陳麗香 張兆宇 唐任遠(yuǎn)
(沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)國(guó)家稀土永磁電機(jī)工程技術(shù)研究中心 沈陽(yáng) 110870)
電機(jī)“弱磁”擴(kuò)速時(shí),轉(zhuǎn)速計(jì)算公式為[1]
式中n——電機(jī)轉(zhuǎn)速;
p——電機(jī)極對(duì)數(shù);
ulim——極限電壓;
Lq——交軸同步電感;
Ld——直軸同步電感;
iq——交軸電流;
id——直軸電流;
ψf——空載永磁磁鏈。
所能達(dá)到的最高轉(zhuǎn)速為
由式(1)、式(2)可知,可以通過(guò)減少交軸同步電感Lq、增加直軸同步電感Ld、增大電機(jī)的極限電壓ulim和極限電流ilim、減少永磁磁鏈ψf等措施來(lái)提高弱磁效果,在這些措施中,增加直軸電感Ld最為理想,因此解決弱磁擴(kuò)速問(wèn)題的關(guān)鍵在于永磁牽引電機(jī)轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)。近年來(lái),為提高永磁牽引電機(jī)的弱磁擴(kuò)速能力,許多學(xué)者紛紛提出了一些轉(zhuǎn)子磁路上的設(shè)計(jì)思想[2]。如采用復(fù)合式轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),增加永磁磁阻段,在一定程度上提高了弱磁擴(kuò)速能力[3],但這種結(jié)構(gòu)致命的缺點(diǎn)就是功率密度犧牲得太多,因此在實(shí)際應(yīng)用中受到了限制;在表面凸出式轉(zhuǎn)子的外面加上軛鐵,并在磁極間增加了磁障,使得電機(jī)的直軸電感有所增大,弱磁擴(kuò)速能力有所提高[4];此外,還有采用漏磁磁路弱磁等其他方法提高弱磁擴(kuò)速能力[5],但總體上來(lái)看不是弱磁效果不明顯就是會(huì)帶來(lái)其他嚴(yán)重的負(fù)面影響,均有待于深入研究。
為提高弱磁擴(kuò)速能力,本文提出一種新的轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)——內(nèi)置分段式結(jié)構(gòu)。為便于分析,將該結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中弱磁擴(kuò)速能力相對(duì)較強(qiáng)的內(nèi)置式徑向磁路結(jié)構(gòu)進(jìn)行比較,電機(jī)模型的具體參數(shù)及所用永磁體的參數(shù)見(jiàn)表1和表 2,兩種結(jié)構(gòu)的沖片如圖1和圖2所示。轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)確定以后,通過(guò)Ansoft電磁場(chǎng)分析計(jì)算軟件對(duì)比了兩種轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)的氣隙磁通密度波形和弱磁擴(kuò)速性能,兩種轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)的氣隙磁通密度波形及諧波分析如圖 3~圖 6所示。由兩種轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)的氣隙磁通密度波形及諧波分析可以看出,新結(jié)構(gòu)的氣隙磁通密度波形略好于內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)的氣隙磁通密度波形,但還不是很理想,主要原因是本次設(shè)計(jì)的樣機(jī)體積小,轉(zhuǎn)子空間有限無(wú)法進(jìn)行更優(yōu)的分段設(shè)計(jì),空載氣隙磁通密度波形不能進(jìn)一步優(yōu)化,對(duì)于功率等級(jí)大一點(diǎn)的樣機(jī),可進(jìn)一步分段優(yōu)化設(shè)計(jì),提高氣隙磁通密度波形的正弦度。
表1 樣機(jī)額定數(shù)據(jù)Tab.1 Rating data of prototype
表2 永磁體數(shù)據(jù)Tab.2 Permanent magnet data
圖1 內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)子沖片F(xiàn)ig.1 Rotor lamination of interior radial structure
圖2 新型分段結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)子沖片F(xiàn)ig.2 Rotor lamination with novel segmented structure
圖3 內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)的氣隙磁通密度Fig.3 No-load air-gap flux density of interior radial structure
圖4 新型分段結(jié)構(gòu)的氣隙磁通密度Fig.4 No-load air-gap flux density of novel segmented structure
圖5 內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)氣隙磁通密度波形的諧波分析Fig.5 No-load air-gap flux density harmonic analysis diagram of interior radial structure
圖6 新型分段結(jié)構(gòu)氣隙磁通密度波形的諧波分析Fig.6 No-load air-gap flux density harmonic analysis diagram of novel segmented structure
永磁牽引電機(jī)在等效直軸去磁狀態(tài)下的氣隙磁通密度波形下凹得越厲害,說(shuō)明弱磁效果越好,本文分析了兩種結(jié)構(gòu)在等效直軸去磁狀態(tài)下的氣隙磁通密度波形,如圖7、圖8所示。
圖7 內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)等效去磁狀態(tài)下的氣隙磁通密度Fig.7 Air-gap flux density of interior radial structure under equivalent demagnetization status
圖8 新型分段結(jié)構(gòu)等效去磁狀態(tài)下的氣隙磁通密度Fig.8 Air-gap flux density of novel segmented structure under equivalent demagnetization status
由圖 7、圖8不難發(fā)現(xiàn)在等效去磁狀態(tài)下,新型分段結(jié)構(gòu)的氣隙磁通密度波形下凹幅度明顯大于普通內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)的氣隙磁通密度波形,因此新型分段結(jié)構(gòu)的弱磁擴(kuò)速能力要優(yōu)于普通內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu),具體參數(shù)計(jì)算值見(jiàn)表3。
