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        有效降低普通鋁錠鑄造損失率的操作技術(shù)分析

        2012-10-20 05:10:34青鋁股份有限公司寧東分公司李吉文
        河南科技 2012年16期
        關(guān)鍵詞:鋁錠原鋁鋁液

        青鋁股份有限公司 寧東分公司 李吉文

        原鋁液電解后經(jīng)過混合爐進(jìn)入20 kg錠連續(xù)鑄造機(jī)組,生產(chǎn)成重熔用鋁錠,在原鋁的配料、鑄造過程中,由于氧化、扒渣、廢品重熔等原因,會(huì)產(chǎn)生原鋁液的損耗。本文,筆者以普通鋁錠生產(chǎn)為例,對(duì)其鑄造損失率進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的解決措施,對(duì)于生產(chǎn)實(shí)際具有重要的指導(dǎo)作用。

        一、普通鋁錠常見鑄造損失率分析

        普通鋁錠鑄造損失主要包括不可控鑄造損失、半可控鑄造損失與可控鑄造損失3類。以2010年1-9月中青邁公司在投產(chǎn)初期普通鋁錠鑄造為例,對(duì)其鑄造損失率進(jìn)行分析。受投產(chǎn)初期產(chǎn)量、原鋁品位等因素的疊加影響,2001年1-3月以電解出鋁量計(jì)量的鑄造損失率偏高。2010年1-9月普通鋁錠鑄造損失率(電解出鋁量計(jì)量方式)變化曲線如圖1所示。

        1.不可控鑄造損失率分析。

        (1)檢斤計(jì)重方式產(chǎn)生的鑄造損失率及解決方法。2009年企業(yè)原鋁檢斤計(jì)重方式確定由鑄造入爐重量變更為電解出鋁重量。中青邁公司2010年5-9月鑄造生產(chǎn)中,每天由電解凈重與鑄造凈重這兩種計(jì)量方式產(chǎn)生的檢斤凈重差均值變化曲線如圖2所示。

        嚴(yán)格管理生產(chǎn)作業(yè)過程,每天指派專人復(fù)查真空抬包出鋁作業(yè)過程,嚴(yán)格控制包底剩余鋁液量,基本將檢斤凈重差控制在4 t/d。在真空抬包原鋁入爐作業(yè)過程中可以明顯觀察到部分鋁灰及電解質(zhì)一起轉(zhuǎn)注到混合爐內(nèi),因此,原鋁雜質(zhì)含量對(duì)鑄造損失率仍存在不利影響。

        在嚴(yán)格管理入鋁作業(yè)的前提下,對(duì)電解出鋁計(jì)重檢斤方式下的實(shí)際鑄造損失率(含灰渣及原鋁液中的雜質(zhì))與鑄造入爐計(jì)重檢斤方式產(chǎn)生的鑄造損失率之間關(guān)系進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖3所示。

        由圖3中檢斤差(三角形標(biāo)記線)與將鑄損值(菱形標(biāo)記線)的交點(diǎn)及變化趨勢(shì)可知,自2010年7月之后,由真空抬包內(nèi)轉(zhuǎn)注到混合爐的鋁灰(電解質(zhì))等雜質(zhì)明顯升高。在鑄造過程中,這些雜質(zhì)以灰渣形式從混合爐內(nèi)被清理出去。通過將真空抬包內(nèi)容物(電解鋁液、電解質(zhì)、鋁灰)盡量轉(zhuǎn)注到混合爐內(nèi)的方式,有效降低了鑄造損失率。

        (2)鋼帶除皮重量。由于單盤鋁錠外形尺寸已確定。因此打捆用鋼帶長(zhǎng)度、重量的數(shù)學(xué)期望值保持不變。企業(yè)執(zhí)行的除皮重量為3.5 kg/盤,實(shí)際平均重量為3kg/盤。按照每月23 000盤的產(chǎn)量計(jì)算,將產(chǎn)生0.5‰的鑄造損失率。

        2.半可控鑄造損失。

        (1)鋁灰(渣)產(chǎn)生的鑄造損失。2010年6-9月由灰渣產(chǎn)生的鑄造損失率為3‰~4‰,該鑄造損失主要由以下4部分組成:一是電解槽出鋁時(shí)吸入真空抬包的鋁灰、電解質(zhì),二是運(yùn)輸、入爐配料及熔鑄過程中產(chǎn)生的氧化造渣,三是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鑄頭、鑄尾、流槽內(nèi)底料等廢品的二次重熔,四是混合爐扒渣過程中損失的原鋁。

        (2)混合爐設(shè)計(jì)問題產(chǎn)生的鑄造損失。由于現(xiàn)有鑄造車間使用的4臺(tái)50 t混合爐設(shè)計(jì)失效,燒嘴、爐體保溫達(dá)不到生產(chǎn)要求,導(dǎo)致混合爐內(nèi)鋁液燒損情況偏高。

        3.可控鑄造損失。

        (1)生產(chǎn)工藝溫度過高,操作方式不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻蔫T造損失。生產(chǎn)過程中,由于工藝管理不嚴(yán),違反工藝標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)方式時(shí)有發(fā)生,從而導(dǎo)致鑄造損失率偏高。

