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        船舶柴油機(jī)高壓油管異常振動(dòng)故障的處理與啟示

        2012-08-17 02:02:46浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院海運(yùn)學(xué)院徐紅明
        世界海運(yùn) 2012年7期
        關(guān)鍵詞:噴油器油泵油管

        浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院海運(yùn)學(xué)院 徐紅明

        高壓油管連接著高壓油泵和噴油器,是船舶柴油機(jī)燃油噴射系統(tǒng)的一個(gè)重要零件,它的最大工作壓力高達(dá)150 MPa左右,工作狀況異常復(fù)雜。在船舶工作實(shí)踐中,高壓油管緊固螺栓松動(dòng),密封錐面磨損,油管接頭處滲油等燃油噴射系統(tǒng)故障頻有發(fā)生,這也是輪機(jī)員較常處理的一類故障。不久前,某船發(fā)生了一起詭異的高壓油管異常振動(dòng)故障,輪機(jī)部數(shù)次停車組織檢修均未果,最終導(dǎo)致油管斷裂,部分燃油泄漏,不僅給船舶造成了損失,還帶來了較大的火災(zāi)安全隱患。筆者在船工作時(shí)也曾遇到同類故障,其排查處理歷經(jīng)曲折,并且有關(guān)文獻(xiàn)對該故障罕有報(bào)道,故希望通過對其的處理分析給同行們一些幫助與啟示。

        一、故障及處理概況

        某176 000 DWT散貨船,主機(jī)型號(hào):MAN B&W S70MC,無人值班機(jī)艙,船齡3年。

        該船舶從寧波北侖港駛出,前往巴西。2011年9月17日08:30,大管輪在機(jī)艙巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)No.2缸燃油噴射系統(tǒng)2號(hào)高壓油管略有小幅度振動(dòng),但不明顯,傾聽無異聲,接頭處無滲油,查看主機(jī)各缸運(yùn)行參數(shù)均正常,故未做進(jìn)一步檢查和處理。19日19:00,值班機(jī)工發(fā)現(xiàn)該高壓油管呈蛇形大幅度振動(dòng),即刻報(bào)告大管輪,大管輪查看主機(jī)運(yùn)行工況,未見異常,檢查油管緊固螺栓,沒有發(fā)現(xiàn)松動(dòng),觸摸高壓油管,其脈動(dòng)峰谷點(diǎn)清晰,測取No.2缸示功圖、爆壓等參數(shù)也正常,無法確定故障原因,決定主機(jī)減速運(yùn)行,并將情況報(bào)告輪機(jī)長。

        減速后高壓油管脈動(dòng)頻率有所減緩,但振動(dòng)幅度仍較大,輪機(jī)長初步判斷是噴油器針閥卡死或噴油孔堵塞,決定停車,更換No.2缸2號(hào)噴油器,啟動(dòng)主機(jī),故障并未消除,而2號(hào)噴油器在霧化試驗(yàn)臺(tái)上檢測后,一切正常。隨后懷疑燃油系統(tǒng)內(nèi)漏入了空氣,決定停車進(jìn)行燃油系統(tǒng)空氣排除,但故障仍未消除。于是輪機(jī)長決定第3次停車,檢查更換高壓油泵出油閥,然而故障還是沒有得到消除。在無法明確判斷故障原因的困惑下,大管輪建議更換No.2缸排氣閥試試,結(jié)果還是沒有排除故障。20日02:00,輪機(jī)長決定先減速運(yùn)行,并向公司匯報(bào)情況。21日15:30,No.2缸發(fā)生高壓油管溢油報(bào)警,經(jīng)檢查,油管近噴油器處發(fā)生斷裂,并有部分燃油在連接處發(fā)生泄漏。

        二、高壓油管振動(dòng)機(jī)理及特點(diǎn)

        文獻(xiàn)[1]通過設(shè)計(jì)柴油機(jī)高壓油管振動(dòng)信號(hào)測試系統(tǒng),對振動(dòng)信號(hào)的功率譜特征進(jìn)行分析,提出高壓油管振動(dòng)主要有3個(gè)方面的原因:一是高壓油管相對高壓油泵的振動(dòng),與高壓油泵的噴油頻率和噴油壓力密切相關(guān);二是汽缸內(nèi)燃燒過程的沖擊作用和運(yùn)動(dòng)部件的慣性力引起的低頻振動(dòng)通過機(jī)體傳給高壓油管的振動(dòng);三是高壓油管中的壓力變化引起的高壓油管的彈性變形,即波登管效應(yīng)引起的振動(dòng),通常認(rèn)為這也是引發(fā)燃油系統(tǒng)故障的主要原因。在正常噴射狀況下,高壓油管振動(dòng)信號(hào)脈動(dòng)明顯,峰谷點(diǎn)比較清晰,主波段以外的振動(dòng)較小。為有效進(jìn)行柴油機(jī)機(jī)械性故障的不解體診斷,文獻(xiàn)[2]在柴油機(jī)燃油噴射系統(tǒng)典型故障

