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        鋼纖維耐磨耐火燒注料在CFB鍋爐上的應用

        2012-11-24 07:06:46焦作演馬電力有限責任公司張愛霞
        河南科技 2012年3期
        關鍵詞:氮化硅水冷壁內(nèi)襯

        焦作演馬電力有限責任公司 張愛霞

        鋼纖維耐磨耐火燒注料在CFB鍋爐上的應用

        焦作演馬電力有限責任公司 張愛霞

        焦作演馬電力公司130 t/h CFB鍋爐自2002年運行后,爐膛等部位的耐火材料由于設計原因,經(jīng)常出現(xiàn)不同程度地損壞,嚴重時致使鍋爐被迫壓火,嚴重影響了公司的正常生產(chǎn)。后經(jīng)多方考察論證,該公司決定采用鋼纖維耐磨耐火澆注料替代原設計選用的氮化硅磚。經(jīng)過試運,該材料耐磨性好,成功解決了因鍋爐耐火材料原因造成的非計劃停運。

        一、爐膛內(nèi)襯改造背景

        爐膛內(nèi)襯是循環(huán)流化床鍋爐防止水冷壁磨損的安全屏障,北鍋CFB爐內(nèi)濃相區(qū)耐火材料(二次風口以下)原設計采用氮化硅掛磚,稀相區(qū)(二次風口以上)采用高鋁磚敷蓋。因設計方面的原因,落煤管及人孔門周圍的異型氮化硅磚,在運行2個月就開始逐步脫落。半年后,二次風口以上約2 m高區(qū)域的高鋁磚在運行中磨損較為嚴重。其原因是由于高鋁磚耐磨性差所致,而鍋爐使用燃料劣質(zhì)(燃料發(fā)熱量設計值為12 540 kJ/kg)、顆粒度較大、硬度較高等,也在一定程度上加劇了高鋁磚的磨損。近兩年的運行情況表明,氮化硅磚的耐磨效果雖然很好,但其抗熱震性效果不好,經(jīng)常在螺栓孔處出現(xiàn)裂紋,這主要與鍋爐的起、停操作頻繁有關。用來固定的襯板、螺栓、螺母等,在濃相區(qū)受高溫作用,易氧化損壞斷裂,磚與水冷壁之間存在間隙,易使熱灰竄入產(chǎn)生擠壓膨脹,逐步使爐襯大面積鼓包。以上這些都是造成襯磚脫落的主要原因。長期運行中,襯磚的脫落會造成水冷壁磨損嚴重而爆管,同時脫落的襯磚掉入爐內(nèi)還會堵塞排渣口而造成鍋爐不能正常排渣,直接影響鍋爐的安全運行。且因掛磚互相壓邊,不易局部更換,造成檢修維護工作量大,費用高。

        二、改造方案

        鑒于以上情況,演馬電力公司決定采用耐磨耐火澆注料替代氮化硅掛磚,并制定了爐膛內(nèi)襯改造方案。改造方案具體內(nèi)容如下:

        1.施工方案。演馬電力公司燃料發(fā)熱量設計值為12 540 kJ/kg,實際值為10 450 kJ/kg。根據(jù)使用燃料特性,要求耐火材料的必須要具有較高的強度、較強的抗磨損性以及材料的整體穩(wěn)定性。故設計在兩根水冷壁管之間的鰭片上焊接“V”型抓釘,每平方米約200個。為了不影響爐內(nèi)傳熱,采用較薄的耐磨耐火澆注料(厚度約70 mm),較原掛磚厚度增加了17 mm。施工范圍從布風板至二次風口以上2 m高區(qū)域,全部取消掛磚,用鋼纖維耐磨耐火澆注料進行整體澆注。其理化指標為:化學成分Al2O3≥80%,耐火度≥1790℃,體積密度≥2.9 g/cm3,燒后線變化率(1 000℃×3 h)±0.3%,抗折強度(110℃×24 h烘干)≥11 MPa、(1 000℃×3 h燒后)≥16 MPa,耐壓強度(110℃×24 h烘干)≥70 MPa、(1 000℃×3 h燒后)≥120 MPa,常溫磨損量(1 000℃×3 h燒后)≤5 cm3,熱震穩(wěn)定性(1 000℃水冷)≥25次。

        2.施工工藝。耐磨耐火材料的壽命不僅僅決定于本身的性能指標,施工質(zhì)量及烘爐性能也至關重要。

        (1)首先將水冷壁原有的耐火磚拆除并清理干凈,在水冷壁中間的鰭片上焊接“V”型抓釘,每平方米200個左右,分布均勻。抓釘采用材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,直徑為6 mm的耐熱鋼筋,抓釘固定后均勻涂刷一層0.5~1 mm厚的瀝青,以利于水冷壁與澆注料的膨脹。

        (2)澆注時采用的模具必須要有一定的剛度和強度,大部分采用鋼模,邊角處采用木模。為便于脫模,表面涂刷一層隔離劑。為保證澆注料表面的平整光滑,木模與澆注料接觸面粘貼一層三合板。澆注時要振搗密實,采用插入式振動棒進行振搗,澆注高度以每模300 mm為宜。

        (3)澆注料必須存放在干燥的庫房內(nèi)。施工前要進行檢驗,不合格的澆注料嚴禁使用。

        (4)攪拌澆注料必須用清潔水,pH值為6~8,且要按技術要求準確稱量。

        (5)攪拌器具必須用強制式攪拌機,攪拌機使用后及時清理干凈,以便下次再用。

        (6)每次需攪拌的澆注料,要一次全部投入攪拌機內(nèi)。先干混5 min,然后加入計量準確的水均勻攪拌5 min后出料。

        (7)加水量可根據(jù)澆注部位和天氣情況的變化稍作調(diào)整,但應嚴格控制在4.8%~5.5%。

        (8)耐磨澆注料要在攪拌好后30 min內(nèi)用完,宜1次澆注到設計厚度,并振搗到密實為止。

        (9)澆注料澆注后,自然養(yǎng)護24 h后脫模,養(yǎng)護溫度宜在15~25℃。冬季氣溫低于10℃時,要進行保溫養(yǎng)護;夏季炎熱天氣施工時,要用塑料薄膜覆蓋養(yǎng)護3~7 d。

        (10)耐磨澆注料在使用前必須進行適當熱處理,以25℃/h的升溫速度升至110℃后,保溫10 h以上。烘烤后自然冷卻,冷卻速度不得超過25℃/h。

        三、改造效果

        經(jīng)過6年的運行,爐膛內(nèi)襯未發(fā)生任何影響正常運行的問題,只是在內(nèi)襯下部出現(xiàn)輕微的沖刷。改造項目實施后,經(jīng)濟和社會效益顯著。按改造前平均每月停爐1次計,每次停爐修補內(nèi)襯約20 h,則每年多發(fā)電600萬kW·h,每年增加收入240萬元。每次停爐后,掛磚脫落需要澆注料修補,每次費用約為0.8萬元,則每年可節(jié)約10萬余元。改造后,機組運行周期由原來30 d延長至90 d,較大程度地降低了工人的勞動強度。

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