表3 兩種結(jié)構(gòu)參數(shù)計(jì)算結(jié)果Tab.3 Parameter results of two structures
由表3可以看出內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)的直軸電樞反應(yīng)電感是內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)的 195.76%,因此有利于提高電機(jī)的弱磁擴(kuò)速能力。
定子漏電感主要包括定子槽漏電感、定子端部漏電感、定子諧波漏電感、定子斜槽漏電感四個(gè)部分,定子漏電感由傳統(tǒng)公式計(jì)算所得,考慮到本文所設(shè)計(jì)的兩個(gè)電機(jī)所用的定子完全相同,因此定子漏感取相同計(jì)算值,具體計(jì)算如下:
漏抗系數(shù)定子槽比漏磁導(dǎo)
定子槽漏抗
定子諧波漏抗
定子端部漏抗
定子斜槽漏抗
定子漏抗
由上述公式計(jì)算得到兩個(gè)電機(jī)的定子漏電感為0.8662mH,因此內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)的直軸電感dL為3.1098mH,內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)的直軸電感dL為5.2582mH。
由公式
表4 兩種結(jié)構(gòu)不同最高轉(zhuǎn)速的所需要的直軸電流計(jì)算結(jié)果Tab.4 D-axis current results of two structures corresponding to different highest speeds
由表4可以看出,在相同理想最高轉(zhuǎn)速時(shí)內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)所需的直軸電流ilim2明顯小于內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)所需的直軸電流ilim1,采用內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)能夠以較小的直軸電流換取更高的轉(zhuǎn)速,比如當(dāng)ilim1= 1 3.992A時(shí),nmax1= 2 000r/min,ilim2=13.083A時(shí),nmax2= 3 000r/min,ilim1/ilim2×100%=93.5%、nmax2/nmax1×100%=150%,因此內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)更有利于提高弱磁擴(kuò)速能力。
為了驗(yàn)證上述的分析結(jié)果,制作了兩臺(tái)電機(jī),一臺(tái)采用普通內(nèi)置徑向轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu);另一臺(tái)采用本文提出的分段式轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)。內(nèi)置分段式結(jié)構(gòu)在弱磁擴(kuò)速能力得到提高的同時(shí),由于氣隙磁通密度的降低,帶來(lái)額定電流及熱負(fù)荷的增加,本文對(duì)此提出了定子繞組加匝的解決方案。通過(guò)試驗(yàn)測(cè)試得到兩種結(jié)構(gòu)電機(jī)的電感數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。
表5 電感測(cè)量數(shù)據(jù)Tab.5 Inductance measurements
從試驗(yàn)數(shù)據(jù)中可以看出,本文提出的內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)能夠增加永磁牽引電機(jī)的直軸電感,有利于提高永磁牽引電機(jī)的弱磁擴(kuò)速性能。在對(duì)樣機(jī)的電感測(cè)量基礎(chǔ)之上,本文對(duì)樣機(jī)進(jìn)行了空載弱磁擴(kuò)速試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表6,圖 9則給出了轉(zhuǎn)速與電流的關(guān)系曲線。
表6 弱磁擴(kuò)速試驗(yàn)數(shù)據(jù)Tab.6 Test data of flux-weakening level
圖9 轉(zhuǎn)速與電流關(guān)系曲線Fig.9 Relationship between speed and current
從試驗(yàn)數(shù)據(jù)中可以看出,當(dāng)電流同為 2A時(shí),內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)所能達(dá)到的最高轉(zhuǎn)速為內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)的 1.4倍。可以驗(yàn)證本文提出的內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)永磁牽引電機(jī)的弱磁擴(kuò)速性能要優(yōu)于內(nèi)置式結(jié)構(gòu)的永磁牽引電機(jī)。對(duì)兩種結(jié)構(gòu)的樣機(jī)進(jìn)行了完整的電機(jī)試驗(yàn),試驗(yàn)主要性能指標(biāo)見(jiàn)表7。
表7 樣機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)Tab.7 Test data of prototype
開(kāi)發(fā)的樣機(jī)采用F級(jí)絕緣,樣機(jī)的溫升滿足要求,效率與功率因數(shù)也滿足樣機(jī)性能指標(biāo)要求。
本文提出了一種可有效增大直軸電感的內(nèi)置分段式轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu),經(jīng)Ansoft電磁場(chǎng)分析計(jì)算,弱磁擴(kuò)速能力明顯提高。通過(guò)樣機(jī)試驗(yàn)的對(duì)比分析,內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)的直軸電感比內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)大了76%,當(dāng)電流同為2A時(shí),內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)所能達(dá)到的最高轉(zhuǎn)速為內(nèi)置徑向結(jié)構(gòu)的 1.4倍,驗(yàn)證了內(nèi)置分段結(jié)構(gòu)可有效提高永磁牽引電機(jī)的弱磁擴(kuò)速性能,且樣機(jī)其他性能滿足設(shè)計(jì)要求。
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