天水星火機(jī)床有限責(zé)任公司 劉亞洲
我公司在加工床身導(dǎo)軌中,導(dǎo)軌面產(chǎn)生的磨削條紋狀暗波紋一直以來是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素,裝配現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn),機(jī)床裝配過程中床鞍在導(dǎo)軌上經(jīng)過試車運(yùn)動(dòng)表面滑動(dòng)摩擦多次后,床身上波紋特別明顯,如圖1所示:床身上出現(xiàn)黑白相間的條紋狀暗波紋,直接影響整臺(tái)機(jī)床的外觀質(zhì)量,解決磨削波紋問題迫在眉睫,因此,我從磨削加工中整個(gè)工藝系統(tǒng)上進(jìn)行分析,把導(dǎo)軌磨削波紋作為問題進(jìn)行研究。
首先對(duì)公司7臺(tái)導(dǎo)軌磨床加工的12臺(tái)床身磨削波紋進(jìn)行放大觀察和分析,發(fā)現(xiàn)波紋類型全部為黑白相間的暗紋,逆著光線用肉眼直接可以看出明顯的波紋,為了更加清楚的分析,對(duì)不明顯的暗波紋用油石研磨,并進(jìn)行對(duì)照,發(fā)現(xiàn)波紋的明顯程度每臺(tái)機(jī)床各不相同,波紋的間距大小也不一致,但此類波紋有如下特點(diǎn):
1.波紋形狀都橫向豎向條紋狀和工作始運(yùn)動(dòng)方向垂直。
2.波紋的間距在5~6mm之間。
3.磨削區(qū)接觸面積越大,則波紋越明顯。
4.條紋狀波紋在導(dǎo)軌全長(zhǎng)上兩端部600mm長(zhǎng)處較明顯。為了找出問題和方便研究,我選公司磨削波紋最為嚴(yán)重6m龍門式導(dǎo)軌磨床進(jìn)行研究。
圖1 CW61200系列床身導(dǎo)軌磨削波紋
圖2 滑動(dòng)軸承瓦塊
圖3 磨削導(dǎo)軌
機(jī)械加工是機(jī)床、刀具和工件在加工時(shí)相互作用、相對(duì)運(yùn)動(dòng)和相互影響的復(fù)雜過程,磨削過程也一樣,在加工過程中如果砂輪與工件之間存在著振動(dòng),致使砂輪與工件之間產(chǎn)生相對(duì)位移,改變了它們之間的正確關(guān)系,就會(huì)在加工表面留下波紋。
分析龍門軌磨床加工工藝系統(tǒng),在磨削加工過程中使砂輪與工件之間產(chǎn)生振動(dòng)的主要因素為:a:磨頭主軸的徑向跳動(dòng)。b:工件運(yùn)動(dòng)過程中的振動(dòng)。c:工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)過程中的振動(dòng)。d:砂輪修整時(shí)金鋼筆的顫動(dòng)。
理論結(jié)合實(shí)踐,工藝系統(tǒng)中不同的部位的振動(dòng)將會(huì)產(chǎn)生不同的波紋類型,針對(duì)橫向條紋狀波紋的產(chǎn)生主要是由磨頭主軸的徑向跳動(dòng)和工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)時(shí)的振動(dòng)原因所引起。并且分析得出磨削后的導(dǎo)軌表面全部長(zhǎng)度上條紋狀波紋,其問題出現(xiàn)在磨頭部分,磨削加工導(dǎo)軌面兩端波紋嚴(yán)重的問題是工作臺(tái)換向所引起。
