面積沿葉輪轉(zhuǎn)動方向擴(kuò)展。轉(zhuǎn)子由一個或兩個懸伸葉輪和壓縮機(jī)的小齒輪軸組成。軸瓦由巴氏合金制成,安裝在軸承四周起支撐作用。入口導(dǎo)葉是安裝在吸入口的標(biāo)準(zhǔn)化組裝件,通過它實現(xiàn)對氣量的無級調(diào)節(jié)。
1.空氣運(yùn)行流程??諝馔ㄟ^吸風(fēng)塔進(jìn)入袋式過濾器,由過濾袋除去空氣中的灰塵和機(jī)械雜質(zhì)。過濾后的空氣經(jīng)過進(jìn)口導(dǎo)葉進(jìn)入一級葉輪,壓縮后進(jìn)入一級冷卻器冷卻,然后進(jìn)入二級葉輪中壓縮升壓,再進(jìn)入二級冷卻器中冷卻,依次進(jìn)行4次壓縮后壓力升到0.58 MPa,100℃。再經(jīng)預(yù)冷和純化系后,作為原料進(jìn)入冷箱精餾塔內(nèi)分離提純,產(chǎn)出高純度氧氣、氮氣。
2.油系統(tǒng)流程。潤滑油從油箱被油泵吸出,加壓后進(jìn)入油冷卻器內(nèi)與循環(huán)水換熱冷卻。經(jīng)過油過濾器除去雜質(zhì)的潤滑油分成兩路:一路進(jìn)入各潤滑點潤滑、吸熱后回油箱;另一路被送至高位油箱,以保證油泵斷電時壓縮機(jī)供油。表1為壓縮機(jī)軸振動的變化趨勢。
表1 壓縮機(jī)軸振動統(tǒng)計 μm
從表1可以看出,壓縮機(jī)軸振動上升趨勢明顯,主要是一級軸振上升較快。
筆者經(jīng)過調(diào)查分析發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)軸振動升高的主要原因有:軸瓦磨損;袋式過濾器故障頻繁,過濾效果差;油溫波動頻繁;壓縮機(jī)負(fù)荷大。
1.軸瓦磨損。根據(jù)壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家的規(guī)定,壓縮機(jī)軸瓦2年需更換1次,現(xiàn)場壓縮機(jī)已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行3年,軸瓦已經(jīng)磨損嚴(yán)重需要更換。
2.袋式過濾器故障頻繁,過濾效果差。根據(jù)調(diào)查,2009年全年袋式過濾器共發(fā)生故障15次,造成壓縮機(jī)吸氣真空度過高總時間為893 h。并且,2次檢修時均發(fā)現(xiàn)葉輪積灰嚴(yán)重,葉輪動平衡遭到破壞,其主要原因為袋式過濾器的過濾效果較差。
3.油溫波動頻繁。
4.壓縮機(jī)負(fù)荷大。壓縮機(jī)在壓力一定時,放空量越大軸振越高;壓縮機(jī)在流量一定時,壓力越高軸振動越高。
1.更換軸瓦。根據(jù)生產(chǎn)廠家的實際檢修經(jīng)驗,在軸瓦的更換過程中將原有的軸瓦間隙縮小,以保證軸振動在低值運(yùn)行。更換軸瓦、清理葉輪積灰后,軸振動由原來的54 μm降為26 μm。
2.改造過濾器。
(1)改造過濾器內(nèi)部結(jié)構(gòu)。將過濾器易發(fā)生故障的限位器加長,同時也將鏈輪和鏈條適當(dāng)加長。
(2)更換過濾器過濾元件。更換了袋式過濾器的12只過濾袋,并選用了新型過濾袋。
(3)規(guī)范反吹操作。將袋式過濾器的反吹操作寫入操作規(guī)程,規(guī)定其阻力值達(dá)到14.7 kPa時反吹,達(dá)到9.8 kPa時停止反吹。袋式過濾器故障率明顯降低,壓縮機(jī)前真空度穩(wěn)定在-2.5 kPa。
3.保持油溫穩(wěn)定。
(1)檢修油冷卻器水閥門。將油冷卻器冷卻水閥門拆開研磨,并更換細(xì)絲閥桿,使其操作穩(wěn)定,防止油溫波動。
(2)改造油冷卻器。將油冷卻器由原來的單獨運(yùn)行改為并聯(lián)運(yùn)行,以確保夏季循環(huán)水溫度過高時油溫穩(wěn)定。
4.保證壓縮機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行。
(1)調(diào)整進(jìn)口導(dǎo)葉開度。組織由儀表、檢修、工藝等人員共同對進(jìn)口導(dǎo)葉進(jìn)行了調(diào)試,更換了凸輪,并對導(dǎo)葉刻度進(jìn)行了核對,以保障操作調(diào)整的準(zhǔn)確,確保每次開停車時的無負(fù)荷啟動。
(2)冬季調(diào)整中間冷卻器水閥門。在冬季壓縮機(jī)吸氣量過大時,進(jìn)口導(dǎo)葉不能關(guān)閉過多,而應(yīng)通過調(diào)整中冷卻器冷卻水量,增高壓縮機(jī)各級進(jìn)口溫度,來降低壓縮機(jī)吸氣量。改進(jìn)后,再沒有出現(xiàn)壓縮機(jī)帶負(fù)荷開車,冬季的壓縮機(jī)氣量也控制在21 000 m3。
表2為改進(jìn)后的壓縮機(jī)軸振動情況統(tǒng)計。
表 2 改進(jìn)后的壓縮機(jī)軸振動統(tǒng)計 μm
經(jīng)過以上各項改造措施的實施,2010年11月壓縮機(jī)檢修啟動后,軸振動明顯降低。自至2011年4月至今,軸振動一直保持在30 μm以下穩(wěn)定運(yùn)行。