李健,程勇,周夢,蔣耀龍
(合肥熔安動力機械有限公司,安徽合肥 230601)
科學(xué)的不斷進步和能源的不斷消耗對船用低速柴油機提出了更高的要求,包括降低燃油和主滑油的消耗,降低污染物的排放,增加柴油機的靈活性和可靠性等。而傳統(tǒng)的主機都是通過凸輪軸來控制噴油和排氣閥的正時,很難滿足以上要求。
MAN公司近幾年研發(fā)出了基于電子控制的柴油機,稱為ME型主機。公司在2010年接到首批ME主機訂單,并于2011年5月成功造出首制機,其性能是否能夠滿足設(shè)計要求急需得到驗證,故對其進行調(diào)試和臺架試驗是很有必要的。由于ME主機的調(diào)試具有一定的特殊性和復(fù)雜性,公司在對ME主機進行深入研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)具體的要求,自行設(shè)計開發(fā)了一套試驗設(shè)備,利用此設(shè)備對主機進行了試車,并對試驗結(jié)果進行分析,驗證了ME主機的優(yōu)越性,同時也驗證了試車設(shè)備的通用性。
與傳統(tǒng)機型相比,ME型主機的調(diào)試相對較復(fù)雜,其主要原因是ME型主機對液壓系統(tǒng)和控制系統(tǒng)進行了較大幅度的改變,尤其是應(yīng)用了智能型控制和大量電氣模塊。因此必須對液壓系統(tǒng)和控制系統(tǒng)進行全面深入的理解和把握,才能順利地進行主機調(diào)試和臺架試驗。
液壓系統(tǒng)主要包括HPS(液壓動力系統(tǒng))、HCU(液壓氣缸單元)及蓄壓器單元,結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示。液壓系統(tǒng)的主要功能是提供高壓伺服油,用于驅(qū)動燃油泵和排氣閥執(zhí)行器,受主機控制系統(tǒng)控制。
圖1 ME主機液壓系統(tǒng)回路
公司制造的5S60ME-C8主機采用了最新的300bar伺服油驅(qū)動技術(shù),與早期的200bar相比,結(jié)構(gòu)更簡單、緊湊,重量也得到了減小。
伺服油來自于主滑油,主滑油的90%用于主機運動系統(tǒng)的冷卻和潤滑,僅有10%轉(zhuǎn)化為伺服油。由于ME系統(tǒng)對伺服油顆粒度的要求極高,所以主機自身配備了一個帶反向自動沖洗功能的濾器,濾芯為6μm。
HPS主要用于給伺服油加壓,由進口的2bar左右加壓到300bar左右,主要使用兩種泵,一種是機帶泵,即由曲軸鏈輪帶動小齒輪,小齒輪再驅(qū)動伺服油泵進行加壓;另一種是電動泵,即直接由440V電源驅(qū)動。泵的數(shù)量因機型不同而不同。
圖2 HCU分單元簡圖
在主機備車時,電動泵會自動運行,提供初始的伺服油壓力。起動后,隨著主機轉(zhuǎn)速的上升,機帶泵達到工作轉(zhuǎn)速,此時機帶泵即會取代電動泵運行,為主機的液壓控制系統(tǒng)提供足夠的高壓伺服油壓力。
穩(wěn)壓后的300bar伺服油進入HCU液壓氣缸單元,每個氣缸都配置了這樣一個單元,如圖2所示,每個單元都包含一套燃油泵、排氣閥執(zhí)行器、FIVA閥、分配塊、氣缸注油器、蓄壓器和閥件等。
控制系統(tǒng)是ME主機的另一特色,控制簡圖如圖3所示。
圖3 ME主機控制系統(tǒng)簡圖
ME主機控制系統(tǒng)運用了大量的電子模塊,一些分布在集控室內(nèi),如EICU、MOP;一些分布在柴油機控制板上,如ECU、ACU、CCU和LOP等。
分布在集控室內(nèi)的EICU是柴油機接口控制單元模塊,主要作為接口控制器;MOP是主操作板,位于集控臺上,船員通過MOP發(fā)送指令,通過控制系統(tǒng)控制主機的運行。
分布在柴油機控制板上的ECU是柴油機控制單元模塊,其功能相當(dāng)于一個調(diào)速器;ACU是輔助控制單元模塊,它控制著主機上的部分輔助設(shè)備,例如輔助鼓風(fēng)機、伺服油泵、HPS電動泵等;每個氣缸的CCU是氣缸控制單元模塊,控制著每缸的噴油、排氣、氣缸注油以及起動空氣等;LOP是機旁操作板,用于船員在機旁操作主機。兩條網(wǎng)絡(luò)線將這些控制模塊聯(lián)系起來,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,模塊的ID號使得每個模塊都有各自的地址碼,不會造成模塊間通訊的混亂,使數(shù)據(jù)交換順利進行。兩條網(wǎng)絡(luò)線是冗余設(shè)計的概念,即當(dāng)一條失效時,另外一條網(wǎng)絡(luò)線仍可繼續(xù)工作,避免了系統(tǒng)崩潰,提高了可靠性。