1.針對(duì)磨頭主軸的徑向跳動(dòng)問題,在公司機(jī)修工的配合下對(duì)公司進(jìn)口瓦德里西6m磨床磨頭部分進(jìn)行拆卸并分別對(duì)磨頭供油系統(tǒng),磨頭主軸精度及表面光潔度,滑動(dòng)軸承瓦塊三項(xiàng)主要因素進(jìn)行檢查,其結(jié)論為:供油系統(tǒng)正常,磨頭主軸精度達(dá)到技術(shù)要求,滑動(dòng)軸承(瓦塊如圖2所示)。
瓦塊兩端磨損嚴(yán)重,發(fā)現(xiàn)問題就在瓦塊上,通過分析瓦塊磨損的原因,對(duì)瓦塊尺寸及精度進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)磨頭瓦塊圓孤所在的直徑為117.92mm,小于磨頭主軸軸徑118.00mm,這是問題的根源,并且造成該問題的主要原因?yàn)樵谀ハ骷庸ぶ胁僮髡呱系读看?,磨削徑向力超過機(jī)床磨頭所在設(shè)計(jì)壓力,破壞了軸承契形油膜,使軸瓦直接和軸承接觸磨損造成。
2.針對(duì)工作臺(tái)換向所引起導(dǎo)軌面兩端波紋嚴(yán)重的問題,因公司龍門式導(dǎo)軌磨床工作臺(tái)的拖動(dòng)方式2種,對(duì)于液壓缸傳動(dòng)方式的磨床,工作臺(tái)在換向過程中由于貫性的作用,油缸壓力突然增大并受到?jīng)_擊力,引起工作臺(tái)瞬時(shí)振動(dòng),從而產(chǎn)生波紋,參考液壓傳動(dòng)原理,要使換向過程平穩(wěn),首先要液壓系統(tǒng)供到油缸的流量保持穩(wěn)定,其次要液壓缸兩端綬沖裝置設(shè)計(jì)合理。對(duì)于蝸條和蝸桿傳動(dòng)的磨床,只要蝸條精度能夠保證,工作臺(tái)運(yùn)行中沖擊振動(dòng)可以削除,對(duì)磨削不會(huì)產(chǎn)生大的影響。
1.以磨頭滑動(dòng)軸承軸徑為工藝基準(zhǔn),對(duì)新?lián)Q的瓦塊進(jìn)行配刮研磨,使瓦塊圓孤直徑和主軸軸徑相同,接觸面達(dá)到80%重新裝配磨頭,并進(jìn)行主軸的精度檢驗(yàn),其徑向跳動(dòng)為0.002mm,軸向竄動(dòng)為0.005mm,之后進(jìn)行砂論靜平衡試驗(yàn),前期工作完成后,試車運(yùn)轉(zhuǎn)20H,經(jīng)檢查磨頭不發(fā)熱,并對(duì)公司CK61160LS/15m床身磨削試驗(yàn),其磨削后床身導(dǎo)軌表面質(zhì)量如圖3所示。
床身上條紋狀波紋消除了,導(dǎo)軌表面質(zhì)量提高了,磨削波紋問題得到了解決。
2.經(jīng)機(jī)修人員對(duì)6m龍門式導(dǎo)軌磨床油缸供油系統(tǒng)檢查,油缸端部緩沖裝置完好,設(shè)計(jì)合理,液壓供油油泵在工作臺(tái)換向時(shí)壓力波動(dòng)較大,拆卸油泵后發(fā)現(xiàn)柱塞已磨損,問題在于柱塞泵上,更換柱塞泵后重新試磨削,床身兩端部波紋得到削除。
通過以上問題的解決,可以得出導(dǎo)軌磨床磨削缺陷主要是機(jī)床工藝系統(tǒng)引起,對(duì)于龍門式導(dǎo)軌磨床精度主要集中在:磨頭部分,工作臺(tái)傳動(dòng)部分,修整器部分等三部分,在生產(chǎn)中只要針對(duì)出現(xiàn)的問題認(rèn)真分析,抓住關(guān)健點(diǎn),問題不難解決。
[1]郭隱彪著.磨削加工工藝及應(yīng)用[M].國(guó)防工業(yè)出版社,2010(11).
[2]機(jī)床設(shè)計(jì)手冊(cè)(下冊(cè))[M].機(jī)械工業(yè)出版社.