        (2)出鋁速度慢、不均衡、設(shè)備故障等原因造成的鑄造損失。由于混合爐內(nèi)原鋁在生產(chǎn)過程中無法連續(xù)入爐或者鑄造機(jī)發(fā)生較大設(shè)備故障時(shí),在當(dāng)班生產(chǎn)過程中必須暫停鑄造,由此產(chǎn)生的廢品鋁錠及渣箱、流槽內(nèi)的廢鋁需要進(jìn)行二次回爐重熔,從而導(dǎo)致鑄造損失增加。

        2010年6-9月由于出鋁原因?qū)е碌蔫T造機(jī)頻繁停機(jī),此時(shí)必須進(jìn)行混合爐堵眼,重新清理流槽,必然會(huì)產(chǎn)生一定量的廢品,此過程中產(chǎn)生的廢鋁渣(塊)在二次重熔時(shí)會(huì)產(chǎn)生鑄造損失。2010年6-9月出鋁斷續(xù)產(chǎn)生的停機(jī)次數(shù)如圖4所示。

        (3)灰渣的分揀產(chǎn)生的鑄造損失。混合爐扒渣作業(yè)不可避免會(huì)有一定量的原鋁隨灰渣被扒出,由于操作人員技能水平參差不齊,造成灰渣含鋁量存在一定差別,從而產(chǎn)生鑄造損失。生產(chǎn)過程中要安排專人負(fù)責(zé)管理灰渣場(chǎng)中原鋁的分揀及二次回爐工作,對(duì)于能夠分揀出來的原鋁全部進(jìn)行二次回收入爐。

        2010年6-9月,針對(duì)扒渣作業(yè)過程進(jìn)行了嚴(yán)格管理,以杜絕混合爐低溫扒渣,并嚴(yán)格控制除渣劑的最低用量,在確?;旌蠣t內(nèi)已達(dá)到鋁/渣分離后,才開始進(jìn)行扒渣作業(yè),以避免大量鋁液隨灰渣在“黏合”狀態(tài)下被帶出,有效降低了扒渣過程的鑄造損失。

        凈鑄損主要包括生產(chǎn)過程中燒損(含設(shè)備故障引起的鑄損增加值)產(chǎn)生的鑄造損失、電解原鋁液中吸入混合爐內(nèi)的電解質(zhì)產(chǎn)生的鑄造損失以及混合爐設(shè)計(jì)問題產(chǎn)生的鑄造損失等部分組成。2010年6-9月的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明:檢斤差在總鑄損中所占比例約為50%;同時(shí)凈鑄損值中還包括出鋁作業(yè)過程中從電解槽吸入真空抬包并轉(zhuǎn)注到混合爐內(nèi)的電解質(zhì)、鋁灰等雜質(zhì),此項(xiàng)雜質(zhì)成份約占總鑄損的3‰。檢斤差與原鋁液雜質(zhì)平均約占總鑄損的8‰。

        二、降低鑄損的方法

        1.不可控鑄損。針對(duì)鋼帶檢斤時(shí)的除皮重量變更問題,可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)稱并報(bào)管理部門,批復(fù)后即可進(jìn)行變更。

        2.半可控鑄損。針對(duì)混合爐設(shè)計(jì)問題產(chǎn)生的鑄損,合理調(diào)整出鋁順序,嚴(yán)格規(guī)范出鋁作業(yè)人員的作業(yè)順序,通過加快出鋁速度,調(diào)整配料、入爐等作業(yè)時(shí)間差,來降低原鋁在混合爐內(nèi)存留的時(shí)間,從而降低原鋁的鑄造損失。經(jīng)過兩個(gè)月的評(píng)估分析,已將混合爐設(shè)計(jì)問題產(chǎn)生的鑄損降低至1‰。

        3.可控鑄損。進(jìn)一步提高出鋁、鑄造過程的生產(chǎn)效率,提高設(shè)備的維修水平,避免由于此類原因產(chǎn)生的原鋁二次燒損。在備件到貨后盡快完成設(shè)備檢修作業(yè),避免由于設(shè)備超期運(yùn)行而產(chǎn)生的廢品的二次回爐產(chǎn)生的燒損。

        通過規(guī)范真空抬包出鋁操作方式,盡量采用國(guó)內(nèi)鋁生產(chǎn)企業(yè)通用的出鋁作業(yè)標(biāo)準(zhǔn);抬包吸出管腐蝕10 cm以上要及時(shí)更換,將單槽電解質(zhì)吸入量控制在8 kg以內(nèi),以進(jìn)一步降低原鋁的鑄造損失率。

        三、結(jié)論

        通過嚴(yán)格的管理制度和合理的工藝技術(shù)控制方式.有效地降低了鋁錠的鑄造損失率。經(jīng)過上述操作技術(shù)控制后,可以將鑄造損失率控制在0.6%以內(nèi),鑄損率降低了0.1%,按年產(chǎn)鋁錠27萬t的規(guī)模計(jì)算,每年凈利潤(rùn)增加400萬元,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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