ME型主機取消了停車電磁閥,由每缸的CCU單獨控制每缸的停車,這也是異于傳統(tǒng)機型的地方,調(diào)試時需特別注意這一點。
柴油機的好壞、性能的優(yōu)劣及理論設(shè)計的符合度等都必須通過臺架試驗進行驗證,公司在這方面進行了探索。
ME主機的試車與傳統(tǒng)MC型主機相比有很大的差別,根據(jù)MAN公司《ME型主機車間試驗導(dǎo)則》[2]及公司《5S60ME-C平臺提交試車大綱》[3]的具體要求,結(jié)合實際情況,公司自行開發(fā)了一套主機臺架試驗的設(shè)備。
由于ME主機的主要功能都由MAN本身的控制系統(tǒng)來實現(xiàn),所以試車時無需遙控系統(tǒng)的設(shè)備,僅使用MAN的控制設(shè)備和一些輔助控制裝置即可。公司開發(fā)的這套臺架試驗的設(shè)備包括以下幾個部分:試車控制臺,電源箱,安保裝置。其中,試車控制臺(圖4)配有兩臺MOP、監(jiān)測儀表、鍵盤鼠標、ME-C專用的調(diào)油手柄和兩個EICU模塊,此外,還配有幾個輔助開關(guān)。
圖4 試車控制臺
由于ME主機用電設(shè)備很多,主要使用24V直流電,且控制模塊對電源要求較高,故公司使用了有多路電源并聯(lián)輸出的電源箱(圖5),由220V交流電供電,帶有UPS模塊和大容量的蓄電池。當(dāng)交流電源供電發(fā)生故障時,蓄電池可保證控制模塊繼續(xù)運行一段時間,保證主機安全。
圖5 電源箱圖
圖6 安保系統(tǒng)試車裝置
安保系統(tǒng)試車裝置(圖6),可以實現(xiàn)自動停車,也可以實現(xiàn)手動的緊急停車。手動停車功能是通過按“下一個”按鈕開關(guān),送出一個緊急停車的命令給安保系統(tǒng),同時點亮指示燈,顯示當(dāng)前停車的原因。主機上的一些很重要的參數(shù)需要被監(jiān)測,一旦這些參數(shù)值超過設(shè)定值,則會有開關(guān)量或模擬量(轉(zhuǎn)速信號)信號輸入給安保系統(tǒng),安保系統(tǒng)在預(yù)先設(shè)定的延時后會輸出一個停車信號給ME控制系統(tǒng),實現(xiàn)自動停車,保障主機的安全。主機停車保護起作用后,必須將操車手柄移動到停車位置,此時安保系統(tǒng)才會復(fù)位,主機才能重新起動。為了防止因系統(tǒng)故障導(dǎo)致主機不能應(yīng)急停車,還應(yīng)配置一套備用系統(tǒng),以實現(xiàn)無延時的接替工作。
此套試車設(shè)備可以滿足所有的ME主機的試車,保證了通用性,降低了成本。
動車之前需完成以下工作:首先是電纜鋪設(shè)完整、正確,電氣連接無誤;其次是對整機管路進行投油,保證管路沖洗干凈,管內(nèi)污物不會進入柴油機以損壞軸承、閥件等精密器件。投油分三步,先是外圍管系的投油,再是主滑油管路的投油,最后是HCU管路的投油。經(jīng)取樣檢查合格后,方可動車。ME主機是電控主機,許多操作都是由電腦完成,各個控制模塊之間也是通過冗余網(wǎng)絡(luò)線進行連接,所以必須先安裝軟件和設(shè)定各模塊的地址。
試車時,使用最新的電控系統(tǒng)軟件MEECS0905-8.2版,新版本增加了新功能,主要包括:HCU、HPS和角度編碼器的調(diào)試界面,HCU和HPS故障問題分析和數(shù)據(jù)記錄,絕緣監(jiān)測和電源噪聲監(jiān)測,與外部報警系統(tǒng)相連接。
另外,在臺架試驗之前,以Chief的身份進入系統(tǒng),通過MOP對各個子模塊進行標定和監(jiān)測。
在主機提交時,公司首先進行了安保系統(tǒng)的試驗,保證主機在試車過程中遇險時能自動停車,為后續(xù)試驗提供安全保證。主要測試以下幾點:超速保護、曲柄箱油霧濃度高、主滑油壓力低、推力塊溫度高等。另外,還外還包括ME自身控制系統(tǒng)的幾個點,如HPS泄漏液位高,液壓系統(tǒng)壓力低等。試驗證明,所有的點都自動停車,安保系統(tǒng)順利通過試驗,能夠滿足MAN公司和船級社的要求,也驗證了公司開發(fā)的安保系統(tǒng)的可靠性。