        模擬試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,利用振動(dòng)技術(shù)測取了幾種不同故障狀況下高壓油管的振動(dòng)信號(hào),并進(jìn)行了分析,得出了故障診斷的判斷依據(jù)。在以上研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合航運(yùn)公司船技部有關(guān)高壓油管異常振動(dòng)的故障記錄,筆者對燃油系統(tǒng)不同故障狀況下高壓油管振動(dòng)的特點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)一步歸納和總結(jié),如表1所示。

        表1 不同故障狀況下高壓油管振動(dòng)的特點(diǎn)

        三、故障處理分析

        針對本故障的高壓油管振動(dòng)特征,對照表1即可排除第1、3、5、6、7、8種故障,第2、4種故障狀況中高壓油管振動(dòng)特點(diǎn)基本符合,但通過測取No.2缸示功圖所獲取的爆壓等參數(shù)均正常,可以斷定故障并非出在噴油器上,其霧化試驗(yàn)結(jié)果也驗(yàn)證了這一結(jié)論。那么本起高壓油管異常振動(dòng)的原因究竟又是什么?從高壓油管振動(dòng)的3個(gè)主要原因分析不難看出,目前對燃油系統(tǒng)故障的研究和管理多傾向于波登管效應(yīng)引起的振動(dòng)故障,往往忽略了高壓油管相對高壓油泵的振動(dòng)故障和低頻振動(dòng)通過機(jī)體傳給高壓油管的振動(dòng)故障,其實(shí)本次故障的原因也在于此。在最后影響船舶正常航行、公司決定更換高壓油泵時(shí),輪機(jī)部發(fā)現(xiàn)No.2高壓油泵1個(gè)地腳螺栓松動(dòng)后恍然大悟,擰緊緊固后故障即刻得到消除。顯然,No.2缸燃油系統(tǒng)內(nèi)部工作狀況一切正常,No.2缸運(yùn)行工況也正常。高壓油管的大幅度振動(dòng)是由于高壓油泵柱塞上下運(yùn)動(dòng)過程中,因高壓油泵地腳螺栓松動(dòng),原來承受的預(yù)緊力隨著油泵內(nèi)的壓力變化,轉(zhuǎn)變?yōu)楦邏河捅帽皿w微小的上下運(yùn)動(dòng),并通過泵體傳遞給高壓油管,進(jìn)而在多種振動(dòng)共同作用下引起了高壓油管的異常振動(dòng)故障。

        四、啟示與警示

        一起看似十分簡單的高壓油管故障,最終卻導(dǎo)致機(jī)損事故,造成火災(zāi)安全隱患,并嚴(yán)重延誤船舶航期,不得不引起輪機(jī)管理人員的高度重視。針對該故障,有以下幾點(diǎn)與同行共勉。

        (1)故障分析依據(jù)要充分,不可盲目采用排除法。該船輪機(jī)員針對故障的處理明顯缺乏充分依據(jù),在沒有明確故障原因的情況下,部分排查的原因與故障無任何關(guān)系,并且在理論上與故障振動(dòng)特點(diǎn)不一致的情況下,仍盲目決定停車檢修,逐一試驗(yàn),浪費(fèi)了大量的人力和時(shí)間,這在船舶管理中是要不得的。

        (2)故障排查考慮要全面,不可忽略任何因素。船舶上很多故障均是知道結(jié)果后再來分析,總覺得原因特別簡單,但在實(shí)踐中又不易發(fā)覺,主要是因?yàn)閷收系睦碚摲治霾粔蛉?,平時(shí)更多關(guān)注于主要因素,一發(fā)生故障就往深層次的方向思考,忽略了次要、簡單因素。

        (3)加強(qiáng)船舶設(shè)備緊固件的檢查與管理。筆者曾在MAN B&W 7K90GF主機(jī)上遇到相同故障,對于故障處理幾近相似,所幸回憶起曾遇到的主機(jī)凸輪軸法蘭連接螺栓松動(dòng)引起的主機(jī)劇烈振動(dòng)、機(jī)艙風(fēng)機(jī)固定螺栓松動(dòng)引起電機(jī)從風(fēng)筒掉落、主機(jī)貫穿螺栓松動(dòng)引起兩根斷裂等事故,通過長時(shí)間在故障高壓油管邊上的觀察,才發(fā)現(xiàn)了這一故障真正原因。船舶振動(dòng)源多且工作環(huán)境十分復(fù)雜,在日常管理中,很多船舶都忽視了設(shè)備緊固件的定期檢查這一簡單工作,對于緊固件的松動(dòng)故障多是事后處理,但其引起的危害和損失往往是巨大的,希望通過該文引起同行們對此項(xiàng)工作的重視。

        [1]杜元虎,康晶.內(nèi)燃機(jī)高壓油管的波登效應(yīng)及振動(dòng)診斷[J].大連民族學(xué)院學(xué)報(bào),2008(3):228-230.

        [2]喬新勇,劉建敏,張小明.柴油機(jī)燃油噴射系統(tǒng)故障振動(dòng)診斷的試驗(yàn)研究[J].內(nèi)燃機(jī)工程,2002(2):36-39.

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