其次,公司進行了正倒車起動試驗以及盤車機連鎖功能試驗。
最后進行的是跑負荷試驗。公司按照試車大綱的 要 求, 選 擇25%,50%,70%,75%,90%,100%和110%幾個負荷點進行試驗,并同時進行主機性能的測試、數(shù)據(jù)的記錄、排放的測試、油耗的測試以及增壓器數(shù)據(jù)的測試等。
在試車時,公司采用世界上最新的帶Autotuning功能的PMI on-line 系統(tǒng),該系統(tǒng)可自動調(diào)節(jié)最大的爆壓值和平衡各缸之間的壓力,圖7是100%負荷處各缸噴射曲線,由圖可知,各缸之間有著很好的壓力平衡,使得最終的油耗更省,滿足設(shè)計要求。
圖7 100%負荷處噴射曲線
作為首制機,公司還進行了停缸試驗,在65%左右的負荷下,停止一缸,進行試驗。試驗表明,ME主機在低負荷時很穩(wěn)定。由于ME機型采用了單缸直接控制,相比傳統(tǒng)機型,其停缸操作更簡單。
修正后的各負荷點處的油耗曲線見圖8,由圖可知,燃油消耗值在70%負荷時最低,為170.7g/kWh,而在考核點100%負荷時,也僅為175.32g/kWh,滿足設(shè)計要求,比傳統(tǒng)的MC主機相比,油耗更低。因此,結(jié)果顯示出電子控制柴油機具有一定的優(yōu)越性。
圖8 各負荷點處油耗的數(shù)據(jù)
排放試驗分別選擇在25%,50%,75%,100%處的4個負荷點進行測試,采用E3循環(huán),每個點至少穩(wěn)定運行20min后開始測量。測量結(jié)果如圖9所示,將100%負荷點的NOx排放的連續(xù)測量曲線(圖10)上的具體數(shù)值帶入計算公式后,得出在最大負荷點處NOx排放量為11.13g/kWh,小于國際船舶組織規(guī)定的第二代排放的限定值14.4g/kWh,滿足設(shè)計要求。
圖9 各負荷點處排放的數(shù)據(jù)
圖10 100%負荷點處NOx數(shù)據(jù)
臺架試驗的過程中也遇到了各種問題。主要有:
1)布線。主機電纜多,接線工作量大,且在電氣調(diào)試過程中,出現(xiàn)了很多報警,如接線問題導(dǎo)致的角度編碼器接線盒短路燒板。信號線與電源線捆在一起可導(dǎo)致信號干擾。
2)設(shè)置出現(xiàn)問題易導(dǎo)致錯誤發(fā)生。如通電調(diào)試過程中,DIP SWITCH網(wǎng)絡(luò)地址設(shè)定時,二進制撥碼順序顛倒易導(dǎo)致MPC地址判斷錯誤。角度編碼器標定時,2#碼器調(diào)整45°運行位置設(shè)定成225°時,易導(dǎo)致MOP報警。
3)裝配問題。如油霧探測器的吸氣管路未安裝好易導(dǎo)致油霧串缸誤報警,測速傳感器支架未正確安裝易導(dǎo)致距離不正確等。
以上這些問題均需在后續(xù)主機研制時多加注意并解決。
公司首臺機ME型主機已經(jīng)順利提交,從臺架試驗的結(jié)果來看,與傳統(tǒng)機型相比,油耗和NOx排放量確實有所降低,且通過PMI on-line系統(tǒng),使得主機的調(diào)諧過程更加簡單可靠。整個試車設(shè)備在主機運行過程中發(fā)揮了很大的作用,未出現(xiàn)大的問題,實現(xiàn)了通用性,為后續(xù)ME主機的試驗提供了堅實的平臺。但由于用于電子控制的主機電纜以及電子設(shè)備多,控制系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)較復(fù)雜,調(diào)試和日后維護工作復(fù)雜,信號存在干擾問題,故在以后的工作中需著重考慮這些問題。電子控制的柴油機是技術(shù)發(fā)展和研究的重要課題,ME主機進入市場是一種趨勢,相信隨著技術(shù)的不斷進步,ME主機的前途會更加光明。因此,與ME主機相關(guān)的技術(shù)也急需研發(fā)。
參考資料:
[1]MAN Corporation.MAN B&W S60ME-C8-TII project guide[Z].2010.
[2]MAN Corporation.General guideline for shop testing[Z].2010.
[3]Hefei Rongan Power Machinery Co.,Ltd.5S60ME-C8 shop delivery test plan[Z].2011.